胡 敏,王 崇
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司,河北 唐山063200)
轉爐出鋼溫度是煉鋼生產(chǎn)流程的“血液”,對煉鋼生產(chǎn)工藝而言,合適的轉爐出鋼溫度不僅是煉鋼操作穩(wěn)定的基礎,也是提高鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)盈利水平的基礎。鋼水運行過程的溫度是貫穿于整個煉鋼生產(chǎn)過程的重要控制參數(shù)之一,同時轉爐出鋼溫度的高低直接決定了煉鋼系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
對煉鋼系統(tǒng)的運行控制而言,是在系統(tǒng)運行的爐機對應原則和能耗最小原則的基礎上,以拉速決定流量原則和連澆原則為指針,以系統(tǒng)調(diào)控策略為尺度,在解析煉鋼系統(tǒng)運行過程的時間參數(shù)、溫度參數(shù)和物質(zhì)量參數(shù)的基礎上進行綜合集成,確立合理的時間推進計劃,通過實施對各工序的運行控制,將煉鋼系統(tǒng)生產(chǎn)過程組織與生產(chǎn)控制全面展開,逐步實現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)化運行。生產(chǎn)過程組織與生產(chǎn)控制既是實施系統(tǒng)運行控制的內(nèi)容,又是優(yōu)化系統(tǒng)運行的形式。生產(chǎn)組織水平的高低直接關系到轉爐出鋼溫度、產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量[1-2]。
出鋼溫度過高,不僅增加冶煉中的能量消耗,而且在出鋼和澆鑄過程中鋼水極易吸收氣體,二次氧化嚴重,并對鋼包和澆鑄系統(tǒng)的耐火材料侵蝕加劇,從而增加外來夾雜物。同時,也增加爐后連鑄前的調(diào)溫時間等。
鋼水中氧的溶解度與溫度的關系:

從公式(1)中可以看出,轉爐終點溫度與鋼水中的氧含量成正比關系,隨著轉爐終點溫度升高,鋼水中的氧含量增加,脫氧劑的使用量增加,合金收得率降低,導致脫氧產(chǎn)物增加,使的鋼中夾雜物數(shù)量增加,進而對鋼水的質(zhì)量造成影響。同時,過高的轉爐出鋼溫度對轉爐工作層磚及鋼包工作層磚侵蝕加劇,降低轉爐爐齡及鋼包包齡,提高了噸鋼耐火材料的消耗,耐材夾雜物進入鋼水,嚴重影響鋼水質(zhì)量[3-5]。
京唐公司煉鋼部主體設備為4座KR脫硫、2座300 t脫磷轉爐、3座300 t脫碳轉爐、2座RH精煉爐、1座CAS精煉爐、1座LF爐、4臺板坯連鑄機,其中1號、2號板坯連鑄機生產(chǎn)規(guī)格230/250 mm×(1 100~2 150)mm,為2 250 mm熱軋?zhí)峁╄T坯,3號、4號板坯連鑄機生產(chǎn)規(guī)格230/250 mm×(850~1 650)mm,為1 580 mm熱軋?zhí)峁╄T坯,見圖1。

圖1 煉鋼-連鑄生產(chǎn)工藝流程
轉爐出鋼溫度的確定:轉爐出鋼溫度的高低取決于鋼的熔點、澆鑄所需的過熱度及出鋼至澆鑄過程中鋼液的溫度降低值,即:

應用六西格瑪思想對影響因素進行分析,從全流程中找出關鍵環(huán)節(jié)進行改善,縮短轉爐冶煉周期,提高生產(chǎn)節(jié)奏,對于提高全流程生產(chǎn)管控水平至關重要。
轉爐工序常規(guī)冶煉周期42 min,“全三脫”冶煉周期在35 min,“全三脫”冶煉周期匹配鑄機澆注周期,但常規(guī)冶煉周期明顯高于鑄機澆注周期,所以降低轉爐常規(guī)冶煉周期成為主要研究內(nèi)容。降低常規(guī)冶煉周期,目標控制在38 min以內(nèi),具體措施如下:
1)結合降低出鋼溫度攻關措施,做好日常轉爐二級模型維護工作,優(yōu)化二級模型邊界自學習條件,穩(wěn)定并提高終點命中率,實現(xiàn)轉爐終點不測量溫度T、S含量、O含量直接出鋼,縮短轉爐生產(chǎn)周期2 min。
