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催化裂化裝置腐蝕檢查與分析

2020-09-04 07:41:22薦保志
硫酸工業 2020年7期
關鍵詞:焊縫

薦保志

(中國石油廣東石化分公司,廣東揭陽 515200)

某石化公司催化裂化裝置采用超穩分子篩催化劑提升管反應工藝,采用分段進料和多段汽提技術,應用SKH-5高效霧化噴嘴,再生部分為新型重疊式兩段再生,兩段再生器同軸,一段在二段上方,與反應沉降器高低并列布置,并配置下流式外取熱器[1]。經過多次改造,采用MIP和VOS及冷再生劑循環技術,全減壓渣油進料,裝置規模達到1.2 Mt/a。

所加工的原油屬于低硫低酸原油,硫含量雖然較低,但各裝置低溫部位的硫腐蝕問題依然存在,氯含量超標和分餾塔頂循低溫帶水的狀態造成腐蝕問題,裝置多次出現頂循系統設備及管線的腐蝕泄漏。

裝置于2016年和2019年進行停工大修,對裝置重點設備進行全面腐蝕檢查,及時發現消除各管線存在的腐蝕隱患,保證下一周期安全穩定運行,也為下一步開展腐蝕管理工作提供必要的指導。

1 裝置腐蝕流程分析

對分餾系統的腐蝕流程進行重點分析,分餾系統的腐蝕流程說明見表1。

表1 分餾系統腐蝕流程說明

2 裝置腐蝕狀況分析

2016年裝置腐蝕檢查發現反再系統存在磨蝕的情況,分餾塔、吸收塔存在較嚴重的腐蝕,腐蝕形態是均勻腐蝕伴隨點蝕等局部腐蝕,水冷卻器由于結垢而產生嚴重的垢下腐蝕。

2016—2019 年裝置其他設備運行狀況良好,只有分餾塔頂循部位曾經發生泄漏,嚴重影響了裝置的安全、可靠、長周期運行。

2019年共檢查塔7座,容器18臺,換熱設備53臺,反應器3臺,空冷器5臺,機泵33臺,閥門1個,重要管線約80 m。

2.1 反應-再生系統

1)第一再生器:再生器內上部旋風入口及擋板腐蝕輕微,旋風料腿完好,焊縫完好,拉筋等內構件完好。

2)第二再生器:襯里大面積破損,檢修時已全面修復。

3)外取熱器:外取熱器底部未見明顯磨蝕現象,襯里輕微磨損,擋板輕微磨蝕。

4)提升管反應器:預提段蒸汽盤管襯里輕微磨損,盤管支撐襯里已被完全磨蝕掉,且鋼結構有豁口缺陷。原料油噴嘴輕微結焦,提升管內壁龜甲網襯里基本完好。大孔分布管沉積較多催化劑,管口輕微磨損,引壓管、熱電偶套管磨蝕嚴重。

汽提段(二段反應器):內部輕微結焦。反應器內擋板下側襯里、翼閥等輕微結焦,未發現有沖蝕、磨蝕現象。擋板以上料腿、拉筋等內構件輕微腐蝕,頂部旋風入口襯里、擋板完好,未發現沖蝕、磨蝕現象,除焦蒸汽盤管腐蝕輕微。

5)特閥:對再生滑閥、待生滑閥、外取熱循環滑閥等特閥進行了宏觀檢查,導軌、滑板等構件未發現有嚴重的磨蝕及裂紋現象,襯里輕微磨蝕、破損。

2.2 塔器

腐蝕調查對C201、C202、C301、C302、C303、C304、C1001共7座塔器進行了檢查,只有C201和C303存在一定的腐蝕問題,其他塔器腐蝕輕微。

2.2.1 催化分餾塔C201

催化分餾塔塔體規格為φ3 800 mm×46 046 mm,固定式高效浮閥塔盤1~15層;15層以上為填料,工藝介質為油氣,操作溫度為100/350 ℃,操作壓力為0.2 MPa。

檢查發現C201頂循抽出管四周塔壁坑洼不平,四周塔壁整體減薄約2 mm(余厚14.23~14.73 mm,其他部位塔壁余厚約16.33 mm),局部坑蝕嚴重,最大坑尺寸為φ12 mm×5 mm,建議貼板處理,頂循抽出管線外部測厚檢查未見明顯減薄區域;頂循抽出集液槽底部焊縫多處存在缺陷,最長缺陷長130 mm,升氣筒下部支撐梁腐蝕較重。

