馮光華,劉佶林,楊 超,崔幫全
(云南華聯鋅銦股份有限公司,云南 馬關 663701)
如何提升鏟運設備生產效率需圍繞露天礦山“四大工序”各作業環節的生產效率及成本開展分析研究,充分探找各工序間的病根所在,制定針對性的改進措施,改變以往單一增加設備臺數滿足鏟裝配置的觀念,向高質量的“用好、用強”現有設備轉型研究,在產能提升的同時有效降低車間生產成本,提高人均創效,為公司創造更多經濟效益。
為最大限度的發揮運輸設備生產能力,完成生產任務,通過對部分大型設備早班中班運行狀況進行了跟蹤統計,并計算其在不同挖掘設備下運行的生產效率,論證車鏟型號匹配關系,以此優化現場調度。

表1 不同型號礦用卡車在電鏟、4.5m3挖機匹配下的生產效率
通過試驗分析,論證了“大車配大鏟、小車配小鏟”的優越性,并在設備安排、現場調度中優化配置:大鏟(15m3~18m3電動液壓鏟)匹配大車(100t級),小鏟(4.5m3~5m3挖掘機)匹配小車(50t~60t級),在現有運輸設備不足情況下,盡量減少“大配小”的幾率,以充分發揮運輸設備效率。
眾所周知,露天礦運輸投資占了礦山總投資相當大的比例,在實際生產過程中,適時的優化運輸線路,將是露天礦山降本增效的一項重大舉措。
1.2.1 強化技術指導生產

表2 線路優化情況
①緊緊圍繞采剝推進、排土等實際,通過現場勘查、室內圖紙設計、現場交底施工等措施將礦山道路優化工作付諸實踐。項目開展以來,完成采場、排土場多條主要運輸道路優化工作。②根據排土設計,在運輸車輛不足的情況下,立足排土實際,化呆板為靈活,在排土場1060m、1100m預留部分排土空間,排土不集中將1060m排滿再排1100m,預留空間盡力留給采場1060m以下廢土排放,有效減少采場廢土“低土高排、高土低排”。③完成露天采場1125m~1155m東幫、1275m~1290m西幫、970m~990m東 幫、970m~910m排 廢 道 路、1245m~1260m東 幫、1275m~1290m北幫礦山臨時聯絡道的改擴建工作。
1.2.2 持續改進運輸道路質量
(1)礦車司機利用手機安裝行者軟件,在礦用卡車運行期間全程跟蹤核對礦用卡車運行速度,收集運行軌跡。根據運行軌跡,可從車輛當班運行的每一個位置查找出其對應的速度,從而找出運行速度相對受限的位置進行針對性的道路優化整改。在利用此方法基礎上,廣泛接納現場運輸設備操作人員意見,針對性的完成了1180回收車間十字路口區域、1130東幫沉砂池岔路口區域、1020堆場東東幫路面加寬區域、1060東幫(原三棵樹)岔路口區域、1180排土場—1090含鋅廢石資源堆場區域、中試試驗廠堆場腳區域、970m東幫沉砂池路口區域的現有運輸道路的整改工作,有效提升礦用卡車運行效率。
(2)結合礦山道路實際重新修訂道路路好率檢查考核指標,納入生產考核,強化了道路維護工作。
鏟裝設備效率的發揮及鏟裝成本,與爆堆松散性有較大關系。2018年以來,礦山使用的2#巖石乳化炸藥做工能力由320ml降低至260ml,炸藥做工能力降低近19%。為不影響鏟裝效率,礦山積極開展炸藥單耗選取試驗,并根據現場鏟裝效果反饋積極進行調整。2018年上半年在同比做工能力下降19%基礎上,為控制爆破成本的上升,綜合炸藥單耗為0.42kg/m3,同比2017年的0.36kg/m3上升僅上升17%,但現場反饋設備鏟裝效率不及預期。2018年下半年,車間調整綜合炸藥單耗至0.44kg/m3,同比2017年上升22%,雖然只相當于在2017年基礎上提升3%做功能力,但鏟裝工序綜合成本下降明顯。2018年下半年完成爆破量362.93萬m3,增加爆破成本32.66萬元,完成鏟裝量731.69萬m3,減少鏟裝工序成本102.43萬元。

表3 2018年爆破、鏟裝成本變化
通過爆破炸藥單耗調整、鏟運設備型號匹配、運輸線路優化、生產技術管理等優化配置措施,使鏟裝、運輸設備整體臺班效率明顯上升。
(1)電鏟匹配100t級礦用卡車占比由53%增加至97%,同比提升83%。
(2)電鏟和5m3挖掘機綜合臺班效率由1950m3/臺·班增加至2072m3/臺·班,整體臺班效率增加122m3/臺·班,同比提升6%;
(3)礦用卡車綜合臺班效率由721m3·km/臺·班增加至792m3·km/臺·班,同比提升10%。
(4)在同等設備、人員配置情況下,礦用卡車運輸功由3312.86萬m3·km增加至3656.39萬m3·km,運輸功增加343.53萬m3·km,同比提升10%。
2018年100t級礦用卡車完成運輸功2224.12萬m3·km,單位成本4元/m3·km;60t級礦用卡車完成運輸功839.67萬m3·km,單位成本4.5元/m3·km;50t級礦用卡車完成運輸功592.39萬m3·km(同比減少92.25萬m3·km,加大對成本低的較大級別的礦用卡車的利用),單位成本5.72元/m3·km,加權平均計算得2018年礦用卡車單位運行成本為4.39元/m3·km。項目實施前后花同樣的生產成本達到不同的效率,即項目實施后提升運輸功343.53萬m3·km。項目實施前要完成運輸功343.53萬m3·km,相比項目實施后要多耗費生產成本,即項目實施后有效的節約了生產成本。按照單位成本4.39元/m3·km計算,其產生的直接經濟效益為343.53×4.39=1508萬元。
項目產生的直接經濟效益為公司創造更多的利潤,從而加大了公司稅收上繳金額,為國家、社會發展做出了更大的企業貢獻。同時,相比項目實施后,要完成運輸功343.53萬m3·km,必然造成設備燃油(柴油)的更多消耗。根據2018年礦山生產運行分析,礦用卡車柴油單耗為0.22kg/m3·km,按照柴油的CO2排放因子74100kg/TJ,柴油的凈熱值43TJ/kg計算,單位質量柴油完全燃燒排放的CO2質量為74.1×43/1000=3.186,即1kg柴油排放CO23.1863kg。項目實施后減少CO2的排放量C排=343.53×0.22×3.186÷1000=0.24萬t,有效減少了對空氣的污染,對凈化和改善礦山、周圍村莊人居環境有著積極貢獻。
鏟運工藝作為露天礦山生產的核心工藝,鏟運工藝優化配置研究在生產效率、生產成本上具有重要意義。本文初步的從露天礦山人、機、環、管等方面開展了相應實踐,通過加強對車鏟型號匹配現場調度、適時優化運輸道路、加強路面維護和優先利用成本較低、效率較高的設備等有效管控手段,有效提升鏟運設備生產效率,節約生產成本,雖然確得一定成效,但露天礦山鏟運設備生產效率影響因素較多,本文只簡單了分析了部分供借鑒,礦山還應根據實際不斷改今年提升。