李志東
(中國石油大慶石化公司化工一廠,黑龍江大慶163714)
某公司E1 裝置裂解爐原為16W 型的輻射爐管,共4程,在17 t/h投料量時,停留時間在0.36 s以上,停留時間直接影響輻射爐管的選擇性和烯烴收率。將裂解裝置的EF-111B 爐由原“16W”型爐管改為“48U”型爐管,在降低停留時間,提高乙烯、丙烯收率的同時,實現降低裝置能耗物耗的目的。
在對裂解爐輻射段爐管改造過程中,EF-111B爐輻射段爐膛幾何尺寸不作改動,將爐管由“16W”型改為“48U”型,每組由6個U型爐管組成,全爐共有8組U型爐管。其中第1程爐管的進口設文氏管流量分配器,全爐設48個文氏管,以保證每組爐管進料均勻。第2 程爐管每3 根集合后由裂解爐頂引出,兩兩合并進入原裝置第1 急冷鍋爐(USX),即每6個U型爐管合并后進1臺第1急冷鍋爐。
設計原料有管輸輕烴(占88.8%)和紅壓深冷輕烴(占11.2%),其組成見表1、2。

表1 管輸輕烴的組成/%

表2 紅壓深冷輕烴的組成/%
采用U型爐管時輻射爐管工藝參數見表3。
在裂解爐輻射段爐管改造后,車間及時進行裂解爐的標定,確定操作參數及裂解氣樣品。
管輸輕烴原料平均值見表4,深冷輕烴原料平均值見表5。
從表4 可以看出,正構烷烴較設計值偏低,異構烷烴較設計值高,從這兩項影響乙烯收率的主要組成看,乙烯收率會相對降低。

表3 EF-111B輻射爐管工藝參數

表4 管輸輕烴原料平均值/%

表5 深冷輕烴原料平均值/%
從表6 可以看出,正構烷烴與設計值基本相當,異構烷烴較設計值略低,從這2 項影響乙烯收率的主要組成看,乙烯收率與設計值相當。
EF-111B大慶化工研究中心分析報告見表6。

表6 EF-111B大慶化工研究中心分析報告單
采用與改造前同等爐型同等操作條件的EF-111A爐進行對比,結果見表7。

表7 改造前后EF-111爐對比
裂解氣數據對比見圖1。

圖1 裂解氣數據對比
從標定考核期間的裂解氣組成分析結果看,相比同爐型同操作條件下的EF-111A 爐,乙烯收率提高了0.73%,丙烯收率提高了0.63%,說明“48U”型輻射爐管的乙烯、丙烯收率較改造前均有所提高。
在同等操作條件下,與“16W”爐型的EF-111A爐進行平均值運行對比,結果見表8。

表8 與EF-111A爐進行平均值運行對比
從表9數據可以看出,在投料量與COT相同的情況下,燃料氣量降低了0.26 t/h,產汽率幾無變化;在氧含量降低0.19%的情況下,排煙溫度略有降低。
更換為“48U”爐管后,燃料氣量略有降低,是基于氧含量相比略有降低的情況下得出的結論,根據運行經驗,即便在氧含量相同的情況下,燃料氣消耗量相當,運行周期與改造前相比約55 d 的情況下,乙丙烯收率確較改造前有所提高。