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燃油插板閥的密封性改進(jìn)設(shè)計

2020-09-10 07:22:44譚敏
內(nèi)燃機與配件 2020年4期

摘要:工廠研制的燃油插板閥在機上使用過程中因摩擦力過大,導(dǎo)致電機損壞,影響飛行安全,通過對閥門的故障機理進(jìn)行理論計算分析,確定了故障原因,并選用摩擦系數(shù)小的聚四氟乙烯作為密封材料,在滿足密封性的同時,可以有效減小摩擦力,經(jīng)試驗驗證,改進(jìn)措施合理可行,為燃油插板閥的密封設(shè)計提供了理論支持。

關(guān)鍵詞:燃油插板閥;摩擦;密封

0? 引言

工廠研制的RDK-64A主動油切斷閥(Φ62)安裝在主動燃油總管上,用于控制燃油從供油管向主動燃油子系統(tǒng)的流動。

該產(chǎn)品為電動插板活門結(jié)構(gòu),主要由活門部分、減速器、直流電機和接插件組成,見圖1。通過活門內(nèi)部的搖臂部件將電動機構(gòu)的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動,帶動插板實現(xiàn)產(chǎn)品的開關(guān)動作。

1? 故障現(xiàn)象及定位

1.1 故障現(xiàn)象

2019年8月19日,主動油切斷閥RDK-64A(Φ62) 1#產(chǎn)品在地面聯(lián)試中,閥門從全關(guān)位置向“開”方向工作至半開位置時停止工作,電機發(fā)熱。經(jīng)現(xiàn)場通電檢查確認(rèn),產(chǎn)品工作電流超過3A,用力矩扳手測量活門驅(qū)動力矩為15N·m。同時,對2#產(chǎn)品通電復(fù)查時,產(chǎn)品不工作,測量活門驅(qū)動力矩為12N·m。根據(jù)故障現(xiàn)象初步判定,因活門驅(qū)動力矩過大,電機已經(jīng)堵轉(zhuǎn)燒毀。

1.2 問題定位

對活門進(jìn)行分解,活門板上有擦痕,活門殼體、搖臂等零件均完好。

利用0~30N·m的力矩扳手對活門部分在未通介質(zhì)、夾緊狀態(tài)下進(jìn)行力矩檢測,活門從開到關(guān)的最大驅(qū)動力矩為7N·m,從關(guān)到開的最大驅(qū)動力矩為6N·m,小于機構(gòu)額定力矩9N·m,即在活門空載、夾緊情況下,產(chǎn)品能正常工作。

為模擬故障時的工作狀況,將活門部分裝夾在燃油壽命試驗臺上,通以0.35MPa的RP-3煤油,在此狀態(tài)下進(jìn)行力矩檢測,活門從開到關(guān)的最大驅(qū)動力矩為7N·m,從關(guān)到開的最大驅(qū)動力矩為15N·m,大于機構(gòu)設(shè)計力矩。逐漸升高工作壓力,活門從開到關(guān)的驅(qū)動力矩保持不變,而從關(guān)到開的驅(qū)動力矩逐漸增大,見表1。

經(jīng)以上對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工作原理分析以及相關(guān)的分解檢查,可確認(rèn)引起產(chǎn)品不工作的故障現(xiàn)象的原因是由于活門在從關(guān)到開的驅(qū)動力矩過大,機構(gòu)驅(qū)動困難,導(dǎo)致電流過大,電機燒壞。

2? 故障原因分析

2.1 試驗狀態(tài)分析

由于工廠燃油產(chǎn)品傳統(tǒng)的驗收試驗方法為:將產(chǎn)品通過試驗連接工裝連接在燃油靜壓試驗臺上,產(chǎn)品工作性能檢查時,活門板不受油壓。該驗收方法未能模擬產(chǎn)品實際工況,進(jìn)行動壓考核,即場內(nèi)試驗狀態(tài)與產(chǎn)品實際工況存在差異,導(dǎo)致產(chǎn)品在場內(nèi)試驗時未出現(xiàn)問題。

2.2 理論分析

2.2.1 活門板受力狀態(tài)分析

產(chǎn)品活門部分結(jié)構(gòu)見圖2,產(chǎn)品在管路夾緊狀態(tài),且未通入工作介質(zhì)的情況下,密封圈3在蝶形彈簧變形產(chǎn)生的彈力作用下與插板平面貼合起到密封作用,此時活門力矩主要為活門板與密封圈3產(chǎn)生的摩擦力。當(dāng)活門處于全關(guān)狀態(tài)通一定壓力的工作介質(zhì)時,該壓力作用在活門板上,由于密封圈3與活門板為柔性接觸,在實際運動中,活門板與襯套接觸,產(chǎn)生的摩擦力通過搖臂部件傳遞到活門軸上,即為活門的驅(qū)動力矩。

2.2.2 力矩計算

活門在工況下的力矩計算如下:

根據(jù)《閥門設(shè)計手冊》可知,活門密封面上總作用力QMZ由公式(1)計算可得,活門需要的驅(qū)動力矩T由公式(4)計算可得。

式中,QMZ→活門密封面上總作用力;

