文_劉奕清 李巧紅 福州東成環保技術有限公司
合成革生產過程中產生大量廢水,主要來源于浸槽、凝固槽、水洗槽等的工藝廢水,廢氣噴淋、設備、容器及地面清洗水,生活廢水等。廢水中含有大量N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等有機物。DMF進入水體導致COD和氮含量增加,使水質迅速惡化;且可通過呼吸、皮膚接觸等暴露途徑危害人體健康,長期暴露會損傷肝臟和阻礙造血機能。此類廢水毒性大、難降解,對水體、土壤、動植物生長均產生危害,若處理不當,將嚴重污染環境,影響人類生活。合成革廢水傳統處理工藝主要為預處理+生化處理+深度物化處理,預處理工藝有氣浮、吸附、蒸餾、萃取等,生化處理工藝有:厭氧+好氧等,深度處理工藝有絮凝沉淀、氣浮、過濾等。由于DMF水溶性強,廢水的生化因子在0.065左右,很難被生物直接降解,傳統工藝廢水未經預處理直接進入系統,對DMF的處理效果不佳,出水水質不穩定。改用芬頓+微電解預處理技術后,可有效降低廢水中DMF的濃度,降低其毒性的同時提高了廢水的可生化性,便于后續生化處理。該技術應用于福建省某合成革企業廢水處理中效果良好,出水水質穩定達標。
福建省某合成革企業位于福建省漳平市,項目廢水主要來源于生產廢水及生活廢水。生產廢水主要包括:①DMF精餾回收塔塔頂水及洗塔廢水,來源于項目PU及超纖合成革濕法含浸工序及廢氣處理噴淋塔(含DMF20%~30%,經精餾塔后98%以上DMF被回收重新利用),水量約1000m3/d,主要含有DMF、二甲胺等有機物;②地面及設備沖洗廢水,水量約30m3/d,主要含有SS、COD等污染物;③超纖廠區甲苯回收廢水,水量約800m3/d,主要含有甲苯;④樹脂廠區工藝酯化廢水,水量約20m3/d。生活廢水水量約130m3/d。項目進出水水質見表1。

表1 項目進出水水質
項目廢水處理工藝流程如圖1所示,設計水量2000m3/d。

圖1 廢水處理總工藝流程圖
項目廢水處理工藝流程說明:按廢水產生環節對廢水進行分別收集,塔頂水、洗塔水、甲苯回收廢水、生活污水等分別預處理,含DMF廢水經芬頓氧化-鐵碳微電解預處理,含甲苯廢水經氣?。F碳微電解預處理,以提高DMF、甲苯的降解效率,提高廢水的可生化性。之后廢水進入缺氧-厭氧-好氧生化處理系統,去除廢水中的COD、氨氮等。
芬頓-微電解處理前后進出口廢水水質見表2。芬頓-微電解系統對廢水中COD、DMF具有較好的處理效果,處理效率超過50%。通過氧化-電解作用,可將廢水中的難降解的DMF降解為小分子化合物,生產容易生物降解的有機物(BOD)及氨氮,從而導致廢水中氨氮含量增加。

表2 芬頓-微電解處理前后進出口廢水水質(mg·L-1)
雖然對有機物的去除率不高,但如圖2所示,廢水的生化因子提高,可生化性增強,這可提高后續生化處理系統對合成革DMF廢水的處理效率。

圖2 芬頓-微電解處理前后廢水生化因子
項目廢水經芬頓-微電解處理后,降低了COD、DMF污染物的濃度,且廢水生化因子大大提高,促進了生化處理系統對廢水的處理效率。項目廢水排放水質情況見表3。排放廢水均可穩定達標,對COD、DMF的處理效率可分別達到98.6%、99.9%。

表3 項目廢水排放水水質(mg·L-1)
合成革DMF廢水主要來源于項目DMF精餾回收、設備沖洗等工序,有機污染物濃度高,COD高達1866mg/L,DMF249mg/L。
利用芬頓氧化-鐵碳微電解作為預處理技術可有效氧化DMF等毒性物質,對DMF和COD的去除效率超過50%;有利于改善廢水可生化性,生化因子由0.22提高至0.33。
預處理后組合傳統生化處理技術可有效處理合成革綜合廢水,出水水質能穩定達到《合成革與人造革工業污染物排放標準》(GB21902-2008)排放限值。