閆 軍
(河鋼集團宣鋼公司,河北 宣化075100)
河鋼集團宣鋼公司(全文簡稱宣鋼)生產的C72DA盤條采用控軋控冷技術,主要用于加工胎圈鋼絲,要求具有成品具有強度高、韌性好、耐沖擊、抗疲勞的良好性能。因此對鑄坯質量要求較高,生產初期,顧客反映宣鋼生產的C72DA在拉拔過程中的斷絲率較高,無法滿足生產要求。技術人員經過跟蹤統計、反復試驗,不斷對煉鋼、精煉、連鑄工藝進行調整、優化,終于成功地解決了生產中的難題。目前成分控制穩定,鑄坯質量良好,生產穩定,合格率穩定在97%以上。
宣鋼生產的C72DA成品盤條供貨予巨力公司,依據終端客戶鋼種質量、使用性能和拉拔加工的要求,結合宣鋼設備及實際控制情況,確定該鋼種的化學成分控制(見表1)。

表1 C72DA化學成分控制 %
工藝路線為:鐵水KR脫硫預處理—150 t復吹轉爐冶煉—180 t LF爐精煉—150 mm2連續澆鑄—鑄坯緩冷—軋制—成品緩冷。
該鋼種硫含量要求較低,考慮到轉爐冶煉過程中物料帶入硫,要求入爐鐵水w(S)≤0.003%。宣鋼自產鐵水中P、S含量普遍偏高,因此采用KR鐵水預處理技術對鐵水進行脫硫處理,為保證脫硫效果,脫硫前扒除前渣,處理后脫硫渣扒除干凈,防止冶煉過程中回硫。
為了保證轉爐吹煉過程中快速成渣,要求入爐鐵水溫度T≥1 250℃,但鐵水深脫硫后溫降較大,因此,在保證有效脫硫的前提下,脫硫劑加入量控制越少越好,降低脫硫過程中的溫降。同時必須掌握好脫硫劑加入時機,加入過早,脫硫劑不能隨渦流充分彌散至鐵水中,影響脫硫效果;加入過晚,高速攪拌時,易產生飛濺,使脫硫劑利用率降低,最好控制在渦流即將剛形成或剛形成時加入,1.5~2.0 min內加完,后逐漸提高攪拌頭旋轉速度,確保脫硫效果。
為了減少廢鋼帶入雜質,冶煉C72DA時,廢鋼使用宣鋼自循環鋼筋,且廢鋼必須干凈,不得含有油污,C72DA要求成分穩定,鋼中雜質元素及P、S等有害元素含量盡可能低,因此對轉爐過程和終點控制要求較高。轉爐采用雙渣法冶煉,造渣料保證干燥,過程采用恒氧壓、變槍位操作,根據爐口火焰情況及時調整槍位和加料,終渣堿度不小于3.5,確保轉爐脫磷效果,復吹采用全程底吹氬氣工藝,終點控制碳、磷、溫度三者協調,要求終點控制如表2所示。

表2 轉爐冶煉C72DA終點控制
采用低氮增碳劑對鋼水配碳,合金化采用低碳錳鐵和低鈦硅鐵,避免使用強脫氧劑,采用低鈦硅鐵合金本身脫氧,減少雜質元素的帶入,合金使用前必須經過合金烘烤爐進行烘烤加熱,合金加完后加入72A專用預熔精煉渣1 750 kg,確保鋼水進LF后快速成渣。出鋼前30 s打開鋼包氬氣開關吹氬,排凈包內空氣,出鋼過程采用鋼包全程吹氬進行強攪拌,出鋼后調小氬氣流量,保證液面微動即可。
轉爐出鋼采用滑板擋渣[1],操作中使用前擋加后擋工藝配合紅外下渣自動檢測技術,調整滑板擋渣控制參數,將下渣百分比調整為最高要求,保證擋渣效果,盡可能減少鋼包下渣量,鋼包渣層厚度≤20 mm。加強出鋼口的維護,保證冶煉C72DA時出鋼口壽命在40~120次之間,出鋼口形狀規整不散溜,出鋼時間不得小于5 min。
LF是精確調整鋼水成分,去除夾雜物的主要環節,為連鑄提供合格的、可澆性良好的鋼水。宣鋼冶煉C72DA時,LF采用雙工位生產,鋼水進站后補加72A專用預熔精煉渣950 kg,采用低鋁硅鐵粉和90碳化硅進行脫氧,隨后加入渣料早白渣。為保證進站成分具有代表性,送電15 min后,確保渣料全部熔化良好,取鋼樣和渣樣進行分析。LF處理過程中及時蘸取渣樣,將堿度控制在0.8~1.0之間。
精煉過程在保證鋼液面不裸露的情況下采用最大吹氬強度,精煉結束后進行軟吹氬處理,軟吹時間≥40 min,足夠的軟吹時間可以使夾雜物充分上浮[2],從而減少鋼中夾雜物的含量,提高鋼水的潔凈度。軟吹過程中暫時不加覆蓋劑,待鋼水出站前加覆蓋劑上連鑄平臺。
宣鋼使用十二機十二流小方坯連鑄機澆注,斷面采用150 mm×150 mm,其主要工藝參數如表3所示。

