齊學忠 王雷兵 李廣兵 張新猛



摘要:燒結機臺車運行三個月出現了月消耗軸承200盤的記錄,通過檢查發現問題,進行設備改造,最后減少到每月只更換10盤軸承,同時也減少了軸、臺車輪、端蓋等的機物料消耗。
關鍵詞:設備改造;潤滑方式;軸內打孔;直接潤滑;臺車軸承;滾子
0 ? ?引言
燒結機臺車車輪軸承是決定燒結機臺車使用壽命長短、臺車是否跑偏的重要組成部分,一旦出現問題,將直接影響燒結生產,甚至導致停產。因此,燒結機臺車的軸承潤滑至關重要。本文針對實際使用過程中發現的潤滑不到位情況,提出了合理性建議并加以實施,為業主及設備廠家縮短了設備問題造成停機的時間。
燒結機由唐冶供貨安裝,為120 m2帶式燒結機,在運行三個月后經常出現臺車輪脫落、臺車軸磨損的問題,生產節奏被嚴重打亂,影響了高爐供料。
1 ? ?原因分析
為此,筆者專門對所有脫落的臺車輪進行查看,查找脫落的真正原因。首先,通過拆解了解了臺車輪的零部件構造分布為軸、軸套、車輪、軸承、骨架油封、端蓋、壓蓋及其裝配過程,如圖1所示。
我們發現,之所以脫落是因為內部的軸承缺少油脂潤滑。采用352216雙列滾子軸承,由外面的油嘴加油,通過外部的骨架油封頂住壓力,讓鋰基脂進入到軸承內部的滾動部位。骨架油封采用丁腈橡膠材質,油封規格型號為?70×?90×12。
查詢相關資料,發現骨架油封經常出現以下幾個問題:(1)骨架油封不良,造成早期泄漏,唇口不良或者彈簧質量不佳或失效,有的是徑向壓力過小;(2)裝配不良,發生泄漏;(3)唇口磨損;(4)橡膠老化,唇部過熱硬化或龜裂。
在實際運行中發現問題出現在了第(2)(3)(4)項,這三項是無法避免的,尤其是第(4)項唇部過熱硬化,因為燒結本身就屬于高溫工作,所以這個問題無法解決。由于骨架油封會發生泄漏,油槍加油時,根本無法靠骨架油封的密封壓力把油頂進去,所以雙列滾子里面的另外一排根本加不上油,甚至是外部的一列也無法加油。
線上燒結機臺車105節,總共有軸承420盤,但是每月的軸承消耗高達200多盤,而且由于軸承潤滑不到位,臺車輪經常脫落,掉在燒結機尾部或頭部,只能停機取出臺車輪。為了不影響生產,也經常線上更換車輪,有時更換軸承。車輪和軸有的磨損嚴重,無法使用,只能更換整張臺車,給公司造成了巨大的備件消耗,也影響了生產節奏,如圖2所示。
2 ? ?曾經的解決方案
一開始的思路是:如何更好地進行改善,讓油可以直接快速地進入軸承內部的滾子里面,而不是靠壓力硬往里推,減少軸承更換?如何在高溫運行的情況下不損壞骨架油封?在這個過程中,曾試過更高價位的骨架油封,但是所起的作用近乎為零。
3 ? ?最終解決方案
后來在研究臺車整個構造時忽然想起,是不是可以讓油嘴的油直接打到兩列滾子的中間?于是進行了詳細的測量,同時改變加油嘴位置,首先對整根軸進行測繪,然后安裝上一個帶軸承的車輪再進行詳細測量,最后確定了兩列滾子之間的準確位置。為了不改變整根軸的強度,我們只是把這根軸的油孔設置成了10 mm單油孔,加油嘴也設置成了10號的,這樣加入的油可以更加均勻。
為了更好地把油加入軸承內部,還把外部壓蓋的油嘴位置由原來的側邊,調整到了兩螺栓孔的正中央,和軸的中央正好對著,于是在骨架油封損壞或沒有骨架油封時,依然可以實現把油直接打入軸承的雙列中間,并且每次都是把舊油打出來后才結束注油過程。
臺車改造后裝配圖及臺車軸改造細節如圖3、圖4所示。
4 ? ?改造結果
改變加油方式后,加油量和原來相比并沒有增加多少,但軸承損壞數量從每月200盤直接降低為10~15盤,不僅為公司節約了軸承的費用,同時也使軸和臺車輪的損耗直線下降,由原來的每月更換40根軸左右減少到了10根軸。
5 ? ?結語
該項改造在現實使用中具有重大意義,不僅為公司節約了大量的機物料費用,同時也降低了工人勞動強度,減少了在線更換車輪的次數,加快了整個生產節奏。改造成果反饋給唐冶后,再來的新臺車均按照此方式進行了改造。
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收稿日期:2020-07-07
作者簡介:齊學忠(1982—),男,河北邯鄲人,機械助理工程師,研究方向:環保及機電。