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衛(wèi)浴生產(chǎn)企業(yè)隧道窯煙氣SCR低溫脫硝改造案例分析

2020-10-20 05:58:17王云霄仇衛(wèi)東周彬殷少山
佛山陶瓷 2020年9期

王云霄 仇衛(wèi)東 周彬 殷少山

摘 要:本文以淄博某國(guó)際高端衛(wèi)浴生產(chǎn)企業(yè)天然氣隧道窯煙氣脫硝超低排放改造項(xiàng)目為例,采用變溫?zé)崃炕厥帐綗煔釹CR脫硝技術(shù)應(yīng)用。該技術(shù)利用高效熱風(fēng)爐加熱爐窯尾部煙氣,將煙氣溫度提升至適合催化劑的反應(yīng)溫度,氮氧化物實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。脫硝后的凈煙氣利用高效換熱器與隧道窯出口煙氣換熱,有效回收了煙氣中的熱量,提高了脫硝系統(tǒng)進(jìn)口煙氣溫度,從而達(dá)到了降低排煙溫度、節(jié)約脫硝煙氣升溫消耗、實(shí)現(xiàn)污染物減排的目標(biāo)。同時(shí)兼具良好的環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

關(guān)鍵詞:衛(wèi)浴;隧道窯;低溫SCR脫硝;高效熱管換熱器

1 項(xiàng)目概況

淄博某國(guó)際高端衛(wèi)浴生產(chǎn)企業(yè)一廠共有兩條天然氣隧道窯,在改造前均采用SNCR窯內(nèi)直噴氨水處理NOx,在線監(jiān)測(cè)(CEMS)NOx數(shù)值較高,正常維持在70~80mg/Nm3。由于行業(yè)特性,衛(wèi)浴隧道窯排煙溫度低(100~140℃),煙氣中的氮氧化物含量高,傳統(tǒng)的脫硝工藝(SNCR)需要在爐內(nèi)高溫區(qū)間(800~900℃)噴尿素溶液或氨水以達(dá)到脫硝效果,需要對(duì)窯爐開孔并且難以找到適合的反應(yīng)溫度窗口,同時(shí)也存在以下幾點(diǎn)問題:

(1)影響產(chǎn)品質(zhì)量和窯爐參數(shù);

(2)脫硝效率低;

(3)氨逃逸高的缺點(diǎn)。

根據(jù)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/2373-2018《建材工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求,重點(diǎn)區(qū)域陶瓷隧道窯排放濃度要求分別為:顆粒物10mg/Nm3,氮氧化物80 mg/Nm3,二氧化物35 mg/Nm3。現(xiàn)有窯內(nèi)噴氨系統(tǒng)勉強(qiáng)能滿足現(xiàn)有排放標(biāo)準(zhǔn),且存在氨水消耗量大、氨逃逸超標(biāo)、窯況異常等問題,迫切需要其他處理方式解決NOx超標(biāo)問題。

(1)改造前煙氣參數(shù):

窯爐數(shù)量:2條(天然氣隧道窯);

煙氣量:32000 Nm3/h(兩條合計(jì));

NOx含量:500mg/ Nm3。

(2)要求達(dá)標(biāo)排放參數(shù):

NOx含量:50mg/ Nm3。

(3)設(shè)計(jì)達(dá)標(biāo)要求:在隧道窯廠房外增設(shè)1臺(tái)煙氣SCR脫硝裝置,采用2條窯爐共建一套的處理方式,采用變溫?zé)崃炕厥帐綗煔饷撓跫夹g(shù),要求達(dá)到NOx排放濃度≤50mg/Nm3。同時(shí)系統(tǒng)要留有余量,在滿足以上排放標(biāo)準(zhǔn)的情況下,以后通過調(diào)整氨水(氨氣)噴量即能滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)。

2 工藝簡(jiǎn)介

2.1變溫?zé)崃炕厥帐綗煔饷撓跫夹g(shù)

