韓晨(北京國電龍源環保工程有限公司,北京 100039)
氮氧化物(NOx)作為大氣主要污染物之一,會導致光化學污染、酸雨、臭氧層破壞以及溫室效應等環境問題,并威脅人類身體健康[1,2]。為了使燃煤電廠氮氧化物的排放得到有效控制,國家環保部、發改委和能源局于2015年12月聯合發布了《全面實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》,要求所有具備改造條件的燃煤電廠到2020年底力爭實現超低排放,即氮氧化物排放濃度不高于50mg/m3(基準氧含量6%條件下)。目前國內很多燃煤機組都面臨著脫硝超低排放工程改造的問題。
本文以某電廠660MW 機組為研究對象。該機組脫硝裝置采用SCR 工藝,還原劑采用液氨蒸發方案。超低排放改造前,在設計煤種及校核煤種、鍋爐最大工況(boiler maximum working condition,BMCR)、處理100%煙氣量的條件下,脫硝系統運行時入口處NOx含量600mg/Nm3,出口處NOx含量不大于100mg/Nm3,脫硝效率不小于87%,未達到超低排放標準。該燃煤機組進行脫硝超低排放改造,對改造完成后的SCR 脫硝超低排放工程進行評估,在100%、75%及50%三個負荷工況下,對整個脫硝設備進行超低排放性能評價分析。
分別在100%、75%及50%三個負荷工況下,用網格法測量SCR 反應器出入口NOx濃度、煙氣流速、煙氣溫度及反應器出口氨逃逸的濃度分布。要求改造完成后,SCR 脫硝反應器出口處煙氣中NOx含量不大于45mg/Nm3,氨逃逸濃度不大于3ppm。主要測試儀器如表1所示。

表1 主要測試儀器
機組超低排放改造完成后,分別在100%、75%及50%三個負荷工況下,測得SCR 脫硝裝置反應器出入口NOx濃度值、煙氣溫度和煙氣流速,以及出口氨逃逸濃度值及偏差比較如表2所示[3]。

表2 SCR脫硝裝置反應器出入口煙氣參數及偏差比較

續表2
三個工況下SCR 脫硝裝置反應器出入口NOx濃度分布如圖1所示,測試深度為A 端:1m,2m 及3m;B 端1.3m,2.3m 及3.3m。從結果中可以看出:脫硝裝置出口NOx濃度總體分布較為均勻。高負荷下(660MW 與510MW)SCR 入口NOx濃度較高,平均值大于200ppm(410mg/m3);出口濃度最大值為21ppm(約43.05mg/m3),低于超低排放限值50mg/m3,達到了超低排放的標準。滿負荷下SCR 裝置的脫硝效率可達到92.2%,相比于改造之前(87%)得到了顯著的改善。

圖1 改造后SCR脫硝裝置反應器出入口NOx濃度分布,d為測試深度
反應SCR 脫硝裝置性能水平的另一重要參數是出口氨逃逸濃度,其值主要取決于脫硝反應器內噴氨流量分配、催化劑性能等因素,及其速度、溫度場[4]。機組在超低排放改造后SCR 出口氨逃逸濃度如圖2所示,測試深度分別為0.5m 及1.5m。從圖中可以看出,改造完成后,SCR 脫硝裝置反應器出口氨逃逸濃度較低,最大工況下出口NOx濃度值均小于3ppm,滿足設計要求。
三個工況下脫硝裝置出入口煙氣溫度總體較高,低負荷時(50%負荷)基本能達到340℃,保證了脫硝裝置的穩定運行。脫硝裝置出入口煙氣溫度分布較為均勻,均小于最大絕對偏差10℃。
三個工況下脫硝裝置入口煙氣流速分布略有不均,相比于改造前有較大改善;而反應器出口煙氣流速分布比較均勻,總體優于入口值。這表明了SCR 反應器內部流場設計合理,對入口煙氣流速具有較好的調節作用。

圖2 改造后SCR脫硝裝置反應器出口氨逃逸濃度,d為測試深度
文章以某電廠660MW 機組為研究對象,針對該燃煤機組進行了SCR 脫硝裝置的流場優化設計改造,并有如下結論:
(1)高負荷工況下,機組脫硝入口氮氧化物濃度較高,大于400mg/m3。建議對低氮燃燒器進行優化調整,同時優化鍋爐燃燒方式(如二次風擋板開度、磨煤機運行方式等),降低鍋爐燃燒氮氧化物的生成;
(2)脫硝裝置出口NOx濃度總體分布較為均勻,三個工況下SCR 出口NOx濃度最高為21ppm(約43.05mg/m3),滿足超低排放標準;脫硝效率也相比于改造之前得到了顯著的提高(92.2%vs.87%);
(3)脫硝裝置氨逃逸濃度值較低,滿足氨逃逸小于3ppm 的設計要求;
(4)脫硝裝置出入口煙氣溫度分布較為均勻,均小于最大絕對偏差10℃;
(5)脫硝反應器出口煙氣流速分布優于入口煙氣流速分布,表明裝置流場入口煙氣流速具有較好的調節作用;
(6)機組在滿負荷下運行測得SCR 脫硝裝置阻力與流場模擬結果相當,證明了模型的可靠性。
以上結果均說明,使用流場優化對SCR 脫硝裝置進行提效改造,可以顯著提升裝置的脫硝效率,達到超低排放的標準。