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電牽引采煤機的電氣故障及處理分析

2020-09-02 07:12:44馬君
中國科技縱橫 2020年7期
關鍵詞:變頻器

摘 要:在煤礦綜采工作中,電牽引采煤機為主要設備,負責破煤和裝煤工作,在中厚與厚煤層中應用廣泛。文章以電牽引采煤機為研究對象,從電牽引采煤機的構成與運行原理入手,結合工作案例,分析電牽引采煤機的電氣故障及處理要點,為煤礦企業合理應用電牽引采煤機提供理論與實踐幫助。

關鍵詞:電牽引采煤機;電氣故障;變頻器

中圖分類號:TD421.6 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)07-0161-02

0引言

電牽引采煤機可實現機械化采煤,達成降本增效的目標。但由于煤礦井下生產環境復雜,影響因素較多,使電牽引采煤機在運行過程中故障頻發,影響煤礦綜采工作效率與質量。在電牽引采煤機故障中,電氣故障出現的頻率最高,對其開展分析,具有鮮明現實意義。

1電牽引采煤機分析

1.1電牽引采煤機構成

本文以目前煤礦井下作業應用廣泛的MG650/1620-WD型采煤機為例,介紹電牽引采煤機的構成,為電牽引采煤機的故障原理分析奠定基礎。該型號的采煤機配置多個電機與變頻器,實現變頻調速,屬于新型無鏈電牽引采煤機。在電牽引采煤機中,電氣系統包括電氣控制箱、截割電機、牽引電機、破碎電機、泵電機及相應的操作控制裝置等,通過TDECS控制系統進行電牽引采煤機電氣系統的控制,保障電牽引采煤機正常運行。

1.2電牽引采煤機運行原理

在電牽引采煤機運行中,內部設置的先導回路控制順槽磁力啟動器,與3300V主電源連接,將一部分電壓和電流傳輸至高壓腔,通過隔離開關傳輸至真空接觸器,利用該器件完成電機操作,如截割電機、破碎電機與泵電機等。同時,另一部分電壓和電流傳輸至變壓器腔,將3300V電源轉變為400V電源,為牽引系統和控制系統提供動力。牽引系統屬于變頻調速系統,共配置兩臺變頻器,分別負責左右兩側結構的牽引工作。在整個電牽引采煤機中,計算機系統為核心部分,負責電氣系統的控制、調節與保護,如電機溫度保護、瓦斯斷電控制與無線遙控等,實現準確的割煤、牽引及調速[1]。

2電牽引采煤機電氣故障及處理

雖然目前煤礦采用的電牽引采煤機較為先進,運行穩定性與可靠性有顯著提升,但受煤礦井下復雜環境影響,電牽引采煤機仍舊表現出多種電氣故障,影響綜采工作面的正常生產作業。本文選擇幾種代表性電氣故障,對其原因與處理方法進行分析。

2.1啟動故障

在電牽引采煤機應用中,啟動故障包括主啟不能啟動、啟動不自保及不能二次啟動。其中,主啟不能啟動故障在下文電機故障中分析,這里不再贅述。

2.1.1啟動不自保故障

在電牽引采煤機中,PLC中設置自保回路,實現采煤機的自動運行。啟動不自保故障出現后,運維人員首先檢查PLC中的自保點,觀察其是否處于閉合狀態。如果閉合,則說明PLC正常運行;反之,則說明PLC存在故障,可通過更換主控器方式排除故障。如果更換主控器后仍存在啟動不自保故障,運維人員需排查瓦斯檢測裝置,觀察其指示燈亮起狀況,如果電源指示燈亮起,則表明瓦斯檢測裝置正常運行,需通過萬用表排查瓦斯檢測裝置的輸出點。輸出點閉合,則表明瓦斯檢測裝置正常,故障原因為PLC參數設置不合理;輸出點未閉合,則表明瓦斯檢測裝置存在故障,需更換。

2.1.2不能二次啟動故障

不能二次啟動故障的出現原因較多,運維人員可按照如下流程逐一排查:

