孫豐鳴


摘 要:氨法脫硫是目前燃煤電廠煙氣脫硫工藝中的一種常見工藝,由于其副產(chǎn)物硫酸銨作為肥料有廣闊的市場(chǎng)需求,使其成為一種符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求的綠色環(huán)保技術(shù)。通過介紹了氨法脫硫的工藝流程,探討了目前自動(dòng)控制方案存在的問題,提出了一種基于串級(jí)、引入前饋的氨法脫硫自動(dòng)控制的優(yōu)化方案,有效解決了氨法脫硫自動(dòng)平穩(wěn)控制的問題技術(shù)瓶頸。
關(guān)鍵詞:氨法脫硫;串級(jí)控制回路;前饋控制
氨法脫硫做為一種符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求的綠色環(huán)保技術(shù),由于其脫硫效率高、具備一定的脫硝功能及 SO2 的可資源化,逐步被人們所關(guān)注及研究。但其在工業(yè)化應(yīng)用過程中,卻存在一些工藝技術(shù)難題,成為困擾氨法脫硫技術(shù)發(fā)展的“瓶頸”。[1]
其中,部分氨法脫硫裝置的自動(dòng)控制回路由于投入后無法平穩(wěn)運(yùn)行,導(dǎo)致長(zhǎng)期運(yùn)行在手動(dòng)操作狀態(tài)。既影響裝置的自動(dòng)化水平,又由于手動(dòng)控制的不精細(xì)導(dǎo)致無法穩(wěn)定達(dá)標(biāo)或者浪費(fèi)脫硫劑。
1 氨法脫硫工藝流程
氨法脫硫技術(shù)以水溶液中的 NH3 和 SO2 的反應(yīng)為基礎(chǔ),在多功能煙氣脫硫塔的吸收段氨水將鍋爐煙氣中的SO2吸收,得到脫硫中間產(chǎn)品亞硫酸銨或亞硫酸氫銨的水溶液;在脫硫塔的氧化段,鼓入壓縮空氣進(jìn)行亞硫銨的氧化反應(yīng),將亞硫酸銨直接氧化成硫酸銨溶液。在脫硫塔的濃縮段,利用高溫?zé)煔獾臒崃繉⒘蜾@溶液濃縮,得到一定固含量的硫銨漿液,漿液經(jīng)旋流器、離心分離、干燥等工序,得到硫銨產(chǎn)品。[2]
通常氨法脫硫工藝使用液氨作為脫硫劑,液氨通過調(diào)節(jié)閥控制進(jìn)入加氨室與吸收液混合,通過循環(huán)泵進(jìn)入吸收段通過噴淋與煙氣接觸,吸收鍋爐煙氣中的SO2。
氨法脫硫塔內(nèi)SO2 的吸收是一個(gè)復(fù)雜的氣液傳質(zhì)及化學(xué)反應(yīng)過程,脫硫效率主要取決于氣液傳質(zhì)速率、氣液傳質(zhì)面積、氣液接觸時(shí)間、反應(yīng)溫度、吸收液組份及 pH 值高低[3 -5]。其中,氣液傳質(zhì)面積、氣液傳質(zhì)速率、氣液接觸時(shí)間的影響因素主要包括液氣比、噴淋層高度及層數(shù)、噴嘴型式及數(shù)量、噴嘴布置及霧化、煙氣流速等。[3]
2氨法脫硫自動(dòng)控制回路的儀表
氨法脫硫效果的指標(biāo)通常使用設(shè)置在煙囪出口的煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(Continuous Emission Monitoring System以下簡(jiǎn)稱CEMS)進(jìn)行檢測(cè),分析儀表取得SO2以及煙塵的含量,計(jì)量單位通常為mg/Nm3。目前應(yīng)用較廣的為基于紅外光譜測(cè)量法的SIEMENS的ULTRMAT23系列分析儀,由于CEMS分析儀對(duì)使用環(huán)境要求較高,通常需要遠(yuǎn)離煙道口設(shè)置獨(dú)立的分析小屋,脫硫塔出口凈煙氣需要通過采樣探頭抽取后,通過采樣管路輸送至分析小屋內(nèi),通過兩次冷凝脫水、多級(jí)過濾后進(jìn)入分析儀進(jìn)行檢測(cè)。CEMS采樣管路通常長(zhǎng)達(dá)20米以上。
調(diào)節(jié)閥通常選用直通單座調(diào)節(jié)閥,口徑為DN32,等百分比流量特性。
液氨流量的測(cè)量通常使用質(zhì)量流量計(jì),測(cè)量精度較高,不需要進(jìn)行溫度壓力補(bǔ)償即可得到液氨的質(zhì)量流量,有利于物料消耗的精確統(tǒng)計(jì)。
3氨法脫硫控制對(duì)象的特點(diǎn)
