部俊鋒
(1.國(guó)網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,山東 濟(jì)南 250003;2.山東中實(shí)易通集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 250003)
二次再熱發(fā)電技術(shù)是當(dāng)今最先進(jìn)的火電技術(shù),最符合節(jié)能減排的發(fā)展方向,已在新建大容量機(jī)組中得到越來(lái)越多的應(yīng)用。我國(guó)已投產(chǎn)的二次再熱機(jī)組都取得了預(yù)期的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,其中山東某1000MW超超臨界二次再熱機(jī)組發(fā)電效率為48.12%,發(fā)電煤耗為 255.29g/kWh,供電煤耗為 266.18g/kWh,3項(xiàng)指標(biāo)均刷新了世界紀(jì)錄,并獲2018年度亞洲燃煤發(fā)電項(xiàng)目金獎(jiǎng)。
為了提高機(jī)組效率,二次再熱機(jī)組均采用高參數(shù)超超臨界的設(shè)計(jì)思想,主蒸汽壓力達(dá)到33 MPa、蒸汽溫度達(dá)到620℃。而蒸汽溫度越高,管道內(nèi)表面生成的氧化鐵顆粒越多,金屬材料越易受損;蒸汽壓力越高,氧化鐵顆粒越易剝落,動(dòng)能也越大。大量顆粒物隨蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)后,會(huì)對(duì)通流部件造成磨削損傷,即產(chǎn)生固體顆粒侵蝕(Solid Particle Erosion,SPE)現(xiàn)象。SPE是二次再熱機(jī)組安全和經(jīng)濟(jì)性能的重大威脅,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前必須采取汽水系統(tǒng)清潔措施,防止SPE發(fā)生。
新建機(jī)組一般采用先化學(xué)清洗,再蒸汽吹管,并結(jié)合總啟動(dòng)期間汽水品質(zhì)監(jiān)督等措施,保證汽水系統(tǒng)的清潔。但這些措施沿用的是一次再熱機(jī)組的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),而二次再熱機(jī)組在結(jié)構(gòu)和參數(shù)方面都有很大不同,這些標(biāo)準(zhǔn)并沒(méi)有給出針對(duì)性的要求和方法。實(shí)踐表明,作為保證機(jī)組汽水系統(tǒng)潔凈度主要措施的蒸汽吹管,吹管的次數(shù)遠(yuǎn)多于一次再熱機(jī)組,且過(guò)熱器系統(tǒng)的吹管系數(shù)偏低,對(duì)鍋爐壽命有較大損傷,并留下發(fā)生SPE的隱患[1]。因此,對(duì)新建二次再熱機(jī)組而言,改進(jìn)各環(huán)節(jié)的技術(shù)措施,以綜合性的手段保證機(jī)組汽水系統(tǒng)潔凈很有必要。
根據(jù)DL/T 794—2012《火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則》(以下簡(jiǎn)稱 “《清洗導(dǎo)則》”),新建機(jī)組省煤器、水冷壁等高壓水系統(tǒng)必須化學(xué)清洗,過(guò)熱器和再熱器等汽系統(tǒng)酌情選用化學(xué)清洗[2]。我國(guó)已投產(chǎn)的二次再熱機(jī)組,只有個(gè)別塔式爐的機(jī)組對(duì)過(guò)熱器系統(tǒng)進(jìn)行了化學(xué)清洗,主要是因?yàn)樾陆C(jī)組后續(xù)有蒸汽吹管工序,汽系統(tǒng)可通過(guò)吹管保證潔凈,化學(xué)清洗滿足鍋爐點(diǎn)火要求即可;另外有成本方面的考慮,汽系統(tǒng)參與化學(xué)清洗,受熱面水容積成倍增加,化學(xué)藥品、除鹽水、清洗設(shè)備都要更大的投入和消耗;也有安全性方面的考慮,國(guó)內(nèi)鍋爐較多采用 П型爐,受熱面采用U型布置,其底部容易積存酸液和氧化皮,有腐蝕和阻塞管道的不安全后果。
