李建平(淄礦集團內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司,內蒙古 鄂爾多斯 017313)
內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司世林化工分公司30萬噸/年煤制甲醇項目,利用巴彥高勒煤礦的資源,采用航天干煤粉氣化爐技術,利用純度99.6%以上的氧氣與干煤粉發生化學反應生產甲醇原料氣??辗盅b置采用沈鼓制造的MCO1404和3BCL457壓縮機組以及四川空分設備制造公司制作的KDON-28000/32000國產化空分裝置,該工藝采用深冷法空氣分離技術,通過過濾、壓縮、冷卻、純化(凈化)、熱交換、精餾等過程,利用氧氣、氮氣沸點的不同,把氧氣從空氣中分離出來,同時生產液氧、液氮等副產品。空分裝置于2017年5月技改后再次開車??辗盅b置周邊噪聲污染明顯,且距離中控樓不足40m,對員工日常現場及中控制室操作均產生一定的影響,且對界區噪聲也存在出超標問題,為降低現場噪聲,改善作業環境,特實施本改造。
噪聲防治工作,近幾年來在煤化工企業越來越受到重視,并取得一定的進展,但是,無論是在噪聲防治意識上,還是噪聲管理上存在一些急待解決的問題。首先對噪聲防治工作的意義有待進一步認識。噪聲是工業生產過程中的一個伴生物,被認為是一種不可避免的物理現象,所以對噪聲的存在也就習以為常。二是誤認為噪聲的治理只有投入,見不到經濟效益。三是這方面設計技術人員短缺,由于噪聲治理需要多專業知識和結合,特別是新建煤化工企業沒有嚴格執行“三同時”原則,投產后再進行噪聲治理增的難度較大。我國對環境治理力度空前加大,提出“堅決打好藍天保衛戰”,尤其對工業企業的綠色、合法生產經營提出了更高的要求。項目各類環保權證的取得和完善,是企業綠色、合法生產經營的前提條件。
世林化工空分裝置是煤化工最大噪聲源之一,在生產運行中產生的機械噪聲和空氣流動性噪聲,經現場測試,壓縮機廠房噪聲125dB(A), 自潔式空氣過濾器115dB(A), 分子篩吸附器110 dB(A),放空管路噪聲110 dB(A),辦公樓前噪聲90dB(A)。噪聲級高,嚴重污染工業廣場和周邊環境,對現場工作人員的正常工作造成較大影響,對人體造成一定危害。本項目利用現代聲學理論,將消聲技術、吸聲技術、隔聲技術和阻尼技術等進行有機結合,研究創新綜合控措施,研制符合實際生產需要的降噪設備和材料,主要包括以下工作:(1)對空分裝置系統主要噪聲源進行噪聲測試,并進行頻譜分析和評價;(2)分析和研究主要噪聲源產生噪聲的機理,為控制噪聲提供科學依據;(3)理論分析,研究噪聲控制方案和實施措施;(4)對主要降噪設備和材料進行模態分析、仿真和試驗研究;(5)研制新型降噪設備,并實施。
噪聲控制技術指標:(1)空分裝置對周邊環境的噪聲由當前的90~110dB(A),降低至80~90dB(A);(2)空分西側廠界外噪聲由當前的80dB(A)降低至65dB(A),達到GB 12348—2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》噪聲排放標準。噪聲控制經濟指標:通過項目的實施,可以降低空分裝置帶來的噪聲污染,達到國家職業衛生標準要求,保障員工的身心健康。
空分裝置系統現有空壓機一級放空消聲器、空壓機放空消聲器和總放空消聲器??諌簷C一級放空消聲器、空壓機放空消聲器有兩部分構成,前段為高壓氣體小孔噴注排放消聲器,后段為阻性消聲器,組合起來為符合型消聲器。但該型消聲器的阻性部分存在不足,一是由于消聲道結構不合理,消聲器的上限失效頻率過低,通過計算上限失效頻率分別為:982Hz和540Hz,也就說高于失效頻率的每個頻率消聲量大幅度降低。因此新的消聲器設計新結構,將消聲器上限失效頻率上移,從而提高新消聲器的消聲量?,F總放空消聲器為片式消聲器,最大消聲通道260mm,消聲器長度為2000mm,現場測試和理論計算,該消聲器的消聲器量僅僅為10~15dB(A),遠遠滿足不了實際需要,新消聲器采用新結構,新材料,進行優化設計,使其消聲量達到30dB(A)。分子篩吸附器排放口噪聲高達110dB(A),需要設計安裝消聲器, 常規消聲器小孔噴注、阻性相結合的復合消聲器。為了提高消聲量,新消聲器增加擴張段,即擴張、小孔噴注、阻性相結合的復合新型消聲器,該消聲器目前市場上還沒有,是創新型消聲器。