2)開展氧槍噴頭及底吹模型技術研究,提高爐內(nèi)鋼水攪拌效果,降低常規(guī)轉爐終渣TFe,目標控制在17%以內(nèi),低TFe含量爐渣結合濺渣操作優(yōu)化,改善爐渣特性提高爐渣熔點從而提升濺渣層的耐侵蝕度,結合降低出鋼溫度降低爐渣渣量,縮短濺渣及倒渣時間0.5~1.0 min。
3)出鋼口進行改造優(yōu)化,在滿足生產(chǎn)的前提下將出鋼口口徑變大,進一步縮短轉爐出鋼時間0.5~1.0 min。
正常情況下轉爐測完溫度T、S含量、O含量后會馬上進入出鋼環(huán)節(jié),但實際生產(chǎn)中有相當一部分爐次測完溫度T、S含量、O含量至開始出鋼間隔時間偏長,對測完溫度T、S含量、O含量至開始出鋼間隔時間≥1.5 min的爐次進行分析,有76.3%的爐次是因為等樣時間長或終點溫度高。
個別爐次因為過程化渣或終點溫度控制較高會導致脫磷效果差,終點磷含量偏高,此時選擇等樣出鋼。若溫度T、S含量、O含量樣返回磷含量明顯偏高,則有機會進行后吹補救,避免造成磷高改煉甚至回爐等事故。但等樣操作會造成轉爐冶煉周期延長,不利于生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。
1)進料時要準確把握每爐原料情況,吹煉控制要精確。下料及時,要求一倒爐能基本達到化學成分和出鋼溫度要求,盡量避免鋼水溫度大幅波動。
2)控制好冶煉節(jié)奏,減少因各種因素影響生產(chǎn),如生鐵廢鋼入爐、爐前測溫取樣、爐前等成分和出鋼前等鋼包等。
3)倒測溫取樣操作要規(guī)范,減少測溫(沒有測出來)、取樣(渣樣、氣孔樣)事故,爐前工送樣速度要快,減少因樣品缺陷影響出鋼等待時間。
4)冶煉爐數(shù)較少時,可以采取封爐措施。有效減少轉爐空置時間,從而降低爐溫下降。
鋼包周轉時,在滿足正常生產(chǎn)的情況下必須嚴格控制鋼包的周轉數(shù)量,提高鋼包周轉效率,降低鋼包周轉時間,提高鋼包內(nèi)襯溫度。
按每班12 h,鋼包周轉時間為t,鋼包周轉個數(shù)可由公式(3)計算得出:

式中:N為鋼包使用個數(shù);Xmax為每班冶煉最大爐數(shù),爐;60代表將小時換算為分鐘。
由式(3)可確定鋼包使用個數(shù)、每班冶煉爐數(shù)與鋼包運行周時間的關系[6-8]。
加強鋼包周轉的統(tǒng)籌安排和精細化管理,鋼包周轉數(shù)量,1臺鑄機澆鋼周轉4~5個鋼包,2臺鑄機澆鋼周轉8~9個鋼包,3臺鑄機澆鋼周轉12~13個鋼包。
根據(jù)京唐公司品種結構及產(chǎn)量的安排,3臺鑄機生產(chǎn)時鋼包的投用數(shù)量控制在13個以內(nèi),雙聯(lián)鋼種冶煉時控制在14個以內(nèi)。通過以上措施的實施,鋼包周轉的節(jié)奏明顯加快,鋼包周轉時間降低21.6 min至190.0 min,為提高鑄機拉速,加快生產(chǎn)節(jié)奏提供了有效支撐。
為保證煉鋼-連鑄生產(chǎn)過程物流的暢通與順行,煉鋼-連鑄生產(chǎn)流程中的物流調(diào)控應遵循以下原則[9]:
1)一爐對一機原則。對生產(chǎn)模式是指定爐對定機,一爐對一機;對鋼包周轉是指鋼包與轉爐對應,鋼包與鋼種對應;對生產(chǎn)組織是指轉爐與連鑄機對應。這一原則為煉鋼廠生產(chǎn)組織與系統(tǒng)調(diào)控提出了一種簡便的管理模式,體現(xiàn)了以連鑄為中心進行生產(chǎn)的指導思想,是運用計算機實施調(diào)度管理的基礎。
2)鋼水溫降最小原則。鋼包作為鋼水運行的載體,鋼包周轉過程鋼水的溫降占煉鋼廠生產(chǎn)過程鋼水溫降的一大部分,通過縮短鋼包周轉過程中的“柔性時間”,加快鋼包的周轉,降低鋼包周轉過程的鋼水溫降,可有效地降低過程溫降,進而降低轉爐出鋼溫度。
3)鑄機最大連澆爐數(shù)原則。在保證連澆的基礎上,鑄機連澆爐數(shù)越多越經(jīng)濟。最大連澆爐數(shù)與中間包的使用壽命、轉爐的最長連續(xù)生產(chǎn)時間有關。重點考慮爐機匹配、中間包的壽命、設備檢修計劃等約束條件下,通過相應的算法,確定經(jīng)濟、合理的最大連澆爐數(shù)。