《清洗導(dǎo)則》還要求,化學(xué)清洗前后都要進(jìn)行大流量水沖洗,沖洗水的流速控制在 0.5~1.5 m /s[2],以最大限度沖洗掉浮銹和沉積物。而實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中,若U型布置的汽系統(tǒng)不參與化學(xué)清洗,沖洗水的流速大都取低限值。在大流量沖洗方面,新建機(jī)組的化學(xué)清洗沒(méi)有生產(chǎn)機(jī)組的化學(xué)清洗重視程度高。
化學(xué)清洗范圍小,使其在新建二次再熱機(jī)組汽水系統(tǒng)清潔上的作用較小,再加上大流量水沖洗的標(biāo)準(zhǔn)不高,給后續(xù)蒸汽吹管留下更多的工作量。
蒸汽吹管是新建機(jī)組清潔過(guò)熱器、再熱器等汽系統(tǒng)的主要措施。根據(jù)DL/T 1269—2013《火力發(fā)電建設(shè)工程機(jī)組蒸汽吹管導(dǎo)則》(以下簡(jiǎn)稱“《吹管導(dǎo)則》”),蒸汽吹管有穩(wěn)壓和降壓兩種基本吹管方法[3]。由于降壓法吹管需要的條件少,在基建階段容易滿足,全國(guó)已建成的二次再熱機(jī)組主要采用降壓吹管。
國(guó)內(nèi)首臺(tái)二次再熱機(jī)組采用的是“三段法”降壓吹管:先吹掃過(guò)熱器系統(tǒng),再串聯(lián)吹掃過(guò)熱器、一次再熱器系統(tǒng),最后串聯(lián)吹掃過(guò)熱器、一次再熱器、二次再熱器系統(tǒng)。鍋爐點(diǎn)火9次,共吹管304次,工期兩周。后續(xù)二次再熱項(xiàng)目的建設(shè),為了減少降壓吹管次數(shù)和吹管工期,有的采用“兩段法”降壓吹管:先吹掃過(guò)熱器系統(tǒng),再串聯(lián)吹掃過(guò)熱器、一次和二次再熱器系統(tǒng)。
降壓法吹管蒸汽初壓力高,為8.5~10 MPa,為同容量一次再熱機(jī)組吹管參數(shù)的1.3倍;吹管頻率達(dá)到每小時(shí)5次以上,控制在《吹管導(dǎo)則》要求的每小時(shí)4次以內(nèi),鍋爐燃燒調(diào)整難度很大;臨吹門易卡澀,門兩側(cè)壓差大,且門桿來(lái)不及降溫,已達(dá)到國(guó)產(chǎn)電動(dòng)閘閥承受的極限。
少數(shù)項(xiàng)目采用了“一段法”穩(wěn)壓吹管或穩(wěn)降結(jié)合吹管:直接將過(guò)熱器、一次再熱器、二次再熱器系統(tǒng)串聯(lián)起來(lái),一起吹掃。但從穩(wěn)壓法的試用情況看,正式吹管時(shí),二次再熱器入口汽溫高達(dá)500℃以上,遠(yuǎn)高于430℃左右的設(shè)計(jì)值。雖然采取了投入減溫水降溫,并投入高壓加熱器鄰機(jī)加熱系統(tǒng),把給水溫度加熱到120℃以上等措施[4],仍難以避免。超溫嚴(yán)重且運(yùn)行調(diào)整難度大,使后續(xù)項(xiàng)目很少單獨(dú)采用穩(wěn)壓法吹管。
從各種二次再熱機(jī)組的吹管情況看,過(guò)熱器系統(tǒng)的吹管系數(shù)偏低,很難滿足《吹管導(dǎo)則》的要求。吹管工藝固有的入口段動(dòng)量不足的缺陷,再加上臨吹門和燃燒調(diào)整的限制,使得清潔度最重要的過(guò)熱器系統(tǒng),難以通過(guò)蒸汽吹管得到徹底保證。
