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某型飛機起落架收放故障分析及預防

2020-09-10 00:23:54楊雷恒
內燃機與配件 2020年15期
關鍵詞:故障

楊雷恒

摘要:某型飛機起落架由兩個主起落架、一個前起落架和一個尾撬組成,主起落架和前起落架在收上和放下位置均有上鎖機構,起落架能否正常收放和可靠工作,將直接危及飛行安全。近年來,某型飛機起落架收放典型故障主要有以下三類:前起落架放下信號燈不亮、前起落架收上不上鎖和主起落架收上不上鎖。

關鍵詞:起落架;故障;分析及預防

0 ?引言

本文通過對三類典型故障的分析,提出了修理中、外場維護中、飛行時應該注意的問題及設計改進意見,以保證起落架的可靠收放。

1 ?故障現象及原因分析

1.1 前起落架放下信號燈不亮

1.1.1 故障現象

某型飛機飛行中,正常放下起落架,飛行員報告前起落架放下信號燈不亮,以致無法判斷起落架是否放下。空中檢查起落架收放下的開關位置、液壓系統的壓力以及信號燈,均工作正常,隨后,飛行員交替使用正常、應急兩種方式放起落架,前起落架放下信號燈亮,飛機安全著陸。

1.1.2 故障原因分析

①如果后撐桿的撓度不符合(8~10mm)規定(見圖1),會引起起落架放下不到位,將會造成放下信號燈不亮;

②由于起落架放下的后撐桿鎖是一套機械鎖,如果轉軸潤滑不良,摩擦力增大就會引起上鎖困難或上鎖不到位,將會造成放下信號燈不亮;

③如果微動電門AKC2-1故障,或者線路斷路,也將會造成前起落架放下信號燈不亮。

1.1.3 故障排除情況

①經地面試驗,發現撓度符合規定,前起落架放下的后撐桿鎖摩擦阻力大,經地面注油后排除了潤滑不良引起故障的可能。

②進一步檢查微動電門AKC2-1,發現其殼體裂紋(見圖2),引起接觸不良,起落架已上鎖,但未提供上鎖信號。

1.2 前起落架收上不上鎖

1.2.1 故障現象

某型飛機在進行起落架聯合收放試驗時,系統供壓14.7MPa,前起落架在收上位置不能上鎖。故障現象表現為在前起落架收上后,將起落架收放開關扳回中立,前起落架在自重的作用下慢慢到放下位置。

1.2.2 故障原因分析

①前起落架艙門如果對縫間隙小于規定值或變形,將會造成前起落架收上不上鎖;

②前起落架后撐桿各活動關節如果潤滑不良(見圖3),導致摩擦阻力增大,將會造成起落架收上不上鎖;

③如果上位鎖彈簧塑性變形,超過59mm規定,將會引起彈簧彈力變小,使起落架收上不上鎖;

④前起落架作動筒叉形接頭如果伸出量小(見圖4),以致收放作動筒不能將起落架推到收上位置,將會造成不上鎖;

⑤如果液壓系統油液固體顆粒污染度劣于GJB420A-9級,會造成回油壓力大,使作動筒工作壓差減小,將會影響起落架上鎖;

⑥起落架收放過程中,根據起落架開關的使用操作程序,在起落架收上時,應待系統壓力回升至14.7MPa后,保持5秒鐘,才可將“收起”按鈕放回中立(見圖5)。如果回中立時間小于5秒,將影響起落架上鎖;

⑦固定上位鎖的機體結構如果剛性不足,經對比試驗表明,變形量超過0.5mm時,收起落架時結構壁板隨動量大,將會使起落架不上鎖。

1.2.3 故障排除情況

在排除故障時,調整收放作動筒耳環接頭,使作動筒伸長量增加2mm,收放試驗時,前起落架有時能上鎖,有時不能上鎖,上鎖不可靠。進一步分析,引起這起故障的原因是油箱下壁板結構剛性不足,經過對油箱艙下壁板用型材加強后,排除了故障。

1.3 主起落架收上不上鎖

1.3.1 故障現象

某飛機高度6900m,飛行速度420km/h,飛行員報告左起落架艙門出現縫隙,駕駛員按壓收起落架按鈕,壓力到14.7MPa后回中立,經空中多次收放仍不能上鎖,隨后返航。

1.3.2 故障原因分析

①各關節潤滑不良;艙門對縫間隙小于規定值;彈簧變形;叉形接頭調整不當;油液污染度超標;收放時壓力和時間不符合要求等這些方面不但前起落架不上鎖,同時也影響主起落架收上不上鎖。②如果主起落架翻轉傳動機構的拉桿、搖臂變形,將會引起主起落架收上不上鎖;

1.3.3 故障排除情況

經檢查,起落架在地面收放良好。但發現上位鎖彈簧(見圖6)塑性變形,圖紙規定49mm,經測量實際長度已達52mm,變形使拉緊力減小,影響了起落架的上鎖。同時檢查到在收起落架時,飛行速度超過了400km/h規定。

2 ?預防措施和建議

2.1 工廠修理中采取的預防措施及建議

①對上位鎖彈簧更改為固定換新;②加強機體結構件檢測,機體結構變形量超過0.5mm時,應進行加強;③微動電門殼體裂紋,應進行換新,并在安裝時注意調整起落架放下信號燈電門頂桿的伸縮量,保證剩余行程在1~1.5mm范圍內,以防止撞壞殼體。

2.2 維護中采取的預防措施及建議

①定期按規定給起落架各活動關節注油嘴注油,保證鉸接點轉動靈活;②定期檢查微動電門AKC2-1頂桿的伸縮量(1~1.5mm),以及殼體不能出現裂紋;③更換前起落架后,注意檢查前起落架后撐桿鎖撓度應在8~10mm范圍之內;④保證飛機油液固體顆粒污染度應不劣于GJB420A-9級,同時定期清洗回油濾。

2.3 飛行中應注意的問題

①放起落架時,應在系統壓力回升到14.7MPa后,方可按下起落架“放下”按鈕;收起落架時,也應在系統壓力回升至14.7MPa,方可按下起落架“收起”按鈕,同時注意保持5秒鐘,才可將“收起”按鈕放回中立位置;②收起落架時的飛行速度應在375~400km/h范圍內。

2.4 對設計更改的建議

上位鎖彈簧(H4106-160)在使用時,也經常發生塑性變形現象。由于變形出現在簧圈處,根據扭轉剪應力計算公式,原彈簧外徑設計為?準14mm,鋼絲直徑為1.5mm。經計算,建議設計部門將彈簧外徑增加至?準16mm,同時將鋼絲直徑增加至1.7mm,在保持彈簧彈性系數不變的情況下,會使鋼絲的扭轉剪應力降低21.3%,以提高彈簧的抗塑性變形能力。

參考文獻:

[1]王曉平.飛機起落架制造及其工藝探討[J].航空工程與維修,2001(04).

[2]張宏偉.B737-300飛機起落架維護經驗分析[J].中國民航學院學報,2004(S1).

[3]王旭東.B737-300型飛機主起落架收放系統故障分析[J]. 中國民航學院學報,2004(z1):28-29.

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