羅 昊, 鄧 飛, 何 剛, 陳宇波
(1. 四川金通工程試驗(yàn)檢測有限公司,成都 610041;2. 中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司,重慶 400039;3. 中建隧道建設(shè)有限公司,重慶 401320)
目前隧道工程進(jìn)入了高速建設(shè)期,隨著大、長隧道、深埋隧道修建的越來越多,各項(xiàng)建設(shè)中遇到的復(fù)雜地質(zhì)問題也越來越多[1-2]。不良地質(zhì)現(xiàn)象處理技術(shù)的研究是解決隧道工程安全、快速施工和順利運(yùn)營問題的關(guān)鍵。在中國中南、西南地區(qū),分布有大量的白云巖地層,而隨著這些地區(qū)大量隧道的修建,遇到白云巖砂化這類特殊不良地質(zhì)現(xiàn)象的概率大大增加,存在此類問題的地層穩(wěn)定性極差,并有嚴(yán)重突水、突泥的風(fēng)險(xiǎn),故越來越引起學(xué)者和工程人員的重視。
目前,中外關(guān)于白云巖砂化的研究文獻(xiàn)較少。研究表明白云巖砂化是化學(xué)和物理綜合作用過程,本質(zhì)是一種特殊的巖溶現(xiàn)象,影響主要因素涉及巖性、體內(nèi)部顆粒的大小和節(jié)理面裂隙、地下水及其運(yùn)動(dòng)特征等,主要產(chǎn)物為白云巖砂,即以SiO2與一些Fe和Al元素結(jié)合生成的黏土礦物[3-6]。白云巖砂化物質(zhì)結(jié)構(gòu)具有明顯的垂直分層特征,自上而下主要依次分為粉質(zhì)黏土、白云巖粉、白云巖砂。各層物質(zhì)自上而下呈現(xiàn)顏色由深到淺、粒徑由小到大、發(fā)育厚度由厚到薄、強(qiáng)度由強(qiáng)到弱的變化規(guī)律。白云巖砂化導(dǎo)致巖體質(zhì)量降低,輕微砂化階段白云巖圍巖類別為Ⅱ~Ⅲ類;微弱砂化階段白云巖圍巖類別以Ⅲ類為主;中等砂化階段白云巖圍巖類別為Ⅲ~Ⅳ類;強(qiáng)烈砂化階段白云巖圍巖類別為Ⅳ~Ⅴ類;全強(qiáng)砂化階段白云巖圍巖類別為Ⅴ類。前人對(duì)白云巖砂化的機(jī)理以及工程性質(zhì)已經(jīng)有了較為深入的研究,但尚未有針對(duì)這一工程地質(zhì)災(zāi)害治理措施的系統(tǒng)性研究,關(guān)于工程處治的研究還有待補(bǔ)充。
帷幕注漿是目前應(yīng)用較多的一種軟弱巖體處理技術(shù),可以用于防滲堵漏,增加巖體強(qiáng)度和穩(wěn)定性,同時(shí)也可減少壓縮性。在隧道中應(yīng)用中,帷幕注漿具有設(shè)備配套簡單、注漿效果較好、成本低等優(yōu)點(diǎn)[7]。現(xiàn)階段,帷幕注漿的巖體注漿演化規(guī)律[8],注漿室內(nèi)和現(xiàn)場試驗(yàn)方法[9]均有了豐富成果。在大量理論和實(shí)踐工作證明下,確定了影響注漿效果的主要因素為注漿壓力、注漿材料、帷幕厚度和施工工藝[10]。工程人員在大型溶洞、大斷層和高壓富水巖層這些重、難點(diǎn)帷幕注漿工程中取得了顯著的成績[11-12],但針對(duì)諸如白云巖砂化這類特殊地質(zhì)災(zāi)害還缺少有針對(duì)性的研究資料,值得進(jìn)一步探索。
重慶市市郊鐵路尖璧段縉云山2#隧道K2+138~K1+946穿越梨樹坪斷裂帶核心區(qū),圍巖為V級(jí)。根據(jù)綜合超前地質(zhì)預(yù)報(bào)顯示掌子面K1+999前方約12~22 m,即K1+987~K1+977為白云巖砂化段,存在大型腔體,填充物為粉細(xì)砂和水,介質(zhì)表觀密度2 680 kg/m3,細(xì)度模數(shù)為0.9,水量豐富,超前鉆探出水量297 L/min,即423.4 m/d,水壓1.5 MPa,存在涌水、涌砂風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)專家會(huì)議確定了K2+003~K1+973段采取超前帷幕注漿,共經(jīng)歷兩次注漿,按施工圖設(shè)計(jì)注漿失敗,調(diào)整方案后獲得了成果。以此工程為研究背景,對(duì)帷幕注漿處理技術(shù)在白云巖砂化段應(yīng)用中的關(guān)鍵技術(shù)加以研究,首先檢驗(yàn)帷幕注漿手段對(duì)白云巖砂化治理的有效性,其次研究白云巖砂化段帷幕注漿各關(guān)鍵影響因子的選定,補(bǔ)充現(xiàn)有研究的不足,以期為今后類似不良地質(zhì)段的處理提供借鑒,獲取更好的安全保障和經(jīng)濟(jì)效益。
通過查閱文獻(xiàn)資料,查明縉云山白云巖砂化產(chǎn)生的原因、砂化白云巖的工程特性和帷幕注漿工程的關(guān)鍵控制因素及一般選取方法;通過專家法和試驗(yàn)分析第一次失敗原因和需要調(diào)整的注漿參數(shù);利用數(shù)據(jù)分析和對(duì)比分析,對(duì)比、分析公式計(jì)算、數(shù)值模擬結(jié)果,確定調(diào)整方案中各關(guān)鍵影響因子的合理選用方法和數(shù)值,另一方面通過對(duì)比分析失敗的最初方案和成功的修正方案的處治效果和工程參數(shù),驗(yàn)證新方案工程參數(shù)選用的合理性;最后通過信息分析法,總結(jié)工程經(jīng)驗(yàn),提煉研究成果。具體技術(shù)路線如圖1所示。

