張慶朝 張學敏 布茂帥
陽谷祥光銅業有限公司 山東陽谷 252300
對企業來說,銅冶煉系統比較復雜,會產生大量煙氣,對環境造成污染,以企業為例,該企業配置了專業的排煙系統,借助通風和收塵等方式,對飄散的煙塵進行集中化處理,煙氣可以進入相應的脫硫塔,經過液堿吸收之后,接著通過專門的環保煙囪進行排放。但是這一工藝還有一些缺陷:第一,工藝需要消耗大量的液堿,這就導致企業的生產成本大大增加;第二,煙氣內二氧化硫也沒有辦法進行回收使用,導致浪費大量硫資源;第三,吸收塔中會生產尾液,但是也沒辦法使用,處理起來比較困難,所以需要新型煙氣技術進行解決。經過多方面的考察,發現離子液脫硫技術能夠滿足企業需要,對上述問題進行有效解決,不僅能夠使排放的煙氣達標,還能對煙氣中的二氧化硫進行回收使用[1]。
離子液脫硫技術和其他技術有些不同,其內的吸收劑主要是有機陽離子和無機陰離子,然后會添加一定的抗氧化劑和活化劑,進而構成新的水溶液,這種吸收劑對二氧化硫的解吸和吸收有很好的作用,主要原理如下:

離子液脫硫技術就是使用了以上原理,如果溫度比較低時,離子液就可以對煙氣內含有的二氧化硫進行吸收,然后借助熱交換使離子液的溫度增加,進而將對其中的二氧化硫進行解吸,實現回收和脫除煙氣內含有二氧化硫的目的。借助離子液的特性,能夠得到超過99%純度的二氧化硫氣體,而這些氣體就能夠直接與相應的硫酸系統相接,可以用來制作液硫或酸等。
首先要把收集到的煙氣放入布袋收塵器脫除去煙氣中夾帶的粉塵,再經過洗滌塔,使用洗滌水進行洗滌,機械除霧,然后煙氣進入吸收段;其次和從吸收塔的頂部放入的脫硫液相逆流接觸,煙氣內的二氧化硫和脫硫劑發生反應,進而被吸收,而那些沒有完全吸收的煙氣會經過脫鹽水進行洗滌,回收離子液后,在經過除霧器進行除霧;最后才能通過環保型煙囪向外排出。
溶液在吸收了二氧化硫后被稱作富液,在吸收塔的底部,經過富液泵進行加壓,進到貧富液換熱器,經過換熱環節在到再生塔內進行再生操作。富液進入再生塔后,會有兩段填料程序之后到再沸器中,繼續進行加熱再生,進而轉化成貧液,而再生塔底部的貧液在經過換熱器對其進行降溫,借助貧液器進行加壓,再次經過貧液冷卻器對其進行降溫后,送到吸收塔中,能夠對二氧化硫進行重新吸收。
再生塔中解析后的二氧化硫,和蒸汽一起從塔頂進入到冷凝器中,等到冷卻到四十攝氏度后,進入分離器,二氧化硫內的水分被分離后,就能夠對其進行干燥操作,在干燥后就可以送出去進行液化操作。冷凝液會經過回流泵,再回到再生塔的頂部,進而使整個系統的水資源保持平衡,再生塔的底端也要配置1臺再沸器,并要經常向其通入蒸汽,進而保持換熱,確保再生所需溫度[2]。
二氧化硫氣體從再生塔的頂部流出后,還會含有很多水汽,濃度也比較高,要經過降溫和分離工序,進到除沫器中,進而降低消耗的干燥酸。經過除沫和除霧后的氣體,要進入2臺互相串聯好的硫酸干燥塔中,濃硫酸都有吸水性,借助這一特性,進而使氣體內含有的水分盡可能的去掉。而經過干燥工序后,氣體內的水分每平方米會不超過0.1g,而干燥塔中也會使用93%-98%的硫酸進行噴淋,在對水分進行吸收后,硫酸會流進干燥塔的酸循環槽中,最開始會以濃度為98%的硫酸來干燥,隨著對水分吸收的持續增加,酸的濃度也在不斷降低,當酸的濃度保持在92%時,就可以將酸抽出一部分,并送入相應的制酸系統中,然后在立刻補充一些98%濃度的酸。在進行干燥時,其反應用循環水移熱,整個流程是氣體先進入塔內,然后是槽,接著是濃酸冷卻器,再進入塔中。氣體在經過干燥之后,會夾帶一些酸霧或者硫酸液滴,還要借助纖維除霧器對其進行去除,然后在送到液體二氧化硫系統中,進而保證壓縮機進口的氣體酸霧量,每平方米不能超過30mg。
循環水一般都會在專門的循環水池中儲存,借助循環水泵進行加壓之后,才會送到各個用水地點。各個換熱器內的循環水回水,要經過回水總管的涼水塔進行噴淋,和空氣進行換熱之后進行有效降溫,然后自動留到水池內進行儲存。循環水也要保持質量,可以從水池中引出一部分,借助濾泵進行增壓,進到相應的過濾器中,進而使循環水內雜物得到去除。
第一,這一工藝脫硫的效率比較高,和傳統液堿方式進行脫硫相比,整個脫硫的效率大大提高,從以前90%提升到超過97%,而且脫硫的效率能夠按照工作狀況及時調節。第二,工藝適用的范圍也比較寬,尤其是波動范圍比較大或者含硫量相對較低的煙氣,煙氣的含硫量在0.02%—5%范圍中都可以穩定運行,適應能力也比較強,可以對各種冶煉后的煙氣進行有效處理,而煙氣內含硫量比較高時,使用這一技術能夠節省更多成本。第三,副產品的價值也比較高,其副產品是99%干基二氧化硫,可以生產出液體的硫酸、二氧化硫或者其他相關產品。第四,具有較好的環保作用,這一工藝使煙氣內的二氧化硫、重金屬和粉塵等排風量得到減少,而且不會產生其它的污染物,使煙氣對環境的影響大大降低。
借助離子液技術進行改造后,脫硫效率超過了97%,處理后二氧化硫不超過100mg/Nm3,年產出硫酸八千多噸,而且煙氣排放也達到相關標準,處理的成本也大大降低,經濟與環保效益相對較好。
總之,離子液脫硫技術應用效果較好,要引起相關企業的重視,結合企業自身情況,不斷對技術進行改進與完善,切實發揮技術作用,進而為企業運行成本、降低污染、保護環境等做出貢獻,促進企業可持續發展[3]。