隔聲窗:采用特殊型斷橋鋁材質,設計三層隔聲功能,框體充實的設計理念,具體為:采用隔聲專用鋁型材;中空三層玻璃;窗框內部空間裝填專用吸聲材料;具有阻尼性能夾層,軟聲橋連接,開啟扇五道密封,按照噪聲頻譜確定玻璃尺寸,避免耦合振動達到,聲學性能見表1,查閱有關資料顯示利用鋁合金做隔聲窗沒有這么大的隔聲量。

表1 隔聲窗聲學性能
隔聲門:本項目的隔聲門尺寸大,至少3m×3m,目前市場上這么大尺度常規隔聲門只能采用推拉式或電動垂直門,推拉式隔聲門密封差,達不到隔聲量要求。電動垂直門造價高,現門口結構也適應安裝。為此設計新的隔聲門結構,新結構為分塊式開起門,這種門不僅隔聲量滿足要求,而開啟方便,完全滿足生產需要。管路隔聲包扎:目前常規管路隔聲包扎一般右兩層材料構成,內側為礦棉或巖棉,外層為不透氣的薄金屬板或鋁板,這種結構重量大(70kg/m3),隔聲量在15~20dB(A);隔聲量小。本項目管路隔聲采用四層結構,由內到外依次為輕質吸聲材料(超細離心防水玻璃棉)、阻尼材料、隔聲層和軟式外層防護層。這種結構的試驗隔聲量可以達到30~35dB(A), 而且重量輕(30kg/m3),施工方便。達到國內先進水平。
結合世林化工實際情況,確定了技術路線:第一步:對空分裝置系統進行全面噪聲測試,并進行頻譜分析和評價。目的是辨別出哪些設備和環節是主要噪聲源,掌握噪聲強度、頻譜特性,為噪聲控制理論研究提供必須的資料和針對性。第二步:根據空分裝置系統的生產工藝流程,分析和研究主要噪聲源產生噪聲的機理,為控制噪聲提供科學依據。第三步:利用現代聲學理論,噪聲控制技術,研究噪聲控制可行性方案。第四步:對技術方案進行數字仿真和模態分析,為對研究方案進行優化處理。第五步:對主要降噪設備和材料進行實驗室試驗研究。使其達到滿足實際需要,節約成本和時間。第六步:對主要降噪設備和材料研制。第七步:現場實施與施工。
拆除原有的3個簡易普通大門(南墻2個、北墻1個),門口尺寸為3000×3000mm,設計安裝隔聲大門,為了便于日常維修,該門設計為開啟雙扇隔聲門,大門一般不開啟,為此在門扇中開小隔聲門(900×2100),用于日常人員進出。
保留南墻、北墻1、2層原有普通鋁合金推拉窗,在該窗的外側設計安裝雙層隔聲窗,其中設置一扇80型材的斷橋鋁雙層開啟窗。保留南墻、北墻3、4層原有普通鋁合金推拉窗,在該窗的內側設計安裝單層隔聲窗。
根據噪聲特點和特性,在分子篩吸附器底部放空設置節流、擴容、降壓、小孔噴注和阻抗復合式消聲器。
現排放口安裝了節流、擴容、降壓、小孔噴注消聲器,從現場考察,該消聲器仍然有降噪作用,因此,本著節約成本的考慮,在原有消聲器的基礎上增加阻性消聲器部分,并更換材質。
該部分包含2部分噪聲,一是輸送氣流管路、閥體表面的輻射噪聲和排放口的放空噪聲。(1)對于管路噪聲采用隔聲包扎,包扎由多層組成,即吸聲層、減振層、隔聲層和防護層。(2)降低閥體噪聲采用造型骨架,外包夾克衫式隔聲層。(3)在排放口設計安裝了節流、擴容、降壓、小孔噴注消聲器,該消聲器安裝垂直布置。
對直徑Φ300的高壓氮氣管路進行隔聲包扎,主要由減振阻尼層、隔聲層、吸聲層、隔聲外護層等構成;拆除原水泥塔內的3個消聲片,安裝新消聲片。
該項目完成后,于7月10日,對現場進行測試,測試結果見表2所示,基本達到了預期的目標:(1)空分裝置對周邊環境的噪聲由當前的90~110dB(A),降低至80~90dB(A)。(2)空分西側廠界外噪聲由當前的80dB(A)降低至65dB(A,達到GB12348—2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》噪聲排放標準。

表2 現場測試數據表