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巖芯鉆探復(fù)雜孔內(nèi)事故處理技術(shù)

2020-08-05 01:56:20張勁松
世界有色金屬 2020年9期

張勁松,王 亮

(中南勘察基礎(chǔ)工程有限公司,湖北 武漢 430081)

1 工程概況

程潮鐵礦由于礦區(qū)未進行過系統(tǒng)的水文地質(zhì)勘察,通過隨礦體勘探一起進行的水文地質(zhì)勘察工作,只基本查明礦體及周圍一定區(qū)域的水文地質(zhì)條件,對掌握礦體開采疏排地下水影響區(qū)域內(nèi)的水文地質(zhì)條件留有疑點;且經(jīng)過幾十年的采礦工程活動,礦區(qū)原始水文地質(zhì)條件已發(fā)生很大的改變,近來井下涌水量增大明顯,來源不清、-500m水平掘進時突水,給礦山的生產(chǎn)安全帶來了潛在危險。為了更好地掌握礦區(qū)現(xiàn)有水文地質(zhì)條件,需要采取切實可行的措施和手段,進行水文地質(zhì)補充勘探,探明現(xiàn)有礦區(qū)的水文地質(zhì)條件,對礦區(qū)水文地質(zhì)條件及防排洪能力重新予以全面、客觀地論證和評價,為礦山的后續(xù)采礦活動提供科學(xué)依據(jù)。

其中水文地質(zhì)鉆探是其工作的重要一環(huán),水文地質(zhì)鉆探工作量如下表。

表1 水文鉆探工作量表

事故孔為bk7號鉆孔,事故鉆孔結(jié)構(gòu):開孔Φ150,下Φ146套管20m;變徑Φ130鉆進至50m,下Φ127套管;后換Φ110鉆進至120m,下Φ108套管;此后Φ91鉆進至孔深502.58m。

2 事故發(fā)生簡要描述

事故前,鉆孔已達到設(shè)計要求(孔深502.58m,終孔直徑91mm),但不滿足水文勘察鉆孔打穿大理巖層的設(shè)計目的,故需繼續(xù)鉆進,因YDX-3A鉆機老化提升能力不夠,故改采用Φ73鉆桿用Φ75mm鉆頭繼續(xù)鉆進。

為防止200m處溶蝕巖層不穩(wěn)定,決定以Φ89鉆桿為套管下到孔底,換新擴孔器(Φ76.5mm)后,下Φ73鉆桿至394.58m(即距孔底108m)無法下放,預(yù)測該處接手內(nèi)徑偏小阻礙鉆具穿過,機臺人員意圖掃孔穿過接手,約有10cm進尺后,結(jié)果沒能穿過反而導(dǎo)致鉆具卡死,準(zhǔn)備提鉆,機臺人員采取先將上部Φ89鉆桿反脫提出,再提Φ73鉆桿及鉆具的方案,將Φ89鉆桿提到剩余192m后,改提Φ73鉆桿及鉆具,但Φ73鉆桿及鉆具仍不能完全通過Φ89鉆桿。

第一次跑鉆:提至Φ73鉆桿及鉆具剩119.14m時,此時Φ73鉆桿高出Φ89鉆桿35m,由于Φ73夾持器卡瓦合金磨損嚴(yán)重且Φ73鉆桿表面銹蝕現(xiàn)象較嚴(yán)重,Φ73鉆桿及鉆具連同89鉆桿跑鉆。

第二次跑鉆:跑鉆后,試圖用Φ73鉆桿對接下部Φ73鉆桿及鉆具,下至162.58m時,再次跑鉆,使上部Φ73鉆桿砸向下部的Φ73鉆桿。

至此,兩次跑鉆導(dǎo)致復(fù)雜孔內(nèi)事故。

3 事故處理過程及工藝

事故處理過程流程圖如下。

3.1 第一階段 (基本處理階段)

為處理跑鉆事故,先下母錐進行打撈,結(jié)果比計算的理論鉆桿多下18m鉆桿(即Φ73鉆桿向下移動18m僅高出Φ89鉆桿17m)可以套住Φ73鉆桿,但不能拔動。使用吊車起拔,當(dāng)起重力達到20t左右時才緩緩拔動,提出鉆桿18m后,鉆桿突然可以順利提出,起重力僅為2t多,后改用鉆機將第二次跑鉆的鉆桿全部取出,取出鉆桿發(fā)現(xiàn)最后一根Φ73鉆桿損壞嚴(yán)重,如圖約有2m的劃口,其中絲扣及以上30cm呈斜口狀嚴(yán)重破壞。

3.2 第二階段 (探測階段)

下Φ89鉆桿探測,試圖穿過Φ73鉆桿與下部Φ89鉆桿對接,當(dāng)下放至275m左右時遇到阻礙,預(yù)測下部Φ73鉆桿破壞嚴(yán)重,破口直徑擴大導(dǎo)致Φ89鉆桿無法穿過,事故位置約為275m。因吊車起鉆Φ73鉆桿又向上移動約18m,至內(nèi)徑偏小的接手處無法通過,結(jié)果將第2次跑鉆碰撞部位拉脫。

