(浙江長廣(集團)有限責任公司長廣企業服務分公司,浙江 313100)
篦冷機循環鼓風技術于2017年4月在長廣水泥公司得到應用,主要技術改造內容是,在窯頭排風機出口截取小于或等于100℃的廢氣,通過閥門控制,一部分進入煙囪外排,另一部分廢氣通過布置的專用保溫管道,引至篦冷機高壓風機進風口送入篦冷機。在此過程中,廢氣是循環介質,熱量是循環介質攜帶的對象。首先溫廢氣進入冷卻機與熟料進行熱交換獲得熱量成為熱廢氣,然后熱廢氣進入AQC 鍋爐再將所獲得的熱量全部傳遞給工質,該循環過程中本該釋放到大氣中的熱量重新帶回AQC 鍋爐,取得了顯著的效果。
篦冷機篦板采用三代篦板,不容易堵住進風口,大大提高了熟料冷卻面積,冷卻效果好。為了確保余熱鍋爐的風量需求,同時確保經濟效益,循環管道中的風量應與余熱鍋爐需求的風量基本相等。因此需要對原有的鼓風機就行改造,風壓可以保持不變,功率、風量都需要滿足實際要求,對風機的選型這里就不贅述了,結合長廣水泥公司實際,將原來的G21(75Kw,0.6MPa)、G22(75Kw,0.6MPa)、G23(90Kw,0.6MPa)改為g21(90Kw,0.6MPa)、g22(90Kw,0.6MPa)、g23(160Kw,0.6MPa)。
Q1=QAQC
Q1---每小時通過循環風管的平均風量
QAQC---每小時進入AQC 鍋爐的風量
風量與風速的換算公式: Q1=V*S*3600
式中:V——出風口平均風速(m/s)
S——出風口通風面積 (m2)
管道長度具體長度可實際測量L1,由于循環風管溫度約為100℃,存在較大的溫差(與停窯時),需要考慮伸縮量。循環風管不考慮體積膨脹。
熱膨脹系數并非常數,而是隨溫度稍有變化,隨溫度升高而增大。
L1為原始長度,L2為升溫后的尺寸,ΔL 為變形量(L2-L1)
T1為原始溫度,T2為升溫后的溫度,ΔT 為溫差(T2-T1)
α為線性熱膨脹系數
α=ΔL/ΔTL1
依據膨脹量和線性膨脹系數對膨脹節進行選型,膨脹節盡量安裝在直線度最長路段。當兩種不同的材料彼此焊接時,應選擇具有相近α的材料。如相差比較大的α,焊接時由于膨脹的速度不同,在焊接處產生應力,降低了材料的機械強度和氣密性,嚴重時會導致焊接處脫落。
由于篦冷機循環風管道直徑較大,長度較長,為防止循環風散熱降溫,在篦冷機循環風管道施加體外保溫措施,具體做法是在循環風管道外側用180mm 方形稀土棉氈包裹,然后用0.8mm 鍍鋅鐵皮保護,通過采取體外保溫措施,使篦冷機循環風管道溫降控制在7℃以內。
為降低循環風管道阻力,管道布置應盡量取直,避免轉彎,確實有必要轉彎的地方,盡可能柔性轉彎,90°轉彎處用兩個45°彎組成,管道接口按吶叭口狀連接,距離盡量縮短,盡可能減少風壓損失,長廣水泥公司篦冷機主循環管道安置在G21 風機上方,再通過一個個支管連接到G21、G22、G23風機進風口。防止循環風對窯系統和熟料冷卻造成不良影響,在每個風機入口處增設閥門,可調節循環風和空氣的比例,由中控操作員根據篦冷機內的溫度情況(熟料的冷卻情況)就行控制。
投資費用主要包括幾個調節閥門、其它板材、型鋼和保溫材料、管道安裝等,浙江長廣水泥公司2500t/d 生產線篦冷機循環風改造投資費38.8 萬元。
此項技術改造可在窯系統正常運轉的情況下布置主管道的安裝,再利用檢修時間完成主管道和出風口的焊接,還有支管道和鼓風機入口出的連接和閥門的安裝,工期10 天。
篦冷機循環風投入使用后,鍋爐入口溫度提升,余熱發電量發現明顯提升,現對改造前后的數據羅列如下:

表1.2017年3月4~23日篦冷機未使用循環風時入AQC 溫度等參數

表2.2017年5月4~23日篦冷機使用循環風時入AQC 溫度等參數

表2.改造后各項生產數據統計表
表1與表2數據來自同一條生產線,工況幾乎無差異。
篦冷機使用循環風后,出中段篦床的熟料溫度略有升高,但由于更改了原來風機參數,提高了三段篦床的冷卻風量,另外增設的閥門也可調節風量比,因此出篦冷機熟料溫度變化并不是很大。
篦冷機使用循環風后,主要作用范圍在窯頭部,對窯生產系統的影響甚微,據統計入窯二次風的溫度略微升高,但變化并不明顯。截取生產的20天為一個周期進行平均比較,從耗煤量和孰料產量來看,沒有波動,可以看出 AQC 入口溫度平均提高 365.5℃-307℃=58.5℃,日平均發電提高95386.4-87745.5=7640.9Kwh,噸熟料提高發電量2.547Kwh/t,技術效果明顯。
因使用循環風后增加的能耗0.8Kwh/t,若水泥窯年正常生產320 天,電價按0.75 元/Kwh,全年可產生純利潤約126 萬元,而項目改造投資僅用38.8萬元,投資回報率相當可觀。
篦冷機循環鼓風技術是一項高效節能技術。通過在浙江長廣水泥公司2500t/d 水泥窯的篦冷機上應用,取得凈增噸熟料發電量 2.547kWh/t,投資回報率325%顯著技術經濟效果。從目前運行情況來看,篦冷機循環鼓風技術是成熟的、可靠的,并且隨著技術應用的不斷深入,篦冷機循環鼓風技術將為循環經濟發展做出突出的貢獻。