張寧 朱海鵬
摘要:針對齒輪箱出廠試車前加注潤滑油,即工業閉式齒輪油。因礦用減速器功率大,加注潤滑油油量大,頻次高。通過電動注油機的設計與應用,提高工作效率的同時,實現油量可控,很好地滿足了生產過程的需要。
關鍵詞:潤滑油;注油機;油量可控;工作效率
0? 引言
按照國家煤炭行業標準的要求,新產品的試制、定型、鑒定,都應進行型式檢驗,檢驗項目包括:空載試驗、效率試驗,減速器型式檢驗,溫升試驗和超載試驗等。要進行以上型式檢驗項目,前提是加注齒輪潤滑油。
1? 現狀
我公司作為煤炭行業的齒輪箱生產廠家,齒輪箱在出廠前同樣需進行一系列的型式檢驗,以模擬工況狀態加載試車,進行檢驗項目前需向箱體加注潤滑油。這一過程中,常規操作是利用真空壓縮泵將齒輪油通過管路壓縮至減速器箱體內。由于加注潤滑油的過程中,無法直觀地看到油量多少,油量不可控,在繼續加壓過程中,只能通過反復插拔油管來觀察齒輪箱內的油量,油液灑漏不僅造成浪費,還使得作業現場油污易滑,存在一定的安全隱患。
尤其對于不規則大功率異型齒輪箱(如圖1)加載試車前注油,注油孔孔徑小,注油量大,加注潤滑油時必須由兩名操作人員配合,用近1個班(8小時)的時間才能完成潤滑油的加注。
2? 電動加油泵的設計過程
基于以上情況,考慮到真空壓縮泵注油存在體積大,不適合頻繁移動,以及對于不規則箱體加注潤滑油費時費力,探索用小型油泵實現向不規則箱體加注齒輪油的可行性。為能夠實現自動注油功能,利用一臺因長期單方向使用,導致泵芯一面出現磨損而報廢的雙向潤滑泵(型號TOP-2PA-8CTV-VF),經維修改制后成為注油機的重要組成部分。潤滑泵確定后,就是不同功率的舊電機的選擇,通過測試選用功率0.75kW、轉速1440r/min的“Y” 型三相異步電動機,并加裝慮油過濾器(公稱壓力為PN 31.5 MPa)。前后經過兩個月的時間,設計、制造、組裝、多次試驗,最終達到電動注油的預期效果。
該電動注油機較真空壓縮泵注油,具有以下特點:
①體積小、易攜帶、油量可控;
②管線緊湊、安全可靠;
③簡潔輕便、可長時間連續運行;
④加裝過濾器,能有效過濾雜質,使試車潤滑油可反復利用。
3? 效果
電動注油機的設計制造,是對雙向潤滑泵的廢舊再利用,減少加油人員勞動強度的同時,節省了吊運作業、人力等資源的浪費。最重要的是通過電動注油機的使用,原來需兩人8小時才能完成的加油作業,現1人操作50分鐘(包括準備工作)即可完成,提高效率近10倍,且節約作業人員1人。
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