圖1 技術(shù)流程Fig.1 Technical flowchart
2016年12月12日—2017年1月10日,按施工圖設(shè)計(jì)方案施工,完成注漿孔62個(gè),孔口管長度 310 m,鉆孔長度3 167 m,累計(jì)注漿量732.7 m3,其中硫鋁酸鹽水泥漿465.05 m3,普通水泥漿167.18 m3,超細(xì)水泥漿100.47 m3。但注漿效果較差,存在如下問題。
(1)鉆孔易塌孔,無法形成完整的孔壁。采用前進(jìn)式分段注漿方法,按仰角和水平方向鉆孔,填充物極易堵塞孔口;按俯角方向鉆孔,又易發(fā)生孔尾堵塞。鑒于此,在注漿過程中嘗試采用了鉆桿注漿方法,但未取得成功,先后有兩套進(jìn)口專用鉆桿被握裹死,無法取出。
(2)漿體在砂化巖層內(nèi)滲透性差,擴(kuò)散半徑小。初期使用普通水泥單液漿出現(xiàn)了嚴(yán)重返漿。后嘗試采用800型超細(xì)水泥漿,可注性好,但固結(jié)效果差,水泥流失嚴(yán)重。
經(jīng)注漿后,流砂、涌水現(xiàn)象沒有明顯改觀,具體如圖2所示。

