陳 楠,陶新建,張 磊
(中國(guó)石油大港石化公司,天津 300280)
中國(guó)石油大港石化公司延遲焦化裝置由中油股份華東設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),2004年11月建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)加工能力為1 100kt/a。該裝置以常減壓裝置生產(chǎn)的減壓渣油為原料,主要產(chǎn)品為汽油、柴油、液化氣、蠟油、石油焦,副產(chǎn)品為干氣。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)煉廠的延遲焦化裝置均存在分餾塔頂以及塔盤(pán)結(jié)鹽問(wèn)題,而目前針對(duì)結(jié)鹽的主要處理方式為在線水洗,其他方式包括添加結(jié)鹽控制劑、調(diào)整工藝參數(shù)等。針對(duì)本裝置分餾塔頂循段塔盤(pán)結(jié)鹽問(wèn)題,大港石化公司延遲焦化裝置結(jié)合實(shí)際工況,設(shè)計(jì)出適用于本裝置的技術(shù)方案,改善了頂循部位塔盤(pán)傳質(zhì)傳熱效果,解決了生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝參數(shù)波動(dòng)和設(shè)備故障問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期運(yùn)行。
原料減壓渣油中N、S、Cl 等離子含量偏高,在焦炭塔中反應(yīng)生成N2、NH3、HCl 等產(chǎn)物,并隨焦炭塔塔頂油進(jìn)入分餾塔。在330℃左右NH3和HCl 反應(yīng)生成NH4Cl,NH4Cl 顆粒被油氣攜帶至分餾塔上部塔盤(pán)。油氣溫度降至140℃左右時(shí),NH4Cl 失水縮合為高黏度的半流體,與鐵銹、焦粉等物質(zhì)一起沉積形成鹽垢并積聚在泵體、塔盤(pán)、降液管、抽出管道等位置,影響裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。
1.2.1 生產(chǎn)工況不平穩(wěn)
分餾塔頂部及塔盤(pán)結(jié)鹽造成分餾塔出現(xiàn)頂循抽出溫度與塔頂溫度溫差降低甚至倒掛(圖1);分餾塔整塔壓降升高(10~30kPa),塔頂負(fù)荷增大;分餾餾程分割不清晰,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格。

圖1 2019年1月25日1~24時(shí)分餾塔頂溫度與頂循抽出溫度曲線
1.2.2 設(shè)備故障頻發(fā)
延遲焦化裝置分餾塔頂循泵入口過(guò)濾器結(jié)鹽嚴(yán)重(圖2),從外觀看,結(jié)鹽主要是焦粉的黏結(jié)物。黏結(jié)物主體為黑色,其中還夾帶著黃綠色,結(jié)鹽造成頂循泵入口流量不足,抽空現(xiàn)象頻發(fā)。

圖2 頂循泵入口過(guò)濾器結(jié)鹽情況
經(jīng)過(guò)化驗(yàn)分析,堵塞頂循泵入口過(guò)濾器的主要物質(zhì)為銨根離子及氯離子,幾乎全部溶于蒸餾水,未溶物所占樣品的比例1.6%(m/m)。可采用水洗的方法溶解銨鹽,設(shè)法使固體銨鹽溶解于水,通過(guò)水溶液將銨鹽帶出分餾塔,打通被固體銨鹽堵塞的降液管、受液槽、浮閥和塔盤(pán)等。
軟化水自酸性水泵上方引至柴油吸收劑泵P-3117A 入口,利用P-3117A 將軟化水升壓,通過(guò)分餾塔頂冷回流打入塔內(nèi),流程圖見(jiàn)圖3。

圖3 分餾塔頂注水流程改造示意圖
利用柴油吸收劑泵P-3117B 將部分頂循油升壓,頂循油從頂循泵各導(dǎo)淋引出通過(guò)集合管至P-3117B 入口,泵出口外送至焦化汽柴油外送線,出口外送線利舊電脫鹽切水線引至焦化邊界,再與輕污油線連接,通過(guò)輕污油線進(jìn)入柴油外送線,經(jīng)柴油空冷后外送 ,改造流程圖見(jiàn)圖4。需要注意的是,在裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),應(yīng)適當(dāng)降低頂循外送量,防止集油箱液位過(guò)低造成頂循環(huán)中斷。

圖4 分餾塔頂循外送流程改造示意圖
確認(rèn)分餾塔操作平穩(wěn),裝置不作大幅調(diào)整。因水洗期間柴油質(zhì)量可能不合格,需要加強(qiáng)監(jiān)盤(pán),控制后續(xù)柴油電脫水罐界位及柴油外送溫度在合適范圍。焦化加工量由3 200t/d 降至3 000t/d,入爐量控制145~155t/h,循環(huán)比控0.10。
軟化水經(jīng)P-3117A 升壓后,通過(guò)分餾塔頂冷回流控制閥,隨冷回流進(jìn)入分餾塔頂,塔頂蒸汽凝結(jié)成水,與注入的軟化水形成內(nèi)回流,沿0~3層塔盤(pán)自上而下流動(dòng)。油氣仍從塔頂餾出,沖洗水在下流過(guò)程中溶解塔盤(pán)上的銨鹽、沖走塔盤(pán)上的污垢,最后自頂循抽出部位流出,流程圖見(jiàn)圖5。