QMF→密封面上達(dá)到必需比壓時的作用力;

QMJ→作用在活門板上的介質(zhì)壓力。

式中,d→襯套內(nèi)徑,d=67.6mm;

bm→襯套接觸面寬度,bm=1.25mm;

qMF→必需比壓,根據(jù)《閥門設(shè)計手冊》可得鋼與鋼之間密封的必需比壓qMF=10.5。

式中,P→通工作介質(zhì)壓強,P=0.35MPa。

式中,T→活門需要的驅(qū)動力矩;

μ→活門板與襯套之間的摩擦系數(shù),根據(jù)《機械工程手冊》第1卷有鋼與鋼之間的摩擦系數(shù)μ=0.15;

L→搖臂有效轉(zhuǎn)動長度,L=52mm;

α→搖臂與活門板中心線的夾角,通過圖紙計算α=63°。

聯(lián)立公式(1)~公式(4)可以得出活門需要的驅(qū)動力矩T=14.67N·m,與實測值較吻合。

3? 改進(jìn)取措施及驗證效果

3.1 改進(jìn)措施

查《航空材料手冊》第2卷,SFBN聚四氟乙烯棒具有優(yōu)異的耐熱性、耐腐蝕性,摩擦系數(shù)小,不粘、不燃,可作為密封件。因此,將密封環(huán)材料更改為SFBN聚四氟乙烯棒,查《機械工程手冊》第1卷可得SFBN聚四氟乙烯與鋼的摩擦系數(shù)為0.05。根據(jù)公式(1)~公式(4)可得活門在通0.35MPa油壓下的驅(qū)動力矩為T=4.89N·m。

將活門在通0.35~0.7MPa油壓下進(jìn)行試驗,活門的驅(qū)動力矩和工作電流見表2。

從表2的試驗結(jié)果可知,更換密封圈材料后,活門在工作狀態(tài)下的驅(qū)動力矩大幅下降,均小于理論計算值,并且活門從關(guān)到開的驅(qū)動力矩隨介質(zhì)壓力的升高變化較小,滿足使用要求。

3.2 驗證效果

按上述方案對RDK-64A地面試驗件1#和2#產(chǎn)品進(jìn)行返修更改后,活門驅(qū)動力矩和內(nèi)漏量見表3。從表3可知,活門的驅(qū)動力矩均不大于6N·m,內(nèi)漏量不超過20滴/min,產(chǎn)品的工作時間和工作電流均滿足技術(shù)要求。

對1#和2#產(chǎn)品按GJB150.5A-2009進(jìn)行溫度沖擊試驗,產(chǎn)品內(nèi)漏量和外泄量和工作性能均滿足技術(shù)要求。對這兩臺產(chǎn)品在0.35 MPa的油壓下按表4要求進(jìn)行壽命試驗考核,要求每50工作循環(huán)記錄1次工作電流和活門轉(zhuǎn)換時間、每2500工作循環(huán)進(jìn)行內(nèi)漏量和外泄量的檢查,試驗結(jié)果均滿足技術(shù)要求。

工廠生產(chǎn)的WDG-49C、WDG-49D電動機構(gòu)共15臺通過試驗檢查,機構(gòu)轉(zhuǎn)換時間為0.62~1.22s,機構(gòu)輸出軸轉(zhuǎn)動“開”角度為46°~47.5°,“關(guān)”角度為45°~48°,完全滿足技術(shù)條件中機構(gòu)轉(zhuǎn)換時間不大于1.5s,機構(gòu)輸出軸轉(zhuǎn)動“開”角度為45°~48°,“關(guān)”角度為42°~50°的要求,產(chǎn)品經(jīng)過廠內(nèi)10000次壽命試驗和裝機飛行的考核,使用過程中沒有出現(xiàn)因機構(gòu)更改而導(dǎo)致產(chǎn)品故障的現(xiàn)象。

4? 結(jié)論

結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工作原理,通過對產(chǎn)品故障機理進(jìn)行理論計算分析,確定了故障原因,并選用摩擦系數(shù)小的SFBN聚四氟乙烯棒替代原來的不銹鋼材料,經(jīng)試驗驗證,改進(jìn)措施合理可行,在滿足密封性的要求下,有效減小了活門板動作時的摩擦力,同時對工廠同類型產(chǎn)品進(jìn)行了舉一反三改進(jìn),為燃油插板閥的密封設(shè)計提供了理論支持。

參考文獻(xiàn):

[1]中國機械設(shè)計大典 第3卷 機械零部件設(shè)計[M].南昌:江西科學(xué)技術(shù)出版社,2002,1.

[2]閥門設(shè)計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1992.

[3]機械工程手冊[M].二版.北京:機械工業(yè)出版社,2002.

[4]中國航空材料手冊(第2卷)[M].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,? 2002.

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作者簡介:譚敏(1982-),男,碩士,工程師,研究方向為航空電動機構(gòu)及電動閥門的設(shè)計與控制。

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