首先,排查隔離開關及常開點。在電牽引采煤機中,隔離開關與微動行程開關的常開點閉合狀況,會影響接觸器閉合狀況,進而引發二啟故障。

然后,排查真空接觸器。如果隔離開關與常開點均處于閉合狀態,則需排查真空接觸器,運維人員可將真空接觸器和220V電源連接,觀察其吸合狀態。如果吸合,則表明真空接觸器無故障;反之,則表明其存在故障,需更換。

最后,排查PLC的輸出模塊與高壓箱的控制回路,通過短接線短接方式排查,觀察真空接觸器吸合狀態。如果吸合,則表明回路無故障,故障位于控制中心,通過觀察PLC輸入與輸出指示燈,判斷故障原因;反之,則說明回路存在斷路或接線錯誤。

2.1.3故障案例

在某煤礦綜采面,企業選用MG320/710-WD2電牽引采煤機,在井下作業中,采煤機表現出間歇性不能啟動故障,時而正常運行割煤;時而出現啟動跳閘現象。運維人員排查后,發現采煤機的供電系統運行不穩定,導致輸出電壓出現變化,影響采煤機運行。運維人員通過電纜更換、加固接頭與調整電壓等方式,排除故障,保障采煤機正常啟動與運行。

2.2牽引故障

在電牽引采煤機運行中,牽引系統的故障表現為牽送后變頻器不得電、不能牽引、牽引不自保。

2.2.1牽送后變頻器不得電故障

牽送后變頻器不得電,牽引系統不能正常運行,采煤機停止作業,導致該故障的主要原因為牽電裝置吸合問題,影響吸合效果的因素有以下四種:其一,PLC的輸出模塊故障,可通過顯示屏的指示燈或萬用表判斷;其二,牽電裝置出現機械故障,如電纜破損、電纜接觸不良等,可通過萬用表逐一排查,找出機械故障位置;其三,PLC的電源線連接錯誤,運維人員可將空氣開關位置接入的電源線對調,觀察對調后牽電裝置是否吸合,分析電源線是否連接錯誤;其四,牽電接觸器故障,在上述故障原因均排除后,可以判斷故障由牽電接觸器引起,可通過更換器件排除故障。

2.2.2不能牽引故障

該故障表現如下:變頻器得電后,作業人員控制操作按鈕,電牽引采煤機不能牽引。運維人員首先將控制連接電纜拔下,與短接線連接,觀察此時電牽引采煤機能否正常牽引。如果可以,則故障區域為PLC;反之,則需通過萬用表逐一排查控制連接電纜,找出其破損或短路位置。同時,運維人員也可通過近控方式牽引采煤機,觀察其都否能夠正常牽引。如果可以,則說明故障點為外部線路;反之,則說明變頻器存在故障,需更換。

2.2.3牽引不自保故障

該故障的表現如下:在作業人員控制操作按鈕停止后,采煤機不能持續行走,出現該現象的原因在于PLC中存在牽停信號,使采煤機始終表現出牽停操作,運維人員需仔細排查控制板的牽停按鈕,觀察其是否被卡阻[2]。

2.2.4故障案例分析

在某煤礦的綜采面,電牽引采煤機在運行期間出現不能牽引現象,運維人員排查發現,控制信號未能正確接收,更換主控器后,故障排除,電牽引采煤機正常運行。

2.3電機故障

在電牽引采煤機應用中,常見的電機故障包括電機啟動故障與電機發熱故障。

2.3.1電機啟動故障

在電牽引采煤機運行中,導致電機啟動故障的原因有多種,如斷路、線路接地、器件損壞或PLC故障等。就此,運維人員在處理故障時,需結合故障原因,依次排除。

首先,排除線路與器件。運維人員可觀察先導按鈕指示燈,如果指示燈呈現亮起狀態,則表明器件正常運行;反之,則表明線路斷路或器件損壞,依次檢查線路運行狀況、接地二極管及三級開關等器件運行狀況,明確故障原因,更換損壞器件。

然后,判斷PLC的二啟輸入信息,該信息不完整,會影響電機的正常啟動。如果PLC的輸入燈未亮起,則表明PLC的輸入模塊線路或二啟按鈕存在故障,需更換損壞設備。

最后,排除PLC的器件。如果PLC的輸入信息完整,則說明故障存在于PLC中,運維人員可通過Y13燈,判斷故障原因。如果Y13燈亮起,則說明PLC器件存在故障,運維人員需依次檢查電源空氣開關、真空接觸器等器件,更換損壞設備,排除故障。

