馬 寧
(中石化南京工程有限公司,江蘇南京 211100)
Aspen Plus 起源于20世紀70年代美國能源部在麻省理工學院(MIT)開發的流程模擬軟件。經過近幾十年來的改進和提高,以及數據庫的不斷完善,目前已能夠成功應用于化工、醫藥等多種工程領域的流程模擬、優化以及工程性能監控等貫穿于整個生命周期的過程行為。
由于石油資源的日益減少,發展替代新能源成為當務之急[2],甲醇便是較為經濟的替代品之一。甲醇是一種重要的基本化工原料,具有廣泛的用途。除了可以用作多種有機物的良好溶劑外,還能夠用于甲醛、合成纖維、醋酸、塑料、染料、農藥、醫藥、合成蛋白質、殺蟲劑等工業生產,甲醇和汽油或其他物質混合還可作為民用或工業用的新型燃料。因此,國內外已陸續建設了一系列的甲醇合成裝置。基于此,本文借助通用模擬軟件Aspen Plus,對甲醇的合成過程進行模擬,為甲醇的生產提供一定的技術支持。
采用Aspen Plus 建立的甲醇合成工藝流程,如圖1所示。

圖1 甲醇合成工藝流程圖
來自界外的新鮮氣與回收的富氫氣首先進入新鮮氣壓縮機壓縮,然后在混合器內與同樣經過加壓的循環氣混合后進入氣氣換熱器,在氣氣換熱器中,原料氣首先被反應生成的氣體加熱,被加熱后依次進入甲醇合成反應器1、甲醇合成反應器2,氣體組分在反應器內發生反應生成甲醇。離開甲醇合成反應器2的物料中含有甲醇蒸汽、水蒸氣、少量反應副產物、未反應的氫氣、一氧化碳、二氧化碳以及惰性氣體,經過冷卻器冷卻后進入甲醇分離器。在甲醇分離器中,粗甲醇被冷凝,從甲醇分離器底部流出,送往后續處理工段,甲醇分離器頂部排出的氣體,一部分作為馳放氣排放至氫回收裝置,以去除系統中不斷循環積累的惰性氣體,其余氣體作為系統循環氣通過循環氣壓縮機加壓后返回系統,再次進入甲醇合成反應器參與反應,氫回收裝置回收的富氫氣與新鮮氣混合后再次返回系統。
在甲醇合成反應器內,除了生成主產物甲醇外,還有若干副產物的生成,如少量的乙醇以及微量的醛、醚、酮及酯等。由于參與副反應的組分含量很少且這些副反應影響模擬流程的收斂,因此本文不考慮副產物的生成,并假設在甲醇合成反應器內發生的化學反應只有三個,其中兩個為獨立的化學反應,本文選用前兩個反應作為獨立的化學反應。

結合模擬流程中涉及到的主要組分的物性并參考相關文獻報道,為了進一步提高流程模擬的準確性,該流程模擬的物性方法選用PENG-ROB。
模擬新鮮氣中各組分的含量,如表1所示。

表1 模擬新鮮氣中各組分含量
通過建立的甲醇合成流程模型,模擬得到的粗甲醇、甲醇合成反應器1出口和甲醇合成反應器2出口中各組分含量,如表2所示。

表2 各流股組分含量
從表2可以看到,粗甲醇中甲醇的含量為93.32mol%,其余為水以及少量未反應物,這一數據與實際生產裝置比較接近。反應器1 出口物料中H2、CO、CO2、甲醇含量分別為73.46mol%、4.47mol%、2.63mol%、13.80mol%,反應器2 出口物料中H2、CO、CO2、甲醇含量分別為71.93mol%、2.35mol%、2.58mol%、17.03mol%。
循環比指循環氣量與新鮮氣和回收氫氣總量的比值,是甲醇合成流程中重要的參數之一,對整個甲醇合成過程有較大影響。循環比的大小會直接影響裝置消耗以及粗甲醇的產量與質量。因此,基于上述模擬流程著重討論循環比對粗甲醇產量、碳轉化率、粗甲醇含量及循環氣壓縮機功耗的影響。分析結果,分別如圖2、圖3、圖4、圖5所示。

圖2 循環比對粗甲醇產量的影響

圖3 循環比對碳轉化率的影響

圖4 循環比對粗甲醇含量的影響

圖5 循環比對循環氣壓縮機功耗的影響
由圖2、圖3 可知,隨著循環比的增大,粗甲醇產量與碳轉化率逐漸提高,但增加幅度很小。循環比由1.06增加到2.26,增加幅度為113%,而粗甲醇產量由2 430kmol/h 提高到2 505kmol/h,碳轉化率由96.02%提高到98.25%,二者均為小幅度增長。這主要是由于隨著循環比的增大,一方面提高了反應的總轉化率,使得粗甲醇產量與碳轉化率提高;另一方面,隨著循環比的增大,循環量增加,稀釋了進入反應器的反應物濃度,導致反應速度降低。所以,綜合兩方面因素,隨著循環比的增大,粗甲醇產量與碳轉化率均提高,但增加幅度很小。
由圖4可知,隨著循環比的增大,粗甲醇含量逐漸減小,循環比由1.06 增加到2.26,粗甲醇含量由93.5mol%降低至92.8mol%。主要原因是隨著循環比的增加,稀釋了進入反應器的反應物濃度,再疊加副反應的影響,導致粗甲醇含量逐漸減小。
由圖5 可知,隨著循環比的增大,循環氣壓縮機功耗增加。循環比由1.06增加到2.26,循環氣壓縮機功耗由899kW 增加到1 788kW,二者的變化率接近線性關系。這是因為隨著循環比的增加,進入循環氣壓縮機的循環氣量相應增加,而壓縮機壓比幾乎不變,因此導致循環氣壓縮機功耗相應增加。
1)模擬得到粗甲醇中甲醇的含量為93.32mol%,這一數據與實際生產裝置比較接近。反應器1出口物料中H2、CO、CO2、甲醇含量分別為73.46mol%、4.47mol%、2.63mol%、13.80mol%,反應器2出口物料中H2、CO、CO2、甲醇含量分別為71.93mol%、2.35mol%、2.58mol%、17.03mol%。
2)隨著循環比的增大,粗甲醇產量與碳轉化率逐漸提高,但增加幅度很小。循環比由1.06增加到2.26,粗甲醇產量由2 430kmol/h 提高到2 505kmol/h,碳轉化率由96.02%提高到98.25%。
3)隨著循環比的增大,粗甲醇含量逐漸減小,循環比由1.06增加到2.26,粗甲醇含量由93.5mol%降低至92.8mol%。
4)隨著循環比的增大,循環氣壓縮機功耗增加。循環比由1.06 增加到2.26,循環氣壓縮機功耗由899kW 增加到1 788kW。