趙元
(中國石化西北油田分公司, 新疆 烏魯木齊 830011)
塔河油田碳酸鹽巖油藏的儲集空間以裂縫、溶洞為主[1]。隨著油田的開發,注水替油井逐年增加,失效井越來越多,注水替油效果逐年變差,針對注水替油失效難題,提出了注氣作為接替技術[2,3,4]。但在實施注氣工藝施工過程中,常會因氣體返吐,在生產和燜井過程中出現A、B環空壓力異常升高的現象,最高壓力達到20MPa以上,現場必須及時組織采取停抽、關手動防噴器、自噴泄壓或壓井等措施。因抽油機井的井口盤根動密封承壓僅有4MPa,以上情況一旦發生異常與組織處置不及時,將造成嚴重后果,造成巨大的人力物力財力的浪費。因此,需要對起壓的具體原因進行分析,積極采取措施,確保井控安全無事故以及油田的高質量高效益開發。
工區內共有氣體返吐井60口,主要分布在塔河7區、10區及12區,占比達53.9%;其中,完注后起壓的有52井次,占絕大多數,其余8井次為注入困難。統計完井方式對油井注氣返吐的影響:常規完井返吐占比44%,酸壓完井返吐占比55%。

圖1 碳酸鹽巖油藏注氣井異常起壓情況統計
工區內共有二套或表套起壓井18口,主要集中在B環空,且多為注氣過程中起壓。最高起壓幅度22MPa,最低起壓幅度0.4MPa,平均起壓幅度3.1MPa,平均注氣3輪次,注氣量185萬方。

表1 碳酸鹽巖油藏注氣井二套起壓情況統計
該類油井共22口(占比37%),由于儲集體相對定容,加之注氣輪次增加,油氣未發生充分置換,大量氮氣堆積在近井地帶,導致易發生返吐。……