吉新杰
(哈密廣匯環(huán)保科技有限公司,新疆 哈密 839399)
我公司的1 臺(tái)氨壓縮機(jī)組,為年產(chǎn)30 萬噸甲醇項(xiàng)目脫硫脫碳裝置以及空分裝置水冷系統(tǒng)提供冷量。型號為MCL458(低壓缸)+2MCL456(高壓缸),介質(zhì)為氨氣。它由汽輪機(jī)、高壓缸2MCL456 和低壓缸MCL458 組成。原動(dòng)機(jī)為汽輪機(jī),通過膜片聯(lián)軸器與高壓缸相聯(lián)接,高低壓缸之間也通過膜片聯(lián)軸器相聯(lián)結(jié)。為便于安裝找正,汽輪機(jī)、壓縮機(jī)高壓缸與低壓缸安裝在一個(gè)公共底座上。機(jī)殼結(jié)構(gòu)形式為水平剖分形式,低壓缸打氣量為16435Nm/h,高壓缸打氣量為27247Nm3/h,從空分和脫硫脫碳EC-2201 氨冷器過來的約10812Nm3/h 氣氨直接進(jìn)入高壓缸。低壓缸為一段壓縮機(jī),共八級葉輪,葉輪依次順排布置。高壓缸為兩段壓縮,共六級葉輪,葉輪背靠背布置,氣體經(jīng)第一段八級壓縮后,進(jìn)入氣體冷卻器中,冷卻后的氣體與二段補(bǔ)氣混合后進(jìn)入高壓缸一段中,經(jīng)三級壓縮后,進(jìn)入冷卻器,冷卻后的氣體進(jìn)入高壓缸二段中,再經(jīng)三級壓縮后至出口狀態(tài)出壓縮機(jī)。共設(shè)計(jì)有2個(gè)防喘振閥門,分別是三回一、三回二管線。
整個(gè)氨壓縮機(jī)的示意圖如圖1。

圖1
該機(jī)組的詳細(xì)參數(shù)如表1。

表1
某日,由于前工段氣化裝置出現(xiàn)兩臺(tái)氣化爐同時(shí)跳車,氨壓縮機(jī)中控主操,慌忙間將氨壓縮機(jī)拍停,沒有按照正常的程序逐步停車,在三回一、三回二防喘振閥們?nèi)克查g打開的情況下,氨壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速由11442r/m,經(jīng)過13s 的時(shí)間,降至389r/m,隨后,馬上又升到8000r/m,逐步降速到0,停機(jī)。經(jīng)過拆檢后發(fā)現(xiàn),汽輪機(jī)與高壓缸之間的聯(lián)軸器沒有損壞,高壓缸與低壓缸連接的聯(lián)軸器膜片變形嚴(yán)重,并且高壓缸與低壓缸之間聯(lián)軸器的兩端半聯(lián)軸器均與轉(zhuǎn)子的軸頭發(fā)生移位,磨損嚴(yán)重。轉(zhuǎn)速趨勢如圖2。

圖2
該事故發(fā)生后,我公司技術(shù)人員與壓縮機(jī)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)人員共同對事故進(jìn)行了詳細(xì)的分析,通過對工藝管道系統(tǒng)認(rèn)真的分析后,一致認(rèn)為,發(fā)生該事故的原因與工藝管道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)缺陷有直接關(guān)系。工藝流程圖如圖3。

圖3
現(xiàn)就事故原因進(jìn)行具體分析:
(1)該壓縮機(jī)組一段入口為負(fù)壓,壓力為-0.028MPa,三回一防喘振管線的直徑為DN100,過氣量較小,而一段入口管線的直徑為DN600,長度約200m,容積非常大。在設(shè)計(jì)的設(shè)想中,三回一防喘振閥門打開,進(jìn)入一段入口,達(dá)到防喘振的目的,但是,整個(gè)入口管道為負(fù)壓,容積又非常大,在三回一防喘振閥門瞬間打開后,氣體并沒有像設(shè)計(jì)的那樣回到一段入口,而是有限的氣體進(jìn)入DN600 的管道中,大部分氣體倒入脫硫脫碳裝置,并沒有達(dá)到防喘振的目的。
(2)機(jī)組跳車后,三回二的防喘振閥同時(shí)打開,由于一段入口沒有補(bǔ)充大量的氣體,造成一段出口壓力急劇下降,而二段入口的壓力變化不大,一段出口又沒有設(shè)計(jì)止回閥,就造成三回二的氣體、來自空氣及脫硫脫碳裝置的約10800Nm3的氣體,并沒有大量地進(jìn)入二段入口,而是倒入一段出口,這就對低壓缸形成了一個(gè)巨大的反作用力,造成了高壓缸與低壓缸之間的聯(lián)軸器膜片嚴(yán)重?fù)p壞,并且造成了高壓缸、低壓缸的半聯(lián)軸器與轉(zhuǎn)子軸頭發(fā)生了磨損。聯(lián)軸器的膜片由于變形,聚集了巨大的儲(chǔ)存力,等降至389r/m 后,高壓缸與低壓缸的兩個(gè)力達(dá)到平衡,聯(lián)軸器膜片釋放儲(chǔ)存的力,帶動(dòng)壓縮機(jī)組轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)速又上升到8000r/m。
我公司技術(shù)人員與壓縮機(jī)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)人員對該事故原因的詳細(xì)分析后,針對工藝管道系統(tǒng)存在的設(shè)計(jì)缺陷,進(jìn)行了相關(guān)的改造。
(1)一段入口增加一臺(tái)DN600 的氣動(dòng)切斷閥,一旦該壓縮機(jī)組發(fā)生跳車事故,該閥門立即進(jìn)行關(guān)閉,使一段入口的容積減小很多,在三回一防喘振閥門打開后,一段入口能夠迅速形成均壓平衡,使三回一的氣體全部回到一段入口。
(2)在低壓缸一段出口增加止回閥門,在三回二防喘振閥門打開的情況下,三回二的氣體、來自空分及脫硫脫碳的氣體不會(huì)倒入低壓缸一段出口,而是全部進(jìn)入高壓缸二段入口,防止低壓缸與高壓缸之間形成反作用力,造成轉(zhuǎn)子倒轉(zhuǎn)及高壓缸與低壓缸之間的聯(lián)軸器損壞。改造后工藝系統(tǒng)如圖4。

圖4
該壓縮機(jī)組經(jīng)過對一段入口增加氣動(dòng)切斷閥以及一段出口增加止回閥的改造后,對該壓縮機(jī)組工藝系統(tǒng)改造后的效果進(jìn)行了事故跳車實(shí)驗(yàn),經(jīng)過試驗(yàn),該氨壓縮機(jī)組在事故跳車后,轉(zhuǎn)子能夠按照設(shè)計(jì)的惰走曲線正常地停下來,沒有再發(fā)生倒轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,說明該次改造非常成功,保證了該壓縮機(jī)的安全運(yùn)行。