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選煤廠渣漿泵與振動篩存在問題及解決方法

2020-07-05 05:50:00郄佃喜
同煤科技 2020年3期
關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)效益生產(chǎn)

郄佃喜

(大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司精煤分公司馬脊梁選煤廠,山西大同,037003)

1 引言

馬脊梁選煤廠主要洗選工藝流水線由塊煤系統(tǒng)、末煤系統(tǒng)、粗煤泥系統(tǒng)和煤泥系統(tǒng)四個部分組成[1],皮帶運(yùn)輸和輸煤溜槽的正常運(yùn)行已通過堵塞、跑偏、打滑、欠速等傳感器保護(hù)措施實(shí)現(xiàn)了信息化監(jiān)控,但仍有部分主洗設(shè)備如振動篩的篩下槽堵塞、渣漿泵軸封水的堵塞,無法通過傳感器進(jìn)行有效監(jiān)控,需靠崗位工通過經(jīng)驗(yàn)判斷設(shè)備是否運(yùn)行正常,效率低,準(zhǔn)確率低。在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)堵塞問題,導(dǎo)致生產(chǎn)受阻嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益,針對以上問題研究制定出一些解決方案,并取得了一定的成果。

2 概況

馬脊梁選煤廠是一座礦井型動力煤選煤廠,年處理原煤600萬t,小時處理原煤能力1 136 t。選煤工藝為分級全重介全入洗,150 mm~13 mm 塊煤采用重介淺槽分選;13 mm~1.5 mm 末煤采用三產(chǎn)品重介旋流器分選;1.5 mm~0.25 mm 粗煤泥采用螺旋分選機(jī)分選;0.25 mm~0 mm 細(xì)煤泥采用加壓過濾機(jī)+快開高效壓濾機(jī)聯(lián)合脫水回收。產(chǎn)品結(jié)構(gòu):0 mm~50 mm 混精煤。洗選設(shè)備組成結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。

圖1 洗選設(shè)備組成結(jié)構(gòu)示意圖

3 存在問題及解決方案

3.1 存在問題

圖2 渣漿泵組成結(jié)構(gòu)示意圖

渣漿泵是馬脊梁選煤廠的主要洗選設(shè)備,由于礦井產(chǎn)量大,生產(chǎn)任務(wù)重,渣漿泵的工作負(fù)荷大,磨損嚴(yán)重,極易出現(xiàn)系統(tǒng)停車,由于澄清水泵的突然停止運(yùn)轉(zhuǎn),會使軸封水管中的澄清水倒流,軸封水管路中形成真空負(fù)壓,造成介質(zhì)等細(xì)小物料從軸封處出現(xiàn)虹吸進(jìn)入軸封水管,導(dǎo)致軸封水管堵塞造成渣漿泵軸封水不能正常使用[2],造成渣漿泵軸封等零部件損壞,最終導(dǎo)致渣漿泵無法正常的運(yùn)轉(zhuǎn),并且軸封等零部件頻繁損壞更換部件費(fèi)時費(fèi)力,嚴(yán)重的影響馬脊梁選煤廠的正常生產(chǎn)、資金浪費(fèi),也增加了檢修工的勞動強(qiáng)度。

3.2 解決方案

針對現(xiàn)場條件及原有渣漿泵的軸封水使用情況,提出了解決方案:

(1)給渣漿泵提供軸封水的管路末端增加一條旁通管路。

(2)于旁通管路上安裝逆止閥一個。在澄清水泵正常給渣漿泵提供軸封水時逆止閥關(guān)閉,當(dāng)澄清水泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)時,逆止閥打開可以從此管路吸入空氣平衡管路內(nèi)部壓力,從而減少從軸封處倒吸回來的物料。極大地減少了軸封水管因虹吸導(dǎo)致堵塞的情況[3]。

(3)由檢修工對全廠每臺渣漿泵進(jìn)行改造,在每臺渣漿泵軸封水的管路末端增加一條旁通管路,保證了洗煤廠的生產(chǎn)作業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(4)創(chuàng)新點(diǎn):通過改造大大的降低了渣漿泵軸封等零部件損壞的事故率,降低了檢修工的勞動強(qiáng)度,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