圖5 分餾塔頂水洗流程圖
3.2.1 給水量控制
通過(guò)手閥控制冷回流流量,放開(kāi)冷回流控制閥開(kāi)度至100%,逐漸打開(kāi)P-3117A 出口閥給水,視冷回流流量差值及軟化水增加量計(jì)算給水量。控制軟化水給水量1~5t/h,逐漸緩慢提量。
3.2.2 溫度控制
控制分餾塔頂溫度85~95℃;根據(jù)軟化水給水量控制頂循抽出溫度在80~110℃,保證洗塔時(shí)水蒸氣盡量不在頂循抽出口以下冷凝,不大量落至下層柴油抽出部位;柴油外送溫度控制在50~60℃。
3.2.3 其他操作事項(xiàng)
頂循外送量控制5~15t/h,根據(jù)柴油外送增加量計(jì)算;通過(guò)頂循泵各導(dǎo)淋、頂循控制閥導(dǎo)淋以及P-3117B 出口閥控制頂循外送量,通過(guò)利舊管線送至柴油外送;對(duì)受上述操作影響的車(chē)間與裝置,進(jìn)行外送操作前提前告知風(fēng)險(xiǎn)。
水洗期間,每隔半小時(shí)采頂循泵導(dǎo)淋觀察含水情況,并根據(jù)頂循含水情況調(diào)整頂循抽出溫度和水洗量;每小時(shí)采頂循沖洗水抽出樣,分析氨氮含量、硫化物含量、氯離子,直至氨氮含量不再降低,停止水洗操作。
整個(gè)沖洗過(guò)程,分餾塔頂部處于非穩(wěn)態(tài),分餾塔頂溫度、壓力等平穩(wěn)率難以保證;沖洗過(guò)程,必須控制頂循抽出溫度低于露點(diǎn)溫度,防止頂循泵及柴油泵頻繁抽空;控制常減壓柴油電脫水罐界位,防止沖擊下游汽柴油加氫裝置;沖洗水量提升要緩慢,防止分餾塔頂溫度超高;塔盤(pán)及工藝管路處焦粉等雜質(zhì)可能隨沖洗液進(jìn)入頂循泵,增加頂循泵入口過(guò)濾器堵塞風(fēng)險(xiǎn)。
在線水洗技術(shù)方法的優(yōu)點(diǎn)在于成本低,效果明顯,但在線水洗存在諸多風(fēng)險(xiǎn),如水量控制不好,易引起分餾塔沖塔;且每次水洗,裝置要進(jìn)行降量;若原料中含鹽量偏高,水洗后短時(shí)問(wèn)塔頂結(jié)鹽現(xiàn)象會(huì)再次出現(xiàn)。現(xiàn)階段工況下,分餾塔頂循及塔盤(pán)結(jié)鹽處于可控范圍,尚能滿足長(zhǎng)周期生產(chǎn)的要求,通過(guò)對(duì)方案的具體實(shí)行,發(fā)現(xiàn)僅利用分餾塔頂循外送流程將含有結(jié)鹽的頂循油進(jìn)行外送,就能達(dá)到延緩塔頂及塔盤(pán)結(jié)鹽的目的,因此暫不投用在線水洗的流程。通過(guò)上述措施,分餾塔頂循及塔盤(pán)結(jié)鹽問(wèn)題得到了較大程度改善,主要表現(xiàn)在分餾塔頂循抽出溫度與塔頂溫度不再倒掛(見(jiàn)圖6),塔頂負(fù)荷降低,柴油產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo),同時(shí)頂循泵抽空問(wèn)題也得到有效解決。若工況惡化,則進(jìn)一步投用在線水洗流程。此設(shè)計(jì)方案保證裝置具有一定彈性操作余量,使分餾塔頂循及塔盤(pán)結(jié)鹽問(wèn)題始終可控。

圖6 2019年9月5日1-24h分餾塔頂溫度與頂循抽出溫度曲線
1)針對(duì)分餾塔頂結(jié)鹽問(wèn)題,設(shè)計(jì)了在線水洗、頂循外送兩段工藝改造,現(xiàn)已改造完成。
2)通過(guò)實(shí)際運(yùn)行使用,認(rèn)為現(xiàn)階段僅投用頂循外送的流程即可達(dá)到抑制分餾塔塔頂?shù)慕Y(jié)鹽的目的,同時(shí)可以規(guī)避在線水洗帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
3)工況惡化,再投用分餾塔在線水洗流程,使裝置具有一定彈性操作余量。