陳東明



摘? 要:某印染廠生產(chǎn)過程中主要分氨綸布和經(jīng)編布2種不同的印染對象,氨綸印染車間的廢水和經(jīng)編印染車間的廢水分類收集,分質(zhì)處理。氨綸廢水2 000 m 3/d,經(jīng)編廢水2 000 m3/d,合計設(shè)計廢水處理量為4 000 m3/d。 氨綸車間廢水采用加藥混凝沉淀/好氧活性污泥/曝氣生物濾池(BAF)組合工藝,回用水采用超濾和反滲透雙膜工藝,濃水直接排放。經(jīng)編車間廢水采用加藥混凝沉淀/水解酸化/接觸氧化/曝氣生物濾池(BAF)組合工藝,產(chǎn)水直接回用于經(jīng)編車間漂洗工段,部分直接排放。實際運行排放廢水水質(zhì)達到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準》(GB 4287—2012)的表2新建企業(yè)間接排放標(biāo)準,回用中水達到 《紡織染整工業(yè)回用水水質(zhì)》(FZ/T01107—2011)中回用水標(biāo)準。企業(yè)的中水回用率達到70%。該分質(zhì)處理,分質(zhì)回用工程運行成本低,回用率比較高,可為同類型印染廢水分質(zhì)處理和分質(zhì)回用提供經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:印染廢水;分質(zhì)處理;分質(zhì)回用;曝氣生物濾池(BAF);雙膜法
中圖分類號:X701? ? ? ? ? 文獻標(biāo)志碼:A
印染企業(yè)針對不同的布料采用不同的染色工藝和不同的染料,通常最終產(chǎn)生的廢水差異較大。主要特點是COD高、色度高、鹽分高,生化性差。因此,針對不同的染色廢水采用不同的處理方法,分質(zhì)處理,且根據(jù)生產(chǎn)需求采用分質(zhì)回用[1] 。
1 項目概況
2015年1月該企業(yè)新建了廢水處理和中水回用項目。企業(yè)對于廢水處理和中水回用的要求:氨綸廢水處理量2 000 m3/d,經(jīng)編廢水處理量2 000 m3/d,中水回用量3 000 m3/d,廢水排放量1 000 m3/d。由于2種產(chǎn)品染色工藝不同,對于用水的要求不同。染色產(chǎn)品使用的染料不同,廢水的特性不同,所以該項目提出了廢水分質(zhì)處理,分質(zhì)回用的設(shè)計理念。其中經(jīng)編染色采用分散染料,廢水色度低,且生產(chǎn)用水對色度、濁度和電導(dǎo)率等參數(shù)要求均較低;氨綸染色采用酸性、陽離子、分散染料,產(chǎn)生的廢水色度高,污染物濃度高,生產(chǎn)用水對色度和硬度的要求高[2] 。
企業(yè)排放執(zhí)行《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準》 (GB4287—2012)的新建企業(yè)間接排放標(biāo)準。設(shè)計廢水處理進出水水質(zhì)標(biāo)準,見表1?;赜盟畧?zhí)行《紡織染整工業(yè)回用水水質(zhì)》(FZ/T01107—2011)要求,同時滿足業(yè)主染色生產(chǎn)工藝對于用水的需求。中水水質(zhì)標(biāo)準見表1 。
2 工藝設(shè)計
2.1 氨綸廢水處理工藝
氨綸廢水CODcr、SS、色度均比較高,采用物化和生化結(jié)合處理工藝(如圖1所示)。廢水通過粗格柵進入調(diào)節(jié)池收集,通過提升水泵,進入反應(yīng)池,選擇硫酸亞鐵作為混凝藥劑,可以有較好的脫色效果,通過沉淀池沉淀,生化部分選擇活性污泥法,BAF作為深度處理工藝,同時作為雙膜工藝的預(yù)處理。
2.2 經(jīng)編廢水處理工藝
經(jīng)編廢水色度低,生產(chǎn)工段用水要求較低,采用物化和生化結(jié)合的處理工藝(圖2),BAF作為深度處理工藝,出水直接回用。將經(jīng)編廢水單獨分質(zhì)處理,是避免了高色度的氨綸廢水對回用水色度的影響。廢水通過粗格柵進入調(diào)節(jié)池收集,通過提升水泵,進入反應(yīng)池,因原水銻含量高,選擇聚合硫酸鐵作為混凝藥劑,通過沉淀池沉淀,生化部分選擇水解和活性污泥法,出水沉淀分離后進入BAF,出水直接回用,每天排放10%水量,以平衡系統(tǒng)鹽分,防止鹽分累積過高[3] 。