工藝實(shí)踐表明,氨法脫硫控制對(duì)象存在大時(shí)間常數(shù)、大純滯后、反應(yīng)非線性、系統(tǒng)時(shí)變性、控制品質(zhì)要求高等問題,這些問題對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)控制帶來了不理因素。
大時(shí)間常數(shù):通過實(shí)踐計(jì)算,整個(gè)脫硫塔系統(tǒng)的時(shí)間常數(shù)通常在10-15分鐘系統(tǒng)左右,脫硫塔系統(tǒng)內(nèi)吸收液總?cè)萘客ǔT?00噸以上,而液氨加入量通常0.5T/H左右。
大純滯后:液氨經(jīng)調(diào)節(jié)閥加入加氨室與吸收液混合并被泵送到吸收段進(jìn)行反應(yīng)通常需要5-10分鐘,測(cè)量采用CEMS分析儀,由于取樣管路長(zhǎng)度產(chǎn)生的測(cè)量延遲通常在20秒以上。
反應(yīng)非線性:實(shí)踐表明吸收液中氨的濃度與脫硫效率存在嚴(yán)重的非線性。高效且經(jīng)濟(jì)的脫硫劑濃度僅有極小范圍。脫硫劑濃度過大將導(dǎo)致“過脫”:出口SO2濃度長(zhǎng)時(shí)間接近于0,脫硫劑濃度過低脫硫效率急劇降低,導(dǎo)致脫硫塔出口SO2濃度無法達(dá)到工藝要求造成排放超標(biāo)。
系統(tǒng)特性時(shí)變性:隨著連續(xù)運(yùn)行時(shí)間增加脫硫塔吸收段噴淋層噴嘴會(huì)逐漸結(jié)垢堵塞導(dǎo)致吸收液循環(huán)量減小、噴淋層部分噴嘴脫落導(dǎo)致噴淋“雨幕”分部不均、循環(huán)泵葉輪磨損導(dǎo)致出力變化,以及吸收液固含量變化等都直接影響著系統(tǒng)的特性。
多參數(shù)耦合性:出口SO2含量與煙塵含量存在耦合關(guān)系,快速大量的加入液氨雖然可以提高脫硫效率,但是將導(dǎo)致煙塵排放超標(biāo)。液氨的加入必須平滑穩(wěn)定。
控制品質(zhì)要求高:目前的環(huán)保法規(guī)要求的脫硫塔出口SO2排放限值為35mg/Nm3,而脫硫塔入口的SO2含量通常在1000-3000mg/Nm3左右,這導(dǎo)致必須時(shí)刻將脫硫效率控制在98%-99%左右才能滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)環(huán)保部門對(duì)排放的要求已經(jīng)由日均值不超標(biāo)提高到小時(shí)均值不超標(biāo),未來可能要求任何時(shí)間點(diǎn)不允許超標(biāo),這就要求系統(tǒng)超調(diào)量必須要小,調(diào)節(jié)時(shí)間必須要短。
4氨法脫硫控制回路方案的優(yōu)化
氨法脫硫控制回路特性復(fù)雜,與常規(guī)的液位、溫度、壓力等控制回路有很大區(qū)別。某廠氨法脫硫裝置改造后使用常規(guī)單回路PID控制方案,以出口SO2含量為被調(diào)量,控制器通過控制加氨調(diào)節(jié)閥開度調(diào)節(jié)液氨流量。裝置改造投運(yùn)后初期,氨法脫硫自動(dòng)控制回路投入后經(jīng)常無法穩(wěn)定運(yùn)行,或者超調(diào)量過大影響工藝平穩(wěn),這導(dǎo)致工藝不敢投入自動(dòng),控制回路長(zhǎng)期運(yùn)行在手動(dòng)狀態(tài)。這樣一方面增加了工藝人員的操作量,另一方面容易造成過脫或者超標(biāo),影響了經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益。
經(jīng)過對(duì)控制回路參數(shù)進(jìn)行了多輪整定,發(fā)現(xiàn)控制回路參數(shù)對(duì)不同工況適應(yīng)能力差,往往參數(shù)整定結(jié)束后一小段時(shí)間能夠穩(wěn)定運(yùn)行,隔幾日工況變化時(shí)又無法穩(wěn)定運(yùn)行。
