李群舉


摘要:產液井的采出液溫度在35℃ -42 ℃之間,恒久生產造成地面管線結蠟,油壓升高會影響油井出液,提高摻水壓力,易造成管線穿孔。頻繁沖替浪費電力能源及天然氣能源,工作效率低,設備損壞率增加,增加員工勞動強度。傳統沖替方法是站上來水溫度達到60-70℃,計量間回油溫度達到55-65℃,沖替時間10-20分鐘,回油溫度達到了化蠟目的,但由于沖替時間短,管壁結蠟沒有全部化掉,管線沖替不合格。七日后油壓力上升到管線沖替前的壓力。薩中油田油井平均蠟含量近百分之28,平均析蠟點為39度,平均溶蠟點為54度。管線析蠟的主體因素是原油中的蠟含量。其蠟含量越多,析蠟越嚴重。使用轉油站熱洗泵加壓,加熱爐提溫,來水溫度在70-75℃,來水壓力在1.5 MPa以上,排量12-18t/d,回油溫度為65-70℃。使用熱洗車沖洗,出口溫度在80-90℃,壓力在2.0 MPa以上,排量10-15t/d,回油溫度為70-80℃,沖替時間平均在90分鐘。在2017年冬季進行地面管線沖替試驗,效果良好,管線沖替周期由15天延長至90天。
關健詞:溫度;壓力;時間;地面管線;沖替
1.油井地面管線結蠟原因分析
因薩中油田井網不同,聚驅油樣與水驅油樣對比,含蠟量、溶蠟點大致相同。而膠質、瀝青含量聚驅稍高于水驅。聚驅油井比水驅油井易結蠟。薩中油田油井平均蠟含量27.8%,平均析蠟點為39℃,平均蠟溶點為54℃。膠質(%)5.9,瀝青質(%)0.14油井蠟析的主要原因是原油中含蠟量。因此蠟含量越多,蠟析越嚴重。
大部分油井回油管線都是Ф60mm、埋地比較淺、距離長等因素,是造成管線結蠟,回壓升高的重要原因。大多數用多頻次沖替管線的方式處置,由于管線沖替存在占產時間長、成本費用高、復合材質管線溫度急劇變化造成管線損傷等問題,造成管線沖替效果差及原因有:
1.1地面管線結蠟對油井生產設備影響的是
1.1.1恒久生產油井地面管線結蠟回壓升高至0.8-1.2 MPa,
1.1.2單井產量下降5-10%,
1.1.3電流上升2-5A,
1.1.4盤根使用壽命縮短1/4時間,
1.1.5皮帶使用壽命縮短1/8時間。
1.2油井地面管線結蠟的因素
1.2.1井間管線距離過長500-1000m,
1.2.2管線直徑小,回油管線直徑Φ60㎜,
1.2.3回油管線有變形直徑變小,回油管線有裸露部位造成結蠟(過橋井),
1.2.4油井含水較低的井,
1.2.5油井產量低于30方的井,而且摻水溫度在55℃左右,
1.2.6油井摻水壓力較低油井。
2.沖洗地面管線操作方法及技術要求
使用轉油站熱洗泵加壓,加熱爐提溫,來水溫度在70-75℃,來水壓力在1.5 MPa以上,排量12-18t/d,回油溫度為65-70℃。使用熱液泵車沖替,出口溫度在80-90℃,壓力在2.0 MPa以上,排量10-15t/d,回油溫度為70-80℃。
2.1沖替地面管線前的準備工作,
2.1.1通知中轉站提高爐溫,檢查油壓、來水壓力、溫度,
2.1.2測量電機上、下沖程電流,
2.1.3檢查流程正常,
2.1.4檢查采油設備各部件運行正常,
2.1.5熱替泵壓1.5-2.5MPa,
2.1.6沖替地面管線計量間匯管溫度達到75-85℃,
2.1.7已通知有停電、停機維修情況時應提前沖替地面管線,
2.1.8單井回油溫度在65℃以上,
2.1.9產液量30t/d以下,沖替時間為95分鐘;產液量30t/d-70t/d,沖替時間為85分鐘;產液量70t/d以上,沖替時間為80分鐘。
2.2遇到以下情況不得沖替地面管線
2.2.1來水壓力低于油壓不得沖替地面管線,
2.2.2來水溫度低于65℃不得沖替地面管線,
2.2.3流程中有刺漏、穿孔不得沖替地面管線。
2.3各單位要制定油井地面管沖替線制度及周期
2.3.1嚴格按線制度及周期沖替,
2.3.2有特殊需要沖替,要寫申請批準后方可沖替,
2.3.3采油工不得私自沖替管線。
2.4加熱設備要保持完好
2.4.1加熱爐、熱洗泵、熱液泵車完好率應100%,備用完好率100%,
2.4.2設備完好率達不到要求,影響沖替地面管線按制度考核,
2.4.3值班干部根據加熱爐提溫速度確定提溫時間,值班按時按要求加熱爐提火加溫,同時值班記錄備案,
2.4.4在沖洗過程中不能停爐、停泵或轉到其他用。
2.5分步法沖洗地面管線作標準
2.5.1產液量30t/d以下沖洗地面管線操作標準;沖替地面管線法:產液量30t/d以下的井,進口溫度75℃,計量間回油溫度65℃以上。第一步:測量電流、回壓。第二步:停機,確定排量在12-18t/d時替液10分鐘。第三步:排量在10-15t/d時,化蠟及鞏固85分鐘。第四步,沖替結束測量電流、回壓,沖替地面管線結束,倒回流程,啟機,做好記錄。