2.3 氨綸廢水回用處理工藝
BAF產(chǎn)水通過水泵提升至自清洗過濾器后進入超濾系統(tǒng),超濾產(chǎn)水通過高壓泵經(jīng)精密過濾器后,進入反滲透,產(chǎn)水回用于氨綸車間生產(chǎn)和經(jīng)編車間染色,濃水通過臭氧脫色后外排。工藝流程如圖3所示。
2.4 經(jīng)編廢水回用處理工藝
經(jīng)編廢水經(jīng)過廢水處理和BAF深度處理后,已滿足經(jīng)編布生產(chǎn)用水要求,直接回用于經(jīng)編布漂洗?;赜糜谄垂ざ危梢员苊鈴U水中鹽分在高溫高壓的染色工藝中對于染色機缸金屬材質(zhì)的腐蝕影響。
3 主要構(gòu)筑物和設(shè)備參數(shù)設(shè)計
3.1 氨綸廢水處理工藝主要構(gòu)筑物和設(shè)備設(shè)計
3.1.1 粗格柵和調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池采用室外地下構(gòu)筑物形式,設(shè)計有效容積2 000 m3,水力停留時間24 h。進水口設(shè)置500 mm寬度進水渠,安裝70°傾角的粗格柵一部,選擇粗格柵間隙8 mm,配套電機功率0.55 kW。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置有4臺低速推流器作為攪拌用防止懸浮物沉淀,葉輪直徑1 400 mm,轉(zhuǎn)速47 rpm,電機功率4 kW。調(diào)節(jié)池設(shè)置2臺提升泵(1用1備),單臺流量100 m3/h,水泵揚程14 m,功率5.5 kW[4] 。
3.1.2 混凝沉淀池
采用三級混凝沉淀,分別為調(diào)節(jié)pH,混凝池和絮凝池,停留時間分別為5 min,5 min,20 min,分別安裝豎軸式攪拌機,轉(zhuǎn)速分別為47 rpm,47 rpm,25 rpm,功率分別為1.1 kW,1.1 kW,2.2 kW。初沉池直徑11 m,中心有效水深5 m,總?cè)莘e為451 m3,水力停留時間為5.4 h,表面負荷為0.88m3/m2·h,配置11m中心傳動刮泥機1 臺,水下部分采用304不銹鋼材質(zhì),功率1.1 kW,采用重力排泥。
3.1.3 延時曝氣生化池
采用延時曝氣生化池1座,采用推流式,設(shè)計池容為3 000 m3,有效水深7 m,停留時間36 h,設(shè)計污泥濃度5 000 mg/L,污泥負荷0.1 kgCOD/kg·d。選擇微孔曝氣管350 m,選擇35 m3/min,P=80 kPa,N=55 kW的空氣懸浮鼓風(fēng)機1臺,選擇35 m3/min,P=80 kPa,N=75 kW的羅茨鼓風(fēng)機1臺作為備用風(fēng)機。
3.1.4 二沉池
二沉池直徑11 m,中心有效水深5 m,總?cè)莘e為451 m3,水力停留時間為5.4 h,表面負荷為0.88 m3/? m2·h,配置11 m中心傳動刮泥機1 臺,水下部分采用304不銹鋼材質(zhì),功率1.1 kW。配置2臺污泥回流泵(1用1備),流量100 m3/h,水泵揚程8 m,功率3.7 kW。
3.1.5 BAF
設(shè)置1座BAF,分兩格處理,每格分為三級,單級尺寸4.5×4×6.5 m,有效水深6 m,總停留時間8 h。配置2臺提升泵(1用1備),流量100 m3/h,水泵揚程12 m,功率5.5 kW。和曝氣生化池共用鼓風(fēng)機。采用輕質(zhì)濾料,通過降低水位,增加風(fēng)量的方式進行反沖洗,不單獨設(shè)置反沖洗水泵和反沖洗風(fēng)機。
3.2 經(jīng)編廢水處理工藝主要構(gòu)筑物和設(shè)備設(shè)計
3.2.1 水解池
采用接觸法,設(shè)計池容為667 m3,有效水深6 m,停留時間8 h,安裝生物繩填料350 m3,容積負荷0.6 kgCOD/m3·d。選擇2臺攪拌機,葉輪直徑420 mm,轉(zhuǎn)速70 rpm,功率3 kW。
3.2.2 活性污泥池
