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TBS干擾床分選機(jī)在官地礦選煤廠的應(yīng)用

2020-09-10 07:22:44于大海

于大海

摘 要:本文以官地礦選煤廠為研究背景,通過(guò)分析原有重介質(zhì)旋流器配合浮選的選煤方法的不足,對(duì)原有選煤系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。在官地礦粗煤泥分選系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對(duì)TBS粗煤泥分選機(jī)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用證明該進(jìn)后的TBS粗煤泥分選機(jī)有良好的分選效果,通過(guò)效益分析,礦井每年至少增加2664萬(wàn)元的收益。

關(guān)鍵詞:選煤廠;重介質(zhì)旋流器;浮選;TBS粗煤泥分選機(jī)

煤炭作為不可再生的能源,必須進(jìn)行高效的利用。對(duì)煤炭進(jìn)行高精度的分選是實(shí)現(xiàn)煤炭高效利用的基礎(chǔ),因此原煤的清洗加工就顯得尤為重要[1]。在原煤的清洗過(guò)程中,粗煤泥的分選一直是難題,根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,粗煤泥粒度介于浮選和重選粒度之間,因此傳統(tǒng)的浮選方法并不能有效的分選粗煤泥。TBS分選機(jī)是近年來(lái)應(yīng)用較為廣泛的分選設(shè)備,其因?yàn)樵O(shè)備體積小,操作方便,分選效果良好備受礦井的青睞[2]。本文針對(duì)官地礦選煤廠重介質(zhì)旋流器配合浮選的選煤效果差的現(xiàn)狀,對(duì)粗煤泥分選系統(tǒng)進(jìn)行了搭建和應(yīng)用,并得到了良好的應(yīng)用效果。

1 原有工藝不足分析

官地礦選煤廠原來(lái)采用重介質(zhì)旋流器聯(lián)合浮選的洗選工藝流程,經(jīng)過(guò)脫泥后的粗煤泥直接進(jìn)入重介質(zhì)旋流器進(jìn)行分選,并未進(jìn)行單獨(dú)的分選,這種分選方法具有以下缺點(diǎn):

①重介質(zhì)旋流器的分選精度隨著入料顆粒粒度的降低而降低,雖然粗煤泥可以得到很好的分選,但是粒度較小的細(xì)煤顆粒并不會(huì)有良好的分選效果,造成煤的灰分較高,很多煤礦通過(guò)降低分選密度保證煤體的灰分,此方法使得出煤率低,造成煤炭資源的浪費(fèi);②當(dāng)粗煤泥量較大時(shí),大量的粗煤泥涌入到重介質(zhì)旋流器中,煤泥顆粒在分選機(jī)中快速碰撞運(yùn)動(dòng),將會(huì)生產(chǎn)大量的細(xì)煤粒,細(xì)煤粒的大量增加將會(huì)導(dǎo)致合格介質(zhì)的流失,為了得到更多合格的分選介質(zhì),礦井只能增加機(jī)械設(shè)備和浮選入料的投入,大量設(shè)備的高負(fù)荷運(yùn)行造成經(jīng)濟(jì)效益的降低;③為了提高浮選精煤產(chǎn)出率,官地礦通過(guò)高濃度的藥劑對(duì)粗煤泥進(jìn)行回收,但是事與愿違,得到的煤體灰分更高,且對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重。因?yàn)槲磳?duì)粗煤泥進(jìn)行分選工作,因此篩孔孔徑設(shè)置為0.5mm,相對(duì)較小,這種處理方法使得分選工藝更加復(fù)雜,增大了工作量的同時(shí),使得脫泥篩效率降低,且篩子消耗量增大。針對(duì)上述問(wèn)題,西山煤電官地礦粗煤泥分選工藝的優(yōu)化改進(jìn)就顯得尤為重要。

2 TBS分選機(jī)工作機(jī)理

TBS粗煤泥分選機(jī)主要用于粗煤泥的分選,圖1為TBS分選機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖,分選機(jī)從上至下共分為溢流區(qū)、入料區(qū)、分選區(qū)和流化床層區(qū)四個(gè)區(qū)。其工作原理如下:因?yàn)槲锪厦芏纫约傲6鹊牟煌虼嗽谒魑闪鞯淖饔孟拢锪系某两邓俣炔煌芏容^小的顆粒在水流作用下浮在表面,經(jīng)溢流口流出;密度較大的顆粒則沉在底部,作為尾料排出,通過(guò)此方法,實(shí)現(xiàn)了煤泥的分選。TBS分選的范圍為0.15mm-3mm,分選范圍廣,對(duì)于密度低于1.3kg/L 的粗煤泥仍然可以有效分選,因此被廣泛使用。

TBS分選機(jī)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要由控制柜、傳感器、顯示器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、上位機(jī)和排料閥等構(gòu)成,其中系統(tǒng)的主要控制器為PLC,其主要負(fù)責(zé)分選機(jī)運(yùn)行過(guò)程中數(shù)據(jù)的采集,經(jīng)過(guò)顯示器、上位機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示,同時(shí)將信號(hào)傳送給執(zhí)行機(jī)構(gòu),控制系統(tǒng)中密度傳感器的主要作用是監(jiān)測(cè)干擾床層的密度,監(jiān)測(cè)得到的干擾床層數(shù)據(jù)反饋給控制系統(tǒng),系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定值進(jìn)行調(diào)節(jié),通過(guò)控制系統(tǒng)再至執(zhí)行系統(tǒng),最后得到密度實(shí)際值。當(dāng)實(shí)際密度值較高時(shí),控制系統(tǒng)通過(guò)輸出4-20mA信號(hào)使得排料閥打開,尾礦排出直至密度降低至初始設(shè)定值,隨后排料閥關(guān)閉。

