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四層瓦楞紙制板機控制系統

2020-09-22 10:30:58張明澤
中國設備工程 2020年18期

張明澤

(鞍山市城市建設發展中心,遼寧 鞍山 114000)

目前,我國瓦楞紙板主要采用五層和七層,僅五層板就占總量的60%以上,七層板占總量20%,而美國的三層紙板產量占瓦楞紙板總量的90%,相比之下,我國瓦楞紙板工業原紙消耗量巨大,層數越多原紙消耗就多,成本就越高,中國每年對高強度原紙主要依賴于進口,這樣就浪費了大量的外匯,又過度消耗資源,既不經濟也不利于企業競爭。通常使用的瓦楞有U 型、V型和UV型。U 型瓦楞楞頂是圓的,它的結構富有彈性,壓時手感柔軟,在彈性變形范圍內具有很強的彈性恢復力。U 型楞的使用壽命比V型楞長,U 型楞有利于提高機械粘合速度,黏合后瓦楞紙變化小,缺點是黏合劑用量大。V型瓦楞整個楞由直線組合而成。所生產的瓦楞紙板堅硬,其平面壓力強度比U 型瓦楞紙板高,黏合劑用量較U 型楞少;缺點是生產的瓦楞紙板一旦受力超過彈性極限就完全喪失恢復力,瓦楞輥制造工藝復雜,經常發生楞頂斷裂,瓦楞輥磨損較U 型楞快。此外,根據U、V型瓦楞的優缺點,一種介于他們之間的“UV”型瓦楞應運而生,這種形狀的瓦楞彌補了U 型楞和V型楞的缺點。

為此,本文對四層瓦楞(UV型)紙制板機的控制系統進行了設計。四層瓦楞紙板與五層瓦楞紙板相比具有相同的抗壓性和緩沖性,但就其成本而言,四層瓦楞紙節省了一層楞芯紙和兩層施膠,生產成本至少降低20%。所以,取代五層瓦楞紙是一種必然的趨勢。

1 瓦楞紙制板機的機械結構

瓦楞紙制板機原理如圖1 所示,主要由上下對稱的兩套驅動電機、傳動機構、施膠機構和導紙機構組成,實現壓制瓦楞、加熱、施膠、粘貼等工藝過程。具體工作原理如下。

圖1 瓦楞紙生產線原理圖

瓦楞原紙7-1(7-2)通過傳送輥8-1(8-2)傳送給上下加熱瓦楞輥2(3),將原紙壓制成瓦楞后,通過施膠輥1-1(1-2)施膠,箱板紙9-1(9-2)通過傳送輥8-3(8-4)加熱傳送給熱壓力輥4 (5),將壓制成型的瓦楞紙與箱板紙黏接、壓合,然后,通過拖膠輥1-3(1-4)施膠,最后,經過熱壓傳送帶6-1(6-2)壓制成四層瓦楞紙。為了保證瓦楞紙順利傳送,在熱壓力輥4(5)附近設有風手鏈10,由風泵提供風源。

2 瓦楞紙制板機控制系統

2.1 控制策略

本文的四層瓦楞紙采用UV型瓦楞,它具有U、V型的優點,既有良好的緩沖性,又有高耐壓性。其結構特點是兩層瓦楞紙板UV型峰對峰粘貼,平面隔板位于外側。為了保證瓦楞紙的峰對峰粘貼,設計了控制系統。主要由厚度控制系統、行星齒輪控制、控制算法等組成。

2.2 瓦楞紙厚度控制系統

瓦楞紙在嚴格的峰對峰粘貼情況下,則其厚度是5mm。若輸出的厚度相對誤差范圍在±5%內,都可以認為輸出的瓦楞紙能達到防震、抗壓等要求。設計選擇紅外線吸收式紅外激光測厚。

2.2.1 紅外線吸收式紅外激光測厚原理

紅外能量吸收測厚的原理是根據PET 分子對近紅外波長的吸收比較強烈來測量薄膜厚度。圖2 是一種紅外能量吸收法測厚的原理圖。根據物質對放射線的吸收或散射特性,當放射線穿過物質時,強度將隨之減弱,而減弱量與被測物的厚度有對應關系。

圖2 紅外能量吸收法瓦楞紙測厚原理圖

從上述原理圖可以看出,紅外線能量吸收測厚儀不需要復雜的接收裝置。因此,設備輕便。

2.2.2 測量元件的選擇

紅外激光測厚最主要的部件是紅外激光管,以下是對紅外激光管的選型。紅外能量吸收法,即透過一定厚度的薄膜發射一束紅外激光,通過測量該光束被吸收的程度,確定薄膜的厚度。吸收度符合Lamber-Beer 定律,即:或式中I0為入射光強,I 為初射光強,B為吸收系數,d 為瓦楞紙厚度,E 為吸收光度。在保證紅外光能夠透射的前提下,待測薄膜對紅外光的吸收越多,得到的信號差值越大,也就越能保證測量的準確性。如何選擇激光束的波長也是要考慮的問題,可以借鑒薄膜的紅外透射光譜曲線試驗來選定激光束波長。

2.3 模糊控制算法

四層瓦楞紙控制系統是一個時變的、非線性的復雜系統,它的數學模型很難建立。而模糊控制不需要被控對象的數學模型,就能達到良好的控制效果。正是考慮到模糊控制的這個優點,本文采用模糊控制算法,其中模糊控制器主要包含3個功能環節:模糊化環節,模糊控制算法功能單元和模糊判決環節。

3 模糊控制算法的MATLAB 仿真

采用MATLAB 實現模糊算法的仿真,模糊控制算法的程序流程如圖8,其中e是厚度實際測量值與給定之差,Δe是誤差變化率,控制變量u 是行星齒輪的轉速。程序流程如圖8 所示。

根據厚度控制系統的工藝要求,設定值為5mm,若輸出值的誤差在±5%,即其厚度在[4.75mm,5.25mm]范圍內時,都認為達到良好的控制效果。

沒有采用模糊控制得到瓦楞紙厚度曲線如圖4a 所示。

采用模糊控制方法時,得到的仿真結果如圖4b 所示。

比較圖4a 和4b 可以看出,誤差限制在±5%的允許范圍內,采用模糊控制算法的測試結果基本上達到厚度設定值,沒有超調,過渡過程時間為0.22s,系統對參數變化不敏感,具有較好的魯棒性。由此可知,根據厚度實際測量值與給定之差e以及誤差變化率Δe,實現對行星齒輪轉速u 的控制,具有良好的控制效果。

圖3 模糊控制算法的程序流程

圖4 瓦楞紙厚度和厚度仿真曲線圖

4 結語

本文對四層瓦楞紙制板機控制系統進行設計,通過紅外激光測厚,針對一個時變的、非線性的復雜系統,采用模糊控制方法,并且進行了MATLAB 仿真,充分證明本文提出的控制方案是可行的。隨著高靈敏度光敏器件的不斷進步,這個控制系統的精度將進一步提高。

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