為了實(shí)現(xiàn)最佳的脫硝效果,最佳方案為在窯爐外部采用SCR低溫脫硝系統(tǒng)處理氮氧化物,并采取一定的措施,降低能耗。

本技術(shù)采用一種變溫?zé)崃炕厥帐綗煔饷撓豕に嚕c傳統(tǒng)的煙氣脫硝工藝相比較,該技術(shù)是通過熱量補(bǔ)償和尾部煙氣熱量回收兩種途徑,使得自煙氣管道引入的不同溫度的煙氣溫度提升穩(wěn)定在目標(biāo)催化劑的最佳使用溫度,從而得到高效穩(wěn)定的脫硝效果。變溫?zé)崃炕厥帐綗煔饷撓跫夹g(shù)適用于各種排煙溫度較低的工業(yè)爐窯煙氣脫硝,可以滿足各種排煙溫度。通過溫度補(bǔ)償、熱量回收手段,降低了排煙溫度、回收煙氣中的余熱、減少了煙氣升溫能耗、提高了脫硝效率。

2.2SCR低溫脫硝技術(shù)

2.2.1 SCR脫硝原理

SCR的全稱為選擇性催化還原法(Selective Catalytic Reducation)。

催化還原法是用氨或尿素之類的還原劑,在一定的溫度下通過催化劑的作用,還原廢氣中的NOx(NO、NO2),將NOx轉(zhuǎn)化非污染元素分子氮(N2),NOx與氨氣的反應(yīng)如下:

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O

6NO2+8NH3→7N2+12H2O

SCR系統(tǒng)包括催化劑反應(yīng)器、還原劑制備系統(tǒng)、氨噴入系統(tǒng)及相關(guān)的測(cè)試控制系統(tǒng)。SCR工藝的核心裝置是催化劑和反應(yīng)器,有臥式和立式兩種布置方式,一般采用立式較多。

2.2.2 本項(xiàng)目工藝介紹

隧道窯排煙溫度120~140℃,經(jīng)高效換熱器換熱升溫至160~170℃,在臥式燃?xì)鉄犸L(fēng)爐經(jīng)燃?xì)馊紵骷訜嵘?30℃,滿足低溫SCR催化劑的反應(yīng)溫度條件,經(jīng)噴氨格柵與混合氨氣一同進(jìn)入SCR反應(yīng)器。脫硝后的煙氣溫度因熱損失,溫度降到200~210℃左右,經(jīng)熱管換熱器熱交換降至140℃左右進(jìn)入后續(xù)工藝。

合適濃度的氨水溶液(質(zhì)量濃度20%)經(jīng)槽車卸入氨水儲(chǔ)罐。本工程設(shè)置1個(gè)氨水溶液儲(chǔ)罐(材質(zhì)為304不銹鋼,耐壓試驗(yàn)壓力0.2MPa,實(shí)際最高工作壓力0.03MPa),罐容積11m3,設(shè)置有2臺(tái)氨水泵(1用1備),經(jīng)流量自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)將氨水輸送至氨水蒸發(fā)器。本項(xiàng)目氨水蒸發(fā)器采用的是引熱風(fēng)爐后熱煙氣加熱氨水并混合,蒸發(fā)混合后的稀釋氨氣(稀釋后的氨氣濃度降低至5%的安全濃度)經(jīng)緩沖罐送往噴氨格柵,噴氨格柵與SCR催化劑的距離不小于8m,并增加擾流器、整流格柵等設(shè)備,讓氨氣與待處理煙氣充分混合。此時(shí)的待處理煙氣是經(jīng)過低氮燃燒器加熱后的,煙氣溫度控制在230℃(設(shè)計(jì)調(diào)整范圍180~350℃),充分混合后的煙氣在催化劑的作用下,發(fā)生催化還原反應(yīng),生成無害的氮?dú)夂退瑸榉乐篃煔庵械娘w灰堵塞催化劑孔道,在距離每層催化頂部500mm左右裝置一套聲波吹灰器,定期工作。

系統(tǒng)采用DCS控制整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行,經(jīng)SCR系統(tǒng)處理后的煙氣通過換熱進(jìn)入脫硫塔。

2.2.3主要設(shè)備

(1)SCR反應(yīng)器

本項(xiàng)目SCR反應(yīng)器催化劑采用2+1方式布置,共設(shè)置3層模塊填裝層,本次填裝2層,每層3個(gè)模塊組共6m3催化劑,兩層共合計(jì)12m3。