圖3 渣漿泵虹吸問題改造方案簡單示意圖

圖4 振動篩組成結(jié)構(gòu)示意圖

3.3 振動篩存在問題

振動篩是馬脊梁選煤廠的主要洗選設(shè)備,由于礦井產(chǎn)量大,生產(chǎn)任務(wù)重,振動篩的工作負(fù)荷大,振動篩篩板的磨損極為嚴(yán)重,篩板經(jīng)常意外掉落。篩板發(fā)生的問題一般極其隱秘,很難及時發(fā)現(xiàn),因此極易造成篩下漏斗嚴(yán)重堵塞。由于篩子內(nèi)部結(jié)構(gòu)狹窄清理非常困難。一旦發(fā)生事故費(fèi)時費(fèi)力,造成人員和生產(chǎn)時間的浪費(fèi),勢必造成嚴(yán)重?fù)p失等問題。

3.4 解決方案

通過現(xiàn)場觀察和仔細(xì)鉆研,并與現(xiàn)場檢修工及工程技術(shù)人員研究探討針對現(xiàn)場條件及原有振動篩使用情況,提出了解決方案:

(1)本次改造的著力點(diǎn)集中在篩下漏斗的液位控制[4],本著提前發(fā)現(xiàn)提前處理的原則盡可能的降低事故發(fā)生率以及事故發(fā)生后的嚴(yán)重程度。本次改造不需要改變原漏斗主要結(jié)構(gòu),只需要在篩下漏斗上加入靈敏的液位傳感器[5],之后將液位傳感器接入到集中控制室即可[6]。基本不需要對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行大的改動,并且可以適用于所有的場合所有的篩子。一旦篩板破損或者飛出,物料進(jìn)入篩下槽,篩下槽首先發(fā)生輕微的堵塞,液位上漲。在這發(fā)生事故的第一時間,立刻觸發(fā)液位報警,將信號傳輸?shù)郊锌刂剖遥⑦B鎖集中控制程序立刻停止上游相關(guān)設(shè)備,防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大[7]。

(2)創(chuàng)新點(diǎn):篩板掉落或者損壞的現(xiàn)象在生產(chǎn)時極難發(fā)現(xiàn),但造成的事故及其嚴(yán)重。通過改造有效的解決了篩下漏斗堵塞時無法及時發(fā)現(xiàn),造成事故無限擴(kuò)大的惡劣情況。穩(wěn)定了生產(chǎn)系統(tǒng),提高了馬脊梁選煤廠原煤入洗量,減少了事故的發(fā)生。極大的減少了人力的浪費(fèi),提高了經(jīng)濟(jì)效益。

圖5 振動篩改造后簡單示意圖

4 效果

通過對渣漿泵實(shí)際改造,在馬脊梁選煤廠使用效果顯著。有效解決了渣漿泵軸封水管的虹吸堵塞問題。同時在很大程度上減少了軸封等部件的損壞,延長了使用壽命,降低了材配消耗,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

通過對振動篩的實(shí)際改造,在馬脊梁選煤廠使用效果顯著。有效降低了篩下漏斗堵塞的事故率,減少了大型事故和連鎖反應(yīng)的發(fā)生。穩(wěn)定了生產(chǎn)系統(tǒng),提高原煤入洗量。通過改造從而大大降低了員工的勞動強(qiáng)度、節(jié)省了維修時間、降低了檢修事故的發(fā)生率、提高了經(jīng)濟(jì)效益。同時可以及時發(fā)現(xiàn)堵塞情況的發(fā)生,有效減少了人力資源的浪費(fèi)和生產(chǎn)時間的浪費(fèi),為選煤廠的生產(chǎn)提供了保障。

4.1 渣漿泵改造后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)及社會效益

4.1.1 經(jīng)濟(jì)效益

(1)改造前由于軸封水管中的澄清水倒流,軸封水管路中形成真空負(fù)壓,介質(zhì)等細(xì)小物料從軸封處出現(xiàn)虹吸進(jìn)入軸封水管,導(dǎo)致軸封水管堵塞渣漿泵軸封水不能正常使用,造成渣漿泵事故頻繁發(fā)生。并且渣漿泵出現(xiàn)事故一年內(nèi)至少4 臺次,每次更換渣漿泵所需時間6 小時,及后續(xù)每次每臺維修渣漿泵或更換部分零部件2 000元。

