劉 慧 明
(蘇州城市地下綜合管廊開發有限公司,江蘇 蘇州 215000)
近年來隨著地下空間建設不斷加快,安全、綠色的頂管技術將廣泛用于綜合管廊、地下物流通道、海綿城市等地下工程[1],其中大斷面、長距離及復雜地層頂進的矩形頂管技術漸成發展主流[2]。針對大斷面土壓平衡式矩形頂管,施工過程中注漿減阻技術是保證頂管施工的順利進行的關鍵技術[3]。
減阻泥漿的配制與注入的選取與相應的工程特點有關,針對減阻泥漿的差異性,國內外已有一定的研究。
本文以蘇州城北路矩形頂管項目為工程背景,針對頂管斷面大、淺覆土上穿運營地鐵線路等難點,介紹了減阻泥漿的配制與注入技術的應用。創新性的將一種高濃度泥漿的新型泥漿——“濃泥”,應用在了實際工程中,取得了良好的使用效果。
人民路段矩形頂管工程位于蘇州姑蘇區城北東路,頂進設備采用土壓平衡矩形頂管機,如圖1所示。頂進長度為73.6 m,由西向東通道坡度為上坡2.7‰。頂管通道在人民路路口上跨軌道交通2號線,平均覆土深度為4.06 m,頂管底部與軌道交通2號線盾構區間豎向距離2.767 m,水平距離23 m~27 m。

管節為鋼筋混凝土預制,混凝土強度等級C50,抗滲等級P8,管節斷面外徑尺寸為6.9 m×4.2 m,壁厚0.5 m,長1.5 m。頂管區間所穿越土層主要為③粉質粘土和⑤粉質粘土夾粉土,地下水埋深1 m~2 m,淺部微承壓水賦存于粉土和粉砂層中。
矩形頂管施工中泥漿注入地層,在地層與管節間形成泥漿套,將頂進管道與土體之間的干摩擦變為濕摩擦,減小頂進時的摩擦阻力,如圖2所示。此外膨潤土泥漿還有填補和支撐作用,漿液填補施工時管道與土體之間產生的空隙,減小土體變形。

人民路段矩形頂管頂進過程中主要穿越粉土及粉砂地層,同時上穿地鐵2號線,良好的泥漿可有效降低頂管施工對運營地鐵隧道與地面的影響。因此該地層要求泥漿具有足夠的粘度和小的濾失量,減小管壁周圍土體擾動;具有良好的觸變性,使泥漿注入后能迅速變成凝膠狀,支撐地層;具有穩定性,不因地下水侵入、隨時間增長而失去穩定性。
泥漿主要采用膨潤土與水進行配制,配制比例為4%~5%。當漿液被攪拌、振動或泵送時,轉變成黏性液體;當其再次處于靜止狀態時,又會形成凝膠體。本工程泥漿配制主要采用了以下5種材料:
1)優質膨潤土:采用穩定性好、造漿率高的鉆井用鈉基膨潤土,其膠體率大于96%,含砂率小(0%~0.3%);
2)CMC(羧甲基纖維素納):降濾失劑,有高粘、中粘和低粘三種,對于砂層頂管施工,粘度不是主要的性能,采用低粘CMC即可;
3)PHP(水解聚丙烯酰胺):絮凝劑,高水解度的PHP還具有提粘、防漏、降濾失性能;
4)燒堿NaOH,改善粘土的水化分散能力;
5)清水。
通過實驗確定每種原材料的三種最優含量,在現場進行正交實驗,檢查各材料的配伍性,通過濾失量、粘度、觸變性等參數的大小,確定泥漿的最優配方。相關結果如表1所示。

表1 泥漿配比正交實驗表
正交實驗表明,膨潤土加量增加使泥漿性能增加明顯,添加10%的膨潤土泥漿性能可達到70 s以上,如添加10%膨潤土+1.5%CMC+1.0%燒堿+0.3%PHP泥漿性能優越,粘度達到78 s,失水量達8 mL/30 min。但原材料用量大、不夠經濟,而且泥漿粘度大、泵送困難。可在失水量大的局部地段使用。
對于一般地段,現場采用5%膨潤土+1.0%CMC+1.0%燒堿+0.6%PHP,泥漿性能為63 s(粉砂地層>45 s即可),失水量為10 mL/30 min(粉砂地層<15 mL/30 min即可)。對于砂土含量高、水壓高的地段,可采用特殊地段泥漿配方:7.5%膨潤土+1.5%CMC+1.0%燒堿+0.6%PHP,相應增加了膨潤土和CMC的含量,增加泥漿粘度及減小泥漿濾失量。
最終確定現場采用的泥漿配方如表2所示。

表2 現場采用優質泥漿配比及性能
由于隧道覆土較淺,注漿設備選用螺桿泵,注漿過程中無脈動,注漿壓力均勻平穩。注漿孔沿管節周圍進行布置,實際管節使用了12個DN25減阻注漿孔。注漿管路分為總管和支管,其中總管采用DN50的鋼管,支管采用DN25的膠管。注漿管路如圖3所示。
泥漿注漿分同步注漿和二次補漿兩步進行,一般每節同步注漿量為理論注漿量的3倍~4倍,每節二次補漿量一般為同步注漿量的0.2倍~0.3倍[1];注漿壓力為地層壓力的1.1倍~1.3倍;注漿時必須遵循“先壓后頂、隨頂隨壓、及時補漿”[2]的原則,確保及時形成完整的泥漿套。施工過程中以注漿量控制為主,注漿壓力控制為輔,并有效監測地面、地鐵隧道結構、頂管機姿態等變化,及時調整注漿工藝,確保減阻效果。

依據人民路北側頂管單位面積摩阻力監測分析,頂管在頂進10 m之前,由于未使用泥漿,管節外壁與管周土體直接接觸,導致單位面積摩阻力過大;頂進10 m之后開始使用泥漿,泥漿逐步填充管土之間的間隙,泥漿套逐步形成,單位面積摩阻力下降明顯;后期泥漿套持續作用,摩阻力變化平穩,直至頂進完成頂管機出洞。整個過程中由于使用泥漿,單位面積摩阻力可有效降低70%~80%。
1)減阻泥漿的配制與相關注漿技術可有效降低管土之間摩阻力,并對地層形成有效支撐,保障了大斷面矩形頂管的正常施工。
2)通過室內正交實驗,優選出符合現場實際的泥漿配方。對于一般地段,現場采用5%膨潤土+1.0%CMC+1.0%燒堿+0.6%PHP,對于砂土含量高,水壓高的特殊地段,現場采用7.5%膨潤土+1.5%CMC+1.0%燒堿+0.6%PHP。