圖2 砂化段填充物Fig.2 Filling of sandification section
在原方案失敗后,通過查閱文獻(xiàn)資料和取樣分析,并組織各方專家和技術(shù)人員進(jìn)一步討論,總結(jié)失敗原因如下。
(1)沒有充分認(rèn)識(shí)砂化白云巖的工程特性。由于大型正斷層形成了良好的導(dǎo)水通道,圍巖破碎程度高,縉云山隧道白云巖砂化段為全強(qiáng)砂化階段,腔體發(fā)育規(guī)模大,白云巖砂顆粒細(xì)密、巖層富水性較強(qiáng),填充物質(zhì)具有流動(dòng)性,常規(guī)帷幕注漿加固手段難以進(jìn)行有效處理,工藝需調(diào)整。
(2)注漿壓力不合適,需調(diào)整。注漿壓力與漿液在巖體裂隙中擴(kuò)散的深度成正比,為保證漿液在巖層內(nèi)的滲透性和擴(kuò)散半徑,需適當(dāng)增加壓力。而壓力過大也會(huì)造成巖體塑性變形、漿液流失等不良反應(yīng)。故需選擇更合適的注漿壓力。
(3)注漿材料不合適,需調(diào)整。為保護(hù)生態(tài)環(huán)境,帷幕注漿仍需以水泥注漿材料為主,但具體種類、配比需調(diào)整,以解決漿液返漿、流失問題。
根據(jù)分析結(jié)果,縉云山白云巖砂化段帷幕注漿工程需對(duì)注漿壓力、注漿材料(種類和配比)和注漿工藝進(jìn)行調(diào)整。另外,為保證注漿效果,帷幕注漿半徑,即注漿厚度也需進(jìn)一步確定。故對(duì)帷幕注漿的壓力、材料、厚度和工藝進(jìn)行進(jìn)一步分析討論,以得到更科學(xué)合理的注漿參數(shù)和工藝方法。
對(duì)比分析了大量文獻(xiàn)中的注漿壓力計(jì)算公式,結(jié)合本帷幕注漿工程的實(shí)際地質(zhì)情況,參考高東波等[12]在重慶中梁山巖溶富水段帷幕注漿工程中成功運(yùn)用的計(jì)算公式:
P=2Pw+(1~2)MPa
(1)
式(1)中:P為注漿壓力;Pw為測定水壓;1~2 MPa為調(diào)控值。注漿段實(shí)測水壓為1.5 MPa,故計(jì)算值為4~5 MPa,經(jīng)現(xiàn)場試注漿檢驗(yàn),該值合理。
出于環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性的考慮,帷幕注漿工程漿液主要有:普通水泥單液漿、雙液漿和超細(xì)水泥類漿液。為找出適用于白云巖砂化段的最佳材料,研究采用ANSYS軟件對(duì)注漿材料因素進(jìn)行數(shù)值模擬。因超細(xì)水泥價(jià)格昂貴,通常只用于配合性補(bǔ)注或微小裂隙注漿,故只對(duì)單液水泥漿和雙液漿進(jìn)行分析,配置漿液水灰比均取1∶1。
模擬采用縉云山隧道巖溶段V級(jí)圍巖的各項(xiàng)地質(zhì)參數(shù)進(jìn)行模型建立,考慮到地下水及其壓力對(duì)圍巖的影響,圍巖參數(shù)乘以相應(yīng)的折減系數(shù),相關(guān)參數(shù)如表1所示。

表1 材料選擇數(shù)值模擬材料參數(shù)Table 1 Material parameters in numerical simulation of material selection
隧道平面線型模型高度方向取5倍隧道高度,水平方向取5倍隧道跨徑。建立的CAD模型和ANSYS模型如圖3所示。圖3(a)中隧道外圍的圓環(huán)為注漿加固圈,厚度6 m。取掘進(jìn)10 m后的結(jié)果進(jìn)行分析。

圖3 材料選取平面和三維網(wǎng)格模型圖Fig.3 Plane and 3D mesh model of material selection
通過比較不同注漿材料下的圍巖位移、初支的第一主應(yīng)力和第三主應(yīng)力的大小,以確定何種注漿材料更適用于巖溶地區(qū)注漿工程。
分別模擬在不注漿、注單液漿和注雙液漿的情況下的圍巖位移情況,得到了隧道開挖之后位移變形(圖4)。

圖4 開挖后變形云圖Fig.4 Deformation cloud picture after excavation
由圖4可知,不注漿情況下,開挖后隧道圍巖X方向最大的位移為X1=0.197 mm,Y方向最大位移最大位移為Y1=1.546 mm;對(duì)于注單液漿,X方向最大位移為X2=0.171 mm,Y方向最大位移為Y2=1.375 mm;對(duì)于注雙液漿,X方向最大位移為X2=0.107 mm,發(fā)生在隧道左右拱腳位置,Y方向最大位移為Y2=0.78 mm。X方向最大的位移發(fā)生在隧道的左右兩側(cè)拱腳位置,左側(cè)為正右側(cè)為負(fù),表明隧道兩側(cè)向內(nèi)收斂;Y向最大位移發(fā)生在仰拱底部,變形為正,表明仰拱隆起。
分別模擬在不注漿、注單液漿和注雙液漿的情況下的初支受力情況,得到隧道開挖之后初支主應(yīng)力圖(圖5)。在不注漿的情況下,隧道周圍最大第一主應(yīng)力為1.62 MPa,出現(xiàn)在開挖面拱頂位置,最大第三主應(yīng)力為12.5 MPa,出現(xiàn)在拱腳位置。隧道周圍最大第一主應(yīng)力為0.846 MPa,出現(xiàn)在拱腳位置,最大第三主應(yīng)力為6.15 MPa,出現(xiàn)在拱腳位置。隧道周圍最大第一主應(yīng)力為0.506 MPa,出現(xiàn)在拱腳位置,最大第三主應(yīng)力為4.17 MPa,出現(xiàn)在拱腳位置。