(2)改造后渣漿泵出現(xiàn)事故降低到一年2次,大大降低了事故率,同時也降低了檢修工的勞動強(qiáng)度,節(jié)約了大量的材料配件的成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

改造后一年直接節(jié)約的經(jīng)濟(jì)效益:

計算影響洗選的經(jīng)濟(jì)效益:

A=1 000 t-每小時過原煤量

B=2 臺次-改造后一年渣漿泵出現(xiàn)事故臺次數(shù)

C=6小時-改造前每次排除故障時間

D=575元-估計洗選后噸煤價格

E=480 元-估計洗選后噸煤成本

Q3=A×C×B×(D-E)-一年直接影響洗選的經(jīng)濟(jì)效益=114萬元

計算維修渣漿泵的配件的經(jīng)濟(jì)效益:

A=2000元-每次維修配件所需費(fèi)用

B= 2 次-改造后一年渣漿泵出現(xiàn)事故次數(shù)

Q4=A×B-一年直接修渣漿泵的經(jīng)濟(jì)效益=4 000元全年共創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益:114.4萬元

4.1.2 社會效益

渣漿泵虹吸問題改造完成后解決了由于軸封水管中的澄清水倒流,軸封水管路中形成真空負(fù)壓,介質(zhì)等細(xì)小物料從軸封處出現(xiàn)虹吸進(jìn)入軸封水管,導(dǎo)致軸封水管堵塞渣漿泵軸封水不能正常使用,造成渣漿泵事故頻繁發(fā)生,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)的問題。提高了開機(jī)率降低了檢修工的勞動強(qiáng)度,提高了經(jīng)濟(jì)效益節(jié)約了材料配件的成本。

4.2 振動篩改造后的經(jīng)濟(jì)及社會效益

4.2.1 經(jīng)濟(jì)效益

按小時原煤入洗量為1 300 t左右計算,改造前預(yù)計一個月全廠所有振動篩會發(fā)生兩次較為嚴(yán)重的篩下漏斗堵塞事故。每次處理事故需要6 h左右。改造后基本不發(fā)生此類事故,大大提高了馬脊梁選煤廠的入洗能力和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。按照全年330 天生產(chǎn),每天生產(chǎn)16 h,如此馬脊梁選煤廠每年可多入洗原煤:

1 300×6×2×12=18.72萬t

按照實(shí)際洗耗為44%,每年可多洗出精煤18.72×0.56=10.49萬t

按照精煤575元/t,生產(chǎn)成本480元/t,年經(jīng)濟(jì)效益可增加Q萬元:

Q=10.49×(575-480)=996.55萬元

4.2.2 社會效益

改造前容易發(fā)生篩下漏斗堵塞的情況,嚴(yán)重限制了馬脊梁選煤廠的生產(chǎn)能力,時常引發(fā)生產(chǎn)事故。改造完成有效的解決了以上問題,凸顯了馬脊梁選煤廠強(qiáng)大的技術(shù)革新力量和創(chuàng)造力。

改造前一旦發(fā)生篩下漏斗堵塞的情況,處理事故費(fèi)時費(fèi)力,改造后基本可以避免此類事故的發(fā)生,大大提高了人力物力資源的利用率,減少了員工的勞動強(qiáng)度。提高了馬脊梁選煤廠檢修作業(yè)和管理的水準(zhǔn)。

5 結(jié)束語

通過對渣漿泵和振動篩上述問題的改造,徹底解決了一個影響馬脊梁選煤廠生產(chǎn)過程中存在的渣漿泵軸封水與振動篩篩下槽堵塞問題,大大的降低了事故率,提高了經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)約了材料配件的成本,值得與同煤其他洗煤廠進(jìn)行溝通交流,提供借鑒,解決在生過程中發(fā)現(xiàn)的瓶頸問題。

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