設(shè)計活性污泥生化池1座,采用推流式,設(shè)計池容為2 000 m3,有效水深7 m,停留時間24 h,設(shè)計污泥濃度5 000 mg/L,污泥負荷0.1 kgCOD/kg·d。選擇微孔曝氣管250 m,選擇25 m3/min,P=80 kPa,N=37 kW的空氣懸浮鼓風(fēng)機1臺,和氨綸廢水共用1臺羅茨鼓風(fēng)機作為備用風(fēng)機。
3.3 氨綸中水處理工藝主要構(gòu)筑物和設(shè)備設(shè)計
3.3.1 超濾系統(tǒng)
設(shè)置1套超濾系統(tǒng),采用34支超濾膜,單支超濾膜面積55.7 m2,膜通量44 L//m2·h。設(shè)置1臺100 m3/h 自清洗過濾器,采用316不銹鋼材質(zhì)濾網(wǎng),過濾精度100 um,選擇2臺超濾原水泵(1用1備,變頻運行),流量100 m3/h,揚程27 m,功率11 kW。
3.3.2 反滲透系統(tǒng)
設(shè)置1套反滲透系統(tǒng),采用90支抗污染反滲透膜,分別安裝于15支膜管中,采用兩段運行,一段60支反滲透膜,二段30支反滲透膜,設(shè)計產(chǎn)水率70%,脫鹽率97%。設(shè)置1臺100 m3/h 精密過濾器,過濾精度5 um,選擇2臺反滲透原水泵(1用1備,變頻運行),流量100 m3/h,揚程27 m,功率11 kW,選擇1臺反滲透高壓泵,流量80 m3/h,揚程140 m,功率45 kW。
3.3.3 臭氧脫色系統(tǒng)
膜處理濃水色度較高,采用臭氧進行脫色處理后排放。設(shè)置臭氧接觸池一座,反應(yīng)時間30 min。選擇0.5 kg/h空氣源臭氧發(fā)生器2臺(1用1備),功率7.5 kW,選擇20個鈦合金臭氧曝氣頭。
4 項目實際運行效果
工程實際運行以后對排放水質(zhì)以及回用水質(zhì)(見表3回用水質(zhì))進行監(jiān)測。氨綸膜處理濃水水質(zhì)CODcr一般為180 mg/L左右,經(jīng)編排放水水質(zhì)CODcr一般為60 mg/L左右,混合排放廢水滿足《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準》(GB 4287-2012 的新建企業(yè)間接排放標(biāo)準(見表4排放廢水水質(zhì))。
5 技術(shù)經(jīng)濟分析
該項目土建費用為1 480萬元,設(shè)備和安裝費用780萬元,項目占地3 500 m2。年運行費用包括:電費 140.27 萬元、 藥劑費用 167.9 萬元、污泥處置費146萬元、員工工資和福利費 64 萬元, 管理和折舊費153萬元, 合計年運行費用為 671.17萬元。綜合廢水處理單位總成本為4.6元/m3。項目實際運行過程中整體中水回用率超過了70%,大大減少了排放總量,降低了取水和排放廢水的成本,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
6 結(jié)論
采用加藥混凝沉淀/好氧活性污泥/BAF工藝處理氨綸布印染廢水,并且采用雙膜法進行中水處理回用于生產(chǎn)。采用加藥混凝沉淀/水解酸化/好氧活性污泥/BAF工藝處理經(jīng)編印染廢水,產(chǎn)水直接回用于生產(chǎn)。根據(jù)工程項目的實際運行結(jié)果,排放廢水水質(zhì)達到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準 》(GB 4287—2012)表2新建企業(yè)間接排放標(biāo)準,回用中水水質(zhì)達到《紡織染整工業(yè)回用水水質(zhì)》(FZ/T01107—2011)的要求。企業(yè)的中水回用率達到70%以上。
采用分質(zhì)處理,可以使得不同性質(zhì)的廢水采用不同的處理工藝和回用水處理工藝,避免了不同水質(zhì)相互的影響,造成處理流程復(fù)雜,投資增加,處理成本的提高。采用分質(zhì)回用,可以選擇相對簡單的深度處理工藝對回用水進行處理,降低投資和運行成本。
參考文獻
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