趙宗鵬 張國政 李艷 陳光輝 胡瑋 酒鋼宏晟電熱公司發電二分廠
酒鋼宏晟電熱公司發電二分廠2×350 MW 汽輪機供熱蝶閥通過就地西門子PLC進行控制、調節,供熱蝶閥自動調節PID 參數通過外置筆記本電腦進行在線調試、設置。供熱蝶閥就地控制柜配置蝶閥操作面板,就地操作面板通過RS485 數據線與蝶閥PLC 通訊,遠程DCS 控制系統直接通過輸入、輸出信號線與PLC 進行通訊。因此,不僅可以就地、同時也可遠程對供熱蝶閥進行監視、操作。
酒鋼宏晟電熱公司發電二分廠2×350 MW 汽輪機供熱蝶閥采用液壓關,彈簧快開型式(開啟時間<10S,關閉時間<0.5S),供熱蝶閥的安全油與主汽閥、主汽調節閥及中壓聯合汽閥的安全油相連。供熱蝶閥油系統的比例調節閥接收DCS 輸出的4-20mA信號,實現對供熱蝶閥開度控制、調節。供熱蝶閥位置反饋裝置定位器與供熱蝶閥閥體反饋桿聯接,閥門開關時帶動反饋桿轉動,驅動調閥反饋裝置定位器轉動,輸出4-20mA 電流信號,顯示為閥門位置開度。
酒鋼宏晟電熱公司發電二分廠2×350 MW 汽輪機供熱蝶閥不僅可以通過遠程DCS 操作員站CRT 畫面對蝶閥進行監視、操作,同時可直接通過就地控制操作面板對蝶閥進行操作、設定、試驗。
供熱蝶閥控制系統優點:
(1)就地可直接對閥門進行操作、參數設置,蝶閥調試,閥門故障處理過程中可直觀對閥門狀態進行監控、控制;
(2)當供熱蝶閥發生波動、失控時,就地對供熱蝶閥故障處理過程中,通過供熱蝶閥控制油壓力、閥門機械開度狀態及比例放大板信號,直接確定系統故障設備,便于及時更換。
供熱蝶閥控制系統安全隱患:
(1)供熱蝶閥就地操作面板故障時,無法就地對閥門進行調節、監視;
(2)供熱蝶閥就地西門子PLC 通訊故障時,無法對供熱蝶閥自動調節線性進行修正、調節;
(3)供熱蝶閥就地監控、調節、反饋設備控制環節較多,當就地PLC、比例放大板、比例調節閥、閥位反饋裝置任一設備出現故障時,供熱蝶閥將失控,造成機組負荷、熱網負荷波動;
(4)供熱蝶閥位置反饋裝置運行環境溫度高、振動大,運行狀態不穩定,頻繁造成供熱蝶閥失控。
酒鋼宏晟電熱公司發電二分廠兩臺2×350MW 新#6 機組2013 年投產至今,機組供熱期間由于供熱蝶閥就地設備故障,多次引起機組負荷波動、供熱負荷波動,嚴重影響機組及供熱系統安全穩定運行,主要由于以下設備故障引起:
(1)供熱蝶閥反饋裝置反饋電位器故障,導致供熱蝶閥反饋波動、偏差大,供熱蝶閥就地PLC 系統自動對閥門偏差進行調節,引起PLC 輸出指令信號波動,從而引起比例調節閥輸入信號波動,造成供熱蝶閥控制油壓力波動,頻繁對供熱蝶閥進行調節,最終導致機組、供熱負荷波動。
(2)供熱蝶閥比例調節閥故障,造成供熱蝶閥控制油壓力無法正常調節,閥門開度無法有效控制,無法對供熱負荷按計劃進行調節。
(3)供熱蝶閥就地控制面板故障,機組供熱期間若發生遠程監控離線時,供熱蝶閥將發生失控現象,影響機組及機組供熱安全穩定運行。
針對酒鋼宏晟電熱公司發電二分廠2×350MW 汽輪機供熱蝶閥控制控制系統頻繁發生設備故障,為機組供熱期間帶來安全隱患,有必要對供熱蝶閥控制方式安全性進行提升改造,以確保機組供熱系統安全穩定運行。
成功經驗:酒鋼宏晟電熱公司發電二分廠2×300MW 汽輪機供熱蝶閥原控制方式為就地、控制DCS 通過就地PLC 控制,由于就地控制設備中間環節、控制設備較多,頻繁發生設備故障,將供熱蝶閥控制方式優化改造為DCS、伺服閥、線性位移變送器控制方式后,2×300MW 汽輪機組供熱期間未發生供熱系統設備事故,極大的提高了機組供熱安全穩定性。
(1)移除供熱蝶閥就地控制柜及設備(西門子PLC、操作面板、比例放大板等),實現DCS 控制系統對供熱蝶閥進行控制、調節;
(2)將供熱蝶閥角行程機械反饋方式改造為直行程位置反饋方式,更型為性能調節穩定的線性位移變送器對閥門開度進行調節、反饋;
(3)優化供熱蝶閥控制油壓力控制比例調節閥(4-20mA 信號控制),為調節穩定可靠的伺服閥實現對供熱蝶閥控制油壓進行控制(直流電壓信號控制)。
(1)更型供熱蝶閥輸入、輸出信號控制方式(直流4-20mA 信號)為閥位卡(Valve Positioner)控制方式(直流電壓信號),重新配置閥位卡(Valve Positioner)軟件參數,實現對供熱蝶閥的 實時閉環PI 控制、調節。
(2)配置供熱蝶閥在線校驗操作功能操作功能塊,保持供熱蝶閥校驗方式與汽輪機供汽調閥校驗方式一致,滿足供熱蝶閥全行程校驗。
(3)編寫DCS 控制系統邏輯調節控制邏輯,依據機組運行工況設定供熱蝶閥投入、切除條件,完善供熱蝶閥保護條件,實現自動對供熱蝶閥切除。

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圖2