(淮北礦業孫疃煤礦,安徽 淮北 235047)
孫疃煤礦位于安徽省淮北市濉溪縣境內,孫疃集是其中心位置,向北東距宿州市約23 km。礦井于2004年底開工建設,2008年6月投產,設計年產量為180萬噸/年,2018年核定生產能力270萬噸/年。礦井現有4個采區,其中3個生產采區(101、82和104采區),1個開拓采區(Ⅱ2采區)。
礦井通風方式為混合式通風。礦井10煤層最短自然發火期67天,且具有煤塵爆炸性。礦井為高瓦斯礦井,隨著礦井開拓的延深,正在向突出礦井升級。
1049工作面位于1047和10411工作面之間,切眼靠近NSF4(H=0-40 m)斷層。工作面外段受NSF15(H=0-10 m)、NSF17(H=0-15 m)斷層影響較大,其中NSF17在1047已為機巷揭露。
根據礦井生產接替安排,1049機巷掘進期間需貫通1047出煤聯巷,1047出煤聯巷與封閉的10411工作面采空區相連通,在巷道貫通老巷期間,容易造成10411工作面采空區瓦斯突然涌出,且遺落的煤炭容易自燃,給礦井的安全生產帶來較大的安全隱患,見圖1。

圖1 1049機巷貫通1047出煤聯巷
提前預抽1047出煤聯巷瓦斯,并注氮惰化,待1049機巷距1047出煤聯巷20m時停頭封山,對1047出煤聯巷打鉆注漿(水泥漿)充填,漿液凝固后進行鉆探驗證,并排出積水,然后1049機巷快速實茬穿過,最后進行加固封堵,用高壓水泥漿液充填,隔絕貫通處連通采空區的空間,人為封閉隔絕采空區供氧,預防自然發火事故的發生。
1)瓦斯抽放。1049機巷掘至距1047出煤聯巷30m時,將1047出煤聯巷上口封閉墻措施孔接入104采區抽放系統,進行瓦斯抽放,同時打開1047出煤聯巷下口封閉墻措施孔形成進氣系統。巷道內瓦斯濃度低于1%時停止瓦斯抽放。
2)注氮惰化。停止瓦斯抽放后,將1047出煤聯巷下口封閉墻措施孔接入注氮系統進行連續注氮。1047出煤聯巷上口封閉墻觀察孔內氧氣濃度低于8%,且1049機巷距1047機巷出煤聯巷距離小于20m時停止注氮。
3)注漿充填。1049機巷距1047機巷出煤聯巷20m時,停頭封山,進鉆機對1047出煤聯巷打鉆注漿,設計兩個注漿孔(孔徑133 mm,全程下直徑108 mm地質套管)、一個返漿孔(孔徑94 mm,全程下直徑50 mmPE管)。1#注漿終孔至1047出煤聯巷JL1點后10m,頂板下1.5 m;2#注漿終孔至1047出煤聯巷JL1點后10.7m,頂板下1.5 m;3#返漿孔終孔至1047出煤聯巷JL1點后14.2m,頂板下0.5 m。
漿液配比為水灰比1:1,返漿孔出漿則停止注漿。注漿結束后,凝固時間不少于48h。
4)鉆探驗證。注漿凝固后,沿1049機巷施工方向施工1個鉆孔(孔徑94 mm,裸孔),終孔至穿過充填體3m,驗證充填體凝固情況。
5)探查導向。利用驗證孔疏放積水,掩護巷道掘進。
6)掘進貫通。經鉆探驗證,充填符合設計要求且無積水后,巷道綜掘快速掘進至充填體后,改為風鎬掘進;巷道斷面由凈寬×凈高=4800 mm×3200 mm;改為凈寬×凈高=3000 mm×3200 mm,支護方式由架棚支護改為錨帶網索支護,以下幫為齊,收縮上幫,直至穿過充填體進入煤體3 m后停頭封山。
7)加固封堵。掘進工作面停止施工后,對貫通點及前方3m、后方5 m進行噴(注)漿封堵,噴漿厚度不小于100 mm,然后對小斷面段進行刷擴至凈寬×凈高=4800 mm×3200 mm,最后在刷擴段巷中及兩側各施工一道錨索梁補強加固,見圖2。

圖2 1047出煤聯巷注漿
1)通過提前預抽瓦斯,使老巷內的瓦斯降到1.0%,解決了老巷內的瓦斯問題;
2)采取注氮惰化方法,使老巷內的氧氣濃度降到8.0%以下;
3)采取注漿方法,把貫通點上下5m范圍內的老巷空間充滿填實,導通采空區的裂隙注實,從而消除1049機巷貫通老巷期間采空區自然發火的風險,實現了安全順利貫通。