羅棟
(上海電力建設啟動調整試驗所有限公司,上海200031)
洛陽市生活垃圾處置園區生活垃圾焚燒發電工程(3×500 t/d 焚燒爐+2×15 MW)和上海天馬再生能源工程(4×500 t/d 焚燒爐+2×20 MW),采用相似的鍋爐設計。兩個項目都是單鍋筒中壓自然循環水管鍋爐,下部是垃圾爐排和絕熱爐膛,絕熱爐膛上方為余熱鍋爐[1]。垃圾焚燒爐都采用日本荏原往復式機械爐排爐,單臺焚燒爐處理量為500 t/d[2]。
爐膛溫度與給料量、一次風率和一次風溫有關[3]。燃燒器主要用途在于鍋爐啟動升溫階段,尤其是調試階段的烘煮爐期間以及商業運營階段的鍋爐啟動階段。主要目的是在鍋爐升溫同時,使焚燒爐爐內耐火澆注料中的水分緩慢蒸發、逸出,防止溫度驟升驟降導致澆注料甚至爐墻裂縫、凸起、錯位、脫落等異常狀況,從而保持爐墻的嚴密性。
根據上海天馬項目的實際調試情況和建議,洛陽項目對燃燒器分別做了兩方面的改進:邏輯保護控制更加嚴密、自動控制要求更高。
洛陽項目的點火系統如圖1 所示。

圖1 洛陽項目的點火系統示意圖
上海天馬項目的4個燃燒器共用1個燃燒器風機,該燃燒器風機為工頻工作模式,風壓不可調,并通過風道將風量平均分給4個燃燒器,因此,燃燒器風機的工作狀態和出口風壓沒有納入“點火系統”畫面的監視內容。在該項目調試結束后,為了更好地進行燃燒器控制,建議增加對燃燒器的風壓控制。如圖1 所示,洛陽項目將燃燒器風機增加到4個,且每個燃燒器風機與燃燒器一一對應。每個燃燒器風機對應2個調門,其中“燃燒器風機的入口調門”控制風壓并且由DCS 控制,“燃燒器的入口調門”控制風量并且依然由就地PLC 柜控制。這種設計雖然增加了建設成本,但是更好地實現了對風壓和風量的控制,讓每個燃燒器都處于較好的工作狀態,而且每個燃燒器之間互不影響,只由爐膛溫度決定。此外,中控室在觀察燃燒器負荷、工業電視的火焰情況基礎上,還可進一步觀測并控制各燃燒器的風壓,提升可操作性。
上海天馬項目中,燃燒器風機的啟動停止完全由中控的運行人員決定。燃燒器風機正常運行后,風壓沒有變化。只有在燃燒器風機自身發生故障或者鍋爐MFT 時,才會聯鎖停止燃燒器風機。因為燃燒器風機平均分配風量給4個燃燒器,所以燃燒器的邏輯保護只需要“燃燒器風機跳閘聯鎖停止4個燃燒器”。
洛陽項目中,每個燃燒器對應1個燃燒器風機和2個調門,就要求具有類似燃煤機組中油槍的3 種程序控制:正常點火程控、正常停止程控、吹掃程控。因為就地PLC 已具有燃燒器和風量調門的啟動程控、停止程控、吹掃程控;所以DCS 需要對PLC 柜的功能進行補充,增加3 種程控中“燃燒器風機”“燃燒器風機入口調門”的部分。
這些邏輯保護的改進不但簡化了中控運行人員的監盤和操作負擔,也增加了DCS 歷史曲線的調查和歷史時間的分析功能。
當燃燒器正常運行時,對應的2個調門要投入自動控制(燃燒器風機入口調門由DCS 控制風壓,風量調門由就地PLC 柜控制風量),但是2個調門之間的距離不超過8 m,互相干擾較為嚴重。針對這個問題,在調試過程中,將DCS控制的風壓調門視為主調,將就地PLC 柜控制的風量調門視為輔調。首先將風量調門全開,視為管道暢通,觀察風壓調門和風壓的有效線性區間,加入風壓自動目標值3 kPa、輸入量(風壓)上限下限、輸出量(風壓調門)上限下限、風壓死區、比例值、積分值,投入風壓自動控制。然后,視管道風壓恒定為3 kPa,開始觀察風量調門和風量的有效線性區間,PLC 再根據風油比投入風量自動控制。此時,2個調門都投入自動運行,風壓和風量都得到有效控制,且中控室可以更全面地掌握燃燒器的工況。DCS 側燃燒器風機入口調門的自動參數如表1 所示。

表1 燃燒器風機入口調門的自動調節參數(洛陽)
烘煮爐期間,焚燒爐有多次升溫,其中一次升溫曲線如圖2 所示。燃燒器負荷上升,對應的燃燒器風機入口調門開度加大,然后焚燒爐出口溫度開始上升。當焚燒爐出口溫度達到目標值后,燃燒器負荷開始下降,對應的燃燒器風機入口調門開度降低,最后達到一個新的平衡狀態。在此過程中,燃燒器風機出口壓力始終保持在3 kPa 左右。

圖2 焚燒爐某次升溫前后各項參數變化
經過調試,爐膛溫度、澆注料溫度均滿足鍋爐升溫曲線要求。鍋爐升溫期間,燃燒器風機入口調門開度與燃燒器負荷的變化趨勢一致,以滿足燃燒時的風供給要求;同時,燃燒器正常工作時,風壓一直保持在3 kPa。
經過洛陽項目改進,燃燒器控制有了更嚴謹的邏輯保護、風壓有了更完善的自動控制、中控室有了更具體的畫面監控。洛陽項目實現商業運營后,此優點被推廣到其他垃圾焚燒發電機組,控制方式的自動化程度將進一步提升。