圖5 開挖后初支主應(yīng)力圖Fig.5 Stress diagram of primary branch after excavation
綜上可知,單液漿和雙液漿對(duì)圍巖均有一定的加固作用,其中雙液漿的加固作用更加明顯。因此,可初步得出結(jié)論:對(duì)比單液水泥漿而言,無論是在限制圍巖變形還是受力方面,雙液漿均表現(xiàn)出更好的性能,故雙液漿材料更適用于縉云山隧道白云巖砂化段帷幕注漿工程。
合適的帷幕厚度可使加固圈有較好的防水效果,既能抵抗隧道圍巖中的水壓力,又能具有經(jīng)濟(jì)性,故注漿厚度需進(jìn)行科學(xué)合理的確定。
3.3.1 公式計(jì)算
目前關(guān)于帷幕注漿厚度的計(jì)算方法有理論公式法、經(jīng)驗(yàn)公式法、模型分析等多種方法,選取了具有代表性的3種方法計(jì)算縉云山隧道帷幕注漿的厚度。
(1)模型分析法??N云山隧道屬于深埋高水位隧道,四季雨水量充足,對(duì)于這一類隧道模型,按照以往工程經(jīng)驗(yàn)[13]可以采取模型簡化,將其簡化為對(duì)稱的圓形模型進(jìn)行分析。
李立新等[14]通過水流耦合和滲流耦合原理,給出了注漿加固圈B的計(jì)算公式,如式(2)所示:
(2)
式(2)中:B為注漿圈半徑;rc為隧道襯砌內(nèi)輪廓線半徑;kg為圍巖注漿后滲透系數(shù);γw為地下水的重度;Q為注漿加固圈中滲流量;pg為地下水作用在注漿加固圈上的壓力,由現(xiàn)場實(shí)測值得到;h1為隧道中心到水平面的豎直距離;θ為極坐標(biāo)夾角。
隧道段水壓力pg取值為1.5 MPa,隧道中心到水平面的垂直距離h1=200 m。水的重度γw=1×103kg/m3,注漿后滲透系數(shù)kg=2×10-8m/s,超前地質(zhì)鉆探30 m出水量423.4 m3/d,故Q取 14.11 m3/(m·d),θ取90°。隧道為單洞雙線,隧道內(nèi)輪廓半徑rc=6 m。根據(jù)以上數(shù)據(jù),利用式(2),得到注漿半徑B約為6.000 m。
(2)理論公式法
帷幕注漿加固圈外部承受的水壓力可視為靜水壓力,根據(jù)強(qiáng)度理論,何兵[15]提出了加固圈厚度B計(jì)算公式,如式(3)所示:
(3)
式(3)中:r為隧道開挖半徑;σ為圍巖加固體允許抗壓強(qiáng)度;Pw為加固圈外側(cè)靜水壓力。
根據(jù)縉云山隧道現(xiàn)場施工情況,選定計(jì)算參數(shù)為:隧道開挖半徑r=6 m,加固圈外水壓力Pw=1.5 MPa,圍巖體加固允許抗壓強(qiáng)度σ=3.5 MPa。計(jì)算注漿半徑B為5.820 m。
(3)經(jīng)驗(yàn)公式法
根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)[16],有:
B1=(4~6)r′
(4)
B=(B1-2r)/2
(5)
式中:B1為加固范圍半徑;系數(shù)4~6取值根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況確定,當(dāng)水流量較大,水壓力大時(shí),取上限,反之取下限??N云山隧道出水量、壓力可控,故系數(shù)可取4。
由經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式[式(4)、式(5)]可得注漿半徑B為6.000 m。
根據(jù)式(2)、式(3)、式(5)的計(jì)算結(jié)果,3個(gè)厚度數(shù)值差距不大,最大值和最小值僅差0.18 m,表明這組計(jì)算結(jié)果是可靠的。故縉云山隧道帷幕注漿的最佳厚度取6 m,運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算簡單、可靠。
為了在正式注漿前,進(jìn)一步確認(rèn)厚度計(jì)算結(jié)果,運(yùn)用了有限元分析進(jìn)行驗(yàn)證。
3.3.2 數(shù)值模擬
根據(jù)2.2節(jié)的模擬結(jié)果可知,雙液漿相對(duì)于其他注漿材料來說,更適用于砂化白云巖溶地段,故模擬選用雙液漿作為注漿材料,相關(guān)參數(shù)如表2所示。模擬以1 m為梯度,從1 m開始逐步增大注漿厚度。采用同一個(gè)隧道模型進(jìn)行計(jì)算,每一個(gè)計(jì)算步比前一步的注漿圈厚度增加1 m,這樣便于后續(xù)進(jìn)行對(duì)比。

