張秋霞



摘要:針對8米純電動公交車驅動用永磁同步電機(以下簡稱電機)進行結構優化與設計,主要從電機體積、重量、散熱性、節約成本等方面進行了說明和論述。通過分析及實驗結果表明結構優化后的電機更能滿足車輛使用要求,高效工作區范圍廣,更加輕量化,經濟性更好。
關鍵詞:8米純電動公交車 驅動電機 結構 輕量化
0 前言
新能源純電動汽車行業近幾年來發展迅速,尤其純電動公交車的市場需求不斷增大。電動汽車以其噪聲小、零排放等優點成為現代交通工具和清潔汽車技術的最佳解決方案,純電動公交車驅動電機為整車驅動系統中的核心部件[1]。目前,純電動公交車的驅動電機主要為稀土永磁同步電機,對電機的要求,正向著輕量化、高效、經濟性好的方向發展。公交車為了乘客上下方便,更傾向于一級踏步設計,要求電機外徑越小越好。
本文針對8米純電動公交車驅動電機的結構進行優化設計,以滿足電機結構緊湊、體積小、重量輕、成本低等要求,更能適應新能源公交車的需求。
1 電機的參數要求
8米純電動公交車驅動電機結構相關技術參數要求如表1所示。
2 電機結構優化概述
目前此款8米純電動公交車所用驅動電機為定子外徑Ф365mm的永磁同步電機(以下簡稱365電機),其結構簡圖如圖1所示。經過電磁性能優化及結構優化與改進,將365電機改進為結構更加緊湊的定子外徑為Ф325mm的永磁同步電機(以下簡稱325電機),其結構簡圖如圖2所示。
改進前后的電機結構主要對比點見表2.
2 電機結構優化特點
此次電機結構優化,主要特點為減小電機外徑、輕量化、易加工、節約成本、節約安裝空間等特點,下面針對結構優化內容進行說明。
2.1 ?帶軸套的轉子結構
在電機軸上安裝軸套,用軸套支撐轉子鐵心,軸套為空心結構,能有效減重,并節約硅鋼片材料。若無軸套,轉子鐵心直接安裝在軸上,轉子沖片內徑為Ф75mm,使用軸套后,轉子沖片內徑為Ф148mm,單片轉子沖片節約材料面積12779mm2,進而有效節約成本。同時,此結構的設計可有效減輕轉子整體重量,365電機轉子整體重量為63kg,改進后的325電機轉子重量為46kg,減重17kg。
對改動后的電機軸系進行了校核,此電機軸與軸套采用20CrMnTi材料(屈服強度835Mpa),如圖3所示,為電機運行最大扭矩狀態(1600nm,955rpm)校核結果,如圖4所示,為電機運行最大轉速狀態(510nm,3000rpm)校核結果,仿真結果顯示,此結構在電機運行最大扭矩狀態時所受力最大,此時安全系數為2.3,可滿足使用要求。
2.2 ?拉伸機殼
電動公交車電機機殼,目前大部分采用鑄造鋁合金機殼,水道為螺旋水道。鑄造的加工方法成本較高,需要使用鑄造模具,而且,同一款電機,在不改變定子外徑的前提下,如需改變功率,需改變定子長度,改變機殼長度,鑄造機殼即需要重新設計模具,造成成本浪費。
此次改進后的325電機,采用拉伸擠出機殼,冷卻水道為折返型,此機殼可任意選取長度,無需重復設計模具,節約成本,且較相同尺寸鑄造機殼重量輕。
圖5為對此拉伸機殼的三維模型(水道未封堵示意圖),365電機機殼重量25Kg,325電機機殼重量16kg,減重9kg,機殼外徑較365電機減小45mm,更能節省安裝空間,滿足公交車一級踏步登車要求。
2.3 ?前置出線盒結構
改進后的325電機出線盒在前端,與軸伸共用軸向空間,能有效減小電機長度,結構更加緊湊,同時,此接線盒的設計可滿足電機三相動力線纜軸向、徑向兩個方向出線的要求,對不同的使用環境適應能力更強,節約成本,無需重復設計接線盒。此外,對軸向出線的線纜,設計了卡箍結構進行固定和保護,避免在使用過程中電纜根部發生損壞等現象。
2.4 ?聯軸器與軸采用脹套連接
此電機結構的改進,還將365電機前端聯軸器與軸的花鍵連接方式改為脹套連接,此連接方式的優點為,電機軸與聯軸器均不需要加工花鍵結構,加工難度大大降低,加工精度更容易保證。脹套為國標標準件,可節約成本,縮短生產周期,安裝方便且使用可靠。
除以上結構特點外,減小了定子外徑,有效減小定子重量,365電機定子重量76kg,325電機定子重量63kg,有效減重13kg。
此電機前后端蓋與機殼之間采用止口過度配合,安裝時涂密封膠密封。接線盒蓋與接線盒、旋變室蓋板與后端蓋之間采用O型密封圈密封,三相電機動力出線線纜采用電纜專用防水屏蔽接頭密封與屏蔽,電機整體結構達到IP67要求。
3 試驗結果
將改進的325電機進行性能測試,電機絕緣等級為H級,繞組溫升按H級考核,電阻法允許溫升125℃,測得額定點溫升48℃,峰值點溫升94℃,額定點和峰值點溫升有較大的余量。滾動軸承允許溫升為55℃,測得軸伸端軸承溫升47℃,非軸伸端軸承溫升46℃,也有較大余量。此結果說明所用機殼水冷散熱水道方案是可行的。
測得電機噪聲聲壓級78dB,標準要求小于100db,高于標準,符合要求。
改進后的電機重量151Kg,較結構改進之前整體減重22%,結構尺寸及重量在需求范圍內,且結構更加緊湊。通過優化,成本節約16%。
325電機效率Map圖如圖6所示,可見,其高效工作區范圍廣,此電機結構改進方案是可行的。
4 結束語
本文主要對8米純電動公交車驅動電機進行結構優化設計研究,從各結構優化特點及內容、仿真驗算、實驗結果等方面進行驗證,證明該電機的結構優化可使同性能電機達到體積小、重量輕、噪音低、高效工作區廣、節約成本等目的,可更好地滿足8米純電動公交車的驅動需求,為公交車驅動電機的開發積累了寶貴經驗。
5.參考文獻
[1] 趙立峰,李云清.純電動大客車動力傳動系統的研究[J].汽車工程,2013128.