C201頂循抽出附近塔壁坑蝕形貌見圖1,C201頂循集液槽焊縫缺陷見圖2,C201升氣筒支撐梁腐蝕形貌見圖3。

圖1 C201頂循抽出附近塔壁坑蝕形貌

2.2.2 輕柴油汽提塔C202

輕柴油汽提塔塔體規格為φ1 400 mm×8 975 mm,工藝介質為油氣、輕柴油,操作溫度為290 ℃,操作壓力為0.2 MPa。

檢查發現塔壁有一層較硬的銹蝕物,基體粗糙不平,塔盤個別浮閥脫落,塔盤表面有一層銹蝕物,基體凹凸不平,對塔壁進行了測厚檢查,未見明顯減薄區域,塔壁余厚為9.60~9.67 mm。

圖2 C201頂循集液槽焊縫缺陷

圖3 C201升氣筒支撐梁腐蝕形貌

2.2.3 吸收塔C301

吸收塔塔體規格為φ2 200 mm/φ2 600 mm×61 212 mm,工藝介質為油氣、汽油,操作溫度為90/210 ℃,操作壓力為1.3 MPa。

檢查發現整塔塔壁附著一層浮銹,塔壁基體平整,焊縫飽滿,塔盤表面有一層灰垢,基體平滑,塔壁余厚在20.66~21.66 mm,未見明顯減薄區域,整體腐蝕輕微。

2.2.4 解吸塔C302

解吸塔塔體規格為φ2 200/φ2 600×61 212 mm,工藝介質為油氣、汽油,操作溫度為90/210 ℃,操作壓力為1.3 MPa。

檢查發現整塔塔壁附著一層浮銹,塔壁基體平整,焊縫飽滿,塔盤表面有一層油灰,基體平滑,整體腐蝕輕微,對塔壁進行了測厚檢查,未見明顯減薄區域,塔壁余厚為30.11~30.63 mm。

2.2.5 再吸收塔C303

再吸收塔塔體規格為φ1 800 mm×26 670 mm,工藝介質為干氣、輕柴油,操作溫度為45 ℃,操作壓力為1.05 MPa。

檢查發現整塔塔壁附著一層銹蝕物,基體均勻腐蝕,焊縫完整,對塔壁進行了測厚檢查,未見明顯減薄區域,塔壁余厚為18.45~19.77 mm;塔盤上堆積較多油污,上數第2層塔盤處受液槽腐蝕減薄、穿孔,第12、13層塔盤有較多浮閥缺失。

2.2.6 穩定塔C304

穩定塔塔體規格為φ2 200 mm/φ2 600 mm×41 763 mm,工藝介質為液化氣、汽油,操作溫度為90~180 ℃,操作壓力為1.05 MPa。

檢查發現塔壁附著一層硬垢,垢下基體較為平整,焊縫較為飽滿,塔盤表面有少許灰垢,基體腐蝕輕微,浮閥活動自如,對塔壁進行了測厚檢查,未見明顯減薄區域,上部1~5人孔塔壁余厚為25.33~25.64 mm,下部6~11人孔塔壁余厚為29.82~31.48 mm。

2.2.7 洗滌塔C1001

檢查發現塔壁附著一層白色灰垢,垢下基體較為平整,焊縫較為飽滿,塔內構件整體腐蝕輕微,對塔壁進行了測厚檢查,未見明顯減薄區域,塔壁余厚為30.00~30.23 mm。

2.3 容器

腐蝕調查對裝置內的18臺壓力容器進行了檢查,檢查發現只有D204腐蝕較為嚴重,其余設備腐蝕輕微。

D204為燃料氣分液罐,規格為φ800 mm×3 283 mm×8 mm,操作溫度為80 ℃,壓力1.03 MPa,介質為干氣。

檢查發現罐壁內部附著一層硬垢,垢下基體坑洼不平,罐壁最薄處余厚僅為3.48 mm(原始壁厚8.0 mm)。

2.4 換熱器

腐蝕調查對裝置區的53臺換熱器進行了檢查,發現換熱器腐蝕問題較為突出,其中E201、E202、E208、E209車間已計劃更新換熱器芯子。E305-4管箱隔板焊縫脫焊。

