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煤礦綜掘機液壓張緊裝置的改進(jìn)研究

2020-08-21 04:45:52張文杰
機械管理開發(fā) 2020年8期

張文杰

(山西潞安集團蒲縣常興煤業(yè)有限公司, 山西 臨汾 041207)

引言

目前,掘進(jìn)機在煤礦開采中應(yīng)用較為廣泛,采掘工作存在較高的機械化水平。掘進(jìn)機的構(gòu)成部分主要有裝載部、行走部、液壓體系等,詳見圖1。生產(chǎn)過程中,由于受到張緊拉力,第一輸送機的鏈條和行走履帶導(dǎo)致對張緊產(chǎn)生一定的影響,因此,需要對這兩個部件進(jìn)行不定期的張緊操作,同時必須對張緊裝置進(jìn)行有效的改進(jìn)。

圖1 掘進(jìn)機總圖

1 掘進(jìn)機的構(gòu)成及張緊裝置結(jié)構(gòu)

1)第一運輸機的構(gòu)成部分主要有張緊裝置、脫鏈器等。該運輸機安裝于機器的中間部位,前部則與主機架和鏟板形成有效的鉸接,后部則配置于機架的上部。在這個位置上來安裝相應(yīng)的墊塊,根據(jù)實際的需求來抬高輸送機的后端,促使拆卸的高度得以提升[1]。這一輸送機所發(fā)生的作用主要是借助扭矩較大的液壓馬達(dá)來實現(xiàn)的,刮板鏈條上所進(jìn)行的張緊操作是借助輸送機尾部安裝的張緊油缸來完成。

2)掘進(jìn)機上方安裝了履帶式行走單元。而行走單元的設(shè)置必須確保對稱性,分別實施驅(qū)動。各自利用強度較高的螺栓及機架來完成連接。左右履帶的行走單元減速后,為行走驅(qū)動輪提供一定的動力,以帶動履帶的運行。行走單元的構(gòu)成部分主要履帶鏈、液壓馬達(dá)等。摩擦片式的制動器也一種彈簧常閉式,當(dāng)掘進(jìn)機運行的時候,泵站不僅可以為液壓馬達(dá)進(jìn)行供油,而且可以為制動器供油以推動活塞,從而對彈簧進(jìn)行一定的壓縮,實現(xiàn)制動效果。掘進(jìn)機運行過程中應(yīng)當(dāng)保持6 m/min的行走速度,利用黃油槍來將油脂出入到導(dǎo)向張緊裝置上油缸安裝的注油嘴上,從而對履帶鏈進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,在完成調(diào)整之后,裝入一定的墊板及鎖板,對注油油嘴的螺塞進(jìn)行調(diào)整,清除油缸的壓力后再旋緊螺塞,確保張緊裝置中所配置的活塞不會受到相應(yīng)的張緊力。

3)輸送機的履帶及鏈條松緊程度都需要經(jīng)過維修人員來控制相關(guān)的張緊手柄所實現(xiàn)的,對張緊油缸進(jìn)行有效的控制,活塞在向后發(fā)生移動的時候來調(diào)節(jié)墊板,促使張緊操作得以順利進(jìn)行。以往采用的掘進(jìn)機安裝的張緊設(shè)備的原理圖詳見圖2。油液的液壓泵存在兩條輸出油路,一路經(jīng)過換向閥而進(jìn)入到升縮油缸之內(nèi),對截割頭進(jìn)行的一系列操作進(jìn)行控制,一路則需要借助單向閥與張緊閥來發(fā)揮自身的作用,增強張緊操作的效果[2]。該系統(tǒng)對各個油路的控制作用主要是借助梭閥與溢流閥來實現(xiàn),其中兩種閥門的數(shù)量分別為1個和2個。張緊油路所采用的液壓泵同時也對截割頭中的升縮油路發(fā)揮作用,但是兩者是彼此獨立的。

2 傳統(tǒng)張緊方式的不足

圖2 改進(jìn)前液壓系統(tǒng)原理圖

1)張緊裝置的閥件極易受到損壞,且十分容易發(fā)生故障,在進(jìn)行修復(fù)時一旦出現(xiàn)損壞,將無法進(jìn)行修復(fù),只能更新,這就導(dǎo)致設(shè)備的檢修成本及發(fā)生故障的概率不斷提升。

2)張緊裝置所需的油管具有一定的特殊性,其他的油管并不具備通用性,存在一定的局限性。

3)操作較為復(fù)雜,單次張緊僅僅處理一處,對檢修的效率造成了極大的影響。

3 改進(jìn)方法

通過采用六個小于10 mm的截止閥來對升縮油路的一系列操作進(jìn)行控制,將其中兩個油路進(jìn)行合并,這就簡化了張緊單元及其他的部件,避免了故障的發(fā)生,同時也降低了檢修作業(yè)的成本[3]。

改進(jìn)方案:將張緊裝置及其他的部件進(jìn)行完全拆除,利用各個油路、截止閥來將履帶及一運的張緊油缸與截割頭上方安裝的升縮油路進(jìn)行有效連接,這就簡化了張緊這個環(huán)節(jié),六個截止閥主要對六個油路進(jìn)行分別控制,通哪一路就僅僅需要將該路的截止閥進(jìn)行開啟,將其他各個油路中的截止閥關(guān)掉。其原理如圖3。

4 改進(jìn)之后的效果分析

1)張緊裝置改進(jìn)之后,具有較大的優(yōu)勢,如操作流程得以簡化、故障的發(fā)生率降低等,極大促進(jìn)了掘進(jìn)機的生產(chǎn)及檢修,縮短了工作時間,降低了檢修作業(yè)的強度及成本。在實際操作的過程中,張緊油管這一環(huán)節(jié)被省去,簡化了操作的流程,有助于檢修作業(yè)的正常開展。以往所采取的張緊裝置在進(jìn)行操作的時候,大約為1次/h,經(jīng)過本次改良,每一次張緊僅僅需要10 min,降低了檢修的強度,縮短了檢修的時間。現(xiàn)將改進(jìn)之后的裝置應(yīng)用到礦井的實際生產(chǎn)中,可極大提升生產(chǎn)效率。

2)液壓張緊裝置改進(jìn)之后,將其運用到礦井的實際生產(chǎn)中,經(jīng)濟效益明顯。以往所采取的張緊裝置價格為9 500元/套,特殊的張緊油管、兩個溢流閥、梭閥于節(jié)流閥的費用分別為1 400元、900元和1 800元,其總價格超出了13 600元。以煤礦有10臺掘進(jìn)機作業(yè)為例,根據(jù)每臺設(shè)備在每年可應(yīng)用于兩個掘進(jìn)頭來進(jìn)行計算,平均每年會為煤礦節(jié)省超過20萬元的設(shè)備和材料成本。更為重要的是改進(jìn)后的張緊裝置大大降低了綜掘機故障率,提高了生產(chǎn)效率,同時減輕了維修人員的勞動強度,提高了工作效率,從而保證了煤礦安全生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

圖3 改進(jìn)后液壓系統(tǒng)原理圖

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