王曉波 尹財(cái)貴 范紅博 張耀武












摘? 要:催化劑二套微球裝置攪拌罐容33/1是裝置關(guān)鍵設(shè)備,隨著裝置產(chǎn)能的提高、產(chǎn)品的優(yōu)化升級(jí),攪拌罐的生產(chǎn)效率和負(fù)載都有所增加,造成設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)常發(fā)生,導(dǎo)致攪拌軸,葉片,底護(hù)套等故障頻發(fā),影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,同時(shí)檢修也存在受限空間、高空作業(yè),吊裝作業(yè)等安全隱患,因此,需要對(duì)軸,葉片,底護(hù)套易損配件以及縮短檢修工時(shí)進(jìn)行改造,以滿(mǎn)足微球裝置生產(chǎn)的需求。
一、設(shè)備概況
催化劑廠(chǎng)二套微球容33/1是裝置關(guān)鍵設(shè)備,設(shè)備型號(hào)為XLD22-10,轉(zhuǎn)速88轉(zhuǎn)。攪拌介質(zhì)為分子篩。容33/1由減速機(jī)和攪拌器,聯(lián)軸器連接組成,攪拌器又由罐頂軸承、軸、槳葉、底護(hù)套及罐底支撐等部件組成。
二、運(yùn)行情況及存在問(wèn)題
1)攪拌軸與底部軸承(底套)配合處有護(hù)套保護(hù),護(hù)套為焊接到軸上,當(dāng)焊接點(diǎn)因介質(zhì)腐蝕后,護(hù)套脫落,軸直接與底套摩擦并受到介質(zhì)腐蝕,軸與底套配合處磨損后,需要對(duì)軸進(jìn)行更換。軸每年更換3次,軸價(jià)格為27000元,每年更換攪拌軸配件費(fèi)用近9萬(wàn)元,該設(shè)備檢修費(fèi)用居高不下。
(2)該設(shè)備攪拌軸長(zhǎng)5200mm,拆卸時(shí)需先對(duì)設(shè)備防雨棚進(jìn)行拆卸,吊車(chē)配合整體吊。
(3)容33/1在檢修中僅軸及軸部件檢修就需要47工時(shí)/次。檢修工時(shí)長(zhǎng),不能滿(mǎn)足裝置的生產(chǎn)需求。
(4)該設(shè)備過(guò)渡板內(nèi)徑為φ102mm,軸最大直徑φ110mm,槳葉輪轂直徑φ310mm,即吊車(chē)將軸吊出前必須拆卸槳葉輪轂。槳葉輪轂與軸配合處受介質(zhì)影響,微小的催化劑顆粒進(jìn)入配合處,加之介質(zhì)會(huì)在軸上聚集,附著在軸上難以清除,因此槳葉輪轂常規(guī)很難拆卸,只能用電焊破壞拆卸。輪轂厚度30mm,電焊破壞拆卸時(shí)間為15小時(shí)。受限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)的雙重特殊作業(yè)影響下,易站位、受限空間內(nèi)電焊煙塵較大使焊工存在較大安全隱患。作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)也增加了焊工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
三、實(shí)施方案及改造情況
(1)對(duì)軸進(jìn)行整體改造,將長(zhǎng)5200mm的軸改造為長(zhǎng)為2060mm的軸和長(zhǎng)為3140mm的軸兩部分,縮短檢修工序和工時(shí),減少檢修中安全隱患,降低勞動(dòng)強(qiáng)度和檢修頻次,節(jié)省配件費(fèi)用。
將原軸進(jìn)行測(cè)繪設(shè)計(jì),將其改為上軸和下軸,如圖下所示。
(2)通過(guò)對(duì)軸進(jìn)行改造,解決了在檢修中外部制約因素,如空間狹小,起吊高度不足等,降低了檢修過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)和縮短了檢修時(shí)間。
(3)同時(shí)對(duì)基礎(chǔ)底座進(jìn)行加工制作改造,使軸和輪轂?zāi)軌蛲ㄟ^(guò),降低了吊裝難度,減少了罐內(nèi)的危險(xiǎn)作業(yè)和焊工的勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了檢修工時(shí)。
(4)上下軸的連接方式采用夾克連接方式,便于安裝和拆卸,檢修過(guò)程中,分體吊裝檢修,降低了檢修難度和風(fēng)險(xiǎn),縮短了檢修時(shí)間。降低了罐內(nèi)檢修的安全風(fēng)險(xiǎn)和配件費(fèi)用,
通過(guò)對(duì)二套微球裝置容33/1的技術(shù)攻關(guān)改造,在安裝過(guò)程中,對(duì)下短軸進(jìn)行安裝檢修,大大減少了檢修用時(shí),提升了檢修效率,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)值,并且開(kāi)車(chē)運(yùn)行平穩(wěn)正常,保證了裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
本次所有改造設(shè)計(jì)均符合強(qiáng)度條件。