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某含砷金精礦酸化預處理焙燒—氰化提金試驗研究

2020-09-01 06:41:42王天星王敏杰歐海濤郭建東
世界有色金屬 2020年11期

王天星,王敏杰,歐海濤,郭建東

(山東國大黃金股份有限公司,山東 招遠 265406)

甘肅某地含砷金精礦屬于高砷、低硫、高碳型和微細粒浸染狀礦物,金品位達到43~48g/t,目前采用常規焙燒——氰化提金工藝[1,2]進行處理,金的浸出率僅為78.5%,氰化尾渣含金5.68g/t,造成金資源的浪費,即使后續采用氯化焙燒、造锍捕金、氯化揮發等其他綜合利用技術,也必將增加大量的生產成本,嚴重影響企業的經濟效益。隨著金礦石資源的進一步開采,高品位原生礦日益減少,有效提高金的回收率更加重要。從這種單一金精礦中提取金,若采用傳統工藝,金浸出率僅有78.5%,若采用傳統的造锍捕金工藝,即以銅或鉛作為金銀的捕收劑,在火法熔煉過程中富集并回收金銀,經濟效益仍然較低。為此,本研究以該金精礦為研究對象,通過強化酸化預處理、二級焙燒提高金礦物解離度,使金顆粒充分暴露,實現礦物中金的回收,為促進我國該類金精礦的生產處理提供有效的途徑。

1 礦樣性質

某金精礦金屬礦物主要為黃鐵礦、毒砂、方鉛礦、其次為褐鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、雌黃鐵礦等少量;脈石礦物主要為石英及云母,其次為長石、方解石、炭質等。對該金精礦進行化學分析和金物相分析,結果分別見表1、表2。

表2 金物相分析結果

表1、表2表明,該金精礦有價元素為金,品位45.8g/t,含砷7.62%,含碳3.52銅、鉛、鋅等其他金屬含量較低,不具有綜合回收價值。金主要賦存于硫化礦中,其次為氧化礦。硫化礦中金主要是黃鐵礦、砷黃鐵礦載金,金品位26.8g/t,分布率為58.52%,氧化礦中主要是方解石載金,金品位15.2g/t,分布率為33.19%。

2 試驗原理與方法

2.1 試驗原理

對含砷金精礦進行酸化預處理,方解石、白云石主要發生以下化學反應:

對含砷金精礦進行二級焙燒預處理,一級為560℃還原脫砷焙燒,二級為620℃氧化脫硫脫碳焙燒過程主要發生以下化學反應:

氧化焙燒可使細粒金的包裹體——硫化礦物氧化脫硫形成裂縫和孔隙狀的焙砂,銀顆粒部分裸露出來,可與氰化物溶液接觸發生浸出反應。

酸浸過程主要溶出金精礦燒渣中的銅、鋅,同時也降低后續氰化浸出過程中氰化鈉的耗量,發生的主要反應為:

氰化浸出過程(含直接氰化)發生的主要反應為:

氰化浸出得到的離子狀態的金,主要采用鋅粉置換法,使金進一步富集。

2.2 試驗方法

磨礦處理:對含砷金精礦采用水調漿至礦漿濃度65%,在XMQ-240*90球磨機中進行磨礦處理;酸化預處理:對含砷金精礦采用水調漿至礦漿濃度65%,采用硫酸作為預處理試劑,進行酸化攪拌處理。

一級焙燒:焙燒試驗是在馬弗爐中進行,稱取烘干后500g金精礦樣品,在干式制樣機中磨礦,控制細度-200目占80%,置于不銹鋼焙燒盤中,均勻鋪開。馬弗爐溫度設定后放入物料,并開始計時,保持恒溫,每10min翻動攪動1次。二級焙燒:對一級焙燒結束后,馬弗爐溫度升高至設定溫度,并開始計時,保持恒溫,每10min翻動攪動1次,焙燒至無明顯二氧化硫放出為止。