反應(yīng)器從上到下依次為:煙氣進(jìn)口-整流格柵-催化劑層-催化劑層-預(yù)留層-煙氣出口。

每層催化劑體均設(shè)置安裝平臺(tái)及專用吊裝工具,方便填裝、更換。

(2)催化劑模塊參數(shù)

注:由于本項(xiàng)目SCR系統(tǒng)的煙氣未經(jīng)過脫硫,硫含量在100 mg/Nm3以上,每月一次將煙氣加熱至300℃以上,持續(xù)12h以上用來解析硫銨鹽。

1)催化劑外觀(單元、模塊),單元變形,幾何性能(單元、模塊)及理化性能偏差滿足GB31587-2015《蜂窩式煙氣脫硝催化劑》。

2)理論噴氨量值根據(jù)電廠經(jīng)驗(yàn)按照NOx中含有95%的NO和5%的NO2進(jìn)行計(jì)算。

3)方案數(shù)據(jù)表中的壓降是基于設(shè)計(jì)條件下進(jìn)行核算的,因煙氣脫硝溫度、負(fù)荷等變化,壓降會(huì)有一定的波動(dòng)。

4)在第一層催化劑入口處煙氣與氨氣混合充分,且均勻分布于反應(yīng)器中:

速度最大偏差:平均值的±15%;

溫度最大偏差:平均值的±10℃;

氨氮摩爾比的最大偏差:平均值的±5%;

煙氣入射催化劑角度(與垂直方向的夾角):±10。

為達(dá)到較高的脫硝效率,設(shè)計(jì)每個(gè)功能段時(shí)必須考慮以上因素,每個(gè)環(huán)節(jié)均優(yōu)化設(shè)計(jì)。

(3)高效熱管換熱器

本項(xiàng)目采用的是重力熱管換熱器(結(jié)構(gòu)見圖3)。

熱管換熱器的結(jié)構(gòu)有別于其他形式的換熱器,熱管內(nèi)蒸發(fā)段工質(zhì)受熱后將沸騰或蒸發(fā),吸收外部熱源熱量,產(chǎn)生汽化潛熱,由液體變?yōu)檎羝a(chǎn)生的蒸汽在管內(nèi)一定壓差的作用下,流到冷凝段,蒸汽遇冷壁面及外部冷源,凝結(jié)成液體,同時(shí)放出汽化潛熱,并通過管壁傳給外部冷源,冷凝液靠重力(或吸液芯)作用下回流到蒸發(fā)段再次蒸發(fā)。如此往復(fù),實(shí)現(xiàn)對(duì)外部冷熱兩種介質(zhì)的熱量傳遞與交換。

熱管換熱器具有一些顯著特點(diǎn):傳熱效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,換熱流體阻力損失小,外形變化靈活,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下:

1)熱管換熱器可以通過換熱器的中隔板使冷熱流體完全分開,在運(yùn)行過程中單根熱管因?yàn)槟p、腐蝕、超溫等原因發(fā)生破壞時(shí)基本不影響換熱器運(yùn)行。熱管換熱器用于易燃、易爆、腐蝕性強(qiáng)的流體換熱場(chǎng)合具有很高的可靠性。

2)熱管換熱器的冷、熱流體完全分開流動(dòng),可以比較容易的實(shí)現(xiàn)冷、熱流體的逆流換熱。冷熱流體均在管外流動(dòng),由于管外流動(dòng)的換熱系數(shù)遠(yuǎn)高于管內(nèi)流動(dòng)的換熱系數(shù),用于品位較低的熱能回收?qǐng)龊戏浅=?jīng)濟(jì)。

3)對(duì)于含塵量較高的流體,熱管換熱器可以通過結(jié)構(gòu)的變化、擴(kuò)展受熱面等形式解決換熱器的磨損和堵灰問題。

4)熱管換熱器用于帶有腐蝕性的煙氣余熱回收時(shí),可以通過調(diào)整蒸發(fā)段、冷凝段的傳熱面積來調(diào)整熱管管壁溫度,使熱管盡可能避開最大的腐蝕區(qū)域。

