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動力設(shè)備抗晃電能力提升研究

2020-09-06 13:24:22沈康
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2020年12期

沈康

摘? 要:在工廠動力設(shè)備正常運作過程中,晃電常會引起工廠設(shè)備報警及宕機,且造成一系列的連鎖反應(yīng),造成較大的經(jīng)濟損失。但是晃電的出現(xiàn)具備較強的隨機性,無法準確預(yù)測,為了保障有序生產(chǎn),推進動力設(shè)備抗晃電能力治理工作成為工廠著力的重點。

關(guān)鍵詞:電壓暫降;動力設(shè)備;抗晃電;變頻技術(shù)

中圖分類號:TM762? ? ? ? ? 文獻標志碼:A

0 引言

隨著國家“智能制造”的整體策略不斷推行以及國內(nèi)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展,工業(yè)自動化程度正在不斷提升,“無人工廠”等系列先進制造業(yè)的代名詞時常會被提起,而有“呼之欲出”的趨勢。眾所周知,工業(yè)自動化少不了那些自動化產(chǎn)品,而先進電力電子技術(shù)轉(zhuǎn)換的各類自動化產(chǎn)品也為工廠運營發(fā)展提供了重要的作用。從運維角度分析,電力電子技術(shù)組合的“敏感性”設(shè)備設(shè)施的抗晃電能力需要進一步提升,如何抵御晃電產(chǎn)生的危害就成了需要持續(xù)研究的課題。

數(shù)據(jù)顯示,作為國內(nèi)第一條5代液晶面板的生產(chǎn)基地,工廠籌建于2003年,工廠內(nèi)配備著大量“高精尖,高敏感,高價值”的生產(chǎn)及輔助設(shè)備。據(jù)內(nèi)部統(tǒng)計,2011年~2017年期間,電壓暫降型晃電直接影響生產(chǎn)運營68次,直接造成經(jīng)濟損失約860余萬,導致間接影響交付納期、內(nèi)部氛圍、作業(yè)安全等諸多問題。

1 晃電的成因與危害

1.1 晃電成因

工廠晃電主要指電力系統(tǒng)中某點工頻電壓有效值持續(xù)10 ms~1 min降低至額定電壓的10%~90%時的電壓暫降(如圖1所示),且可以分為2種原因。

供給側(cè)原因:主要為工廠外部電力設(shè)備設(shè)施引起的晃電(如雷擊、極端氣候、動物、人為非正常操作、輸配電系統(tǒng)故障等)。從“大電網(wǎng)”的概念來說,電力公司多年一直在做系統(tǒng)性升級改善,成效明顯,但是整個供電網(wǎng)絡(luò)難免遭受各類外部干擾波及影響,所以這方面是存在不可控的窘境。

需求側(cè)原因:主要為工廠內(nèi)部設(shè)施設(shè)備引起的晃電(如內(nèi)部設(shè)備短路、大型感應(yīng)電機的啟動、沖擊性負載的投運等)。對此產(chǎn)生影響的設(shè)備則是需要治理,特別是對于老企業(yè)來說此類問題更需要預(yù)防性治理。

1.2 晃電危害

晃電涉及電壓暫降和暫升,電壓暫升對于動力設(shè)備的影響有限,但是電壓暫降到一定程度,動力設(shè)備停機將會造成連續(xù)性生產(chǎn)中斷,設(shè)備損壞,產(chǎn)生大量的次品廢品,給工廠帶來很大的經(jīng)濟損失[1]。而根據(jù)EPRI(美國電科院)權(quán)威數(shù)據(jù),日常發(fā)生的電壓暫降、暫升占到電能質(zhì)量事件92%。據(jù)統(tǒng)計電力系統(tǒng)中用戶側(cè)發(fā)生電壓暫降時間的次數(shù)遠大于停電次數(shù),至少是6倍以上[2],所以電壓暫降型晃電產(chǎn)生的危害性相對較大,值得針對性治理。

1.2.1 設(shè)備運行影響

對于動力設(shè)備來說,雖然晃電持續(xù)時間一般在毫秒內(nèi),晃電消失后恢復(fù)正常,但是可能會觸發(fā)保護性報警而停機,設(shè)備運作節(jié)拍打亂而中斷,甚至二次能源供給波動將導致大規(guī)模停機,復(fù)機恢復(fù)至少需60 min以上(在沒有設(shè)備設(shè)施損壞的條件下)。對于液晶面板制造工廠,無論是生產(chǎn)計劃完成,還是經(jīng)營目標達成都存在嚴重的影響。模擬驗證結(jié)果(表1),可見變頻器等應(yīng)對晃電能力較差[3]。

