谷夢陽(大慶鉆探工程公司鉆井一公司)
強化節能技術管理,努力降低機采系統能耗。針對低產低效井,規模化推廣間抽采油技術;針對載荷高、啟動力矩大、電動機功率利用率低的抽油機井,應用雙速雙功率電動機;針對供液能力與運行參數匹配不合理、功率因數低的抽油機井[1-2],應用節能配電箱;針對檢泵井和動管柱措施井,利用整體參數優化軟件,對全井抽汲參數進行優化,提高系統效率,降低生產能耗;在新井方面加大節能設備設計應用力度。
首先確定了兩種間抽方式,并制定了不同方式對應的間抽制度模板,其次建立了分層系、分物性、分季節的間抽采油方法[3-4],停機時間與產液量公式關系見圖1,生產時間與液面恢復高度關系見圖2。分析油井井底供排關系,總結各區塊不同產液級別油井的液面恢復特性,制定適合的間抽制度。

圖1 停機時間與產液量公式關系

圖2 生產時間與液面恢復高度關系
根據測試的油井啟停機液面下降速度與恢復速度的比值,確定了不同產液級別不停機間抽井的搖擺運行比值,現場測試168 口井,結果表明搖擺運行比與產量呈負相關,兩種間抽采油方式自身特點如表1所示。
按照“產量由低到高、物性由好到差”的推廣原則,在各開發油層進行摸索推廣,開發層位間抽井數量統計見表2。確定了各油層間抽適應性,同時摸索冬季間抽條件,延長了間抽井全年執行時長。
間抽井中有結垢井點1 185 口井,間抽期間因垢檢泵99口井,其中9口結垢嚴重的單井停止執行間抽,結垢輕微井繼續間抽。
通過對井口冷輸段傳熱情況進行理論計算、選取不同產液、含水、井口冷輸段長度的停機試驗井摸索凍井溫度,確定了間抽井冬季正常運行條件。

表1 停機間抽與不停機間抽采油性能對比情況統計

表2 開發層位間抽井數量統計
根據Kirkpartrick相關公式計算了井筒油管內溫降[5-7],該外圍采油廠平均地溫梯度5.33 ℃/100 m,平均地層溫度63.26 ℃,平均油層中深1 167 m[8]。我們計算了標準井口冷輸段長度58 cm,在纏2.5 cm 厚毛氈保溫條件下,不同室外溫度井口流體停止流動時間[9]。選取不同產液、含水、井口冷輸段長度的停機間抽井進行凍井溫度試驗,間抽井原油黏度的統計見表3。

表3 間抽井原油黏度統計
對比產液量變化情況,間抽井和非間抽井產量遞減規律一致,應用液面恢復法指導的間抽井制度[10],對產量基本沒有影響,保持了產量的穩定。
統計2019 年間抽井檢泵情況,偏磨檢泵井數逐年減少,對比去年減少8 口井;平均檢泵周期有所延長,去年同期為1 070 天,而今年延長了88 天,減緩了桿柱偏磨情況的發生。單井作業費用1.45 萬元,8 口井共減少作業費用11.6 萬元,延長偏磨周期產生的費用0.95萬元,共計產生經濟效益為12.55萬元。
結合目前現場實際情況,重點試驗井、難管理井不建議實施間抽外,可推廣范圍2 600口井。
1)在間抽控制方式上,一是對實施停機間抽難度大的井,試驗不停機間抽采油技術,采用智能控制技術在不需要人工干預的前提下,既能實現間抽又能降低一線職工的勞動強度;二是針對間抽井井位分布零散、職工啟停機工作量大等問題,試驗線路控制停機方式,在保證節電效果的前提下,平均單井減少一次停機工作量,降低工人勞動強度。
2)在技術管理方面,全廠上下相關部門通力協作、積極配合,形成資料管理、制度執行、業務流程、考核制度等幾個方面的配套,規范資料錄取標準,將間抽采油井納入常規機采管理環節,并建立分級承包制度和巡回檢查制度,保證間抽采油執行率和節電效果。