付國龍,顧雙全,趙利永,李聰穎,劉小燕
(1.邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 大型軋鋼廠,河北 邯鄲 056000;2.東北大學 軋制技術及連軋自動化國家重點實驗室,遼寧 沈陽 110004)
現代重軌生產中,一般以連鑄矩形坯為坯料,采用萬能法進行鋼軌的軋制,由于連鑄坯內部存在縮孔、夾雜物等缺陷,鋼軌在從坯料到成品的軋制過程中一般需保證到9:1以上的壓縮比。因此,重軌在軋制時需首先在BD區兩輥可逆軋機上進行開坯軋制,開坯軋制的總壓縮比可達5:1以上,其中,箱型孔軋制7道次,異型孔軋制5道次,如圖1所示。

圖1 重軌BD區開坯孔型配置圖
由于異型孔軋制過程中,軋件發生不均勻變形,孔型側壁沿徑向方向線速度差較大,造成孔型磨損快、軋制量低,尤其是BD2軋輥中的帽形孔、切深孔和延伸孔的軋制量僅為3000t~4000t,輥耗成本過高。為降低BD區軋輥成本,需對BD區開坯軋輥孔型進行優化設計和重新配置,提高軋輥軋制量。
由于異型孔中孔型磨損量存在差異,帽形孔、切深孔和延伸孔磨損量較大,先導孔和梯形孔磨損量較小,因此,將BD2軋輥中的切深孔和延伸孔進行雙孔配置,但受輥身長度的限制,需將梯形孔及帽形孔移至BD1軋輥。
原BD1軋輥配置箱型孔3個,箱型孔軋制7道次,將BD2梯形孔及帽形孔移至BD1后存在以下問題:①BD1輥身長度不夠無法安置新增的3個孔型;②BD1軋制道次增加為9道次,與BD2的3道次嚴重不匹配,拖累軋制節奏。因此,需要將BD1中的3個箱型孔減少至2個,并將箱型孔的軋制道次由7道次減少至3道次,優化后的軋輥孔型配置如圖2所示。

圖2 優化后BD區開坯孔型配置圖
箱型孔軋制過程為展寬方向與壓下方向反復交替的過程,其主要目的是將原始坯料軋制成尺寸適合梯形孔的矩形坯料,從而保證梯形孔對軋件充分加工且不出耳子。減少軋制道次后,為達到目標斷面尺寸,各道次壓下率顯著提高,優化前后的各道次壓下率對比情況如圖3所示。根據張林等在400mm特厚板上進行研究,其他條件不變,當單道次壓下率達到一定量時,雙鼓形到達峰值[1]。在新的軋制參數中各道次壓下率為17%~25%,應充分考慮大壓下率對軋件側面的展寬形態的影響。

圖3 優化前后各道次壓下率對比圖
近年來,剛塑性有限元法被廣泛應用于塑性加工的變形解析,有限元模擬方法的有效性已得到充分認可[2],本文應用Deform-3D有限元軟件對優化后的60kg/m重軌的箱型孔軋制過程進行數值模擬,對軋后軋件側面形態與孔型接觸情況進行研究。

圖4 建立幾何模型
使用Deform-3D軟件中的shape rolling模塊,為減少運算量采用四分之一軋制模型進行建模,軋輥為剛體,軋件為剛塑體,接觸關系采用剪切摩擦模型,軋件材質選用材質庫中與U75V成分相當的AISI-1078鋼,軋件劃分6面體網格,軋件長度為500mm,總劃分網格數45072。由于坯料通過輥道運輸和除鱗后才進行軋制,因此需對軋件出爐至軋前的熱交換過程和軋制過程分步進行模擬。
模擬軋制前后的截面等溫線分布圖如圖5所示。坯料角部溫度最低為1060℃,芯部溫度最高為1250℃,芯部高溫區域占比70%以上,表面溫度為1130℃,與現場實際測量值誤差小于20℃。

圖5 軋制前后軋件等溫線分布圖

圖6 第二道次等效應變分布圖
利用幾何對稱關系將軋件恢復至整體狀態,第2道次壓下率為3道次中最大值,其等效應變及孔型填充情況分別如圖6、圖7所示。從圖中可知,最大等效應變達到1.3,最大等效應變區域位于軋件的上下部分,軋件中部等效應變相對較小,軋件側面的展寬形態為雙鼓形,孔型側壁較好地限制了雙鼓形的進一步惡化,孔型充滿情況良好,下道次翻鋼后,雙鼓形側面轉為加工面,凸底箱型孔能夠實現與軋件更好地接觸關系。

圖7 第二道次孔型填充情況圖
①通過將BD區異形孔進行雙孔配置,并調整孔型配置方案,可實現BD軋輥軋制量翻倍。②開坯箱型孔軋制后,軋件側面呈雙鼓形,箱型孔底部凸度應與軋件側面形狀相近,以實現與軋件更好地接觸,減少局部高應力區。