我們發(fā)現(xiàn)常規(guī)的單回路PID控制無法滿足氨法脫硫自動(dòng)控制的要求。主要原因?yàn)榭刂苹芈肥艿饺缦聨讉€(gè)因素的影響:1.由于多套脫硫裝置公用一條液氨母管,造成液氨母管壓力不穩(wěn)定進(jìn)而影響到液氨流量的穩(wěn)定,加氨流量波動(dòng)造成的擾動(dòng)單回路PID無法消除,嚴(yán)重干擾了自動(dòng)回路的穩(wěn)定調(diào)節(jié)。2.系統(tǒng)時(shí)間常數(shù)大,純滯后大,控制回路對(duì)脫硫塔入口SO2含量的變化響應(yīng)速度慢,調(diào)節(jié)時(shí)間太長(zhǎng)。
針對(duì)以上幾個(gè)干擾因素,設(shè)計(jì)了引入前饋的串級(jí)控制回路方案。串級(jí)控制系統(tǒng)在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上,由兩個(gè)串接工作的控制器構(gòu)成的雙閉環(huán)控制系統(tǒng),串級(jí)控制系統(tǒng)的目的在于通過設(shè)置副變量來提高對(duì)主變量的控制質(zhì)量,由于副回路的存在,系統(tǒng)對(duì)進(jìn)入副回路的干擾有超前控制的作用,因而減少了干擾對(duì)主變量的影響,同時(shí)串級(jí)控制回路系統(tǒng)對(duì)負(fù)荷改變時(shí)有一定的自適應(yīng)能力。我們引入串級(jí)控制系統(tǒng)改善了過程的動(dòng)態(tài)特性,提高了系統(tǒng)控制質(zhì)量。
前饋控制系統(tǒng)是一種開環(huán)的,直接按擾動(dòng)對(duì)輸出進(jìn)行補(bǔ)償?shù)目刂品椒ā4?jí)控制是通過測(cè)量干擾的變化并經(jīng)控制器的控制作用直接克服干擾對(duì)被控變量的影響,使被控變量不受干擾或少受干擾的影響的控制方式組成的控制系統(tǒng)。單純的前饋由于是開環(huán)的,只能對(duì)系統(tǒng)的某一種擾動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償,必須與反饋控制相結(jié)合才能發(fā)揮最大的作用。引入前饋可以提高控制回路對(duì)脫硫塔入口SO2含量變化以及鍋爐負(fù)荷變化引起的煙氣流量變化等擾動(dòng)的響應(yīng)速度,做到超前調(diào)節(jié),提高控制品質(zhì)。
整個(gè)前饋-串級(jí)控制回路的主回路為定值控制系統(tǒng),被調(diào)量為出口SO2濃度,副回路為隨動(dòng)控制系統(tǒng),被調(diào)量為液氨流量,副回路通過控制調(diào)節(jié)閥的開度控制液氨流量,主回路引入脫硫塔入口SO2含量和鍋爐負(fù)荷作為前饋。
目前常用的SIEMENS的ULTRMAT23分析儀,為了保證測(cè)量精度以及取樣管路的通暢,儀表會(huì)周期性的進(jìn)行自動(dòng)校驗(yàn)以及測(cè)量管路吹掃,自動(dòng)校驗(yàn)以及測(cè)量管路吹掃進(jìn)行時(shí),分析儀會(huì)使用壓縮空氣對(duì)取樣管路進(jìn)行多輪吹掃,吹掃結(jié)束后吸入空氣進(jìn)行儀表的零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),然后典型的校驗(yàn)和吹掃周期為3小時(shí),時(shí)間通常為10-15分鐘。為了防止產(chǎn)生虛假信號(hào),分析儀通常被設(shè)定為校驗(yàn)及吹掃期間輸出信號(hào)一直保持在最后一個(gè)測(cè)量值,無法反映這期間脫硫塔出口SO2含量的實(shí)際情況,主控制回路處于失控狀態(tài)。由于為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定,前饋系數(shù)通常設(shè)定的較小,如果校驗(yàn)期間脫硫塔入口SO2含量以及鍋爐負(fù)荷的變化導(dǎo)致出口SO2產(chǎn)生較大波動(dòng),單純前饋無法補(bǔ)償由此帶來的影響,脫硫塔出口SO2含量將產(chǎn)生大幅度的波動(dòng),所以校驗(yàn)過程中控制回路無法對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行有效控制,甚至校驗(yàn)結(jié)束后控制系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)被打破無法有效控制。