2.3.2電機發熱故障

在電牽引采煤機運行期間,如果作業人員發現電機溫度過高,則表明電牽引采煤機電機出現發熱故障,導致發熱故障的主要原因為冷卻水管路堵塞或電機內部結構故障,降低電機散熱能力。對于堵塞引起的發熱故障,運維人員可打開冷卻水的出水口,觀察出水口的水流量,如果水流量明顯偏小,則說明該管路存在堵塞現象,運維人員可對堵塞的冷卻水管進行反向連接處理,并通過反沖方式清除堵塞物質。如果反沖方式未能有效排除故障,則說明該管路的堵塞現象較為嚴重,運維人員可通過液壓支架開展高壓反沖,將高壓乳化液為反沖液體,切實清理管路的堵塞物質,保障冷卻水管正常運行,提高電機散熱能力,實現電機發熱故障的有效排除[3]。

對于電機結構問題引起的發熱故障,運維人員需逐一排查電機結構,發現電機器件存在的異常。

2.3.3故障案例分析

在某煤礦的新安裝工作面,試運行過程中,發現電牽引采煤機的電機離合把手位置存在嚴重發熱現象。運維人員逐一檢查冷卻水管,發現冷卻水管正常運行。排查電機的內部結構,發現電機的離合蓋和軸承密封套間的空間較小,導致二者在運行過程中出現碰撞,引起發熱故障。運維人員將離合蓋下方的加墊圈進行加高處理,擴大運行空間,電機不再出現發熱故障。

2.4搖臂故障

2.4.1故障分析

在電牽引采煤機運行中,搖臂故障表現為搖臂無故自動移動或搖臂不能正常動作。

第一,搖臂無故自動移動故障。在電牽引采煤機運行中,搖臂可能會在無人工操作情況下,出現上升或下降現象,該故障的原因有三種,運維人員需逐一排查。其一,PLC輸入模塊的電氣板路接點粘連;其二,PLC繼電器是否正常運行;其三,PLC電磁閥或控制線路是否正常運行。

第二,搖臂不能正常動作故障。在電牽引采煤機運行中,作業人員控制搖臂動作,而搖臂未按照控制指令上升或下降,該故障的原因有三種,運維人員需逐一排查。其一,搖臂系統的按鈕或遠程控制器出現故障;其二,PLC的輸入或輸出模塊故障;其三,電氣系統故障,可通過顯示屏的亮燈狀況判斷。如果顯示屏的綠燈不亮,則表明電氣系統未接受控制指令,需排查電氣系統;如果顯示屏的紅燈亮起,則說明搖臂系統的液壓換向閥或電磁閥出現故障。在找出故障原因后,更換故障器件,即可排除故障[4]。

2.4.2故障案例

在某煤礦綜采工作面,電牽引采煤機搖臂出現升降不正常現象,時而穩定升降,時而不能升降。運維人員排查發現,液壓系統的主油箱內存在空氣,導致調高泵出現吸油不足或吸空問題。針對該故障,運維人員將液壓系統的油箱注滿油,并將放棄螺堵拔下,排出主油箱內的空氣,保障調高泵正常運行,控制搖臂正常作業。

3結語

綜上所述,在電牽引采煤機運行過程中,存在啟動故障、牽引故障、電機故障與搖臂故障,運維人員需根據故障表現,分析故障原因;再根據故障原因,逐一排查,明確故障位置與具體原因,采取更換器件、調整運行參數等措施,排除故障,保障電牽引采煤機穩定可靠運行。

參考文獻

[1] 李偉.電牽引采煤機的電氣故障及對策[J].電子技術與軟件工程,2019(14):244-245.

[2] 董登.電牽引采煤機常見電氣故障及處理措施[J].設備管理與維修,2019(3):89-90.

[3] 張海濱.采煤機常見電氣故障的原因分析與防范措施[J].陜西煤炭,2018,37(S1):141-142+111.

[4] 李俊霞.MG400/920—WD采煤機電氣系統故障案例分析[J].山東煤炭科技,2017(11):122-124.

收稿日期:2020-03-01

作者簡介:馬君(1977—),男,陜西神木人,本科,機電工程師,研究方向:礦山設備維修。

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