表2 新老注漿方案參數(shù)對(duì)比Table 2 Comparison of parameters between the new and the old grouting scheme
建模過程類似2.2節(jié),具體模型如圖6所示。

圖6 厚度平面模型Fig.6 Plane mesh model of thickness selection
模擬共7個(gè)結(jié)果,分別提取出每一注漿厚度條件下襯砌結(jié)構(gòu)的受力狀態(tài),注漿加固圈厚度為1 m時(shí)初支結(jié)構(gòu)最大第一主應(yīng)力為S11=0.539 MPa,最大第三主應(yīng)力為S31=-9.43 MPa,Sij中第一個(gè)下標(biāo)i表示主應(yīng)力序號(hào),第二個(gè)下標(biāo)j表示注漿加固圈厚度。厚度增加后,最大第一主應(yīng)力持續(xù)小幅下降,最小值為在7 m厚度下的S17=0.524 MPa,而最大第三主應(yīng)力變化不明顯,小幅波動(dòng)。具體變化趨勢圖如圖7所示。

圖7 不同注漿加固圈厚度下的主應(yīng)力Fig.7 Principal stress under different thickness of grouting reinforcement ring
結(jié)合圖7可知,帷幕注漿加固圈厚度的主要作用是防水作用,即阻斷地下水向隧道內(nèi)部浸入,而對(duì)改善隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力作用甚微。故確定注漿厚度時(shí)應(yīng)該以滲水量為主要參考依據(jù),最佳注漿厚度宜采用公式計(jì)算所確定的6 m,即可以達(dá)到預(yù)期的注漿堵水效果,并有限地改善支護(hù)受力條件。
通過現(xiàn)場試注漿和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)確定注漿工藝。
3.4.1 注漿順序
為了防止?jié){液流失,達(dá)到固結(jié)效果。確定調(diào)整后注漿順序原則為:由外到內(nèi)、由下到上、間隔跳孔,分三序孔施工。先灌注開挖線以外的部分,以期形成完整的封閉空間和加固體系;之后灌注開外線以內(nèi)的部分,以保證開挖過程中固砂效果。具體注漿步驟為:鉆孔注漿施工過程,先進(jìn)行外圈A循環(huán)開孔固結(jié),再進(jìn)行外圈間隔孔的B循環(huán)開孔固結(jié),然后依次由外向內(nèi)、由下到上、間隔跳孔的次序進(jìn)行C、D、E、F、G循環(huán)開孔固結(jié),待達(dá)到注漿壓力4~5 MPa后結(jié)束注漿。
3.4.2 注漿方式
針對(duì)砂化段鉆孔時(shí)易塌孔,堵塞注漿管道的問題。采用設(shè)置一個(gè)變徑接頭的方法,以便流砂流出,解決水平方向鉆孔孔口堵塞;針對(duì)下俯角方向鉆孔,易發(fā)生孔尾堵塞的問題,仍采取前進(jìn)式分段注漿工藝,將砂化段分段長度縮短至0.5~1 m,其他注漿段則為3~5 m。
原、調(diào)整后注漿方案注漿參數(shù)對(duì)比如表2所示,重點(diǎn)是增大了注漿壓力,使用4~5 MPa的高壓注漿;材料調(diào)整以雙液漿為主,局部超細(xì)水泥補(bǔ)強(qiáng),水灰比1∶1,質(zhì)量比水泥∶水玻璃∶水=532∶396∶532。復(fù)合硅酸鹽水泥為P.C32.5R,超細(xì)水泥為DN800型,水玻璃濃度為30~40 Be;擴(kuò)大徑向加固范圍為6 m,注漿孔增加到了137個(gè),采用1.0 m×1.0 m梅花形布置;采取先外圈后內(nèi)圈、先下后上、間隔跳孔的注漿順序,縮短了砂化段的分段注漿長度;具體注漿設(shè)計(jì)如圖8所示。工程從2017年2月 24日開始至4月18日完成,注漿歷時(shí)54 d,完成孔口管長度695 m,鉆孔長度 17 182 m,累計(jì)注漿量 1 206.72 m3,其中超細(xì)水泥漿193.46 m3,水泥-水玻璃雙液漿 1 013.26 m3。

