陳大艷

摘 要:文章對在維修過程中需使用到的PROFIBUS-DP現場總線相關理論知識點進行了闡述,并就PROFIBUS-DP現場總線在白車身生產線上應用典型故障處理過程進行了詳細描述。
關鍵詞:PROFIBUS-DP;現場總線;典型故障;解決辦法;干擾
中圖分類號:U463.8? 文獻標識碼:A? 文章編號:1671-7988(2020)17-182-03
Typical Malfunction Analysis for PROFIBUS-DP Fieldbus Application
in White-body Production Line
Chen Dayan
( Shaanxi Automobile Group Co. Ltd, Shaanxi Xi'an 710200 )
Abstract: In this paper, we expound the relevant theoretical knowledge points of PROFIBUS-DP field bus used in the maintenance process and in detailly describe the typical Malfunction treatment process of PROFIBUS-DP field bus applied in white-body production line.
Keywords: PROFIBUS-DP; Fieldbus; Typical malfunction; Solution; Interference
CLC NO.: U463.8? Document Code: A? Article ID: 1671-7988(2020)17-182-03
1 PROFIBUS-DP現場總線介紹
PROFIBUS是一種國際性的開放式的現場總線標準,PROFIBUS-DP是一種高速、低成本通信,它以RS485串行通信為基礎,用于設備級控制系統與分散式I/O的通信,使用PROFIBUS-DP可取代24VDC或4-20mA信號傳輸。PROFIBUS-DP現場總線技術有以下特征:
(1)傳輸速率和電纜長度:PROFIBUS-DP現場總線傳輸的電纜長度同波特率的理論關系如下表1:
每個總線分段最多可以連接32個子站,可允許的最遠傳輸距離同設定的傳輸速率有關(見上表)。可以使用中繼器來延長總線長度或者擴充子站臺數。
(2)終端電阻:在通訊中,增加終端電阻是為了消除在通信電纜中的信號反射。在Profibus-DP規范中,其終端匹配電阻為220歐。當信號在一根長電纜上傳輸或是有很高的數據速率時,電纜將呈現傳輸線的特性,即信號在線路上以一定的速度傳播開來,從而形成行波。當遇到不連續的阻抗時,就會產生反射波,反射波與原來信號疊加,從而造成原來信號的失真,加終端匹配就是要消除或減少線路中這種反射振蕩。
(3)RS485中繼器:按照Profibus的規范,當網絡中的硬件設備超過32個,或者波特率對應的網絡通訊距離已經超出規定范圍時,就應該使用RS485中繼器來拓展網絡連接。
(4)總線接頭
1)共有2組Profibus網線接線端子,第一組(A1,B1),第二組(A2,B2)。
2)終端電阻開關為“ON”時,進線出線斷開。終端電阻開關為“OFF”時,進線出線導通。
3)終端電阻開關為“ON”時,進線出線斷開,終端電阻并聯在進線端,測量A1,B1之間的阻值應為終端電阻與與整條進線回路并聯后的阻值,正常為110歐姆。測量A2,B2之間的阻值應為出線回路的阻值,正常為220歐姆。
4)終端電阻開關為“OFF”時,進線出線導通,此時測量進線或出線的阻值都應為整條Profibus網絡回路的阻值,正常為110歐姆。
(5)電磁干擾和接地
在進行Profibus-DP網絡布線時,要選用標準的電纜,標準的Profibus-DP電纜是雙層屏蔽的,效果比較好。另外,通訊電纜要與動力電纜分開布置,一般要求為100mm以上距離,分別在不同的橋架中敷設,同時橋架應該做好接地處理。如現場不能分橋架敷設,則將兩類電纜盡量遠離,中間加金屬隔板進行隔離。
在Profibus-DP接頭安裝時,需要將屏蔽層壓在插頭的金屬部分,如不能采用專門的接頭安裝時,也不要將屏蔽層剝離太長,這樣暴露在電磁空間中,易成為受干擾的“天線”。
