黃湖


摘 要:我公司連續(xù)重整裝置的循環(huán)氫壓縮機K-201機組,自2015年11月16日至 2017年8月18日,壓縮機先后經(jīng)過五次因軸瓦溫度高,轉(zhuǎn)子振動超標的故障進行檢修,通過增大轉(zhuǎn)子軸瓦部位軸徑和改變軸瓦形狀結(jié)構(gòu),徹底解決了機組震動和軸瓦溫度超標的故障。
關(guān)鍵詞:循環(huán)氫壓縮機;轉(zhuǎn)子振動;軸瓦溫度高;軸瓦改造
我公司60萬t/a連續(xù)重整裝置的循環(huán)氫壓縮機K-201機組,2012年11月9日開機運行至2015年8月期間。該機組運轉(zhuǎn)情況良好,2015年8月循環(huán)氫壓縮機K-201機組大修,9月28日開機運行,機組轉(zhuǎn)速、軸承溫度、轉(zhuǎn)子振動等各項數(shù)據(jù)均正常。但從2015年11月16日至 2017年8月18日,壓縮機先后五次因軸瓦溫度高,轉(zhuǎn)子振動超標停機檢修,嚴重影響生產(chǎn)裝置長周期安全平穩(wěn)運行,也造成千萬元的經(jīng)濟損失。
1 機組簡介
60萬t/a連續(xù)重整裝置的循環(huán)氫壓縮機K-201機組,由汽輪機驅(qū)動壓縮機,汽輪機和壓縮機通過膜片式聯(lián)軸器連接,采用聯(lián)合底座,使用潤滑油站供油。汽輪機型號NG32/35,背壓式汽輪機,為杭州汽輪機廠制造。正常工況轉(zhuǎn)速7035r/min,功率2160kW。進汽壓力3.6MPa,溫度425℃,流量33.7t/h,排氣壓力1.1MPa。壓縮機型號BCL707,為沈陽鼓風機廠制造,結(jié)構(gòu)形式為垂直剖分,7級壓縮,正常工況下,進口壓力0.3296MPa,溫度40℃,出口壓力0.6496MPa,溫度103.8℃。兩端支撐軸瓦為可傾瓦式(皆為5塊),推力軸瓦為金斯伯雷式(皆為6塊)。壓縮機軸承溫度達到105℃高報警,達到115℃高高報警,要求停機。壓縮機兩端各設(shè)有2個振動探頭。當振動值達到63um時,高報警。達到89um,高高報警并聯(lián)鎖停機。
2 設(shè)備故障檢修過程
2015年8月循環(huán)氫壓縮機K-201機組大修。2015年9月28日開機運行,12月10日壓縮機軸振測點同時達到振動高高報警,聯(lián)鎖自保停機。公司對該壓縮機進行搶修,更換了壓縮機兩端的徑向軸承瓦塊,機組重新開機平穩(wěn)運行。2016年1月24日由于外部電網(wǎng)故障造成我廠發(fā)生大面積晃電,重整裝置緊急停工,K-201機組負荷大幅波動。2月27日,壓縮機轉(zhuǎn)子振動超聯(lián)鎖值,機組聯(lián)鎖停機,該壓縮機再次搶修.解體壓縮機檢查發(fā)現(xiàn):驅(qū)動端徑向軸承軸瓦和非驅(qū)動端徑向軸承軸瓦磨損嚴重;轉(zhuǎn)子兩端徑向軸承部位的軸表面嚴重磨損,形成很明顯的溝槽,深度約在0.2-0.3mm;進氣端干氣密封損壞。
因舊轉(zhuǎn)子兩端的徑向軸承軸頸部位磨損嚴重,公司購置新轉(zhuǎn)子6月底到貨。壓縮機修復后運行至7月1日停機,由壓縮機設(shè)備廠家的施工單位對壓縮機進行檢修,更換了新轉(zhuǎn)子、兩組徑向軸承軸瓦、新的推力軸承及干氣密封等零部件。壓縮機檢修完成后,7月9日啟機運行,當設(shè)備運行至額定工況時,壓縮機兩端徑向軸瓦溫度偏高,各瓦測溫點溫度均在80度左右輕微波動。9月3日由于壓縮機兩端徑向軸承軸瓦溫度升高且波動幅度增大,主動將機組停機,進行設(shè)備檢修。解體檢查發(fā)現(xiàn),壓縮機兩端徑向軸承軸瓦磨損,再次更換了壓縮機兩端徑向軸承軸瓦。