2.5.2產液量31-70t/d沖替地面管線操作標準;
沖洗地面管線法:對于產液量31-70t/d的油井,進口溫度應75℃,出口溫度應65℃。;第一步:測量電流、回壓。第二步:停機,排量在12-18t/d時替液10分鐘,第三步:排量在10-15t/d時化蠟、鞏固75分鐘。第四步,沖替結束測量電流、回壓,沖替地面管線結束,倒回流程,啟機,做好記錄。
2.5.3產液量71t/d以上“沖替地面管線”操作標準
沖替地面管線法:液量71t/d以上的井,進口的溫度75℃以上,出口的溫度65℃。第一步:測量電流、回壓。第二步:停機,排量在12-18t/d時替液10分鐘。第三步:排量在10-15t/d時化蠟、鞏固70分鐘。第四步,沖替結束測量電流、回壓,沖替地面管線結束,倒回流程,啟機,做好記錄。
2.6沖替地面管線現場操作
2.6.1按計劃加熱爐提溫,按約定啟動熱洗泵使熱水送往需要的計量間。
2.6.2倒井口沖替地面管線流程,先開井口直摻閥門,開井口摻水。
2.6.3倒計量間沖替地面管線流程,先關單井摻水閥門,再開熱洗閥門,通知中轉站輸送高壓熱水,如井口的來水溫度達到沖替地面管線溫度75℃以上時,可進行沖替地面管線。
2.6.4控制沖替地面管線排量,觀察壓力變化防止造成轉油站蹩泵現象,注意觀察溫度的變化,記錄沖替時間。
3.地面管線沖替效果分析
3.1錯誤沖替方法
案例1:A沖替管線周期為15天,原來油壓為0.7 MPa,約3-7天上升到1.2MPa。開始沖替地面管線,站上來水溫度應達到60-70℃,計量間回油溫度達到55-65℃,沖替時間20-30分鐘,排量12-18t/d,用水量10方左右,回油溫度達到了,但是由于沖替時間短,地面管線管壁結蠟沒有化掉,在沖替地面管線時沒有停機,管線沖替不合格。七日后油壓力上升到1.2。
案例2:B沖替地面管線周期為25天,原油壓為0.7 MPa。在7-10天左右上升至1.2MPa。用熱液泵車沖洗管線,出口溫度達到70-80℃,計量間回油溫度達到65-75℃,沖洗時間10-20分鐘,排量5-10t/d,用水量5-10方,回油溫度達到了要求,但是由于沖替時間短,只有排液過程,沒有化蠟過程,地面管線管壁結蠟沒有化掉,在沖替地面管線時沒有停機,管線沖替不合格。七日以后油壓力上升到1.2。
3.2正確沖替方法
案例3:A沖替地面管線周期為15天,原油壓為0.7 MPa。在10天左右上升至1.2MPa,使用熱液泵車沖洗出口溫度80-90℃,沖洗時間90分鐘,計量間回油溫度達到75-80℃,排量10-15t/d,用水量20方(2罐車水),油壓為0.7 MPa,管線沖替合格。該井管線長度690米,在沖替地面管線時停機,一個月以后油壓力保持在0.7 MPa。
案例4:D沖替地面管線周期為20天,原油壓為0.6 MPa,在3-7天左右上升至1.1MPa。開始沖替地面管線,站上來水溫度應達到75-80℃,計量間回油溫度達到65-75℃,沖替時間90分鐘,排量12-18t/d,用水量20方左右,回油溫度達到了要求,油壓為0.7 MPa,管線沖替合格。停機沖替管線,一月后油壓保持在0.6 MPa。
4.經濟效益
要使用轉油站熱洗泵加壓,加熱爐提溫,來水溫度在70-75℃,來水壓力在1.5 MPa以上,排量12-18t/d,回油溫度為65-70℃。
每次沖替成本:一輛熱液泵車、二輛水罐車,
15天1次
90天1次
采用熱液泵車沖洗的,出口溫度在80-90℃,來水壓力在2.0 MPa以上,排量10-15t/d,回油溫度為70-80℃,沖替時間平均在90分鐘。在2017年冬季進行管線沖替試驗,取得了良好的效果,使管線沖替的周期由15天延長至90天。
15天1次,
90天1次,
5.小結
隨著油田的發展,傳統地面管線沖替的形式已不在適合,需要進行調整和改進。在采油的整個操作流程中,地面管線沖替的技術措施,也越來越顯重要,通過實驗已經認識到了改進工作方式重要性,與采油密切相關的技術手段還會繼續獲得改進,使油田生產的整體效益提高。下一步將此工作法在生產中推廣應用,在生產過程中及時監測日產液量、含水、環境溫度等等的綜合影響。同時還要建立相應的資料,及時調整管線維護計劃,主要有油井沖替地面管線計劃,沖洗地面管線周期運行綜合數據表,沖替地面管線記錄及監督檢查,轉油站收油記錄油井沖替地面管線效果對比表。
參考文獻:
[1] 何登龍.采油工技術問答.石油工業出版社,2009(37-38.)