梁豐
(大慶鉆探工程公司石油工程總承包事業部, 吉林 松原 138000)
SL盆地北部QSK組頁巖油連通性差,總孔隙度整體分布在8%~12%之間,有效孔隙度分布在4%~6%;青一段下部總孔隙度高、有效孔隙度低,Q一段頁巖儲層厚度約為20m,為孔隙、裂縫型儲集層,孔隙度約為4.0%,滲透率為0.01×10-3μm2。為此部署長水平段水平井G1井進行開發。長水平段井施工的井眼軌道關系到鉆井施工的成敗,因此需要對井眼軌道進行優化設計,這樣才能保證施工順利進行,提高施工效率。
在G1井井眼軌道設計中選擇的是“直—增—穩—增—水平”的變曲率多圓弧剖面類型,該剖面特點是軌道比較圓滑,能夠最大限度降低施工摩阻與扭矩。

圖1 不同靶前距摩阻與旋轉扭矩
在井眼軌道設計中,利用軟件以水平段長度為2200m,套管內的摩阻系數0.2,裸眼井段的摩阻系數0.3為模擬條件,分別對靶前位移300.00m、400.00m、500.00m、600.00m、700.00m的施工摩阻與旋轉扭矩進行了模擬,結果見圖1所示。從圖1可以看出,當在靶前位移為400.00m左右時,施工摩阻最小,此時的旋轉扭矩也較小,因此G1井設計的靶前位移最終確定為400.00m左右最合適。
選取靶前位移為400.00m,分別對造斜率為3°/30m、4°/30m、5°/30m、6°/30m、7°/30m和8°/30m的施工摩阻和旋轉扭矩情況進行模擬,結果見圖2所示。從圖2可以看出,當造斜率在6°/30m時,施工摩阻較小,而此時的旋轉扭矩最小,因此在該井的軌道設計中造斜率應在6°/30m左右。

圖2 不同造斜率摩阻與扭矩
通過靶前位移和造斜率的優化,最后優選造斜點位置為2245.97m,靶前位移為400.08m,最大造斜率為6.0°/30m,最終優化形成的井眼軌道如表1所示。……