萬劉鵬
(西山煤電集團(tuán)設(shè)計院(有限公司), 山西 太原 030053)
東曲礦選煤廠采用原煤脫泥無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選+粗煤泥TBS分選+煤泥浮選的工藝。入洗原煤屬極難選煤種,泥化程度高、煤泥量大。浮選尾礦經(jīng)一次濃縮后,底流給入主洗車間通過濃縮旋流器+電磁振動篩+高頻篩回收為末中煤,與重介中煤、TBS尾礦形成中煤產(chǎn)品進(jìn)入中煤倉,在地下運(yùn)煤通道與原煤摻配后供入電廠。一次濃縮機(jī)溢流由二次濃縮機(jī)濃縮,底流進(jìn)入煤泥水壓濾車間脫水后形成煤泥產(chǎn)品。
1)中煤產(chǎn)品水分較高,無法單獨(dú)經(jīng)通道拉運(yùn)至電廠,即使和原煤摻配也經(jīng)常因水分高被電廠停運(yùn)。該選煤廠中煤由重介中煤、TBS尾礦和尾煤一次濃縮機(jī)底流回收的末中煤三部分組成。各部分產(chǎn)率和水分情況見表1。

表1 中煤產(chǎn)品各部分產(chǎn)率及水分
由上表可以看出該選煤廠末中煤水分高(20.1%~24.7%,平均值21.8%)、在中煤中所占比例高達(dá)40.70%,使中煤產(chǎn)品水分在11.9%~13.4%間,平均達(dá)12.7%。該選煤廠現(xiàn)有工藝可以實現(xiàn)部分細(xì)粒煤泥回收,但受限于設(shè)備性能,產(chǎn)品水分無法降低。地下中煤倉直徑小、高度大,中煤中水分逐漸滲透至倉底,容易造成放倉困難甚至潰倉,無法單獨(dú)拉運(yùn),也無法滿足電廠存儲使用要求,必須與原煤摻配拉運(yùn)。因此該選煤廠中煤拉運(yùn)量嚴(yán)重受限,經(jīng)常造成中煤倉滿無法組織生產(chǎn)。
2)中煤發(fā)熱量低,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。該選煤廠生產(chǎn)兩個品種產(chǎn)品,原煤性質(zhì)差異大,中煤熱值不穩(wěn)定,在3 600~4 500 cal/g間波動,平均4 050 cal/g。電廠用煤熱值標(biāo)準(zhǔn)為4 200 cal/g,該選煤廠目前的中煤產(chǎn)品有一部分達(dá)不到電廠用煤要求。降低末中煤水分從而降低中煤產(chǎn)品水分可以提高發(fā)熱量,每降低1%水分可提高發(fā)熱量60~80 cal/g。同時該選煤廠煤泥熱值可達(dá)4 300 cal/g,售價隨市場波動,造成一定資源浪費(fèi)。降低煤泥水分后摻入中煤可提高中煤產(chǎn)品熱值,煤泥得到充分利用。
3)煤泥堆存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)存在環(huán)保隱患,制約生產(chǎn)。該選煤廠產(chǎn)生的煤泥由場地堆存,汽運(yùn)銷售,各環(huán)節(jié)均會對周邊環(huán)境造成污染。隨著環(huán)保要求日益嚴(yán)格,對提高煤泥灰分及固體廢棄物處置工作有了明確要求。傳統(tǒng)的儲裝運(yùn)措施時常受制于政策管控,使該選煤廠的生產(chǎn)組織處于被動局面。
單室進(jìn)料空氣穿流水洗濾餅壓濾機(jī)(簡稱:穿流式壓濾機(jī))采用機(jī)、電、液一體化設(shè)計制造,拉板電機(jī)采用變頻電機(jī),結(jié)構(gòu)合理、操作簡單、維護(hù)方便、安全可靠。該系列壓濾機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)濾板壓緊、過濾、反吹、濾餅風(fēng)干、濾餅洗滌、濾板松開、卸料等各道工序的自動化控制(以上功能可根據(jù)具體工藝要求進(jìn)行增減)。同時,還可以配置隔膜板,過濾后通過水壓改變?yōu)V室容積,對濾餅進(jìn)行壓榨,進(jìn)一步降低濾餅含水率。濾板采用高性能原材料,使用大噸位智能注塑機(jī)一次注塑成型,精度高、密度高。電氣元件和液壓元件使用壽命長,因此該系列單室進(jìn)料空氣穿流水洗濾餅壓濾機(jī)是理想的過濾設(shè)備。
壓濾機(jī)具體有五大部分組成:機(jī)架部分、過濾部分、液壓部分、卸料裝置和電器控制部分,其結(jié)構(gòu)詳見圖1。

