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催化裂化分餾塔結鹽分析與在線水洗處理措施

2020-10-17 01:44:44帆,于
石油化工應用 2020年9期

劉 帆,于 寧

(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

催化裂化分餾操作的好壞直接影響到汽柴油產品質量,如就分餾塔結鹽這一問題,若分餾塔結鹽處理不當,常常會導致反應的切料,直接影響裝置長周期安全運轉[1],本文詳細介紹了分餾塔結鹽的原因,以及有效的處理措施。

1 分餾塔結鹽的原因

在催化裂化反應中,反應原料中的有機氮化物可發生分解反應生成氨。原料中的有機氯和無機氯可發生分解反應生成HCl,NaCl,CaCl2,MgCl2等,遇到環境的水或結晶水發生水解反應生成HCl。NH3和HCl 則生成NH4Cl。氯化銨極易溶于水,在分餾塔的下部,當溫度337.8 ℃時NH4Cl 分解為NH3和HCl,遇冷后則重新生成NH4Cl 顆粒。細小的NH4Cl 顆粒在分餾塔的上部可溶解在局部低溫水相中,在隨內回流下降的過程中,溫度逐步升高,NH4Cl 逐步失水而濃縮成為一種黏度很大的半流體。這種半流體與鐵銹、催化劑粉末混合在一起沉積于降液管、受液盤處,積累到一定程度就會阻礙液體的流動,導致分餾塔全塔壓降逐漸增大,破壞了分餾塔的正常操作。

2 分餾塔結鹽引起的參數變化

2020年4 月17 日中國石油寧夏石化公司260×104t/a 催化裝置分餾系統輕柴油至加氫裝置流量開始下降,最低降至0.5 t/h,表現為輕柴油從分餾塔抽出量偏小,柴油汽提塔液位波動大,分餾塔壓差由0.025 MPa上升至0.046 MPa。經過對儀表、操作等因素的排除后,分析為分餾塔結鹽。通過計算分餾塔氯化銨KP 值,得出氯化銨本裝置分餾塔結鹽溫度為133 ℃,固態NH4Cl 鹽能由氣態的NH3和HCl 直接生成,這由它們的濃度及溫度決定。分餾塔低于氯化銨結鹽溫度就有結鹽的風險,通過對分餾塔溫度梯度分析,本裝置分餾塔易在29 層塔板至分餾塔頂結鹽(見表1)。

表1 結鹽前后操作參數對比表

3 水洗處理程序

3.1 水洗流程圖(見圖1)

圖1 水洗流程圖

3.2 水洗步驟

反應降低處理量:緩慢降低反應處理量至210 t/h,視D-203 液位情況,調整回煉油量,終止劑流量控制提升管出口溫度。改好封油收罐區柴油流程,并做好封油脫水工作,防止封油帶水,并改好輕柴油至罐區的流程。水洗過程中,從輕柴油不合格線收封油,裝置內柴油產品走輕柴油至罐區出裝置。在操作平穩的情況下,分餾塔冷回流泵P-203A 接新鮮水臨時管線引新鮮水,通過冷回流對分餾塔頂部塔盤、頂循系統輕柴油抽出口進行水洗;用冷回流控制塔頂溫度在95 ℃~105 ℃,水洗期間嚴格控制塔頂溫度不高于110 ℃;粗汽油泵P-203A 新鮮水經冷回流進入分餾塔,洗塔后的水一部分回到分餾塔頂油氣分離罐D-201 經過脫水,還有少部分帶到輕柴油中。水洗過程中根據情況可繼續增加注水量,同時監測分餾塔頂油氣分離罐D-201 水樣中Cl-變化情況,水樣分析為每30 min 一次,分別在含硫氨污水罐D-206 酸性水采樣點監測水中Cl-含量,水洗至Cl-含量低于150 mg/L 時,停止水洗。水洗過程中控制塔頂循環回流返塔溫度為65 ℃~70 ℃,抽出溫度低于110 ℃,觀察分餾塔壓差變化以及柴油上下抽出量、溫度情況。洗塔時間控制為2 h~4 h;具體時間以水樣為主。水洗完畢后,按步驟逐步提高處理量,恢復正常生產。水洗前和水洗期間聯系化驗分析分餾塔頂油氣分離罐D-201、頂循泵P-204、輕柴泵P-205 和一中泵P-207 脫水中氯離子及鐵離子、氨氮、硫化物含量。

3.3 水洗控制事項

(1)塔頂溫度嚴格控制在95 ℃~105 ℃,原則上使水在塔頂不氣化,塔頂溫度過高,大量水會在塔頂氣化造成安全閥起跳,塔壓控制在0.18 MPa~0.22 MPa。

(2)上水量根據塔頂溫度及頂循抽出TI2016 溫度來間接控制,上水后此處溫度逐漸下降,當返塔溫度降低到65 ℃,降低上水量,待抽出溫度逐漸上升至110 ℃以上,再提高上水,如此反復水洗。

水洗時給水量不宜過快、過大,給水應按下列經驗式計算給水量。

式中:Wmax-水洗水最大量,t/h;P反-反應降量前壓力(表壓),kPa;P塔-反應降量前分餾塔頂壓力,kPa;G-反應降量前新鮮進料量,t/h。

反應降量前壓力236 kPa,反應降量前分餾塔頂壓力196 kPa,反應降量前新鮮進料量280 t/h。通過計算水洗量最大為30.28 t/h。

(3)首先對頂循環段的洗滌,在做好各項準備工作后,特別是水洗參數都達到指標要求后,完成對頂循換熱段的水洗。水洗水一部分從頂循備用泵入口放入污水系統,一部分氣化后自塔頂餾出,并采樣分析水離子濃度。

完成頂循環洗滌后,再對汽柴油精餾段進行洗滌,繼續上水,控制好各部溫度,洗滌頂循抽出到柴油抽出塔段。水洗水自輕柴油餾出線經不合格柴油線送至罐區。水洗該塔段,柴油抽出溫度絕對不允許小于120 ℃,嚴防水流至一中抽出段,造成一中循環中斷。

(4)水洗過程,每半小時采柴油樣觀察顏色、雜質。

(5)水洗過程中,加強對頂循泵P-204,輕柴油泵P-205 和一中泵P-207 加強脫水。

3.4 水洗后采樣分析

通過水洗過程中頂循和輕柴油備用泵的水樣氯離子和氨氮離子分析(見表2)可看出,分餾塔結鹽主要是氯化銨鹽[2],含有微量硫化銨鹽,水洗過程中大量水從柴油汽提塔排出,從輕柴油備用泵水樣離子分析看出,水中含有大量鐵離子,說明水洗過程中分餾塔存在大量鐵銹,輕柴油通過補一中把大量水、鹽渣和鐵銹帶入一中系統,可能造成一中抽出存在問題。

表2 水洗過程中水樣離子分析

4 分餾塔結鹽水洗后成效

采用不停工在線水洗方法處理分餾塔結鹽問題,避免了因切斷進料、停運氣壓機等操作給裝置帶來的損失,且在不采用其他設備的條件下,通過3 小時的注水洗滌處理即可解決結鹽的問題。水洗后分餾塔壓差有了明顯改善,由0.046 MPa 降至0.020 MPa,柴油抽出量明顯提高,由原來的35 t/h 提高至45 t/h。產品輕收上漲,保證了催化的長周期運行。

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