1.2.2 傳導特性影響

當電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)的某線路出現(xiàn)故障時,會導致相連的多條線發(fā)生電壓暫降現(xiàn)象。也就是說,當系統(tǒng)任意一點出現(xiàn)故障時,從故障點起,電壓暫降會向多條線“傳播”。通常來說,距離故障點越近,暫降幅度越低,距離故障點越遠,暫降幅度越高,所以必然導致影響面擴大,且不可預(yù)見性增大了控制的難度[4]。

2 供電系統(tǒng)與變頻技術(shù)背景

2.1 供電系統(tǒng)現(xiàn)狀

評估供電系統(tǒng)設(shè)計為4條35 kV供電線路,每路35 kV/6 kV分別供2段母線,在6 kV側(cè)的8段母線之間安裝4套固體靜態(tài)切換開關(guān)(SSTS1#-4#),實現(xiàn)供電線路<20ms的快速切換,生產(chǎn)工藝負載接入在各SSTS及UPS保護下,而常規(guī)動力設(shè)備由8條母線直接供給,晃電時無直接保護功能,如圖2所示。

2.2 變頻技術(shù)應(yīng)用

隨著電力電子器件不斷地更新迭代以及微電子技術(shù)的飛速發(fā)展, 高性能交流調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)用的比例逐年上升, 變頻器使復(fù)雜的調(diào)速控制簡單化,小型化,使傳動技術(shù)發(fā)展到新階段。

液晶面板產(chǎn)業(yè)作為一個高能耗,高排放,高投入的行業(yè),投資不菲的動力設(shè)備為了滿足精準的生產(chǎn)需求,響應(yīng)節(jié)能降耗的號召,生產(chǎn)過程中涉及的工藝除害、排氣、冷熱源供給、水處理應(yīng)用、空氣壓縮以及生產(chǎn)真空供給等各個環(huán)節(jié)中大量應(yīng)用變頻器,在穩(wěn)定運行、節(jié)能降耗方面充分體現(xiàn)了其優(yōu)勢。

但是隨著投運近16年,不間斷運行部分設(shè)備已經(jīng)老化,運行性能急劇下將,自身的“健康”程度亟待關(guān)注。同時由于系統(tǒng)設(shè)計架構(gòu)的局限性,變頻類設(shè)備存在軟肋,如動力/控制電源不在SSTS及UPS的保護范圍內(nèi),發(fā)生晃電時,變頻器易受電網(wǎng)電壓波動的影響而跳閘停機[5],影響正常生產(chǎn)作業(yè)。

3 抗晃電措施應(yīng)用分析

結(jié)合歷史晃電記錄分析(參考semiF47標準),14~18年歷史數(shù)據(jù)顯示,80%晃電的電壓跌<30%,持續(xù)時間<100 ms,設(shè)想以此策劃提升動力設(shè)備的抗晃電能力。

雖然各系統(tǒng)的變頻器型號不一,但是工作機理一致,組織研究一款普及應(yīng)用型號,推動橫向執(zhí)行改善。以下研究以三菱400V_FR_F700系列為例,針對變頻調(diào)速的工作參數(shù)、運行條件、參數(shù)設(shè)定進行研究,尋求提升抗晃電能力的優(yōu)化方法。

3.1 變頻調(diào)速運行條件分析

變頻裝置具有IGBT等功率性的元器件,通常有一定的過載能力,當?shù)碗妷悍容^小,持續(xù)時間較短時(t0t),變頻器的開關(guān)電源無法起振,控制電源的輸出停止或輸出功率下降,才會造成變頻器控制系統(tǒng)發(fā)生紊亂,功率器件不能關(guān)斷,給變頻器造成運行問題。隨即變頻器保護動作,使電動機停止運行[6]。

以工廠動力設(shè)備冷卻水三菱變頻器為例,額定輸入交流電壓:3相380 V~480 V,允許波動范圍323 V~528 V,在額定運行狀態(tài),調(diào)速器允許15%以內(nèi)暫降是不受影響可持續(xù)輸出運行。

3.2 變頻調(diào)速器設(shè)定參數(shù)分析

查閱手冊及文獻發(fā)現(xiàn)變頻器運行指令具備“特殊”功能,在晃電發(fā)生時(暫降≤15%),只要關(guān)鍵運行指令合理設(shè)定參數(shù),就可實現(xiàn)電機停止后電機再啟動(瞬間停電再啟動)系列參數(shù)(例如:Pr.57, Pr.58, Pr.162~165,Pr.299, Pr.611等),是存在優(yōu)化調(diào)整的可行性。

3.3 抗晃電應(yīng)用

3.3.1 保護-整機保護

對系統(tǒng)功能、影響范圍進行梳理,著手推進一批以“生產(chǎn)真空”變頻調(diào)速先行設(shè)備的整機保護,變頻柜主回路、控制回路由德廣3E486母排進線改造成600 kVA大型UPS系統(tǒng)進線。