圖1 單室進(jìn)料空氣穿流水洗濾餅廂式程控自動壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)圖
該選煤廠三臺一次濃縮機(jī)801、802、807用二備一,其中807入料除浮選尾礦、尾煤回收系統(tǒng)溢流與篩下水外,還包括TBS干擾床底流篩下水和煤泥水車間集中水池物料。集中水池入料為全廠打掃衛(wèi)生水,不符合壓濾機(jī)入料要求。故新建的壓濾系統(tǒng)在處理末中煤時需設(shè)截粗系統(tǒng),而新的壓濾系統(tǒng)建成后,原尾煤回收系統(tǒng)將失去功用。為減少設(shè)備及基建投入,充分發(fā)揮舊系統(tǒng)功能,考慮將尾煤回收系統(tǒng)改造為截粗系統(tǒng)。具體方案如下:
新增設(shè)一趟管路,將801、802一次濃縮機(jī)底流直接泵入新建壓濾車間處理。807濃縮機(jī)可兼作截粗緩沖池,其底流通過現(xiàn)有管路打入改造后的由濃縮旋流器+電磁篩+高頻篩(或離心機(jī))組成的558、559、574三套系統(tǒng)進(jìn)行截粗。濃縮旋流器溢流、電磁篩篩下水標(biāo)高較高,可通過管路自流至新建壓濾廠房;高頻篩篩下水標(biāo)高較低,仍通過原有管路收集至主廠房離心液池,由原轉(zhuǎn)排泵打入801、802一次濃縮池處理。
1)原壓濾車間剩余兩臺壓濾機(jī)的更新:將910、911煤泥壓濾機(jī)更新為穿流式壓濾機(jī),在尾煤壓濾車間預(yù)留位置增加一臺穿流式壓濾機(jī),配套入料泵。原壓濾車間供風(fēng)管路、濾液水管路進(jìn)行相應(yīng)改造。完成后 909、910、911、912、913 五臺壓濾機(jī)入料為兩級濃縮機(jī)底流的混合料,混合比例可通過閥門進(jìn)行調(diào)節(jié)。
2)新建壓濾系統(tǒng)設(shè)計:新建壓濾系統(tǒng)的工藝起點(diǎn)為801、802一次濃縮機(jī)和813、816二次濃縮機(jī)。兩級濃縮機(jī)底流由泵分別打入新建壓濾廠房及原壓濾車間廠房。在新建壓濾廠房,兩級濃縮機(jī)底流先進(jìn)入物料緩沖混合桶,由壓濾機(jī)入料泵供入穿流壓濾機(jī)進(jìn)行脫水。濾液水經(jīng)濾液池收集后轉(zhuǎn)排至高壓循環(huán)水池供洗選系統(tǒng)使用。
綜上,結(jié)合截粗系統(tǒng)、原壓濾車間、新建壓濾系統(tǒng)的尾煤壓濾系統(tǒng)工藝流程見圖2。

圖2 改造后該選煤廠尾煤壓濾系統(tǒng)工藝流程圖

表2 選煤廠原有系統(tǒng)329中煤各項指標(biāo)
由對比表2、下頁表3得知,原回收系統(tǒng)中末中煤水分在24%左右,329中煤產(chǎn)品整體水分在12.5%左右。采用穿流式壓濾機(jī)后,末中煤水分能夠控制在15%以下,比現(xiàn)系統(tǒng)降低約9%左右;329中煤產(chǎn)品整體水分在11%左右,比現(xiàn)系統(tǒng)降低約1.5%。并且,中煤產(chǎn)品的整體熱值也能夠由4 000cal/g提升至4 200 cal/g左右。
采用穿流式壓濾機(jī)進(jìn)行煤泥壓濾試驗,煤泥產(chǎn)品水分降低,將這種情況下的煤泥產(chǎn)品摻入329中煤后,整體產(chǎn)品的水分和發(fā)熱量變化情況見表4。
由試驗數(shù)據(jù)分析可知,采用穿流壓濾機(jī)后,細(xì)煤泥水分能夠控制在20%以下,發(fā)熱量在4 450 kal/g左右。將這部分煤泥產(chǎn)品摻入到329中煤產(chǎn)品后,整體中煤產(chǎn)品的水分能夠控制在13.0%左右,能夠解決煤泥產(chǎn)品在堆存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)中存在的問題,且混合煤種得水分、熱值都能夠符合電廠用煤要求,穿流壓濾機(jī)設(shè)備的而成功應(yīng)用能夠為該選煤廠創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

表3 該選煤廠采用穿流式壓濾機(jī)后329中煤各項指標(biāo)

表4 該選煤廠329中煤+使用穿流壓濾機(jī)壓濾煤泥產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)
穿流式壓濾機(jī)是一種高效、節(jié)能、快速的間歇性操作加壓過濾設(shè)備,適用范圍廣、分離效果好、洗滌充分徹底。該設(shè)備在選煤廠沒你回收系統(tǒng)中的成功應(yīng)用,說明穿流式壓濾機(jī)能夠有效降低煤泥產(chǎn)品的含水率,提升煤泥產(chǎn)量回收利用率,提高其經(jīng)濟(jì)附加值,解決煤泥產(chǎn)品水分偏高,硫分、熱值不穩(wěn)定和儲存運(yùn)輸受限制等問題,具備廣泛的推廣應(yīng)用前景,具有十分重要的現(xiàn)實意義和深遠(yuǎn)的社會意義。