機組運行至2017年4月20日,期間根據(jù)壓縮機兩端轉(zhuǎn)子運行的軸心軌跡及振動圖譜對比分析,存在軸瓦磨損造成間隙增大的可能性。主動將機組停機進行解體檢修,發(fā)現(xiàn)壓縮機兩端的徑向軸承軸瓦確實磨損較大,第四次更換了徑向軸承軸瓦。5月1日開機運行至6月8日,徑向軸承軸瓦溫度大幅波動最高達到了104℃。9日機組停機檢修,此次壓縮機檢修時不僅更換壓縮機兩端徑向軸承軸瓦,同時采取改變徑向軸瓦測溫線的布線方式,防止測溫線布線時卡澀可傾瓦瓦塊,限制可傾瓦塊小幅調(diào)整擺動,從而使瓦塊與轉(zhuǎn)子可能產(chǎn)生摩擦,致使瓦塊的磨損。并在下部阻油環(huán)側(cè)面均勻打4個Φ3的卸油孔,加大潤滑油的排泄,來降低徑向軸承軸瓦溫度等改造。運行至8月18日,壓縮機徑向軸承軸瓦溫度最高達到了110℃,上次改造沒能解決徑向軸承軸瓦溫度高故障的發(fā)生。再次停機檢修,這次檢修主要通過改造徑向軸承軸瓦的結(jié)構(gòu),徑向軸承瓦塊寬度增加1CM。提高軸瓦的承載能力。機組開機運行后,能基本保證機組穩(wěn)定運行,但在工藝負荷增加情況下,徑向軸承軸瓦溫度依然有上升趨勢。所以盡量使工藝處理加工量保持不變。設(shè)備運行維持到2018年7月大修。2018年8月對該壓縮機進行整體改造完成,K-201機組一直安全平穩(wěn)運行。
3 設(shè)備故障原因分析
①可傾瓦瓦塊的設(shè)計承載力(比壓較大)處于邊界狀態(tài),穩(wěn)定工作區(qū)域過小,一旦個別參數(shù)變化就會加劇磨損;②可傾瓦塊測溫線布線方式可能卡澀,影響可傾瓦塊微小自由擺動,在轉(zhuǎn)子運動中產(chǎn)生輕微摩擦,造成瓦塊磨損;③在更換新轉(zhuǎn)子時的檢修,瓦間軸封隙過小,造成瓦內(nèi)潤滑油流量過小,不足以帶走轉(zhuǎn)子與瓦塊運行產(chǎn)生的熱量,造成瓦溫高,瓦溫過高降低了軸瓦巴氏合金的耐磨特性,產(chǎn)生軸瓦的異常磨損;④瓦的質(zhì)量存在一定問題,解體后發(fā)現(xiàn)軸瓦質(zhì)量確實存在問題,瓦塊表面存在類似小氣泡縮孔點狀缺陷。請教相關(guān)的制造技術(shù)員,認為瓦材料內(nèi)存在過量的高溫氧化物,以及鑄造成型工藝條件控制等因素影響,形成了氣泡類結(jié)構(gòu)及缺陷。
4 改造循環(huán)氫壓縮機
技術(shù)改造內(nèi)容:委托相關(guān)制造單位,對重整循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)進行了重新設(shè)計,進行了主軸徑向軸承處直徑增大,軸瓦寬度增大,對徑向軸承進油方式、推力軸承型式、級間密封、隔套等進行改造。徑向軸承瓦塊寬度增加1CM,包角由53°增加到60°,進油方式改為強制直噴。推力軸承水準塊和瓦塊結(jié)構(gòu)修正。對應徑向軸承軸徑部分由140CM擴徑至150CM。對新轉(zhuǎn)子進行高、低速動平衡試驗,轉(zhuǎn)子模型核算。改造后臨界轉(zhuǎn)速提高,提高轉(zhuǎn)子的剛性,提高轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性,減小外界對其的干擾!可傾瓦改造新舊對比詳細情況如下表:
5 結(jié)束語
循環(huán)氫壓縮機改造完成后,2018年8月17日機組開始置換試運轉(zhuǎn),標志著改造機組正式投入運行,重整裝置進料為66t/h,壓縮機在額定工況運行時,壓縮機驅(qū)動端兩個振動測點值分別為:10μm、10μm,驅(qū)動端徑向瓦兩個溫度測點值分別為:62℃、77℃。壓縮機非驅(qū)動端兩個振動測點值分別為:5μm、4μm,非驅(qū)動端徑向瓦兩個溫度測點值分別為:72℃、71℃。其余設(shè)備各項參數(shù)均在設(shè)計要求內(nèi),運行穩(wěn)定達到了預期目的。截止到現(xiàn)在,機組運行近兩年多,各項參數(shù)指標均在正常范圍,機組運行穩(wěn)定。重整裝置加工負荷在設(shè)計范圍內(nèi)調(diào)整不受制約,完全達到工藝要求。
至此,困擾公司多年的重整循環(huán)氫K-201壓縮機軸瓦溫度高和振動高的故障,終于得以解決!
參考文獻:
[1]機械設(shè)計手冊編委會編.滑動軸承-機械設(shè)計手冊單行本[M].北京: 機械工業(yè)出版社,2007.