新建機(jī)組總啟動(dòng)的一般過(guò)程是:鍋爐上水,冷態(tài)沖洗至水質(zhì)合格;鍋爐點(diǎn)火,熱態(tài)沖洗至水質(zhì)合格;鍋爐升負(fù)荷,通過(guò)旁路系統(tǒng)提升蒸汽參數(shù),待蒸汽品質(zhì)合格后,沖轉(zhuǎn)汽輪機(jī),此時(shí)的蒸汽流量為額定流量的8%左右;機(jī)組并網(wǎng)后,再依照汽水品質(zhì)監(jiān)督規(guī)程,邊洗硅、邊帶負(fù)荷。
新建機(jī)組雖經(jīng)過(guò)了吹管,但吹管后系統(tǒng)恢復(fù)期間的污染、銹蝕難以避免。鍋爐點(diǎn)火后,隨著溫度的持續(xù)上升,過(guò)(再)熱器管路內(nèi)的氧氣也會(huì)加速管內(nèi)壁的氧化。這些新產(chǎn)生的腐蝕物,在汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前,靠額定流量8%左右的蒸汽流量是難以沖洗掉的,必然隨著機(jī)組負(fù)荷的提高、蒸汽流量的增大逐步帶入汽輪機(jī)。
改進(jìn)汽水系統(tǒng)的清潔措施,應(yīng)充分考慮二次再熱機(jī)組結(jié)構(gòu)和參數(shù)的特點(diǎn)。表1為已投產(chǎn)的超臨界1000MW一次再熱機(jī)組和二次再熱機(jī)組參數(shù)比較[5]。

表1 一次再熱和二次再熱1 000 MW機(jī)組參數(shù)比較
從表1可以看出:二次再熱機(jī)組水冷壁和過(guò)熱器的水容積都比一次再熱機(jī)組減少了50%左右;二次再熱機(jī)組一次再熱蒸汽壓力為11 MPa,屬(超)高壓蒸汽,這不同于一次再熱機(jī)組再熱器參數(shù)是中壓蒸汽的情況,因此二次再熱機(jī)組一次再熱器也被稱作高壓再熱器。
二次再熱機(jī)組水冷壁和過(guò)熱器的水容積小,對(duì)蒸汽吹管是個(gè)不利因素。采用基于鍋爐蓄熱量的降壓法吹管時(shí),水冷壁和過(guò)熱器是主要蓄熱部件,其水容積小意味著鍋爐的蓄熱容量小,吹管次數(shù)大幅增加;而且,過(guò)熱器容量減少,全部再熱器容量和阻力增大,也使吹掃蒸汽在過(guò)熱器內(nèi)的比容較小,造成不管降壓還是穩(wěn)壓吹管,過(guò)熱器系統(tǒng)的吹管系數(shù)偏低。
二次再熱機(jī)組水冷壁和過(guò)熱器的水容積小,對(duì)于化學(xué)請(qǐng)洗是個(gè)有利因素,可降低清洗介質(zhì)的消耗。
二次再熱機(jī)組一次再熱器工作壓力11 MPa,高于蒸汽吹管的蒸汽初壓力(8.5~10 MPa),使得在降壓法吹管系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),可以將臨吹門設(shè)置在一次再熱器出口,使一次再熱器和過(guò)熱器系統(tǒng)一樣,起到蓄熱部件的作用,這必然會(huì)大幅提高吹管時(shí)鍋爐的蓄熱容量,對(duì)吹管產(chǎn)生有利影響[6]。
二次再熱機(jī)組一次再熱器參數(shù)也達(dá)到了 《清洗導(dǎo)則》中要求:蒸汽壓力大于9.8 MPa的管道,宜進(jìn)行化學(xué)清洗。
二次再熱鍋爐相當(dāng)于3個(gè)壓力等級(jí)的鍋爐串聯(lián),再熱器本質(zhì)上也是過(guò)熱器,若不受設(shè)備命名上的限制,以一次再熱器出口為分界線,二次再熱鍋爐可以看作是(超)高壓一次再熱鍋爐:一次再熱器和過(guò)熱器一起視為鍋爐過(guò)熱器 (或?qū)⑦^(guò)熱器視為部分水冷壁,一次再熱器視為鍋爐過(guò)熱器),二次再熱器視為鍋爐再熱器。以這樣的方式區(qū)分二次再熱機(jī)組的汽系統(tǒng),套用現(xiàn)行的《清洗導(dǎo)則》和《吹管導(dǎo)則》,可獲得汽水系統(tǒng)清洗措施的改進(jìn)思路。
2.1.1 擴(kuò)大清洗范圍
