韓旭輝 王海軍


摘要:針對壓裂車變量泵花鍵軸及軸套失效問題,分別從硬度分析、安裝形式分析、部件結構分析等方面開展了分析研究,查找出變量泵花鍵軸與軸套之間的固定是主要原因,同時對部件結構、裝配提出改進要求,解決變量泵損壞問題。
關鍵詞:壓裂車;變量泵;故障分析
2300型壓裂車是我公司于2017年投入使用的最大水馬力壓裂設備,該套設備國內制造,投入進行初步調試使用后,在出現的設備故障中,該車型臺上散熱系統液壓變量泵故障為該套設備常見問題,多次故障導致變量泵維修,影響了正常生產進度。
2300型壓裂車的散熱系統采用臥式結構冷卻系統,通過變量泵驅動液壓風扇馬達帶動風扇工作,實現發動機、傳動箱和壓裂泵等油、水系統的冷卻。所使用的變量泵為力士樂 A4VG180DT1/32L-NZD02F001P,該泵廣泛使用與設備液壓取力系統,是民用領域功能及質量較為先進的取力泵。
2300壓裂車現場使用過程中出現多起變量泵故障的問題,影響設備正常作業,針對變量泵損壞故障原因進分析,提出解決方案,為壓裂車散熱系統長時間有效工作提供了保障。
一、故障原因分析
(一)變量泵損壞情況統計
通過對2018年、2019年2300壓裂車變量泵損壞問題進行收集、分析,損壞情況主要分為一下三類:
1.變量泵與花鍵套之間的蓋板連接螺絲松動脫落。
2.變量泵花鍵軸與花鍵套損壞。
3.變量泵與發動機連接齒盤損壞。
通過對設備兩年使用過程中變量泵出現的問題進行分析,連接螺絲松動占比60%,花鍵軸及花鍵套損毀占比30%,齒盤損壞占比10%。
(二)原因分析
(三)變量泵部件材料硬度分析
查詢變量泵設計要求,對花鍵軸及軸套等進行硬度試驗,經測定變量泵花鍵軸表面硬度HRC4-56.5(要求硬度HRC49.1~52.3),軸套表面硬度HRC29.4-31.2(要求硬度HRC29.2~34.2),花鍵軸及軸套硬度符合技術要求,但是花鍵軸表面硬度高于軸套表面硬度。
兩者表面硬度均符合要求,且花鍵軸表面硬度更高,出現故障時最先磨損的是花鍵套,有利于保護變量泵花鍵軸不受損壞。
(四)變量泵安裝形式分析
2300壓裂車變量泵安裝在發動機飛輪端,變量泵花鍵軸通過軸套與齒盤連接,兩者之間通過螺絲連接,齒盤與發動機飛輪端內齒盤嚙合傳輸動力。
通過對安裝結構分析,花鍵軸與軸套之間采用一根螺絲進行連接,該螺絲無鎖緊裝置,且為正扣。發動機帶動變量泵運轉過程中,連接螺絲因震動等因素出現松動,導致花鍵軸與軸套出現軸向位移,嚙合部位變小,單位面積受力變大。同時花鍵套在運轉過程中會出現徑向位移,導致花鍵軸與軸套不同心。軸向及徑向應力不均勻,在高轉速下,加劇了變量泵花鍵軸及軸套的磨損。變量泵失效,風扇馬達驅動失效,風扇停轉后,臺上散熱系統出現高溫。
(五)部件結構分析
通過拆解查看,變量泵花鍵軸與軸套只有一半嚙合工作(圖五),在連接螺絲松動或者脫落時,由于軸向位移,導致嚙合面積會更小,花鍵軸及軸套單位面積受力變大,極易導致兩者磨損。
二、故障結論
1.通過上述分析,變量泵本體及花鍵軸并無問題,且在多次故障過程周變量泵本體未出現故障,且該型號變量泵應用廣泛,設備生產廠家及維修人員對該型號泵的質量都進行驗證,可以排除變量泵質量問題。
2.通過拆解拆看及損壞情況分析,變量泵損壞時均出現連接螺絲脫落的現象,且螺絲脫落后會引起軸套軸向、徑向位移,導致嚙合面積減小,嚙合部位受力不均,加速花鍵軸與軸套磨損。
3.變量泵花鍵軸為成品件,與軸套只有一半相互嚙合工作,螺絲松動使得嚙合面積進一步減小。
三、改進建議
1.花鍵軸與鍵套嚙合面過短,間隙配合面僅前半部分嚙合,嚙合面承受較大的徑向力,加速了花鍵軸及軸套的磨損,造成配合間隙增大,影響變量泵的使用的使用壽命。
改進措施:按照設計要求重新加工花鍵軸,加大花鍵軸與軸套的接觸面積,可以降低單位面積的受力,延長花鍵軸及軸套使用時間。
(一)改進花鍵軸與軸套連接形式,可以通過增加鎖片、擋板、將連接螺絲設計為反扣的形式,避免變量泵使用過程中螺絲松動的現象,可以從根本上解決變量泵損壞頻繁的問題。
(二)采用的聯軸器其主要材質為橡膠。在野外環境中,保養不到位會影響動力傳遞的穩定性和其使用壽命。
如將傳動方式改換為傳動軸萬向節連接,結構簡單可靠,傳動效率穩定,維護和更換方便快捷,使用壽命較長。同時,維修材料相對易獲得,采購周期短,價格相對比較便宜。