后用Φ73鉆桿加Φ89母錐打撈Φ73鉆桿,絲錐旋轉(zhuǎn)套取,提鉆結(jié)果:有上部Φ73鉆桿的部分公扣碎片,兩個Φ73鉆桿的半邊接手,另外還有部分巖心內(nèi)管碎片,如圖所示。原因分析:對于出現(xiàn)巖心內(nèi)管碎片,預(yù)測由于鉆具快速下落,水和空氣造成孔內(nèi)很大的激動壓力使得內(nèi)管向上部移動竄至Φ73鉆桿上部,再下落至Φ73鉆桿最上端,可能斜靠在Φ73鉆桿與孔壁間,在Φ73鉆桿上端;也有可能靠彈卡掛在Φ73鉆桿上部里面,內(nèi)管總成部分露出。第2次跑鉆后,上部鉆桿將內(nèi)管砸壞,同時內(nèi)管總成上彈卡將下部鉆桿劃破,導(dǎo)致鉆桿及內(nèi)管嚴(yán)重?fù)p壞,所以才會打撈到內(nèi)管碎片。

第2次下Φ73鉆桿加Φ89母錐進行打撈,套取時幾乎無進尺,母錐內(nèi)無任何碎片。

為摸清事故位置平面情況,采用木頭照相方法探測下部情況,如圖所示,中間部位基本上都含有破損的鉆具,外周還有部分的碎片存在,可能在這個平面下部位置外周也存在碎片,導(dǎo)致母錐無法套取。

3.3 第三階段 (掃除破損鉆具階段)

用Φ91mm薄壁合金鉆頭(內(nèi)徑77mm),下Φ89鉆桿繼續(xù)掃孔,進尺約0.45m,鉆頭完全損壞,如圖所示。

再次下Φ89鉆桿換新的薄壁合金鉆頭(內(nèi)徑77mm),至277.15m,下Φ89鉆桿加母錐,母錐下到阻礙位置為276.85m,旋轉(zhuǎn)進尺約0.5m,至277.35m,提鉆后發(fā)現(xiàn)母錐內(nèi)有破損的鉆桿及內(nèi)管,如圖所示。

后采用Φ91mm平推鉆頭,試圖磨掉破損部分,研磨進尺約0.5m。第2次跑鉆導(dǎo)致上部Φ73鉆桿有約2m的破口,預(yù)測下部Φ73鉆桿破損程度同樣嚴(yán)重,到此,共清除破損部分長度約為1.85m,改下下公錐打撈,下公錐外套薄壁合金鉆頭無法進入,預(yù)測Φ73鉆桿內(nèi)部含有內(nèi)管及碎片將鉆桿內(nèi)部堵死,公錐無法進入。

繼續(xù)下Φ89鉆桿帶薄壁合金鉆頭掃孔,進尺約0.4m,中途出現(xiàn)憋車現(xiàn)象,提鉆后發(fā)現(xiàn)連接鉆頭處的母扣斷裂,合金鉆頭掉入孔內(nèi),預(yù)測鉆頭上部掃掉部分僅有0.3m,下Φ89鉆桿帶母錐,由于掃孔露出的Φ73鉆桿僅0.3m,絲錐無法套上。繼續(xù)下薄壁合金鉆頭掃孔,掃掉一小段后,可以下放1m多,至此,事故破損鉆具基本清除掉。

3.4 第四階段 (拔鉆具階段)

下母錐進行打撈,可以將下部鉆具套上,無法拔動,加兩個50t的千斤頂來拔動鉆具,起拔失敗,后改采用反絲工藝,使用Φ50反絲鉆桿加母錐進行反絲,反絲成功,反出破損的含有內(nèi)管及總成的Φ73鉆桿,基本完整,內(nèi)管在鉆桿里面,被總成破壞。

4 結(jié)語

此次鉆探事故為典型的由多次常見小事故導(dǎo)致形成的孔內(nèi)復(fù)雜事故,事故原因主要有:

(1)在以Φ89鉆桿為套管下Φ75鉆具無法下放時,不應(yīng)強行掃孔,存在僥幸心理導(dǎo)致鉆具卡死,同時在重新配鉆具后應(yīng)考慮相應(yīng)尺寸問題。

(2)在知道Φ73鉆桿表面銹蝕嚴(yán)重和夾持器卡瓦的合金磨損完時,沒有采取相應(yīng)保護措施使夾持器正常工作,導(dǎo)致跑鉆事故,兩次跑鉆事故使得孔內(nèi)情況復(fù)雜,為后來處理事故增加了不少難度。

本次事故處理思路較明確,采取多種打撈工藝。首先摸清孔內(nèi)事故位置及平面情況,采用了木頭照相工藝;然后采取多種方法清除由于跑鉆導(dǎo)致鉆桿的破損部分,特別是采用薄壁合金鉆頭掃孔結(jié)合母錐將破損鉆具打撈起來,效果明顯,為后來的打撈下部鉆具工作做好鋪墊;最后準(zhǔn)備兩種方案拔鉆桿,在千斤頂無法拔動鉆具后,采用反絲工藝方案,最終處理了該事故。

此次事故為復(fù)雜孔內(nèi)事故,給人印象深刻,值得反思,一是謹(jǐn)防鉆探工作者工作中出類似鉆探事故,二是為類似孔內(nèi)事故處理提供參考。

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