劉志國
(同煤集團,山西 大同 037003)
煤層瓦斯含量高、滲透性差始終是煤礦瓦斯抽采面臨的難題,如何有效增加煤層滲透性、提高瓦斯抽采率是解決瓦斯治理難題的最直接途徑。
液態CO2預裂增透技術在北杏莊煤業的應用表明,CO2由液相向氣態的轉化過程中釋放巨大能量,利用沖擊波實現煤層爆孔預裂,一方面可為瓦斯移動創造條件,另一方面可通過驅替瓦斯,從而實現順利抽采[1-2]。
同煤集團地煤公司北杏莊煤業公司位于大同市西南部,井田東西走向,井田面積49.3km2,主采13#煤層。此次CO2預裂增透技術的應用主要針對北杏莊煤業有限公司402 盤區8204 工作面13#煤層進行試驗。
經測定,13#煤層瓦斯壓力為1.1 ~1.38MPa,瓦斯放散初速度為14.7ml/s,透氣性系數為0.018 ~0.164/(MPa2·d),煤層瓦斯含量最大為19.63m3/t,平均為12.94m3/t,礦井相對瓦斯涌出量為31.81 m3/t,絕對涌出量為319.27 m3/min。煤層瓦斯含量高,透氣性差,抽采難度較大,嚴重制約煤礦安全生產。
CO2預裂增透技術主要利用液態CO2氣化產生的高能氣體形成高壓沖擊波,致使煤體預裂。若使液態CO2氣化,則溫度應大于31℃,此時液態CO2在極短時間內迅速氣化,能夠釋放150MPa 左右的壓力,沖擊煤體,形成較好的預裂效果,顯著增加煤層透氣性[3]。
通過CO2預裂器內部安裝發熱裝置,對礦用發爆器充排氣閥上兩個電極施加脈沖電流(利用CO2的抑爆性能,可以阻止爆炸和燃燒),電流可以使裝置內的化學材料發生反應并放熱。液態CO2吸收熱量溫度升高,迅速氣化,導致預裂器內腔壓力大于設定壓力值,突破定壓剪切片噴向煤體。此時CO2氣體在煤體裂隙中急速膨脹,進一步形成新的裂隙并擴展,增加煤體透氣性。由于煤體對CO2的吸附能力遠強于CH4,因此,在煤體預裂過程中,爆孔形成大量裂隙以及微裂隙,不僅能夠增多CO2的運移通道,而且通過CO2的驅替作用,使得CH4由吸附態變為游離態,通過預裂后的通道進行解吸,提高瓦斯抽采濃度[4]。
CO2預裂器由充裝閥、發熱裝置、儲液管、密封墊、定壓剪切片以及釋放管組成,如圖1 所示。預裂裝置管腔內預先安裝好發熱材料,將液態CO2注入管腔內,通過對礦用發爆器充排氣閥上兩個電極施加脈沖電流從而對液態CO2進行加熱,氣化后的CO2體積膨脹,達到預設壓力,此時定壓剪切片自動打開,通過釋放管作用于煤體,產生沖擊震蕩—應力波穿透—爆生氣體驅動裂紋擴展,達到增透目的。

圖1 CO2 預裂器結構
通過 CO2預裂增透技術的應用,瓦斯抽采純量明顯增加,在保持抽采純量的基礎上,將來可以實現抽采鉆孔數量的減少,減少抽采鉆孔的工作量,極大地降低成本。
在北杏莊煤業有限公司402 盤區8204 工作面13#煤層預裂增透的試驗中,在鉆場左右各施工一個預裂孔,編號1 和2。1 號鉆孔以15°的角度向左幫偏離施工,開孔位置距離左幫1.4m;2 號鉆孔以15°的角度向右幫偏離施工,開孔位置距離右幫0.7m。1、2 號鉆孔開孔間距為3.15m,終孔間距42m,孔深75m,如圖2 所示。

圖2 預裂1 號和2 號鉆孔布置圖
對1、2 號鉆孔預裂后的瓦斯流量與抽采濃度進行觀測,如下表1 所示。
由表1 可以看出,預裂后瓦斯流量最高為1.24m3/min,濃度為43%,9d 后瓦斯流量降至0.47m3/min,濃度為18%,瓦斯流量衰減量為0.77m3/min,平均每天衰減0.0856m3/min,瓦斯濃度衰減量為25%,平均每天衰減2.78%;瓦斯平均抽采濃度為28%,與預裂前(平均抽采濃度為10%)相比,瓦斯抽采濃度提高了180%,抽采效果顯著提升。試驗結果表明,應用CO2預裂增透技術能夠提高煤層透氣性,最終單孔瓦斯抽采濃度較長時間穩定在18%以上,并且CO2在驅替瓦斯方面,對于提高瓦斯解吸量效果明顯。

表1 1 號和2 號鉆孔預裂后的瓦斯流量與抽采濃度隨時間變化表
實施煤層CO2預裂增透技術,對提高煤礦瓦斯抽采效率和效果具有積極作用。
(1)CO2預裂增透技術不僅可以提高煤層滲透性,而且可以實現鉆孔裂隙的再擴展,增加游離瓦斯運移通道;另外,能夠驅替瓦斯,將吸附態的瓦斯進行驅替,以游離態的形式進行解吸。
(2)預裂增透技術的應用,提高了瓦斯抽采濃度,使得瓦斯抽采濃度最高為43%,最低為18%,平均抽采濃度為28%,與預裂前抽采濃度10%相比,提高了180%,對于高瓦斯低滲透煤層的預裂增透效果十分顯著。
(3)通過 CO2預裂增透技術的應用,在保持抽采純量的基礎上,將來可以實現抽采鉆孔數量的減半,減少抽采鉆孔的工作量,極大地降低成本。