3 官地礦粗煤泥分選系統(tǒng)的搭建及應(yīng)用

3.1 粗煤泥分選系統(tǒng)的搭建

為了實(shí)現(xiàn)對(duì)粗煤泥分選機(jī)構(gòu)的實(shí)時(shí)控制和監(jiān)測(cè),對(duì)粗煤泥分選進(jìn)行硬件以及軟件的設(shè)計(jì)。TBS粗煤泥分選硬件結(jié)構(gòu)主要包括顯示器、PLC處理器、控制閥門、傳感器以及變頻器等組成,軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)相互協(xié)調(diào),在硬件算法的基礎(chǔ)上,通過(guò)界面顯示實(shí)現(xiàn)。

入料泵需要手動(dòng)進(jìn)行控制,手動(dòng)啟停后,系統(tǒng)才能接受到動(dòng)作信號(hào),系統(tǒng)通過(guò)接觸器的關(guān)閉信號(hào)反應(yīng)入料泵的動(dòng)作,和入料泵工作類似的還有頂水泵,系統(tǒng)依舊是通過(guò)接觸器的閉合信號(hào)判斷其啟動(dòng)停止?fàn)顟B(tài),當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后,變頻器通過(guò)實(shí)際流量和設(shè)定流量值的差值進(jìn)行頻率的調(diào)節(jié),從而達(dá)到控制水泵轉(zhuǎn)速的目的。與入料泵和頂水泵工作原理不同的是沖洗閥,控制系統(tǒng)通過(guò)直接控制電磁閥的開閉控制沖洗閥工作。TBS分選機(jī)則通過(guò)入料泵、頂水泵、沖洗閥等開閉的信號(hào)判斷信號(hào)是否滿足系統(tǒng)啟動(dòng)條件,如果滿足,啟動(dòng)系統(tǒng),如果不滿足,系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警信號(hào),調(diào)節(jié)后直至滿足啟動(dòng)條件。

執(zhí)行機(jī)構(gòu)的工作主要通過(guò)電液執(zhí)行器控制,在電源和控制信號(hào)的聯(lián)合作用下,執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng),當(dāng)干擾層的密度值高于初始密度值時(shí),執(zhí)行機(jī)構(gòu)開始動(dòng)作,當(dāng)尾礦排出直至密度降低至初始設(shè)定值,排料閥關(guān)閉。

3.2 粗煤泥分選系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用

在上述粗煤泥分選系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,在官地礦選煤廠進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。具體分選結(jié)果如表1所示。

官地礦作為年產(chǎn)量為500萬(wàn)t的大型煤礦,據(jù)保守估計(jì),礦井的煤泥泥產(chǎn)量約為30%。在原有重介質(zhì)旋流器配合浮選的選煤方法下,將會(huì)消耗大量的煤炭資源以及藥劑等消耗品,大量人力以及設(shè)備的投入并不會(huì)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益。因此對(duì)礦井粗煤泥分選進(jìn)行效益評(píng)估:

①TBS粗煤泥分選機(jī)在官地礦進(jìn)行應(yīng)用后,礦井的介質(zhì)消耗有明顯的改善,由原來(lái)的2.7kg/t降低為1.1 kg/t,一年介質(zhì)消耗可節(jié)約432萬(wàn)元;②藥劑消耗減少。原有的粗煤泥分選方法下藥劑的用量約戰(zhàn)粗煤泥的30%,其消耗量約為0.4kg/t;采用TBS粗煤泥分選機(jī)后,其消耗量直接減半,且用量為粗煤泥的27%,由此計(jì)算每年藥劑可節(jié)約432萬(wàn)元;③在原有的重介質(zhì)旋流器配合浮選的選煤方法下,小于0.5mm的煤泥顆粒都會(huì)進(jìn)行浮選,大量煤泥的浮選加大了設(shè)備的壓力,且處理效率低下,采用TBS粗煤泥分選機(jī)進(jìn)行浮選工作時(shí),每噸粗煤泥約節(jié)省費(fèi)用600元,洗煤廠按照300萬(wàn)t的能力計(jì)算,得到每年可節(jié)約1800萬(wàn)元。綜合各方面節(jié)省的費(fèi)用,礦井每年至少增加2664萬(wàn)元的收益。

4 結(jié)論

本文針對(duì)官地礦選煤廠原來(lái)重介質(zhì)旋流器配合浮選的選煤方法下分選效果差,煤的灰分較高的現(xiàn)象,提出TBS粗煤泥分選機(jī)分選方法,通過(guò)系統(tǒng)搭建以及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,得到TBS粗煤泥分選機(jī)分選方法下粗煤泥分選效果良好,據(jù)測(cè)算,每年為該選煤廠增加2664萬(wàn)元的收益。

參考文獻(xiàn):

[1]程敢,徐宏祥,賈凱,等.細(xì)粒煤分選技術(shù)與設(shè)備的發(fā)展[J].礦山機(jī)械,2012,40(8):1-6.

[2]焦紅光,惠兵,馮金濤,等.新型粗煤泥干擾床分選技術(shù)的研究[J].煤炭工程,2009(2):85-87.

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