楊世華
(福建省建筑設計研究院有限公司 福建福州 350001)
強透水層中進行基坑開挖,地下水控制的合理與否直接關系著整個工程的進度和成敗[1-2]。目前,地下水控制措施,一般采用止水和降水兩種方法[3]。在止水工程中,常采用地下連續墻、旋噴樁、攪拌樁等作為止水帷幕,止水帷幕按其止水機理可分為懸掛式和落底式[2,4]。在工程實踐過程,止水帷幕,一方面因場地地層、施工質量等問題,帷幕會出現不同程度的滲漏,嚴重的滲漏甚至會出現流砂、管涌現象;另一方面,隨著降水工作的進行,透水層中細顆粒通過間隙被帶走而產生管涌,滲流通道不斷變大,透水層滲透系數不斷增大[5],此外,由于勘察抽水試驗孔采用泥漿護壁以及成井工藝等原因,提供的滲透系數往往偏小,基坑降水過程實際涌水量比設計計算涌水量大,時常導致地下水位無法降低至基坑降水要求。
基于此,本文以某一巨厚富水砂層中深基坑降水工程為例,提出應用滲透系數反分析法實現深基坑合理降水,即通過實測坑內水位降深、涌水量等數據,反分算綜合滲透系數,進而計算坑內水位目標降深的涌水量,最終得以合理控制降水,達到降水目的。工程實踐證明,采用該方法效果良好。
某項目位于福建省福州市高新技術產業開發區,北側距離市政道路約15m;西側距離已建一層地下室約5.0m;東側距離烏龍江大道30m~45m,距離烏龍江約300m;南側為已建一層地下室,距離排澇閘站約220m。該項目地下3層,地上塔樓28層(出屋面局部2層),裙樓4層,地下室基坑大致呈長方形,南北寬約66m,東西長約105m,基坑周長約340m,基坑開挖深度約為10.15m~16.50m(局部承臺開挖深度約18.30m),基坑支護采用灌注樁加錨索、加內支撐支護形式,并采用三軸攪拌樁和高壓旋噴樁止水,坑內采用管井降水。
場地地勢較平坦開闊,場地內覆蓋層主要為第四系不同成因類型的巖土層(成因類型分別為人工堆填、沖積、海陸交互沉積、殘積等),基底為不同風化程度的花崗巖,地面羅零標高10.00m~11.50m(該工程±0.000相當于羅零標高11.000m),場地土層自上而下主要為:①雜填土,厚4.30m~13.30m,平均厚7.57m;②中砂,厚16.20m~24.00m,平均厚19.93m;③淤泥質土,厚1.00m~10.40m,平均厚3.34m;④中砂,厚1.30m~11.00m,平均厚6.61m;⑤圓礫,厚2.95m~13.20m,平均厚7.70m;⑥殘積粘性,厚2.30m~13.50m,平均厚4.81m;⑦全風化花崗巖,厚1.70m~16.20m,平均厚6.43m;⑧-1砂土狀強風化花崗巖,厚1.50m~23.10m,平均厚12.93m;⑧-2碎塊狀強風化花崗巖,厚0.40m~10.30m,平均厚3.33m。地層分布如圖1所示。
地下室底板位于②中砂層中。

圖1 場地典型地質剖面圖
該場地地下水類型,主要為賦存于②中砂層中的孔隙潛水、④中砂與⑤圓礫層的孔隙承壓水以及下部花崗巖風化層中的風化孔隙-裂隙水。
對基坑降水、減壓影響較大的含水層主要為:
(1)②中砂層中的孔隙潛水,屬強透水層,含水量大,主要受河流地表水及大氣降水的補給,穩定水位標高約為羅零6.00m。根據勘察報告抽水試驗,②中砂層的滲透系數為18.318m/d;
(2)④中砂與⑤圓礫層中的孔隙承壓水,屬強透水層,含水量大,主要受烏龍江水及周邊場地的側向徑流補給,②中砂與④中砂層之間存在隔水層③淤泥質土,但該層較薄,局部可能缺失;④層中砂與⑤層圓礫及⑥殘積粘性土或花崗巖風化層孔隙裂隙承壓水直接相連,水力聯系密切,形成統一水體,穩定水位標高約為羅零0.13m~0.23m。
1.3.1止水方案
該基坑采用φ850@600三軸攪拌樁止水,且在攪拌樁與灌注樁之間采用高壓旋噴樁作為止水增強措施。止水帷幕穿過②中砂層進入相對隔水層(③淤泥質土層),為落底式止水帷幕,具體如圖2~圖3所示。

