宋輝輝, 賀啟強, 何程程
(1中石化勝利油田分公司石油工程技術研究院 2 中石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術研究院)
目前,勝利油田普遍進入特高含水期,開發難度逐年加大,而埕島油田綜合含水最低,年產量接近300×104t,其在油田占據的地位逐漸上升,成為勝利油田增產主陣地。埕島油田屬河流相砂巖油藏,儲層分布上呈現縱向層數多、層厚度薄的特征,平面儲層物性差、砂體變化多樣,屬高孔高滲疏松砂巖常規稠油。注水井井段長、油層跨度大,地層膠結疏松,非均質性突出、極易出砂。
開發此類油藏主要采用大通徑分層防砂分層注水一體化工藝技術。工藝實施過程中,先下防砂工藝管柱,然后坐封并打壓實現分層封隔器坐封、油管錨錨定,之后投球打壓實現丟手封隔器丟手,防砂工藝管柱保留在井筒內。其中,丟手封隔器的性能會直接影響防砂效果、施工成功率以及下一步的注水工藝。由于丟手封隔器采用投球打壓坐封,當井斜較大時,導致投球不到位,或者井內環境較臟時,球座上的雜質和球不能密封。這兩者都會導致不能正常丟手,嚴重影響了一次施工成功率,增加了作業成本。同時,留井內的懸掛封隔器的小直徑限制了后期注水工藝的施展[1-5]。
為解決此類問題并提高工藝實施成功率,開展了液壓式大通徑丟手封隔器的研制,經室內試驗和現場120井次的成功應用表明,改進后坐封力大幅降低,丟手操作簡單、可靠,應用效果良好。
液壓式大通徑封隔器結構如圖1所示,主要由坐封、錨定、丟手及解封4大部分組成。坐封部分由防轉套、坐封活塞、安全鎖塊、下活塞等組成,錨定由卡瓦、卡瓦套組成,丟手部分由丟手中心管、丟手棘爪、滑套和丟手套組成,解封部分由支撐體、解封中心管和解封棘爪組成。

圖1 大通徑丟手封隔器結構示意圖
鋼體最大外徑152 mm,內通徑62 mm,坐封壓力5~7 MPa,工作壓差20~22 MPa ,兩端連接螺紋2-7/8NU,適用于套管內徑139 mm。
壓力液通過進液口進入坐封活塞內推動坐封活塞和下活塞向上移動,坐封活塞移動一段距離后與安全鎖塊脫離,安全鎖塊釋放,壓力液就對下活塞開始加載,下活塞向下移動帶動上椎體向外擠壓卡瓦,卡瓦從卡瓦套出來錨定在套管壁上,實現懸掛,繼續打壓,坐封活塞向上頂鎖套,鎖套與壓環之間的坐封剪釘受力剪斷,鎖套向上擠壓膠筒,實現坐封。
卡瓦從卡瓦套出來并錨定在套管管壁,實現卡瓦牙卡在套管管壁,依靠鎖緊機構保持卡瓦不回縮。
壓力液從通孔進入丟手活塞內,推動丟手活塞和丟手連接體向下移動,同時丟手連接體帶動定位銷在丟手撐套上的軌道槽移動,當壓力液持續增加,將丟手剪釘剪斷,丟手活塞帶動丟手連接體和丟手支撐套一同向下運動,實現丟手。
下入打撈工具,打撈工具進入打撈頭以后,上提管柱,帶動外中心管、下接頭向上運動,達到一定上提力時,解封剪釘剪斷,丟手部分及膠筒坐封部分整體下移,隨之實現卡瓦收回,膠筒解封。
(1)通過地面打壓控制活塞運動,免去投球程序。
(2)將丟手連接體與丟手連接套分開設計,兩者之間形成一個“空行程”,將剪斷丟手連接體剪釘的力和從棘爪上拉出丟手連接體的力分開,大大降低了丟手壓力,而且丟手更加可靠。
(3)丟手采用液力打壓,適于大斜度井。
(4)膠筒與“O”型圈采用復合耐高溫耐磨材料,適于高溫高壓井應用。
(5)打撈工具連接打撈頭上提,即可實現膠筒解封和卡瓦收回。
(6)丟手之后大通徑便于后序作業。
該丟手封隔器設計完成后進行了樣機試制,在模擬井開展了耐溫、耐壓、密封性等指標的室內試驗[6],試驗步驟如下:在150℃的模擬井溫條件下,進行打壓坐封及中心管保壓條件下的打壓試驗,測定坐封銷釘的剪斷壓力,驗證封隔器的密封性能;丟手后,進行管柱解封試驗,驗證封隔器是否可以靈活解封,測定解封力;如果解封成功,繼續重復坐封試驗,驗證封隔器的二次坐封及密封性,下入打撈工具,驗證封隔器的二次解封能力。
試驗結果數據如表1所示。為了進一步驗證封隔器的可靠性,重復進行了3次上述實驗,試驗證明封隔器各項性能穩定可靠,滿足現場試驗要求。

表1 大通徑丟手封隔器性能指標
液壓式大通徑丟手封隔器在坐封、丟手、解封過程中承受較大載荷,為此,選取系統關鍵環節的中心管和坐封活塞進行了有限元受力分析,如圖2和圖3所示。

圖2 中心管有限元分析結果

圖3 坐封活塞有限元分析結果
中心管和坐封活塞材料分別為45號鋼,材料許用應力353 MPa,其中中心管在外載荷15 MPa時,最大應力發生在中心管為257.7 MPa,最大應變發生在中心管上端為14.7 mm,最小安全系數為1.37;坐封活塞在載荷15 MPa時,最大應力發生在活塞密封圈槽處為26.3 MPa,最大應變發生在坐封活塞內側與中心管接觸臺階面處為0.74 mm,最小安全系數為13.4,仿真結果表明中心管和坐封活塞均滿足強度要求。
在室內試驗成功的基礎上,為更好的驗證液壓式大通徑丟手封隔器的可靠性,截至2018年12月,已經在勝利海上油田應用120口井,丟手壓力穩定,基本在18~20 MPa之間,施工成功率100%,最大井斜74.18°,解決了海上油田大斜度井或者井壁不干凈造成的丟手較難的問題,同時,使用該類封隔器的施工時間由6 h縮短至1 h,大大降低了海上施工成本。該封隔器技術現場實施情況如表2所示。

表2 技術服務井史資料
(1)為實現海上水井長效可靠注水工作需求,研制了大通徑丟手懸掛封隔器,滿足油水井防砂、卡封、注水等工藝的頂部懸掛作業。
(2)液壓式大通徑丟手封隔器實現了免投球坐封、錨定及丟手,降低作業風險,縮短施工周期,有效節省施工成本。
(3)室內試驗、仿真分析及現場應用表明,該丟手封隔器坐封、解封及丟手設計可行,工具工作性能可靠穩定,具有很好的市場應用前景。