如Profibus-DP電纜在電柜中余留比較長時,不要將電纜捆成環形,此時如果有磁力線從環中間穿過,根據“右手定律”,容易產生干擾信號。
下面介紹裝焊車間某白車身生產線上PROFIBUS-DP在生產運行期間典型故障及解決辦法。
2 典型故障及解決辦法
(1)某白車身大裝線,采用三菱Q02HCPU作為主站,設有PROFIBUS-DP從站50個站點,其中圖爾克I0模塊站點有14個,圖爾克IP67輸入模塊29個,SEW變頻器子站1個,ABB機器人子站6個。近期該生產線每天出現1-2次總線故障,故障表現現象為偶爾某機器人完工信號未傳遞給PLC,或者某工位工裝夾具無動作,通過斷電重啟各子站的方法臨時可恢復正常。利用周末檢修時間對該大裝線總線系統進行了全面的檢查檢修工作。
1)首先對PLC配電柜主電源斷電,對機器人控制柜電源斷電。選擇中間任一個站點的A1、B1進行測量,總線回路阻值在180歐姆,不在110歐正常值附近,說明中間串入了約1000歐左右的阻值。
2)從一工位逐個站點進行測量,總線接頭在OFF狀態時,正常情況下,進線出線導通,但有多個站點測量都不是導通狀態,不同程度地串入了幾十到幾百的阻值,將總線接頭OFF-ON撥動開關上下撥動幾次后再測量,大部分總線接頭進線出線導通,應該為開關撥動處金屬片有氧化現象,對撥動后阻值仍然不正常的4個站點總線接頭進行更換。
3)更換后再次測量總線回路阻值,在110歐姆左右,恢復正常。對PLC和機器人全部站點設備通電測試,總線系統正常。
(2)某車型頂蓋總成生產線,采用西門子CPU317-2PN/ DP作為主站,設有PROFIBUS-DP從站12個站點,1個分布式IO站點,4臺KUKA機器人站點,4個閥島箱站點,3個變頻器站點。近期對該生產線進行了改造,改造后經常出現總線報警現象,改造前該區域生產量非常少,基本處于閑置狀態,改造后設備幾乎是滿負荷運行。該問題應該為原設計不良或安裝質量問題導致,經常需人為干預夾具或機器人動作后才能恢復使用,但報警不是徹底無法使用狀態,一般是電機在運行到快到停車位時出現總線報警,人為手動操作回到初始狀態后又恢復正常,影響生產節拍的正常發揮。利用生產間隙對該生產線進行了全面的檢查檢修工作。
1)對該系統全部設備斷電測量阻值,由于有個終端是閥島箱,閥島的Profibus-DP終端阻值為195歐姆,另一端終端為機器人站,使用的西門子Profibus-DP總線接頭,阻值為220歐姆,從中間任一站點A1、B1測量總線回路阻值為105,正常。
2)由于總線出線報警,設備停止運行時,主要為電機在運行過程中出現,懷疑為變頻器輸出線路干擾導致。原設計安裝時,臺車電機使用有拖纜,總線電纜與變頻器輸出到電機電源線均布置在拖纜里,無有效隔離措施。重新布置一條拖纜,將總線電纜與動力電纜分開布置,在從配電柜出來附近,通過加裝金屬隔板來隔離。改進后使用的一周內,未再出現由于總線導致的設備停機等異常現象。
3)但運行一段時間后,偶爾又出現總線報警,且某閥島箱站點報警出現頻次較多,測量該總線模塊插頭處進出口,無異常。模塊電源插頭處電壓在22.5V左右,正常。
4)考慮更換該站點閥島箱總線模塊進行測試,在拆卸該總線模塊時,發現閥島箱模塊底板只安裝一個螺栓,總線模塊與兩端IO及電源模塊都是通過底板拼接連接,有接觸不良的風險。重新加裝底板連接螺栓,并對閥島箱模塊底板進行除塵保養;
通過上述處理后,未再出現由于總線報警導致的設備停機現象。在處理該生產線總線報警時,發現SMC閥島EX600在使用時,需將通訊速率調到125kbps,即能調的速率最低值。如將SMC閥島速率調到與西門子S7-300PLC通訊速率500 kbps一致時,頻繁發生通訊異常問題,如夾具實際處于打開狀態,但顯示處于夾緊狀態。因此,在使用該系列閥島時需注意速率不要調太快。
3 結束語
本文對在使用Profibus-DP現場總線所需用到的理論知識點進行了闡述,并就現場發生的兩次典型故障案例處理過程進行了詳細描述,可作為現場維修人員參考。另外,成熟的網絡通信技術已經取代了RS485為基礎的串口通信,Profibus總線也逐漸被PROFInet所取代。
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