經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算,本項(xiàng)目采用的翅片熱管換熱器主要參數(shù):

基管:φ38×3,長(zhǎng)度4200mm,有效翅片長(zhǎng)度4000mm(上下各2000mm)

翅片:厚度1mm,高度15mm,間距10mm

總換熱面積1660㎡。

(4)煙道過濾裝置(此項(xiàng)為選配)

在方案準(zhǔn)備階段,用戶提出煙氣中含有部分絲絮狀固體雜質(zhì),為避免堵塞催化劑孔道,在進(jìn)入SCR系統(tǒng)前,設(shè)置了機(jī)械過濾裝置,1開1備,由壓力傳感器數(shù)據(jù)將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳入DCS系統(tǒng),同時(shí)設(shè)置檢修平臺(tái),方便操作。

本裝置為濾網(wǎng)過濾,濾網(wǎng)采用304不銹鋼材質(zhì),絲徑1.5mm,孔徑3.5mm。濾網(wǎng)前后分別配置電動(dòng)多頁閥,連鎖控制。

3 對(duì)比分析

目前常見的煙氣脫硝工藝主要分為還原法和氧化法。

氧化法脫硝使用臭氧、次氯酸鈉、雙氧水作為脫硝劑,運(yùn)行費(fèi)用高,且產(chǎn)生的副產(chǎn)物造成的二次污染難以處理,使用較少。

還原法主要為選擇性非催化還原SNCR和選擇性催化還原SCR工藝,SNCR工藝簡(jiǎn)單、投資較低但脫硝效率45%~55%,難以滿足超低排放指標(biāo),同時(shí)有不少用戶反映窯內(nèi)噴氨存在影響產(chǎn)品質(zhì)量及窯內(nèi)工況的情況。現(xiàn)在,中低溫SCR工藝成熟,脫硝效率大于90%,應(yīng)用廣泛,但受催化劑溫度窗的影響,在工業(yè)爐窯上應(yīng)用較少。

本次改造主要解決SCR催化劑反應(yīng)溫度的問題,通過熱量補(bǔ)償?shù)姆绞剑瑢⑦M(jìn)入脫硝反應(yīng)器的煙氣溫度升至220~240℃。同時(shí)回收尾部煙氣熱量,節(jié)約升溫能耗,實(shí)現(xiàn)高效脫硝。

整個(gè)工藝?yán)酶咝Q熱升溫,比直接升溫節(jié)約燃料45%~50%。本方案熱風(fēng)爐采用煙道式加熱,避免熱損失。

前期工藝計(jì)算數(shù)據(jù),兩條窯爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí):

煙氣量32000Nm3/h、煙氣溫度140℃、加熱至220℃、天然氣熱值8500Kcal/Nm3。

1)不配置換熱器時(shí),天然氣理論消耗量:104Nm3/h;

2)配置換熱器時(shí),天然氣理論消耗量:52Nm3/h;

4 實(shí)際運(yùn)行結(jié)果

項(xiàng)目建成后,系統(tǒng)投用時(shí)間為2020年2月12日,截止2020年4月1日,已連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行超過50天(實(shí)際單條窯爐投用,煙氣量16000Nm3/h)。在運(yùn)行期間,出口NOx平均濃度10~15mg/Nm3(在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)),氨逃逸率3ppm,符合設(shè)計(jì)要求。

整套系統(tǒng)脫硝效率穩(wěn)定,系統(tǒng)運(yùn)行狀況正常,能夠滿足氮氧化物超低排放的標(biāo)準(zhǔn),脫硝效率超過90%,實(shí)際天然氣平均耗量18Nm3/h,20%氨水消耗量1.5L/h。

5 節(jié)能效益

根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),采用變溫?zé)崃炕厥帐綗煔饷撓豕に嚕糜跓煔馍郎氐奶烊粴夂牧績(jī)H需直接升溫法天然氣耗量的50%。按照當(dāng)?shù)靥烊粴?元/Nm3計(jì)算,系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)運(yùn)行30d節(jié)省的天然氣費(fèi)用約為10.8萬元(理論數(shù)據(jù)),5個(gè)月即可收回高效換熱器的投資。

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