肖 飛
(山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司,山西 太原 030006)
本文以德國進口拉矯線為研究對象,該生產線主要生產厚度為0.02mm~0.5mm的高端不銹鋼帶材產品,廣泛應用于航空航天,手機半導體等精密元器件領域。拉矯機組運行時必須保證足量的拉矯液進入輥盒,對輥盒進行冷卻和潤滑,對鋼帶表面進行清洗,保證上工序殘留的堿液和贓物能得到徹底清洗。目前拉矯液噴淋裝置噴淋量較大,進入帶鋼通道無法揮發干凈,經常造成白印質量卷。通過分析問題的癥結噴涂量過大,噴淋精度較低,經過設計將拉矯液噴淋改為噴霧方式,有效地減少了噴涂量,拉矯液鋼帶表面殘留得到了徹底解決,對于保證高標準的產品質量具有重要意義[1]。
(1)拉矯機組原先使用的是噴針噴淋,位置在輥盒入口部位,上下各30個噴針,覆蓋上下600板面寬度。噴淋采用電信號控制氣動換向閥,由氣壓推動噴淋截止閥進行噴淋,最小脈沖0.1s,最小間距10m。由于氣動控制具有延時效果,氣壓從打開噴淋閥到徹底關閉,0.1s的脈沖往往能噴淋0.5s~1s時間,即使更換新的氣動換向閥和噴淋閥也不能提高噴淋精度。

圖1 拉矯機的噴針噴淋系統結構
(2)過量的噴淋經過輥盒后,輥面殘留的拉矯液較多,鋼帶出輥盒到卷取機的帶鋼通道長度為15m,拉矯機組的開車速度基本在150m/min~200m/min,10s的時間拉矯液很難揮發干凈,卷到卷取機上便會有寬窄不一的白印。
(3)氣溫對拉矯液的揮發影響較大,夏天車間環境氣溫30°~40°,較利于揮發,冬天環境溫度在0°~10°,不利于揮發,更容易造成白印。冬季在帶鋼通道上方安裝有2臺熱風機,鋼帶上表面能得到改善,但由于輥道的彎曲性,下表面無法吹到熱風,效果也不明顯。
(4)針對拉矯液不能及時揮發的情況,對噴淋參數也進行了設置,噴淋間距由原來的40m~60m也放寬到80m~150m,但這樣就造成剛噴時拉矯液過多,后間距拉矯液太少,效果不是太好。噴淋區間上下均分為123區,1區控制1、6噴淋閥,2區控制2、5噴淋閥,3區控制3、4噴淋閥。通過關閉部分區間確實減少了噴淋量,但鋼帶表面噴淋不均勻會造成輥盒潤滑冷卻不均勻,出口側拉矯液呈帶狀分布,不利于揮發[2]。
有效減少噴淋量必須要改變原有的噴涂模式,而精密噴涂的升級和改造光靠已有的技術很難實現。和原設備生產廠家德國B+S公司交流后,我們知道我們現有的噴針噴涂方式在2012年已經被淘汰。因為噴針噴淋量較大很難控制,拉矯液殘留在其他使用廠家普遍存在,為了改變這種情況,他們已經升級為噴霧系統,已經徹底解決了噴針噴淋帶來的各種問題。
因為設備安裝布局限制,噴霧系統必須在現有的噴淋位置進行替換。噴霧系統包括壓力裝置、霧化發生裝置、噴嘴管道系統、電控系統組成。需要將原有噴淋設備全部拆除,安裝新系統并進行調試。經詢價,整套噴霧系統全部進口改裝成本40多萬,可不可以盡量利用原有噴淋系統,將噴針改造成霧化噴嘴呢?這樣就可以節約不少成本[3]。
經過查閱資料和上網搜尋,我們發現電子噴槍可以實現這一精密噴涂功能,只需要2公斤~6公斤的低壓流體和電控信號,便可以實現最小0.001s的精密噴涂。這一條件現場要求剛好能滿足:原噴淋系統有一套拉矯液壓力罐,通入壓縮空氣可將拉矯液加壓,輸出的拉矯液壓力范圍在0公斤~6公斤范圍;電控信號也可從原控制系統中取得。
通過聯系到專業噴涂廠家斯普瑞,拿到一個電子噴槍和控制盒的樣品,在現場進行了簡單的噴霧測試,噴霧控制精度完全達到要求,噴霧量調節范圍非常大,效果得到生產方的認可,于是噴霧改造計劃正式開始實施。
確定噴槍數量、角度和高度:根據現場來料寬度一般在580mm~620mm,決定噴霧覆蓋面為600mm。為了降低成本減少噴槍安裝數量,噴霧角度選擇120°,噴霧效果為扇形,單個噴槍可覆蓋200mm,上下全部板面全部覆蓋需要6個噴槍,這樣原系統分三區剛好能對應上下一組噴槍。經測試單個噴槍噴出的霧化顆粒在離噴頭80mm~100mm的位置達到最佳效果,既不會造成大量水珠凝結,也不會造成霧化氣體飛散。為了保證噴頭與板面的距離可調,形成最佳覆蓋效果,在制作上下噴槍固定支架時需要制作成可調節高度的。下面為安裝完成效果圖。

圖2 上下噴霧裝置現場設備
噴霧調試:①手動噴霧:按下操作界面清洗鍵,上下6個噴頭同時進行噴霧。(符合要求)。調整上下噴槍高度,距離板面高度8cm左右,保證板面霧化全部覆蓋。②自動噴霧:設置噴霧間隔10m,脈沖0.5s,噴霧量80%,壓力80%,設備基速(15m/min)運行,電子噴槍按照設置進行間隔噴霧。(符合要求)。③區間噴霧:通過開關1.2.3區設置,觀察到噴霧區間也隨之發生變化。(符合要求)。
通過不斷調整噴霧參數保證噴霧量的合適值,既能滿足清洗鋼帶的要求,出輥盒上卷取機后不會產生殘留,也能及時對輥盒進行冷卻,保證輥系壽命。最終摸索出大概的參數范圍如下:噴淋脈沖時間0.2s,暫停路徑60m,壓力80%。后續需要繼續優化拉矯液噴霧的參數設置,因為系統變化原來的工藝經驗都發生改變,需要慢慢摸索以達到最佳的噴霧效果。
本文通過分析鋼帶表面拉矯液殘留產生的原因,找到了問題的癥結噴涂量過大,通過噴淋到噴霧的噴涂方式改變,有效地控制了噴涂量,解決了質量卷頻出,故障頻發,維護費用高昂的系列問題,創造了很大經濟效益。