二次再熱機(jī)組的過(guò)熱器應(yīng)與處理水冷壁一樣,強(qiáng)制規(guī)定進(jìn)行化學(xué)清洗,這是基于:1)二次再熱機(jī)組過(guò)熱器吹管系數(shù)難以達(dá)標(biāo),應(yīng)采取“雙保險(xiǎn)”的過(guò)熱器清潔措施;2)可減少后續(xù)蒸汽吹管的次數(shù),降低吹管對(duì)鍋爐壽命的損害;3)過(guò)熱器的水容積小,化學(xué)清洗成本增加得的不大。
同樣,為了減少蒸汽吹管的次數(shù),保護(hù)鍋爐壽命,二次再熱機(jī)組的一次再熱器,最好也要進(jìn)行化學(xué)清洗。
2.1.2 加大水沖洗流量
二次再熱機(jī)組因參數(shù)高,汽水管路口徑較小,阻力更大;若是П型爐,過(guò)熱器和再熱器系統(tǒng)內(nèi)都是U型彎管布置,其底部容易積存酸液和氧化皮,也容易產(chǎn)生氣塞現(xiàn)象[7]。所以,過(guò)熱器和再熱器系統(tǒng)納入清洗范圍時(shí),必須在化學(xué)清洗前后,用大流量、高揚(yáng)程的臨時(shí)清洗泵或機(jī)組自身的凝結(jié)水泵、給水泵等,建立流速大于1.5 m/s的循環(huán)沖洗,以徹底保證系統(tǒng)的沖通和沉積物的清除[8]。
根據(jù)動(dòng)量相當(dāng)?shù)睦碚摚疀_洗產(chǎn)生的動(dòng)量一樣能起到蒸汽吹管的除垢作用。因此,對(duì)噪聲控制嚴(yán)格的歐洲國(guó)家,傾向于用過(guò)熱器和再熱器系統(tǒng)全部進(jìn)行化學(xué)清洗,結(jié)合大流量水沖洗的方式取代蒸汽吹管。某電廠二期新建機(jī)組的化學(xué)清洗就采用了德國(guó)ALSTOM的方案,將2臺(tái)凝結(jié)水泵臨時(shí)并聯(lián)運(yùn)行,進(jìn)行大流量水沖洗,流量達(dá)到鍋爐額定流量的2倍。
相比蒸汽吹管,化學(xué)清洗有諸多優(yōu)點(diǎn):機(jī)組須投入的系統(tǒng)少,對(duì)全廠基建的開(kāi)展影響小;人員和專業(yè)需求也少;沒(méi)有噪聲擾民,可日夜連續(xù)作業(yè);可正、反雙向沖洗等。而且,已廣泛應(yīng)用于超臨界機(jī)組的“鄰機(jī)加熱系統(tǒng)”技術(shù),可在鍋爐不點(diǎn)火的情況下,大幅提升清洗介質(zhì)的溫度,進(jìn)一步保證了化學(xué)清洗和沖洗質(zhì)量。因此,在機(jī)組汽水系統(tǒng)的清潔方面,應(yīng)加大化學(xué)清洗的投入和占比,將其作為主要清潔方式,制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆桨覆?yán)格落實(shí),絕不能因?yàn)檫€有后續(xù)的吹管工序而降低要求。
2.2.1 改進(jìn)措施
蒸汽吹管措施改進(jìn)的主要技術(shù)策略是:改變現(xiàn)行吹管措施中臨吹門設(shè)置在過(guò)熱器出口的布置,將臨吹門設(shè)置在一次再熱器出口臨時(shí)管道上。該措施視一次再熱器為過(guò)熱器,套用《吹管導(dǎo)則》中一次再熱機(jī)組的吹管規(guī)則,可采用“兩段法”或“一段法”降壓吹管,也可采用“一段法”穩(wěn)壓吹管[9]。由于過(guò)熱器已化學(xué)清洗過(guò),過(guò)熱器系統(tǒng)與一次再熱器系統(tǒng)間,不必加集粒器;若一次再熱器也化學(xué)清洗過(guò),一次再熱器系統(tǒng)與二次再熱器系統(tǒng)間,也不必加集粒器。
“一段法”吹管蒸汽流向如下:分離器→過(guò)熱器系統(tǒng)→主蒸汽管道(含高壓旁路)→臨時(shí)管道→一次再熱器系統(tǒng)→臨吹門→臨時(shí)管道→集粒器→二次再熱器系統(tǒng)→臨時(shí)管道→靶板器→消音器→排大氣。