為此,在引入脫硫塔入口SO2含量和鍋爐負(fù)荷的乘積作為前饋的同時(shí),同時(shí)引入了CEMS分析儀校驗(yàn)信號(hào),同時(shí)針對(duì)分析儀校驗(yàn)時(shí)與正常運(yùn)行時(shí)設(shè)定了不同的前饋系數(shù),分析儀校驗(yàn)時(shí)前饋系數(shù)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑龃螅鰪?qiáng)了前饋的控制作用。當(dāng)CEMS分析儀校驗(yàn)時(shí),串級(jí)主回路切換到開環(huán)跟蹤狀態(tài),跟蹤副回路的液氨流量,此時(shí)完全由前饋?zhàn)饔脕砜刂聘被芈返囊喊绷髁吭O(shè)定值,補(bǔ)償由于脫硫塔入口SO2含量以及鍋爐負(fù)荷變化對(duì)回路造成的影響。
同時(shí)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)CEMS分析儀校驗(yàn)結(jié)束后通常測(cè)量信號(hào)會(huì)產(chǎn)生較大階躍,影響控制回路的穩(wěn)定。為此,對(duì)CEMS分析儀的校驗(yàn)結(jié)束后的信號(hào)進(jìn)行了一階滯后處理,滯后時(shí)間15s。
由于反應(yīng)效率的非線性,當(dāng)工況快速變化時(shí),“過脫”現(xiàn)象不可避免的發(fā)生,“過脫”發(fā)生時(shí),出口SO2濃度接近于零,此時(shí)由于主回路的積分作用,液氨流量會(huì)逐漸減少到零,如果不加干預(yù),當(dāng)吸收液中氨濃度慢慢消耗到低于高效反應(yīng)濃度時(shí),反應(yīng)效率會(huì)急劇下降,造成脫硫效率下降,SO2排放超標(biāo)。為此,對(duì)液氨流量設(shè)定了下限。提取了過去半年正常運(yùn)行中氨流量、脫硫塔入口SO2含量、鍋爐負(fù)荷的歷史數(shù)據(jù),對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行了二元線性回歸分析,統(tǒng)計(jì)出了一定脫硫塔入口SO2含量、鍋爐負(fù)荷以及液氨的需求量M0的關(guān)系,并以M0乘以系數(shù)k做為最低加氨量,k初始值為0.8,隨時(shí)間線性遞減,30分鐘后k達(dá)到最低值0.3。由于設(shè)定了最低加氨量,保證系統(tǒng)在“過脫”時(shí),也能夠緩慢的補(bǔ)充液氨脫硫劑,使在系統(tǒng)內(nèi)脫硫劑濃度在一段時(shí)間內(nèi)回到最佳反應(yīng)濃度,保證系統(tǒng)的安全達(dá)標(biāo)。避免系統(tǒng)由于非線性產(chǎn)生的快速震蕩。
下圖為氨法脫硫自動(dòng)控制回路的前饋-串級(jí)控制邏輯圖:
通過對(duì)控制回路的參數(shù)的不斷調(diào)試優(yōu)化,目前自動(dòng)控制回路已經(jīng)能夠穩(wěn)定投入。自控回路的超調(diào)量、調(diào)節(jié)時(shí)間等指標(biāo)均能滿足工藝指標(biāo)要求。
下圖為某日自動(dòng)投入后出口SO2的變化趨勢(shì)(2小時(shí))
結(jié)語:
氨法脫硫由于其高效率、產(chǎn)物符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求有著廣闊的應(yīng)用前景。針對(duì)氨法脫硫自動(dòng)控制運(yùn)行中存在的問題,從工藝過程及設(shè)備角度分析其機(jī)理,選擇合適的控制方案,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定改進(jìn)措施,并調(diào)試驗(yàn)證,完全可以穩(wěn)定的投入自動(dòng)運(yùn)行,提高系統(tǒng)的控制品質(zhì),進(jìn)而提高裝置的自動(dòng)化水平以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
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