2.4.1 頂循-采暖水換熱器E201

換熱器管束外壁銹蝕嚴重,基體有蝕坑,坑深約0.3~0.5 mm。管束外壁銹蝕、坑蝕形貌見圖4。

圖4 E201管束外壁銹蝕、坑蝕形貌

2.4.2 分餾塔頂油氣冷卻器E208

換熱器管束外壁銹蝕嚴重,基體有蝕坑,坑深約0.3~0.5 mm。E208管束外壁銹蝕、坑蝕形貌見圖5。

圖5 E208管束外壁銹蝕、坑蝕形貌

2.4.3 壓縮富氣冷卻器E305-4

管箱隔板焊縫脫焊,脫焊形貌見圖6。

圖6 E305-4管箱隔板脫焊形貌

3 腐蝕分析

3.1 裝置主要腐蝕介質

裝置的主要腐蝕介質有硫化氫等硫化物、氯化氫等氯化物、環烷酸,低溫 (120 ℃以下) 輕油部位 HCl-H2S-H2O腐蝕。

3.2 腐蝕成因分析

高溫(220 ℃以上)部位的高溫硫/環烷酸腐蝕主要取決于介質中含硫化物的種類、含量和穩定性。參與腐蝕的有效硫化物包括H2S、單質硫、硫醇(R-SH)等活性硫,且易分解為H2S和單質硫的硫化物含量越高,則腐蝕性就越強。此外,硫腐蝕和環烷酸、H2腐蝕相互影響[2]。

硫腐蝕與溫度有關,明顯的腐蝕發生在230 ℃以上。當溫度達到 350~400 ℃時,硫化氫分解為單質硫,比硫化氫有更強的活性,腐蝕更加劇烈。在此溫度下低級硫醇也能與鐵直接反應發生腐蝕。由于溫度較高,也會促使一些非活性硫化物分解成活性硫化物單質硫、H2S和硫醇,這些活性硫化物又與金屬反應,并隨著溫度升高而加劇,最嚴重腐蝕發生在425 ℃。

特別是有酸(如環烷酸)存在時,酸和FeS反應破壞了保護膜,腐蝕會進一步發生,增強了硫化物的腐蝕。

由于高溫環烷酸腐蝕發生于液相,因此在汽液兩相、流速沖刷區及產生湍流區腐蝕會加劇。嚴重腐蝕的部位一般多發于高流速段。

高溫環烷酸腐蝕常與高溫硫腐蝕相伴,而且硫腐蝕和環烷酸腐蝕是一個連續統一體,一方面硫腐蝕生成的硫化亞鐵膜在一定程度上可減緩腐蝕;另一方面環烷酸又可溶解保護性硫化亞鐵膜,使腐蝕繼續進行。當H2S質量分數在一個適度的范圍內時才可明顯抑制環烷酸沖刷腐蝕;而當H2S質量分數超過一定值時,高流速可去除保護性硫化物膜,形成硫沖刷腐蝕,并且環烷酸的存在可協同加速腐蝕,使其腐蝕速率甚至高出環烷酸沖刷腐蝕。

4 檢查結論與整改建議

檢修發現催化裝置由于工藝合理、操作得當,整體腐蝕輕微,可以滿足長周期運行的要求。

主要腐蝕檢查問題及整改建議:

1)催化兩器(反應器、再生器)主要腐蝕問題表現為兩器、外取熱器內襯里及內構件的沖蝕、磨蝕情況,襯里開裂、脫落。對高線速催化劑、粉塵引起的磨蝕和沖蝕,應避免出現局部嚴重沖刷及渦流產生,加強襯里的施工質量管理。

2) 分餾塔C201頂循抽出管四周塔壁坑洼不平,四周塔壁整體輕微減薄,局部坑蝕嚴重,建議貼板處理;頂循抽出集液槽底部焊縫多處存在缺陷,建議更換處理;升氣筒下部支撐梁腐蝕較重,建議更換處理。

3)吸收塔C302檢查發現,整塔塔壁附著一層銹蝕物,基體均勻腐蝕,焊縫完整,塔盤上堆積較多油污,上數第2層塔盤處受液槽腐蝕減薄、穿孔,第12/13層塔盤有較多浮閥缺失。建議更換腐蝕的受液槽,對塔體進行清掃處理。

4) 燃料氣分液罐 D204罐壁內部附著一層硬垢,垢下基體坑洼不平,測厚檢查發現罐壁最薄處余厚僅為3.48 mm(原始壁厚8.0 mm),建議更換處理。

5) 壓縮富氣冷卻器E305-4管箱隔板焊縫脫焊,建議補焊。

6)E201,E202,E208,E209 管束外壁銹蝕嚴重,基體有蝕坑,按檢修計劃進行更換處理。

5 結語

設備狀況良好是生產裝置安全穩定運行的基礎,結合生產實踐進行詳細的檢查分析和腐蝕機理研究,可以充分總結經驗,對整體和局部設備的腐蝕狀況作出預判,更好地消除隱患,保證生產長周期穩定運行。

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