4)鑄機盡可能連澆原則。通過經(jīng)濟性測算,計算出最小的連澆爐數(shù),在大于此爐數(shù)的前提下組織生產(chǎn)。實際生產(chǎn)過程中嚴格避免為了追求單一連鑄機的最大連澆爐數(shù),而破壞其他連鑄機的連續(xù)生產(chǎn)。最大連澆爐數(shù)要在各臺連鑄機盡可能連澆、物流運行合理的前提下實現(xiàn),充分利用各臺連鑄機的生產(chǎn)能力,保持物流在整個連鑄工序內(nèi)的平衡。
5)鑄機專線化生產(chǎn)。超低碳鋼生產(chǎn)線:1號鑄機配有鑄坯火焰清理設備,滿足汽車板產(chǎn)品高拉速、高表面質(zhì)量的要求。雙聯(lián)品種(如X70-X80)生產(chǎn)線:精煉(LF+RH)雙聯(lián)品種多為高合金包晶鋼,對鑄坯質(zhì)量提出較高要求,目前2號鑄機具有倒角結晶器,對改善此類鋼種鑄坯質(zhì)量有很好的效果,可滿足生產(chǎn)高級別管線鋼、車輪鋼、防爆鋼的質(zhì)量要求。LCAK鋼(含低碳馬口鐵)生產(chǎn)線:3號、4號鑄機相對斷面小,主要以生產(chǎn)低碳鋼為主,滿足家電板、鍍錫等低碳高端產(chǎn)品高拉速、高表面質(zhì)量的要求。
鑄機工裝原則的目的是根據(jù)鑄機設備功能差異,充分發(fā)揮不同設備功能優(yōu)勢。在產(chǎn)線原則和鑄機斷面原則的基礎上,充分利用好鑄機工裝原則。目前1號、3號鑄機配備電磁制動結晶器,2號鑄機配備倒角結晶器,1號、2號鑄機具備在線火焰清理條件。在具體澆次安排時,按如下要求安排生產(chǎn):
1)3號鑄機安裝了結晶器流場電磁控制,滿足家電板等低碳高端產(chǎn)品高拉速、高表面質(zhì)量的要求。目前這些鋼的生產(chǎn)任務充足,2號RH專門生產(chǎn)SPHC、SDC01、SDC03等低碳品種,工人的操作水平越來越高,生產(chǎn)節(jié)奏越來越快。因此,圍繞3號鑄機和2號RH精煉,可形成“低碳鋼高效化兼顧小斷面品種生產(chǎn)線”。
2)2號鑄機裝備倒角結晶器,滿足生產(chǎn)Q550D、J55、510L、SS400B等易裂鋼種的要求。同時X70、X80等高端產(chǎn)品的鑄坯斷面一般比較大,拉速不高,約1.1 m/min,沒有必要使用結晶器流場電磁控制,而且鑄坯表面質(zhì)量要求較高,需經(jīng)鑄坯火焰清理。因此,選擇2號鑄機,可形成“熱軋易裂、高端產(chǎn)品生產(chǎn)線”。
3)1號鑄機配備有電場制動結晶器,而且后面配有鑄坯火焰清理裝置。完全滿足汽車板等低碳高端產(chǎn)品高拉速、高表面質(zhì)量的要求。因此,選擇1號鑄機,圍繞1號RH精煉形成“汽車板專業(yè)生產(chǎn)線”。
4)4號鑄機作為一臺機動鑄機,以生產(chǎn)CAS精煉處理的品種為主,當然也可以生產(chǎn)2號RH精煉處理的品種。生產(chǎn)組織以1號連鑄機、2號連鑄機、3號連鑄機為主,4號連鑄機輔助生產(chǎn)。
1)通過轉爐的冶煉過程的控制,轉爐的冶煉時間由42 min降低至38 min,降低了4 min。
2)通過合理控制鋼包周轉數(shù)量,正常包比例逐漸升高,需要進行溫度補償?shù)漠惓0壤饾u降低,正常包比例較攻關前升高3.5%,直接帶動轉爐出鋼溫度降低了0.3℃。
3)通過高效生產(chǎn)技術,開發(fā)了專線化生產(chǎn)模式,減少了物流交叉,提高鋼包周轉效率,鋼包周轉時間控制在190 min,低碳鋼鋼出畢至開澆時間控制在70 min,IF鋼出鋼至開澆時間控制在75 min。
通過高效化生產(chǎn)降低轉爐出鋼溫度技術攻關,生產(chǎn)效率明顯提高,鋼包周轉時間進一步降低,轉爐出鋼溫度較攻關前降低約3℃,每年可以降低生產(chǎn)成本1 000萬元左右,同時提高了鋼水溫降的穩(wěn)定性,保證了重點品種鋼的冶煉。