表3 連鑄機主要工藝參數
為保證鑄坯質量合格,C72DA生產前,C72DA生產前,連鑄機修查水需求,確保機設備工況良好,二冷噴淋管對中,檢查噴嘴霧化情況,保證噴射角度正常,氣霧噴嘴無堵塞,避免鑄坯冷卻不均勻。
澆注過程中執行恒拉速拉鋼,避免拉速波動,拉速控制在1.8 m/min,防止鋼坯內出現間隔性疏松,避免產生縮孔,采用二冷水自動配水技術,比水量控制在0.55~0.65 L/kg。C72DA液相線溫度為1 470℃,控制過熱度保持在20~30℃,避免過熱度太高在結晶過程中鋼坯內柱狀晶發達而出現的搭橋現象。
連鑄機采用氣霧冷卻,為保證鑄坯合格,C72DA生產前,必須對連鑄機進行檢修查水,保證鑄機設備工況良好,二冷噴淋管對中,檢查噴嘴霧化情況,保證噴射角度正常,氣霧噴嘴無堵塞,避免鑄坯冷卻不均勻。
結晶器水流量控制在115~125 m3/h,電磁攪拌參數為240 A/4 Hz,采用液面自動控制技術,結晶器內加專用保護渣澆筑,做到少加、勤加保持液面覆蓋良好,保證適當的液渣層厚度和一定的粉渣層厚度,表面無發紅和裸露現象,火苗均勻。
采用F-EMS末端電磁攪拌技術,針對C72DA方坯1.8 m/min工作拉速,通過射釘法測定坯殼厚度,末端電磁攪拌裝置中心處安裝在距彎月面6.5 m處,參數控制為260 A/4 Hz,充分發揮末端電磁攪拌攪拌效果,保證末端鑄坯內鋼液快速流動,抑制柱狀晶的發展,避免最后凝固區域形成的“搭橋”現象[3],獲得中心寬大的等軸晶帶,有效控制鑄坯中心碳偏析。
保證鑄坯質量必須減少鋼水二次氧化。產生鋼水二次氧化的原因一是大包開澆后,長水口保護掛得不及時或提前摘下長水口保護,二是在中包內的注流沖擊區的覆蓋劑加入不及時[4]。宣鋼采用全過程保護澆注,大包采用鋁碳質長水口,先掛大包長水口在開澆,嚴禁敞流澆鑄,大包嚴禁下渣,水口插入鋼水液面200 mm以上,氬封保護澆注,浸入式水口加裝密封圈,水口插入鋼水液面100~150 mm?;径沤^了鋼水的二次氧化,同時減少了鋼液鑄流在流動過程中產生負壓而造成的鋼液吸氮。
鋼包應為在線周轉包(甲級罐),5個鋼包周轉,并能滿足精煉要求,鋼包包口及時清理,鋼包內必須潔凈,無包底,無積渣,鋼包兩塊底吹磚透氣良好,能夠滿足精煉吹氬需要。
生產中,每流取1塊做低倍,選取過熱度25℃和30℃的爐次,每流取碳偏析樣,鑄坯質量控制如表4所示。

表4 鑄坯質量控制情況
宣鋼經過C72DA生產過程中不斷對煉鋼、精煉、連鑄工藝的調整優化,鋼水成分控制穩定,連鑄澆注順利,鑄坯質量控制良好,各項指標均有較大提升,產品質量穩定可控。目前宣鋼生產C72DA胎圈鋼質量穩定,可拉拔至0.28 mm,得到了下游用戶的認可。