酸浸洗滌試驗用2000ml塑料燒杯在水浴中進行,采用常規攪拌硫酸浸出法。氰化浸出試驗采用2000ml燒杯在常溫下進行,采用常規攪拌浸出法。

3 試驗結果與討論

(1)磨礦細度對金浸出率的影響。對含砷金精礦進行磨礦,控制不同的磨礦細度,磨礦后進行酸化預處理,硫酸用量控制50kg/t,酸化處理時間8小時,酸化后樣品烘干,樣品混勻進行二級焙燒,一級焙燒溫度控制560℃、二級焙燒控制620℃,焙燒后礦采用熱水調漿,控制液固比3:1,硫酸調整礦漿PH=1-2,酸浸浸出時間2小時;氰化浸出提金試驗控制液固比2:1,采用純堿調整礦漿PH=9-10,氰化鈉濃度控制0.25%~0.30%,氰化浸出時間36小時。磨礦細度對金浸出率的影響試驗結果見表3,綜合考慮生產成本等因素,確定磨礦細度-0.038mm為90%。

表3 磨礦細度對金浸出率的影響

(2)酸化預處理硫酸用量對金浸出率的影響。對含砷金精礦進行磨礦,細度-0.038mm90%的條件下,進行-酸化預處理,酸化處理時間8小時,酸化后礦烘干后進行二級焙燒,一級焙燒溫度控制560℃、二級焙燒控制620℃,焙燒后礦采用熱水調漿,控制液固比3:1,硫酸調整礦漿PH=1-2,酸浸浸出時間2小時;氰化浸出提金試驗控制液固比2:1,采用純堿調整礦漿PH=9-10,氰化鈉濃度控制0.25%~0.30%,氰化浸出時間36小時。酸化預處理硫酸用量對金浸出率的影響試驗結果見表4,綜合考慮生產成本等因素,確定酸化預處理硫酸用量50kg/t。

表4 酸化預處理硫酸用量對金浸出率的影響

(3)一級焙燒溫度對金浸出率的影響。一級焙燒:含砷金精礦經過磨礦細度-0.038mm90%、硫酸用量50kg/t酸化處理8小時,樣品烘干后,混勻,在馬弗爐中進行二級焙燒,礦層厚度3cm,設定一級焙燒溫度為變量、二級焙燒控制620℃,焙燒至無二氧化硫放出為止。

焙燒后礦采用熱水調漿,控制液固比3:1,硫酸調整礦漿PH=1-2,酸浸浸出時間2小時;氰化浸出提金試驗控制液固比2:1,采用純堿調整礦漿PH=9-10,氰化鈉濃度控制0.25%~0.30%,氰化浸出時間36小時。一級焙燒溫度對金浸出率的影響試驗結果見表5,綜合考慮金浸出效果及生產控制等因素,確定一級焙燒溫度為560℃。

表5 一級焙燒溫度對金浸出率的影響

(4)二級焙燒溫度對金浸出率的影響。一級焙燒:含砷金精礦經過磨礦細度-0.038mm90%、硫酸用量50kg/t酸化處理8小時,樣品烘干后,混勻,在馬弗爐中進行二級焙燒,礦層厚度3cm,設定一級焙燒溫度為560℃、二級焙燒溫度設定為變量,焙燒至無二氧化硫放出為止。焙燒后礦采用熱水調漿,控制液固比3:1,硫酸調整礦漿PH=1-2,酸浸浸出時間2小時;氰化浸出提金試驗控制液固比2:1,采用純堿調整礦漿PH=9-10,氰化鈉濃度控制0.25%~0.30%,氰化浸出時間36小時。由二級焙燒溫度對金浸出率有明顯影響:隨金浸出率焙燒溫度升高,金浸出率呈現升高趨勢,當焙燒溫度為620℃時,金浸出率升高至92.80%,而后隨溫度繼續升高,金浸出率出現降低現象,出現燒結造成的二次包裹金,綜合考慮確定二級焙燒溫度為620℃。

(5)綜合試驗。根據上述最佳試驗結果,采用磨礦、酸化預處理、二級焙燒、氰化提金工藝流程進行綜合平行試驗,試驗結果見表6。可以看出,最佳條件下,金浸出率最高達到92.80%,浸出效果較好。

表6 綜合試驗結果

4 結論

對甘肅某含砷金精礦采用進行磨礦、酸化預處理、二級焙燒、氰化提金工藝,在磨礦細度-0.038mm為90%的條件下,硫酸用量50kg/t預處理、560℃、620℃溫度條件下進行二級焙燒,焙砂氰化提金,金浸出率達到92.8%。

該方法可有效從該類型含砷金礦物中回收金,為兩段焙燒生產企業有效處理含砷金精礦提供了借鑒,為實現含金資源綜合回收開辟了新的途徑,具有廣泛的推廣和實用價值。

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