圖8 調(diào)整后設(shè)計(jì)帷幕注漿示意圖Fig.8 Adjusted design diagram of curtain grouting
4.2.1 水質(zhì)對(duì)比
通過注漿施工,水量逐漸較小,涌砂通道和出水裂隙得到了封堵。孔內(nèi)出水的含砂量明顯較小,如圖9所示。由圖9可知,注漿后地下出水變清澈,說明注漿堵砂效果明顯。

圖9 地下水含砂量對(duì)比Fig.9 Comparison of sand content in groundwater
4.2.2 檢查孔法
注漿結(jié)束后,均勻設(shè)檢查孔17個(gè),占注漿孔比例為12%。結(jié)果表明15 m范圍內(nèi)的檢查孔孔內(nèi)已無流砂流出,15~25 m有少量水夾砂流出,孔內(nèi)出水量最大9 L/min,17個(gè)孔總出水量為68.9 L/min,具體數(shù)據(jù)如表3所示。從設(shè)計(jì)的17個(gè)檢查孔出水情況分析,多數(shù)檢查孔內(nèi)水量小于 0.2 L/min·m,合格率82%,檢查孔鉆進(jìn)過程中無卡鉆現(xiàn)象,終孔無塌孔。另檢查孔注漿施工時(shí),檢查孔單孔吸漿量都較小,說明地層的裂隙得到封堵。

表3 檢查孔出水情況Table 3 Effluent situation of check holes
4.2.3 揭露巖體
在帷幕注漿結(jié)束后,設(shè)計(jì)超前大管棚支護(hù)+超前小導(dǎo)管進(jìn)一步加固,并采用CRD(center cross diagram)法機(jī)械開挖,以保證此段安全穿越。
從圖10可以看出,揭露的圍巖密實(shí)度高,可見明顯的漿脈,圍巖成塊體說明帷幕注漿效果較好,取得了注漿工程預(yù)期的目的。
綜上所述,經(jīng)分析可知,根據(jù)新方案施工后,達(dá)到了注漿預(yù)期效果,流砂得到有效穩(wěn)定,出水量減少77%,揭露巖體成塊狀,較密實(shí)。這說明新方案選取的各項(xiàng)參數(shù)基本合適。由新、老方案比較可知,新方案縮短了砂化段中前進(jìn)式分段注漿的長度,防止塌孔和堵孔,保證了注漿效果;先外后內(nèi)和先下后上的注漿順序,有利于注漿殼體封閉空間的形成;顯著增大了注漿壓力,使得漿液可劈裂進(jìn)入致密的粉細(xì)砂層中,不致出現(xiàn)大量返漿;改用雙液漿為主,加快了凝結(jié)速度,提高了早期巖體強(qiáng)度和堵水效果;增加了帷幕厚度,保證了堵水固砂效果和圍巖穩(wěn)定性。加密了注漿孔數(shù)量,保障注漿范圍和效果,增加了超前大管棚,提高掘進(jìn)的安全性。
以重慶市郊鐵路縉云山隧道工程為背景,闡述白云巖砂化段帷幕注漿處理技術(shù)的要點(diǎn)和工程經(jīng)驗(yàn),補(bǔ)充了白云巖砂化工程處治研究成果,可為類似地質(zhì)災(zāi)害處理提供參考。得出如下結(jié)論。
(1)全強(qiáng)砂化白云巖地層填充粉細(xì)砂致密、富水性較強(qiáng),填充物具有流動(dòng)性,常規(guī)壓力無法注入。為保證漿液的滲透率和擴(kuò)散半徑,應(yīng)采用高壓劈裂注漿,注漿終壓為4~5 MPa。
(2)雙液漿更適合白云巖砂化段帷幕注漿,配合比則需要通過試驗(yàn)確定。為形成良好的固結(jié)體帷幕,可先用雙液漿灌注形成維護(hù)圈,再進(jìn)行超細(xì)水泥的局部補(bǔ)強(qiáng)。
(3)白云巖砂化段帷幕厚度可按經(jīng)驗(yàn)公式取開挖半徑值,方便簡單。
(4)白云巖砂化段注漿順序原則:由外到內(nèi)、由下到上、間隔跳孔,分三序孔施工。先灌注開挖線以外的部分,以形成完整的封閉空間和加固體系;后灌注開外線以內(nèi)的部分,保證開挖過程中堵水固砂效果。
(5)可采取前進(jìn)式分段注漿以解決砂化段成孔質(zhì)量問題,分段長度以0.5~1 m為宜。