“兩段法”降壓吹管方案,第一階段吹管蒸汽流向如下:分離器→過(guò)熱器系統(tǒng)→主蒸汽管道(含高壓旁路)→臨時(shí)管道→一次再熱器系統(tǒng)→臨吹門→臨時(shí)管道→靶板器→消音器→排大氣;第二階段吹管蒸汽流向如下:分離器→過(guò)熱器系統(tǒng)→主蒸汽管道→臨時(shí)管道→一次再熱器系統(tǒng)→臨吹門→臨時(shí)管道→二次再熱器系統(tǒng)→臨時(shí)管道→靶板器→消音器→排大氣。二階段吹掃時(shí)滿足二次再熱器吹管系數(shù)即可,可采用較低的蒸汽參數(shù)。
諸方案中,以“一段法”降壓吹管為優(yōu)選方案。
2.2.2 措施優(yōu)點(diǎn)
在降壓吹管時(shí)提高了鍋爐蓄熱,可延長(zhǎng)每次吹管的有效時(shí)間。從而有利于減少吹管頻次和總次數(shù)、降低物資消耗、縮短工期和減輕吹管對(duì)鍋爐壽命的損害。
從表1可以看出,1 000 MW二次再熱機(jī)組的一次再熱器系統(tǒng)容積440 m3;吹管的初始蒸汽參數(shù)若采用 9 MPa、400 ℃,則蒸汽密度為 33 kg/m3;吹管蓄能期間一次再熱器系統(tǒng)存蓄的蒸汽量為:440×33=14 520 (kg)。
根據(jù)吹管經(jīng)驗(yàn),吹管蒸汽流量大于50%的BMCR (Boiler Maximum Continuous Rating) 工況流量,即滿足有效吹管的要求。對(duì)于1 000 MW二次再熱機(jī)組,有效吹管蒸汽流量約為2 752×50%=1 376(t/h)=382(kg/s)。
這樣,一次再熱器系統(tǒng)的蓄能可使每次吹管的有效時(shí)間延長(zhǎng)約 14 520÷382=38(s),比現(xiàn)行的吹管方案提高了2倍以上。
另外還有其他優(yōu)點(diǎn):
1)避免了一次再熱器的干燒,保護(hù)了設(shè)備。
2)一次再熱器系統(tǒng)在鍋爐中的吸熱比占15%左右,吹管時(shí)參與蓄熱,可提高燃料利用率。
3)吹管時(shí)可適當(dāng)增加鍋爐的負(fù)荷,減少低負(fù)荷燃燒不充分造成的損失和污染;也有利于脫硝系統(tǒng)的投入。
4)鍋爐蓄熱量增加了,吹管的蒸汽初參數(shù)可適當(dāng)降低,有利于臨吹門的穩(wěn)定工作,使吹管過(guò)程更安全、連續(xù)。
5)新措施也有利于穩(wěn)壓吹管。因一次再熱器不干燒,臨吹門可在鍋爐帶更高負(fù)荷、蒸汽參數(shù)更高的工況下逐步開(kāi)啟,使建立穩(wěn)壓吹管的過(guò)程更加快速和經(jīng)濟(jì)。
6)在吹管階段,還可進(jìn)行一次再熱器安全門校驗(yàn)工作,為總啟動(dòng)提供更安全的條件。
蒸汽吹管是新建機(jī)組總啟動(dòng)前最重要的里程碑項(xiàng)目,可提前考驗(yàn)機(jī)組大部分設(shè)備和系統(tǒng)的質(zhì)量、鍛煉參建各方的協(xié)同工作能力,為總啟動(dòng)做好技術(shù)和組織準(zhǔn)備。但吹管也有諸多不良影響:介質(zhì)工況頻繁變動(dòng)產(chǎn)生的交變應(yīng)力對(duì)鍋爐的壽命損害較大,已有個(gè)別組織規(guī)定吹管次數(shù)要控制在120次以下;噪聲污染不可避免;采用降壓法吹管時(shí)鍋爐的負(fù)荷20%BMCR左右,脫硝系統(tǒng)難以正常投入,不能滿足環(huán)保政策要求的超低排放指標(biāo);二次再熱機(jī)組吹管的臨時(shí)系統(tǒng)更復(fù)雜等。因此,應(yīng)減少蒸汽吹管在汽水系統(tǒng)清潔方面的占比,使其處于次要地位。
為了彌補(bǔ)吹管的不足,清除吹管后系統(tǒng)恢復(fù)期間的污染、銹蝕,以及點(diǎn)火后新形成的氧化皮,在機(jī)組總啟動(dòng)汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前,有必要增加利用機(jī)組正式系統(tǒng)進(jìn)行蒸汽吹掃環(huán)節(jié)。