UPS 抗晃電系統(tǒng)是解決晃電比較好的一種技術(shù)[7]。該方案主要是針對功率大且集中型設(shè)備設(shè)施,施工工藝也比較方便,當然也要衡量UPS剩余容量及其他負載重要程度可推廣。保證在系統(tǒng)發(fā)生晃電時,動力設(shè)備能夠依靠UPS提供的可靠電源正常工作[8]。

3.3.2 控制盤柜控制電源保護

評估動力設(shè)備運行信號都來自于遠程控制或者柜內(nèi)控制賦予(邏輯判斷控制器、過程控制器等一系列等中間部品),中間部品容量較小且分散,所以設(shè)計常規(guī)1 kVA~3 kVA小型UPS即可達成保護。

以水處理系統(tǒng)為例,針對日系電壓等級為100 V,國內(nèi)常規(guī)小型UPS無法直接接入。設(shè)計采用2個變壓器,先將輸入AC100V通過升壓變壓器升壓至AC220V,供UPS運行,UPS輸出電壓AC220V還需通過一個降壓變壓器降壓至AC100V,最后為設(shè)備控制回路供電。

通過上述方法解決了日系電壓問題,實現(xiàn)了當正常供電暫降時,將蓄電池輸出的直流變換成交流持續(xù)供電,裝設(shè)UPS電源后可以充分利用其功能特點,預(yù)防因欠壓而跳停的缺點,維持正常工作并保護軟、硬件不受損壞,保證控制設(shè)備的平穩(wěn)運行。

3.3.3 變頻調(diào)速器參數(shù)優(yōu)化

針對晃電時造成冷卻水、冷凍機變頻器異常的問題,經(jīng)過查詢資料,咨詢變頻器廠家通過現(xiàn)場確認后,具體參數(shù)調(diào)整如下所述。

3.3.3.1 設(shè)置自動再起動功能

根據(jù)工藝流程性質(zhì),結(jié)合變頻器參數(shù)以及控制系統(tǒng)狀況,采取相應(yīng)的措施來預(yù)防晃電對其的危害,保證變頻器安全穩(wěn)定的工作。設(shè)置變頻器自動再起動功能有效預(yù)防欠電壓對變頻器的影響。其設(shè)計就是變頻器在失電后,濾波電容器放電,逆變器控制電源失電時能夠自動復(fù)位。

Pr.162: 0→0;Pr.57:9999→0 ;Pr.58:1→0.5;

Pr.611: 55 kW以下 5→3; 75 kW以上15→10

3.3.3.2 調(diào)低低電壓保護值,延長控制設(shè)備的加速時間

核對設(shè)定,原供電電源降到其額定值的90%左右時,變頻器即可發(fā)生跳停,根據(jù)其說明書適當調(diào)低變頻器低電壓保護值80%,同時針對變頻器控制的電氣設(shè)備加速時間短,加速度高,電源電壓會被很快拉低,導致變頻器欠電壓而跳停,因此可根據(jù)生產(chǎn)工藝需求,適當延長變頻器所控制設(shè)備的加速時間,降低電網(wǎng)出現(xiàn)降壓對變頻器的影響,如果使用了PID技術(shù)控制器,注意降低系統(tǒng)響應(yīng),減P設(shè)80加I設(shè)20,延長濾波時間。

4 應(yīng)用效果評價

在供電系統(tǒng)定期預(yù)防性檢測保障,加上在紅外點檢/示溫可視化保證的條件下,年內(nèi)完成了排氣、水處理、生產(chǎn)真空等動力設(shè)備能力提升專項,具體涉及增設(shè)小型UPS,變頻器升級迭代/參數(shù)優(yōu)化, 雙開關(guān)電源, 并入大型UPS系統(tǒng)等有效措施。

各系統(tǒng)變頻技術(shù)優(yōu)化后,抗晃電能力顯著得到提升,有效減少了晃電造成整體系統(tǒng)或者需求側(cè)設(shè)備報警宕機,下階段準備橫向推廣至其他系統(tǒng)。

通過運行模式調(diào)整和技術(shù)改裝后,動力設(shè)備抗晃電能力達到預(yù)期,2018年~2019年期間影響占比下降至6%,有效保障了動力設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。

5 結(jié)語

總之,由于動力設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域具有專業(yè)寬,范圍廣等特征,隨著智能制造目標的推動,工廠對于動力設(shè)備的運行穩(wěn)定性要求必然越來越高,粗放型的設(shè)備運維管理必然不能適應(yīng)變化的要求及現(xiàn)場工作環(huán)境[9],所以動力技術(shù)人員需要隨之變革,潛心學習提升,進一步提升動力設(shè)備的能力。

參考文獻

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