圖2 止水帷幕平面示意圖

圖3 典型支護與止水剖面圖
1.3.2降水方案
該基坑支護雖然采取了止水措施,但②中砂層本身儲存了大量孔隙潛水,且基坑底部為承壓含水層(④中砂和⑤圓礫層)。經驗算,基坑開挖時,承壓水會產生坑底突涌現象;另外,止水結構可能存在局部滲漏。因此,基坑開挖需采取降水措施。
該工程降水設計方案為:
(1)對雜填土中的上層滯水采用集水明排;
(2)對②中砂層中的潛水采用管井(疏干井)降水,共布置29口,疏干井直徑為400mm,井深為25m;
(3)對④中砂和⑤圓礫層中的承壓水,采用管井(減壓井)降水減壓,防止基坑發生突涌,共布置4口,主要布置在電梯井位置,減壓井直徑為400mm,井深為41m;
(4)基坑外側布置8口降水井,開挖時若基坑滲漏,可進行坑外臨時降水,坑內封堵,若坑外地下水位下降,可利用降水井作為回灌井使用;
(5)基坑外側布置6口水位觀測井,井深25m,以便隨時反映隔水帷幕的封閉狀態。
降水井及水位觀測井平面布置如圖4所示。

圖4 降水井及水位觀測井平面布置圖
根據地下室底板伸縮后澆帶和沉降后澆帶位置劃分為A、B、C 3個區,各區地下室墊層底相對標高為:A-1區-18.3m,A-2區-18.2m,B、C區-15.9m,具體如圖5所示;各區地下水位設計降深如表1所示。

圖5 各區墊層底標高示意圖

表1 設計水位降深 m
原設計基坑涌水量9000 m3/d,基坑開挖前開始降水,基坑開挖過程持續降水。根據降水監測資料,當基坑降水出水量達到設計涌水量時,水位無法降至設計標高,坑內水位降深約9m~10m,坑外水位降深2m~6m,于是采用逐漸更換抽水泵的辦法,增大水泵流量以增加抽水量,但仍然達不到設計的降深。
2019年6月27日開始降水,截止2019年10月23日,A區水位相對標高為-17.040m,A-1區距設計水位降深仍差1.760m,A-2區距設計水位降深仍差1.660m;僅B區和C區開挖深度較淺的位置滿足設計水位降深要求,此時基坑抽水總量已接近18500 m3/d,超過了設計涌水量的2倍以上,各降水井出水量已達到極致,已經無法再增加單井出水量,但降水仍然達不到效果。
上述現象說明,場地水文地質條件較復雜,勘察報告提供的滲透系數偏小,基坑采用的水泥土攪拌樁可能存在部分缺陷,出現滲漏,②中砂層含水層下的淤泥質土隔水層可能局部開“天窗”,隔水效果有限。
面對這種情況,根據規范要求,應進行動態設計,但考慮到基坑降水的復雜性,重新徹底查明場地水文地質條件已不可能。于是,充分利用降水施工的觀測資料,反算含水層滲透系數,再根據反算的滲透系數計算達到設計降深的涌水量,以達到動態設計目的。即通過實測坑內水位降深、抽水量等數據反分析含止水帷幕的砂層表觀滲透系數,進而計算坑內目標降深實際涌水量,最終得以合理指導降水施工。工程實踐效果表明,這種方法具有明顯的實用性、有效性。
根據2019年10月21日、10月22日的降水實測數據,按式(1)反分析②中砂層表觀滲透系數,如表2所示。

表2 降水實測數據及表觀滲透系數
(1)
其中:
Q——實際抽水量(m3/d);
k——滲透系數(m/d);
H——潛水含水層厚度(m),H=19.93m;
sd——基坑坑內地下水位降深(m);
r0——基坑等效半徑(m)。

將表1參數代入公式(1)計算得到,含水層滲透系數k=48.23-50.24 m/d。該滲透系數反映場地水文地質條件的綜合效果,為表觀滲透系數。
根據反分析獲得的表觀滲透系數、設計水位降深及含水層情況,按式(1)計算坑內實際涌水量,其中:
Q——實際涌水量(m3/d);
k——考慮落底式止水帷幕的基坑含水層表觀滲透系數(m/d);
H——潛水含水層厚度(m),H=19.93m;
sd——基坑坑內地下水位目標降深(m),按最大降深考慮sd=13.8m;


按最不利因素考慮,②中砂層表觀滲透系數k取50.24m/d。為實現坑內地下水位目標降深13.8m,計算得到基坑實際涌水量Q=19 046。
根據基坑內實際涌水量和已經具備的最大抽水能力,得到剩余抽水量為576m3/d。
設計新增疏干井孔徑為600mm,管徑為400mm,單井出水量按式(2)計算:
(2)
其中:
rs——疏干井過濾器半徑(m),取值為0.2m;
l——疏干井過濾器進水部分長度(m),取值為5.2m。
計算結果表明,單井出水量可滿足要求。考慮到實際抽水量比理論抽水量要小,該工程增設2口疏干大井,主要布置在東側基坑位置,每口井放入多個大泵量抽水泵抽水。按照上述方案執行,當抽水總量達到反算后的出水量時,坑內水位降至13.9m左右,地下室施工最終得以順利進行。
(1)因場地地層、施工質量等問題,基坑落底式止水帷幕的止水效果是有限的。
(2)通過實測坑內水位降深、涌水量等數據,經反分析含止水帷幕的砂層表觀滲透系數,進而計算坑內水位目標降深實際涌水量,可以解決降水問題,并取得良好效果。