蒸汽吹掃主要措施是:通過(guò)高、中、低壓旁路系統(tǒng)將過(guò)熱器、一次再熱器、二次再熱器、凝汽器系統(tǒng)組成蒸汽吹掃通道;機(jī)組抽真空,中、低壓旁路閥全開(kāi),以高壓旁路門為吹掃門;先采用降壓法對(duì)整個(gè)蒸汽通道進(jìn)行吹掃,吹掃10次左右;再將鍋爐轉(zhuǎn)干態(tài)運(yùn)行,穩(wěn)壓吹掃至汽水品質(zhì)合格。對(duì)于旁路容量為45%BMCR以下的系統(tǒng),可在高壓旁路門打開(kāi)的同時(shí),打開(kāi)全部電磁壓力卸荷閥 (Pressure Control Valve,PCV),以減小過(guò)熱器后的阻力,增大過(guò)熱器蒸汽流量,提高過(guò)熱器的吹管系數(shù)[10]。
汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前,先經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的帶旁路、大動(dòng)量蒸汽沖洗,是德國(guó)機(jī)組啟動(dòng)的必經(jīng)步驟。德國(guó)超臨界機(jī)組都配置100%BMCR容量的旁路系統(tǒng),吹掃在機(jī)組額定參數(shù)下進(jìn)行,以期杜絕高負(fù)荷下受熱面氧化皮的再次析出,確保機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。上海某電廠采用了上述工藝,其經(jīng)驗(yàn)表明:經(jīng)過(guò)此階段的吹掃,從凝汽器內(nèi)能清理出約20 kg含鉻的氧化物;機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后汽輪機(jī)葉片未見(jiàn)損傷,性能試驗(yàn)的熱耗值低于合同保證值達(dá)1%以上。而且,上述通過(guò)旁路大動(dòng)量蒸汽沖掃與全部蒸汽系統(tǒng)的化學(xué)清洗相結(jié)合,可省掉通過(guò)臨時(shí)系統(tǒng)的蒸汽吹管。因此,機(jī)組總啟動(dòng)階段的吹掃不僅很重要,而且會(huì)帶來(lái)新建機(jī)組基建程序和技術(shù)的進(jìn)步。
現(xiàn)行二次再熱機(jī)組的清潔措施機(jī)械地套用了一次再熱機(jī)組的做法,已暴露出諸多不足。根據(jù)二次再熱機(jī)組結(jié)構(gòu)和參數(shù)的特點(diǎn),并借鑒國(guó)外的技術(shù),可對(duì)化學(xué)清洗、蒸汽吹管和總啟動(dòng)等清潔措施做協(xié)同改進(jìn)。
1)擴(kuò)大化學(xué)清洗的范圍,過(guò)熱器系統(tǒng)必須清洗,一次再熱器推薦清洗;化學(xué)清洗前后的大流量水沖洗流速要大于1.5 m/s。
2)蒸汽吹管時(shí),視一次再熱器為高壓過(guò)熱器,將臨吹門設(shè)置在一次再熱器出口。
3)總啟動(dòng)汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前,先通過(guò)旁路系統(tǒng)對(duì)過(guò)熱器、一次再熱器、二次再熱器系統(tǒng)進(jìn)行大動(dòng)量蒸汽沖洗。
新建二次再熱機(jī)組汽水系統(tǒng)的清潔工作是個(gè)系統(tǒng)工程,應(yīng)做好各項(xiàng)措施的綜合策劃,以便商務(wù)和技術(shù)上的準(zhǔn)備。在措施的制定上,應(yīng)重視環(huán)保政策對(duì)蒸汽吹管的制約,將化學(xué)清洗作為主要的清潔手段。